劉海龍,韋文武,何海波
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變頻異步電機(jī)振動(dòng)試驗(yàn)研究
劉海龍,韋文武,何海波
(武漢船用電力推進(jìn)裝置研究所,武漢 430064)
變頻供電低速異步推進(jìn)電機(jī)振動(dòng)激勵(lì)源較為復(fù)雜。本文針對變頻供電異步電機(jī),開展了恒壓頻比調(diào)速、額定頻率調(diào)壓、風(fēng)機(jī)接入與否,突然斷電停機(jī)、堵轉(zhuǎn)試驗(yàn)以及濾波器接入前后,電機(jī)底腳振動(dòng)加速度變化的試驗(yàn)研究,通過對結(jié)果的對比分析,獲得電機(jī)激振源的分離方法及主要參數(shù)對電機(jī)振動(dòng)影響的規(guī)律,為電機(jī)振動(dòng)噪聲源的識(shí)別和分離提供幫助。
振動(dòng)試驗(yàn) 電磁力 變頻電機(jī)
變頻低速異步推進(jìn)電機(jī)主要振動(dòng)噪聲源包括電磁激振源和機(jī)械激勵(lì)源,電磁激振源主要為徑向電磁力,機(jī)械激振源包括電機(jī)轉(zhuǎn)頻振動(dòng)、軸承激勵(lì)和冷卻風(fēng)機(jī)。電機(jī)在不同運(yùn)行工況下,各激振源對電機(jī)底腳振動(dòng)貢獻(xiàn)有較大差別。一些學(xué)者也對交流永磁電機(jī)本體參數(shù)對激振源及噪聲的影響進(jìn)行了研究[1]~ [3],也有學(xué)者研究了PWM變頻供電對電機(jī)振動(dòng)的影響[4-5]。但這些學(xué)者對各類激振源分離識(shí)別及貢獻(xiàn)度研究較少。
本文通過不同的試驗(yàn)對比,分析了不同激振源對電機(jī)振動(dòng)的影響規(guī)律,獲得異步電機(jī)激振源的識(shí)別方法,為低噪聲異步電機(jī)設(shè)計(jì)提供參考。
根據(jù)船用低速推進(jìn)電機(jī)的特點(diǎn),電機(jī)采用彈性安裝的方式支撐,選擇200 kW變頻異步電機(jī)(具體參數(shù)如表1所示)作為試驗(yàn)對象,開展恒壓頻比調(diào)速、額定頻率調(diào)壓、風(fēng)機(jī)接入與否,突然斷電停機(jī)、堵轉(zhuǎn)試驗(yàn)以及濾波器接入前后等試驗(yàn)研究。振動(dòng)傳感器布置于電機(jī)底腳及主要的振動(dòng)傳遞路徑部位如圖1所示。
表1 變頻異步電機(jī)主要參數(shù)
圖 1 振動(dòng)測點(diǎn)分布圖
其中,1~4測量點(diǎn)為三方向振動(dòng),x、y、z分別為軸向,橫向及垂向,5點(diǎn)測量垂向振動(dòng),6點(diǎn)為徑向振動(dòng),7點(diǎn)為垂向振動(dòng)。
2.1調(diào)頻調(diào)速
根據(jù)圖2的1/3倍頻程圖譜可知,不同轉(zhuǎn)速下低頻段隨轉(zhuǎn)速的不同重合度較差,而在2 kHz和4 kHz附近,振動(dòng)加速度趨勢一致,幅值隨轉(zhuǎn)速的不同而不同,且加速度的峰值均出現(xiàn)在4 kHz,即開關(guān)頻率的倍頻,且該頻率的振動(dòng)幅值隨轉(zhuǎn)速的增加而下降,最終引起振動(dòng)加速度幅值的下降。
圖2不同轉(zhuǎn)速下振動(dòng)加速度1/3倍頻程
試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),開關(guān)頻率對振動(dòng)的貢獻(xiàn)顯著,從200-380 rpm時(shí)開關(guān)頻率占主導(dǎo)地位,隨著速度的增加,開關(guān)頻率引起的振動(dòng)明顯降低,因此總振級下降。這種變化是因?yàn)殚_關(guān)頻率一定時(shí),電源頻率在低頻時(shí),每個(gè)周期的電壓和電流諧波成分幅值較高,隨著電源頻率的升高,單位周期的脈沖寬度發(fā)生變化,電壓和電流諧波幅值降低,因此開關(guān)頻率引起的振動(dòng)降低。這點(diǎn)也可從電壓或電流的諧波檢測中發(fā)現(xiàn)。
2.2恒頻調(diào)壓
