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      混絲柜出料方式升級改造

      2016-10-29 16:11:02
      山東工業(yè)技術(shù) 2016年19期
      關(guān)鍵詞:加香散花煙絲

      宋 杰

      (河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司漯河卷煙廠,河南 漯河 462003)

      混絲柜出料方式升級改造

      宋 杰

      (河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司漯河卷煙廠,河南 漯河 462003)

      本文詳細(xì)分析混絲加香出口流量波動這一問題的發(fā)生原因,應(yīng)用現(xiàn)場調(diào)查和設(shè)備改造的方法,對混絲柜布料行車的布料方式進(jìn)行改進(jìn),探尋穩(wěn)定混絲加香煙絲流量的方式,確?;旖z加香出口流量均勻穩(wěn)定,消除流量波動,提高加香精度,滿足后續(xù)生產(chǎn)工藝要求,保證了煙絲內(nèi)在質(zhì)量的穩(wěn)定性。

      混絲柜;流量波動;布料行車;加香精度

      0 引言

      混絲柜其設(shè)備的工作原理和車間所使用的儲柜基本相同,都屬于制絲車間的存儲設(shè)備。存儲設(shè)備除了改善物料的內(nèi)在質(zhì)量,起到醇化作用外,還能起到平衡水分、均勻配比、調(diào)整物料前流量和銜接生產(chǎn)的作用。其儲絲工藝是,使烘絲加香后的煙絲含水率可達(dá)到或接近于規(guī)格允許范圍內(nèi),因為在烘絲和加香工藝過程中,煙絲的表面與內(nèi)層之間的含水率和香精不可能是均勻一致的,因此,烘絲加香后的煙絲需要一個儲存過程。由于在烘絲后煙絲不需要在加香前進(jìn)行存儲、醇化,現(xiàn)在漯河卷煙廠制絲車間在摻配區(qū)所使用的混絲柜主要是調(diào)節(jié)烘絲工序與加香工序的生產(chǎn)能力的平衡,有利于生產(chǎn)流量的穩(wěn)定,保證產(chǎn)品質(zhì)量。

      1 存在問題

      由于正常生產(chǎn)時三絲的摻兌量較大,尤其是殘絲摻兌的不確定性,所以在混絲加香前需要進(jìn)一部分到混絲柜中,便于對生產(chǎn)過程中的流量進(jìn)行緩沖,起到穩(wěn)定煙絲流量的作用。若不進(jìn)混絲柜則需中控操作人員實時針對當(dāng)前的摻兌量,不停的對混絲加香前電子稱流量進(jìn)行人工調(diào)整,在生產(chǎn)過程中由于來料流量不確定性,對混絲加香前電子稱流量的調(diào)整,調(diào)整范圍大約在6300kg/h--6800kg/h之間。由于煙絲流量的調(diào)整,加香流量也會跟著自動進(jìn)行調(diào)整,加香流量的頻繁調(diào)整對加香精度造成影響,形成產(chǎn)品質(zhì)量隱患。

      由于混絲柜所使用的儲柜為條播式布料方式,鋪料車在儲柜的導(dǎo)軌上作往復(fù)運動,將上道工序送給的物料逐層均勻地鋪撒在承料帶上。煙絲生產(chǎn)過程中,如果混絲柜內(nèi)進(jìn)的煙絲量少,所以在柜內(nèi)布料高度較低,造成出柜時流量小,對混絲加香后的加香精度造成影響,為保證出柜時的流量,需在混絲柜內(nèi)的物料高度要達(dá)到0.6米以上,所以要對混絲柜進(jìn)70分鐘的煙絲,由于進(jìn)的煙絲較多出柜時撥輥對煙絲造成二次造碎,同時也增加了制絲線的生產(chǎn)時間,對能源造成浪費,所以急需對此問題進(jìn)行改造。

      2 原因分析

      通過以上的現(xiàn)狀調(diào)查可以看出,造成生產(chǎn)散花煙絲時要對混絲柜進(jìn)入一定的煙絲,其主要原因有:

