劉學(xué)仁
【摘 要】通過對廠陽城電廠一期#1~#6機(jī)組的現(xiàn)狀及脫硫除塵系統(tǒng)調(diào)試分析,對脫硫工藝時(shí)脫硫除塵系統(tǒng)進(jìn)行了相關(guān)的研究,并且針對性的探討了袋式除塵器的在線檢查過程中出現(xiàn)的問題,并正對于實(shí)際出現(xiàn)的問題給出了相關(guān)建議。
【關(guān)鍵詞】電廠;脫硫除塵系統(tǒng);調(diào)試分析
1 項(xiàng)目背景
在2014年8月8號(hào),山西政府頻布了《關(guān)于推進(jìn)全省燃煤發(fā)電機(jī)組超低排放的實(shí)施意見》(晉政辦發(fā)〔2014〕62號(hào))。(下文簡稱意見)文件要求,山西省單機(jī)30萬千瓦及以上燃煤發(fā)電機(jī)組應(yīng)于2020年以前實(shí)現(xiàn)煙氣超低排放。
排放標(biāo)準(zhǔn):排放過程中,30萬千瓦的燃煤發(fā)電機(jī)組分別按照Ⅰ、Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
超低排放標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ:常規(guī)燃煤發(fā)電機(jī)組達(dá)到天然氣燃?xì)廨啓C(jī)排放標(biāo)準(zhǔn),氮氧化物50mg/Nm3、二氧化硫35mg/Nm3、煙塵5mg/Nm3以下。超低排放標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ:低熱值煤發(fā)電機(jī)組基本達(dá)到天然氣燃?xì)廨啓C(jī)排放標(biāo)準(zhǔn),氮氧化物50mg/Nm3、二氧化硫35mg/Nm3、煙塵10mg/Nm3以下。
2015年03月01日山西省人民辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)全省燃煤發(fā)電機(jī)組超低排放改造工作的通知》(晉政辦發(fā)【2015】15號(hào))。文件要求我省現(xiàn)役單臺(tái)機(jī)組30萬千瓦及以上燃煤發(fā)電機(jī)組于2017年底全部完成超低排放改造。對于現(xiàn)役機(jī)組一次性改造投資給予10%~30%的資金支持。
跟進(jìn)《意見》的要求,計(jì)劃在2017年年底之前,需要實(shí)現(xiàn)全省的排放標(biāo)準(zhǔn),并且需要對超標(biāo)的發(fā)電機(jī)組進(jìn)行整改。在工作實(shí)踐過程中,按照《意見》精神,我省的單臺(tái)發(fā)電機(jī)組全部計(jì)劃在2017年年底改造完成,并且按照《意見》要求,每次改造資金扶持在10%~30%的資金支持。同時(shí),在實(shí)踐過程中政府為了能夠促進(jìn)改造進(jìn)度,對于在2015年完成改造的補(bǔ)助30%;2016年完成改造的補(bǔ)助20%;2017年完成改造的補(bǔ)助10%。對于2017年底未完成改造、達(dá)不到超低排放標(biāo)準(zhǔn)的30萬千瓦及以上燃煤發(fā)電機(jī)一律予以關(guān)停。
目前,陽城國際發(fā)電有限責(zé)任公司(一期6×350MW)、大唐陽城發(fā)電有限責(zé)任公司(二期2×600MW)(以下簡稱陽城電廠)執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)為:煙囪出口氮氧化物不大于200mg/Nm3、二氧化硫不大于200mg/Nm3、煙塵不大于30mg/Nm3。按照山西省政府超低排放要求陽城電廠八臺(tái)機(jī)組應(yīng)執(zhí)行超低排放標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ。
2 機(jī)組現(xiàn)狀
2.1 除塵器現(xiàn)狀
陽城電廠一期#1~#6機(jī)組除塵方式采用雙臺(tái)雙室五電場(高頻電源供電)電除塵器。2014年完成提效改造,改造后設(shè)計(jì)除塵效率不小于99.9%,設(shè)計(jì)煤種除塵器入口含塵濃度35g/Nm3以下,BMCR工況下,除塵器出口煙塵排放濃度小于40mg/Nm3。
現(xiàn)電除塵器運(yùn)行正常,二次電壓和二次電流運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)要求,出口煙塵排放濃度20mg/Nm3左右。
