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      鍋爐引風(fēng)機(jī)及后煙道優(yōu)化改造解析

      2016-10-26 03:10:21趙建華
      科學(xué)中國人 2016年26期
      關(guān)鍵詞:煙道超臨界風(fēng)量

      趙建華

      華能長春熱電廠

      鍋爐引風(fēng)機(jī)及后煙道優(yōu)化改造解析

      趙建華

      華能長春熱電廠

      一、工程概述

      華能長春熱電廠位于吉林省長春市西北部?,F(xiàn)安裝兩臺35萬千瓦超臨界供熱發(fā)電機(jī)組,機(jī)組為國產(chǎn)首臺35萬千瓦超臨界燃褐煤供熱發(fā)電機(jī)組。工程是吉林省“十一五”期間第一批“上大壓小”項(xiàng)目,于2008年6月開工,2009年12月首臺機(jī)組投產(chǎn),2010年4月全部投產(chǎn)。主設(shè)備由哈爾濱鍋爐廠、哈爾濱汽機(jī)廠、哈爾濱電機(jī)廠制造。該廠主要承擔(dān)市區(qū)西北現(xiàn)有和發(fā)展供熱所需的熱源,并為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供電力。以下是機(jī)組概況。

      1.鍋爐概述

      本工程裝設(shè)兩臺350MW超臨界燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、緊身封閉、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。

      2.主要技術(shù)規(guī)范

      鍋爐容量和主要參數(shù):主蒸汽和再熱蒸汽的壓力、溫度、流量等要求與汽輪機(jī)的參數(shù)相匹配,主蒸汽溫度按571℃,最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)1110t/h。鍋爐型號:HG-1110/25.4-HM。

      二、改造的必要性

      1.運(yùn)行狀態(tài)分析

      積極響應(yīng)國家環(huán)保排放、節(jié)能降耗相關(guān)政策,該廠對鍋爐實(shí)施了相關(guān)環(huán)保改造,主要有:將原有脫硫增壓風(fēng)機(jī)拆除,實(shí)施引增合一改造;鍋爐尾部受熱面加裝低低溫省煤器系統(tǒng),降低煙氣溫度,提高電除塵器除塵效率;增加一層脫硝催化劑,降低NOx排放。上述改造后,原有引風(fēng)機(jī)不能正常運(yùn)行,在低負(fù)荷時(shí)出現(xiàn)搶風(fēng)失速現(xiàn)象,風(fēng)機(jī)失速時(shí)運(yùn)行參數(shù):靜葉開度在36%附近,就地靜葉角度在-55°~-60°左右,引風(fēng)機(jī)電流在148—150A,DCS表計(jì)全壓在2100Pa—2300Pa,煙氣密度按0.8kg/m3折算,風(fēng)機(jī)全壓約在2750Pa。

      通過參數(shù)分析,造成引發(fā)風(fēng)機(jī)在低負(fù)荷出現(xiàn)這種現(xiàn)象的主要原因:因鍋爐煙氣系統(tǒng)阻力變化,使得引風(fēng)機(jī)原有管道阻力特性發(fā)生變化,工況點(diǎn)發(fā)生移動(dòng),上述工況點(diǎn)在風(fēng)機(jī)性能曲線所示為紅點(diǎn)位置(圖一),可見與理論失速線非常接近,當(dāng)工況稍有變化即進(jìn)入失速區(qū)域發(fā)生失速。

      圖1 引風(fēng)機(jī)性能曲線

      風(fēng)機(jī)失速后,將在葉片區(qū)域產(chǎn)生一個(gè)或多個(gè)失速區(qū),葉片經(jīng)過一次失速區(qū),則產(chǎn)生一次激振,嚴(yán)重時(shí)損壞葉片。

      鍋爐低負(fù)荷時(shí),鍋爐風(fēng)量降低,引風(fēng)機(jī)易進(jìn)入失速區(qū),為了避免引風(fēng)機(jī)葉片發(fā)生損壞,鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)仍維持高風(fēng)量,保證風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況點(diǎn)遠(yuǎn)離失速區(qū)。如此運(yùn)行方式,造成鍋爐送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)耗電率增加,鍋爐氧量值大幅升高。經(jīng)對比分析,僅送風(fēng)機(jī)耗電率一項(xiàng)約增加0.02—0.03%;同時(shí)鍋爐低負(fù)荷過大的風(fēng)量,對鍋爐穩(wěn)燃亦造成負(fù)面影響,威脅燃燒安全。

      2其他影響

      工程改造后,因引風(fēng)機(jī)未進(jìn)行同步改造,除出現(xiàn)引風(fēng)機(jī)在低負(fù)荷失速現(xiàn)象外,引風(fēng)機(jī)在長期運(yùn)行時(shí),電機(jī)承力側(cè)軸承會(huì)周期性出現(xiàn)保持架磨損故障,風(fēng)機(jī)被迫停運(yùn)檢修,機(jī)組運(yùn)行可靠性受到威脅,并影響機(jī)組供電(供熱)安全。檢修更換維護(hù)費(fèi)用增加。

      三、改造方案

      1.引風(fēng)機(jī)改造

      引風(fēng)機(jī)改造,拆除原有2臺靜葉可調(diào)軸流引風(fēng)機(jī),更換為雙極動(dòng)葉調(diào)節(jié)軸流風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)為上海鼓風(fēng)機(jī)有限公司生產(chǎn)。

      2.后煙道優(yōu)化

      該方案為引風(fēng)機(jī)出口煙道低位布置。在4.10m處水平布置,通過原增壓風(fēng)機(jī)室房間垂直立柱間的開孔后,水平轉(zhuǎn)90度后接到吸收塔入口下方,垂直向上接入吸收塔入口。通過增加導(dǎo)向裝置,修改垂直交叉煙道的煙氣流向,降低局部阻力系數(shù),降低系統(tǒng)阻力。

      四、改造后運(yùn)行分析

      經(jīng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,對技術(shù)改造后引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行情況進(jìn)行了全面評估。改造后引風(fēng)機(jī)的實(shí)際運(yùn)行性能基本達(dá)到其設(shè)計(jì)值;試驗(yàn)期間風(fēng)機(jī)風(fēng)量裕量為16.4%,而風(fēng)壓裕量則為24.8%;現(xiàn)有引風(fēng)機(jī)安全出力裕量比較充足,但是風(fēng)機(jī)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性較差,風(fēng)機(jī)實(shí)測效率在50%~80%之間,具有較大的節(jié)能空間。

      五、經(jīng)濟(jì)性分析

      1.改造前后風(fēng)機(jī)耗電率對比:

      2.5日耗電率統(tǒng)計(jì):

      3.數(shù)據(jù)分析

      2015年3月30日與8月24日比較,耗電率降低0.35%,3月27日與8月25日比較,引風(fēng)機(jī)耗電率降低0.4%,從運(yùn)行工況及耗電量累計(jì)情況分析,引風(fēng)機(jī)改造后節(jié)電效果明顯。按單機(jī)全年發(fā)電量13億kwh及時(shí),可節(jié)約廠用電量500萬kwh,約合190萬元。

      六、結(jié)束語

      鍋爐環(huán)保改造勢在必行,改造后阻力增加,一般情況下原有引風(fēng)機(jī)均無法滿足鍋爐全工況運(yùn)行,引風(fēng)機(jī)改造需做好改造前試驗(yàn),并對比各改造方案,選取適合本廠實(shí)際情況的改造方案,進(jìn)行實(shí)施,實(shí)現(xiàn)環(huán)保、安全、節(jié)能的目的。

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