      (1)散花煙絲三絲的摻兌量較大,如不在混絲加香前進(jìn)行一定的煙絲緩沖,會對加香流量造成波動,調(diào)整范圍大約在6300kg/h--6800kg/h之間,影響加香精度。

      (2)混絲柜采用的是條播式布料方式,布料時對混絲柜進(jìn)行平鋪,不能實現(xiàn)從柜體頭部布料,當(dāng)柜內(nèi)物料鋪至一定厚度時,停止布料。由于煙絲生產(chǎn)時的流量和三絲的摻兌量都是工藝質(zhì)量所要求的,不能對其進(jìn)行更改,只能從設(shè)備方面進(jìn)行改進(jìn),才能解決生產(chǎn)散花煙絲時需對混絲柜進(jìn)行進(jìn)料的情況。

      3 改進(jìn)措施

      由于散花煙絲的生產(chǎn)流量和三絲的摻兌量是不可調(diào)整的,所以只能對機械設(shè)備進(jìn)行改造,使其即能夠減少或縮短煙絲的進(jìn)柜時間,又能穩(wěn)定煙絲流量。若將混絲柜的進(jìn)料方式改造為尋堆式布料方式,可減少生產(chǎn)散花時混絲柜的進(jìn)料時間。

      要將混絲柜條播式布料方式改造為尋堆式布料方式,需要在混絲柜的布料行車上加裝一個傳動輥和減速機,使布料皮帶與布料行車分別有兩個減速機帶動,可實現(xiàn)尋堆布料方式。但需在現(xiàn)場進(jìn)行改造,由于混絲柜尺寸較大,且摻配區(qū)剩余空間較小,改造難度較大且改造費用(30萬)較高。經(jīng)分析研究后,確定采用將布料行車頂起,使其行車輪與混絲柜軌道接觸,從而使皮帶運轉(zhuǎn)而布料行車不動,使物料只能向混絲柜的一個位置布料,同時在混絲柜的兩側(cè)安裝一對對射式光電管,可對物料的布料高度進(jìn)行控制,可達(dá)到在生產(chǎn)散花煙絲時,減少布料時間的目的。

      3.1 混絲柜布料行車布料方式改造

      首先制作4根240mmXm20的絲杠,并在一端分別安裝萬向節(jié)和φ60的尼龍支腿,利用布料行車兩側(cè)的加強固定鋼板,在加強鋼板上面鉆孔并焊接M20的螺母,當(dāng)行車運行到指定位置時,分別將四個絲杠頂起,使布料行車的主動輪和被動輪與行車軌道分離,實現(xiàn)布料皮帶運行而行車不動,達(dá)到固定均勻布料的目的。

      3.2 出料方式改進(jìn)

      在混絲柜的兩側(cè)墻板上開15mmX70mm的方形槽,并安裝有機玻璃,加裝布料高度感應(yīng)光電開關(guān),布料高度達(dá)到設(shè)定料位時混絲柜底帶向前步進(jìn),步進(jìn)至柜空光電開關(guān)時停止步進(jìn),等待出料。

      4 效果對比分析

      改造后,正常生產(chǎn)時,只需往混絲柜內(nèi)進(jìn)入20分鐘煙絲,就可滿足出料需要,且加香前流量均勻穩(wěn)定,改造后加香前電子稱流量均勻穩(wěn)定,減小了加香精度的波動,又減少了設(shè)備的運行時間,在提高生產(chǎn)效率的同時也減少了煙絲造碎,穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量。

      [1]葉宏音,汪濤,丁乃紅,何金華.跟蹤及混絲柜摻配對批內(nèi)煙氣指標(biāo)穩(wěn)定性的影響[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2013(20).

      [2]劉馴.提高混絲柜大行車運行速度降低卷煙焦油量批內(nèi)波動值[J].科學(xué)與財富,2013(04).

      10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.19.205

      宋杰(1976-),男,河南中煙工業(yè)有限公司漯河卷煙廠制絲車間機械維修技師,主要從事制絲設(shè)備的維修工作。

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