陽城電廠二期#7、#8機(jī)組除塵方式采用雙臺(tái)雙室四電場(三相電源供電及一電場不均勻?qū)ΨQ布置)電除塵器。2015年完成提效改造,改造后設(shè)計(jì)除塵效率不小于99.85%,設(shè)計(jì)煤種除塵器入口含塵濃度21.1g/Nm3 以下,BMCR工況下,除塵器出口煙塵排放濃度小于40mg/Nm3。
現(xiàn)電除塵器運(yùn)行正常,二次電壓和二次電流運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)要求,出口煙塵排放濃度20mg/Nm3左右。
2.2 脫硫系統(tǒng)現(xiàn)狀
陽城電廠八臺(tái)機(jī)組(6×350MW+2×600MW)均采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,2008年06月投入運(yùn)行。機(jī)組投運(yùn)以來,由于實(shí)際燃煤含硫量波動(dòng),大大超過設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,2011年完成#5~#8機(jī)組脫硫增容改造,2014年完成#1~#4機(jī)組脫硫增容改造及、#1~#8機(jī)組脫硫旁路封堵及#1~#6機(jī)組GGH取消改造工作。#1~#4機(jī)組脫硫增容改造后設(shè)計(jì)脫硫效率不小于97.5%,設(shè)計(jì)煤種含硫量為2.5%,BMCR工況下,入口二氧化硫(6%O2,標(biāo)態(tài),干態(tài))濃度為7200 mg/Nm3時(shí),脫硫出口SO2排放濃度不大于180mg/Nm3;#5、#6機(jī)組脫硫增容改造后設(shè)計(jì)脫硫效率不小于96.1%,設(shè)計(jì)煤種含硫量為2.0%,BMCR工況下,入口二氧化硫(6%O2,標(biāo)態(tài),干態(tài))濃度為5100 mg/Nm3時(shí),脫硫出口SO2排放濃度不大于200mg/Nm3;#7、#8機(jī)組脫硫增容改造后設(shè)計(jì)脫硫效率不小于95.4%,設(shè)計(jì)煤種含硫量為2.0%,BMCR工況下,入口二氧化硫(6%O2,標(biāo)態(tài),干態(tài))濃度為4400mg/Nm3時(shí),脫硫出口SO2排放濃度不大于200mg/Nm3;
綜合以上敘述,各種排放標(biāo)準(zhǔn)不能符合實(shí)際標(biāo)準(zhǔn),因此需要對除塵、脫硫進(jìn)行改造,才能滿足實(shí)際排放要求。
對我廠超低排放改造工作建議如下:
1)建議我廠#1-#4機(jī)組脫硫裝置,不進(jìn)行增容改造。(按照超低排放試驗(yàn)數(shù)據(jù),即四臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行,一臺(tái)備用方式,在入口SO2濃度在4600mg/Nm3,出口SO2濃度控制在25mg/Nm3,脫硫效率為99.5%);
2)建議#5-#8脫硫吸收塔體進(jìn)行升級改造,原則上原塔體不進(jìn)行大的改造,可以考慮SPD3一體化技術(shù),增設(shè)托盤(單塔雙循環(huán)等技術(shù))或雙塔雙循環(huán)等增容技術(shù);
3)建議增設(shè)濕式電除塵,考慮國家將來對SO3、氣溶膠、汞的脫除要求。濕式電除塵采用管式,管式的優(yōu)點(diǎn)比板式的多,特別是用水少。
3 改造方案
建議公司參考已過驗(yàn)收的山西省超低排放試點(diǎn)格蒙瑞光熱電廠的改造方案。
格蒙國際瑞光電廠改造前設(shè)備基本情況
格蒙瑞光電廠總裝機(jī)容量(2X300MW)600MW,原脫硫除塵采用“濕式石灰石-石膏工藝”及雙室二電場+二級布袋的電袋除塵器。脫硫出口SO2濃度為160mg/Nm3;煙塵濃度為50mg/Nm3;為達(dá)到2014年08月08山西省人民政府辦公廳發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)全省燃煤發(fā)電機(jī)組超低排放的實(shí)施意見》(晉政辦發(fā)〔2014〕62號(hào))。文件要求,山西省單機(jī)30萬千瓦及以上燃煤發(fā)電機(jī)組應(yīng)于2020年以前實(shí)現(xiàn)煙氣超低排放。委托山東三融環(huán)保工程有限公司,制定煙氣超低排放方案。