由圖3可知,恒頻調(diào)壓時(shí),電機(jī)頻譜基本相似,主要有兩處峰值。第一處為一倍齒頻所在500 Hz頻段,該頻段振動(dòng)加速度幅值隨電壓的增加而增加,這是由于基波電流增加導(dǎo)致磁通密度增加所引起磁導(dǎo)諧波電磁力的增加所致。第二處為開關(guān)頻率所在4 kHz附近,在100~400 V范圍內(nèi),該頻段振動(dòng)加速度幅值隨電壓增加而顯著增大,但在400~657 V范圍內(nèi)加速度幅值隨電壓增加而略有減小,這是由于開關(guān)頻率的調(diào)制比引起的諧波電壓變化所致。第三處68 Hz附近隨電磁變化不大,通過風(fēng)機(jī)開斷試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)該頻率無變化,而在堵轉(zhuǎn)試驗(yàn)和空載試驗(yàn)對比中,該頻段振動(dòng)幅值變化較大,結(jié)合軸承參數(shù),推斷該激勵(lì)為主電機(jī)軸承引起的機(jī)械振動(dòng)。第四處50 Hz附近隨電壓增加緩慢上升,說明磁場增加對2倍頻Maxwell力和磁致伸縮力均略有增加,但總趨勢變化不大。
圖3 恒頻調(diào)壓時(shí)振動(dòng)加速度1/3倍頻程
2.3風(fēng)機(jī)對底腳振動(dòng)的影響
電源為25 Hz,657 V時(shí),通過風(fēng)機(jī)開啟的不同狀態(tài),評價(jià)風(fēng)機(jī)對電機(jī)底腳振動(dòng)的貢獻(xiàn),如表2所示:
表2 風(fēng)機(jī)不同狀態(tài)振動(dòng)對比
根據(jù)表2可知,由于風(fēng)機(jī)的振動(dòng)比電機(jī)本體小近30 dB,所以風(fēng)機(jī)對該電機(jī)振動(dòng)加速度總值沒有影響。其1/3倍頻程圖譜如圖4所示,下面具體分析風(fēng)機(jī)對電機(jī)底腳振動(dòng)各頻段的影響。
圖4 開風(fēng)機(jī)前后振動(dòng)加速度1/3倍頻程
根據(jù)圖4可知,開啟風(fēng)機(jī)前后,電機(jī)振動(dòng)加速度1/3倍頻程圖譜幾乎完全重合。主要區(qū)別于25 Hz及50 Hz頻段。根據(jù)風(fēng)機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速為1500 rpm,可以得到該頻段振動(dòng)由風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)頻引起。風(fēng)機(jī)本身的電磁激振力、流體激勵(lì)及軸承振動(dòng)激勵(lì)對推進(jìn)電機(jī)本身振動(dòng)加速度總值影響甚小。
2.4突然斷電
根據(jù)圖5可知,突然斷電后,激勵(lì)源迅速消失,隨轉(zhuǎn)速下降,未見明顯激勵(lì)區(qū)域,推斷該電機(jī)的振動(dòng)主要為電磁振動(dòng)。未加濾波器時(shí)主要振動(dòng)頻率為4kHz附近,而加濾波器后主要為500 Hz附近的一倍機(jī)槽頻振動(dòng)。
(a)不加濾波器
(b)加濾波器
未加濾波器時(shí),2 k以上多個(gè)頻段皆為紅色,加濾波器后2 k以上多個(gè)頻段顏色淡化許多,譜中僅剩下1k以內(nèi)的頻譜。但是,由于分辨率、采樣率和本身轉(zhuǎn)速較低的原因,在100 Hz范圍內(nèi)再難以甄別電磁和機(jī)械源。另外,在整個(gè)停機(jī)過程中,未發(fā)現(xiàn)共振區(qū)的存在。
根據(jù)突然斷電后頻譜圖,可以獲得電機(jī)振動(dòng)固有頻率區(qū),根據(jù)此方法區(qū)分電機(jī)電磁振動(dòng)及機(jī)械振動(dòng)。該電機(jī)空載時(shí)主要振動(dòng)為電磁激振力引起的振動(dòng)。這主要由電機(jī)本體的槽頻和開關(guān)頻率及其倍頻引起。濾波器突然斷電試驗(yàn)可以看出,濾波器對高頻振動(dòng)的削弱明顯,但是對低頻振動(dòng)的影響不大。
2.5堵轉(zhuǎn)試驗(yàn)