1)脫硫系統(tǒng)按入口SO2≤ 5000mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),增設(shè)二級吸收塔,滿足FGD出口SO2≤35mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2);脫硫廢水處理系統(tǒng)——將現(xiàn)有脫硫廢水處理系統(tǒng)處理后的廢水輸送至電袋除塵器入口前煙道,經(jīng)噴嘴霧化后噴入煙道處理。脫硫石膏脫水系統(tǒng)——將現(xiàn)有的石膏真空皮帶脫水機(jī)其中1臺(tái)更換為圓盤式脫水機(jī);
2)除塵器系統(tǒng)以電袋除塵器按入口粉塵≤46.2g/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),出口粉塵濃度≤30mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),不做改造;
3)低低溫?zé)煔鈸Q熱系統(tǒng)(MGGH)——煙氣系統(tǒng)加裝低低溫?zé)煔鈸Q熱系統(tǒng),煙氣降溫段換熱器安裝在現(xiàn)有電袋除塵器出口,煙氣升溫段換熱器安裝在濕式靜電除塵器出口;
4)安裝濕式靜電除塵器,滿足出口粉塵≤5mg/Nm3的要求;
5)根據(jù)系統(tǒng)改造后的阻力變化,引風(fēng)機(jī)按照系統(tǒng)要求進(jìn)行必要的改造,取消增壓風(fēng)機(jī),引增合一;
6)脫硝入口NOx≤650mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2);現(xiàn)有出口NOx濃度≤100mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2)條件下,加裝一層催化劑,滿足SCR出口NOx濃度≤50mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2)。
#1機(jī)組已于2014年11月05日通過環(huán)保超低排放驗(yàn)收,#2機(jī)組計(jì)劃在供熱期結(jié)束后,進(jìn)行改造。
1)除塵改造方案
本次除塵改造的方案選擇,來自于珠海克林環(huán)保公司生產(chǎn)的雙室一電場濕式靜電除塵器進(jìn)行改造,該設(shè)備除塵效率顯著,與普通的相比大于普通的75%,并排煙濃度≤5mg/Nm3。
2)脫硫改造方案
在原濕式石灰石-石膏脫硫工藝,增加二吸收塔直徑12.5×34.5m,一、二吸收塔各設(shè)置三層噴淋,入口SO2濃度5688mg/Nm3,出口SO2濃度小35 mg/Nm3脫硫效率為99.38%,除霧器設(shè)置一級管式+二級屋脊式(塔內(nèi))高效除霧器及濕式除塵器,保證出口煙塵濃度小于5mg/Nm3,煙氣含濕率小于75mg/Nm3。
3)改造效果及評價(jià)
目前,#1機(jī)組改造工作已完成,污染物排放濃度能夠滿足超低排放要求;#2機(jī)組計(jì)劃供熱期接收后進(jìn)行改造。由于已經(jīng)完成性能驗(yàn)收監(jiān)測、環(huán)保監(jiān)測及驗(yàn)收工作,且作為山西省試點(diǎn)工程,已享受1.5分/kWh超低排放電價(jià)。粉塵儀采用DURAG設(shè)備,SO2、NOx、煙塵已經(jīng)按照要求設(shè)定為適當(dāng)?shù)牧砍蹋⊿O2 0~150mg/Nm3、NO×0~150mg/Nm3、煙塵0~15mg/Nm3)。由于濕式電除塵器可以按照要求進(jìn)行工況調(diào)整,能夠保證將來機(jī)組工況變化的要求。但是,由于吸收塔采用串聯(lián)方式,系統(tǒng)阻力大,低硫份時(shí),必須保證三臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行,不利用于系統(tǒng)節(jié)能需要。MGGH系統(tǒng)阻力在200~500Pa左右,主要是提高煙氣溫度,消除視覺污染,不利用于系統(tǒng)節(jié)能需要。
4 結(jié)語
通過對廠陽城電廠一期#1~#6機(jī)組當(dāng)前情況具體分析,針對于不同機(jī)組的改造情況給出了相關(guān)建議,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求的脫硫效率和除塵排放要求,結(jié)果達(dá)到安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
[責(zé)任編輯:田吉捷]