如圖6所示,對比分析不同堵轉(zhuǎn)電流下電機(jī)的振動(dòng),二者的圖譜完全一致,說明激振源完全相同。根據(jù)圖7可得,堵轉(zhuǎn)時(shí)電機(jī)振動(dòng)加速度頻譜與空載時(shí)基本相似,進(jìn)一步說明說明引起該臺(tái)電機(jī)振動(dòng)的主要為電磁振動(dòng)源,且堵轉(zhuǎn)前后電機(jī)的主要結(jié)構(gòu)特性變化不大。但是,除25 Hz外,其余各頻段的峰值空載狀態(tài)比堵轉(zhuǎn)狀態(tài)高20-30 dB,這是由于雖然電流相同,但激磁電流產(chǎn)生各頻段電磁激振力幅值差別較大所致。68 Hz在堵轉(zhuǎn)和空載時(shí)變化很大,進(jìn)一步證明該激勵(lì)源為軸承旋轉(zhuǎn)引起的機(jī)械激振源。
圖6 不同堵轉(zhuǎn)電流下振動(dòng)加速度1/3倍頻程圖譜
圖7 堵轉(zhuǎn)57A與空載下振動(dòng)加速度1/3倍頻程圖譜
2.6串入濾波器前后
串入濾波器后,電機(jī)底腳振動(dòng)加速度數(shù)據(jù)如表3所示:
表 3 濾波器串入前后不同轉(zhuǎn)速時(shí)振動(dòng)
與串入濾波器前下比,電機(jī)底腳平均振動(dòng)加速度下降9-25 dB;其中200 rpm時(shí)下降最多,達(dá)25 dB。對比其1/3倍頻程圖譜,根據(jù)圖8、圖9可知,串入濾波器后,1 kHz以上振動(dòng)幅值明顯減小。特別是4 kHz開關(guān)頻率處,降低近30 dB。齒槽頻率和機(jī)械頻率對應(yīng)的幅值變化不大,進(jìn)一步說明該電機(jī)的高頻振動(dòng)由變頻器的高次開館頻率引起。濾波器接入對電流高次諧波有明顯削弱作用,電機(jī)開關(guān)頻率振動(dòng)降低25 dB左右。而對于低頻段的影響不大。同時(shí),圖8和圖9的600~1000 Hz頻帶的振動(dòng)加速度對比來看,串入后比串入前振動(dòng)加速度上升,經(jīng)理論和試驗(yàn)分析可知,是由濾波器串入引起的電源諧振所致。
圖8 串入濾波器前后振動(dòng)加速度1/3倍頻程(200 rpm)
圖9 串入濾波器前后振動(dòng)加速度1/3倍頻程(440 rpm)
在變頻器輸出端接入濾波器后,可以削弱輸出電壓中的高頻諧波,從而降低諧波電流,降低電機(jī)電磁振動(dòng),但它的接入會(huì)引入諧振電流,該電流可能引起某一頻段振動(dòng)噪聲增加,需在設(shè)計(jì)選型初期慎重考慮。
綜上所述,通過對變頻電機(jī)進(jìn)行不同的試驗(yàn)設(shè)計(jì)以及試驗(yàn)結(jié)果的對比,可以確定變頻電機(jī)的激振源。測量及分析結(jié)果后可得到如下結(jié)論:
1)通過突然斷電及堵轉(zhuǎn)試驗(yàn)證明,該電機(jī)空載運(yùn)行時(shí)主要振動(dòng)為電磁激振力引起振動(dòng),機(jī)械激振力較小,同時(shí)結(jié)構(gòu)在全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)不存在共振區(qū)。
2)試驗(yàn)電機(jī)振動(dòng)加速度主要振動(dòng)源為開關(guān)頻率次電磁力和槽頻力。濾波器接入可顯著削弱該次電磁力,但會(huì)使某些頻段增加,設(shè)計(jì)時(shí)需加以考慮。
3)本文提及的激勵(lì)源識(shí)別及貢獻(xiàn)評估方法不僅對該臺(tái)電機(jī)有效,對其他電機(jī)的振動(dòng)噪聲源分析仍然具有指導(dǎo)意義。
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Vibration Test of Inverted-fed Induction Motor
Liu Hailong, Wei Wenwu, He Haibo
(Wuhan Institute of Marine Electric Propulsion, Wuhan 430064, China)
TM34
A
1003-4862(2016)08-0024-04
2015-12-23
劉海龍(1981-),男。研究方向:低振動(dòng)噪聲變頻電機(jī)的設(shè)計(jì)。