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      某核電廠主蒸汽安全閥技術(shù)改進及對運行影響

      2016-11-04 15:13:25朱鋼梁楊宇常婷
      科技視界 2016年23期
      關(guān)鍵詞:故障分析

      朱鋼梁+楊宇+常婷

      【摘 要】本文結(jié)合參考電廠主蒸汽安全閥運行經(jīng)驗反饋,分析闡述了我廠主蒸汽安全閥改進原因及改進內(nèi)容,通過描述技術(shù)改進后對運行的影響,為某核電廠機組在主蒸汽安全閥技術(shù)改造后能安全穩(wěn)定運行提供了借鑒。

      【關(guān)鍵詞】主蒸汽安全閥;運行反饋;故障分析;運行影響

      0 概述

      作為核電廠核安全二級設(shè)備,主蒸汽安全閥除了為蒸汽發(fā)生器和主蒸汽管線提供超壓保護,還承擔(dān)在Ⅲ類工況或Ⅳ類工況或Ⅱ類工況(如緊急停堆),在汽機旁路排放不能利用時,通過排除反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)產(chǎn)生的能量來防止一回路側(cè)超壓和過熱,以及通過限制蒸汽釋放的數(shù)量和速率來防止堆芯過冷的功能。

      1 參考電站主蒸汽安全閥運行反饋及故障分析

      參考電站主蒸汽安全閥采購的是法國的彈簧式安全閥,共計28臺,采用3+4的形式,即每條管線布置3臺助動彈簧安全閥和4臺機械彈簧安全閥。根據(jù)調(diào)試和運行維修的經(jīng)驗反饋,這些安全閥在運行過程中出現(xiàn)過一些問題和故障,這些運行故障在法國核電站的初期運行中也同樣出現(xiàn)過。下面就對這些問題進行匯總和分析:

      1)法國同類核電站的主蒸汽安全閥在運行初期,多次出現(xiàn)過閥門誤開啟從而引起反應(yīng)堆停堆的事故,經(jīng)分析主要原因是由于助動式安全閥控制箱的電氣元器件故障導(dǎo)致控制回路失效或誤動作而引起的。根據(jù)這一外部經(jīng)驗反饋,為保證機組的穩(wěn)定運行,參考電廠主蒸汽安全閥的助動裝置一直未投入使用(未與控制箱連接)。同時,為了提高閥門開啟前的泄漏壓力,保證閥門在熱停堆工況下的密封性,運行部門在規(guī)程上將助動式主蒸汽安全閥的整定壓力設(shè)置為上限,即(8.3+0.1)MPa.a。

      2)在參考電站調(diào)試期間以及2002年6月,主蒸汽安全閥1VVP104VV兩次在7.67 MPa.a壓力下起跳,但事后維修檢測發(fā)現(xiàn),閥門的整定值并無異常;分析認為,主要原因是該閥門的助動裝置未投用,其整定值接近熱停堆工況下的蒸汽發(fā)生器二次側(cè)設(shè)計壓力,不滿足10%的冗余度要求。在熱停堆工況下,系統(tǒng)壓力峰值瞬間超過閥門整定值,導(dǎo)致安全閥意外開啟。

      3)參考電站101大修熱停堆工況下一臺主蒸汽安全閥回座異常造成大量泄漏, 被迫冷停堆處理, 解體后發(fā)現(xiàn)閥芯密封線偏離正常位置5mm。經(jīng)分析,主要原因是閥門起跳后,大量蒸汽排放形成的振動使閥芯偏離中心線,造成彈簧的密封力不能平均分布在密封面上,導(dǎo)致密封不嚴而泄漏。

      4)參考電站102大修熱停堆工況下兩臺主蒸汽安全閥出現(xiàn)輕微泄漏, 經(jīng)現(xiàn)場振動處理后泄漏消除。經(jīng)分析,原因有三點:一是,整定壓力為8.3MPa.a的安全閥開啟前密封壓力只有整定壓力的92%,由于未投用助動裝置,僅靠彈簧提供的密封壓力偏低,容易泄漏;二是,同一管線下游不遠的主蒸汽隔離閥長期振動超標(biāo),也容易造成安全閥閥座密封面不能很好的接觸,導(dǎo)致泄漏;三是,熱停堆工況下主蒸汽系統(tǒng)壓力波動較大,超過安全閥的最低密封壓力,導(dǎo)致泄漏。

      5)參考電站102大修中發(fā)現(xiàn)4臺主蒸汽安全閥閥內(nèi)件由于振動發(fā)生損傷, 其中2臺損傷嚴重。出現(xiàn)這種情況,主要原因不外以下兩點:一是,主蒸汽隔離閥長期振動超標(biāo),導(dǎo)致安全閥的密封面振動而損傷;二是,安全閥長期輕微泄漏導(dǎo)致密封面損壞。

      6)閥門是否開啟沒有信號顯示,操縱員無法判定閥門所處的狀態(tài)[1]。

      2 某核電廠主蒸汽安全閥的技術(shù)改進

      參考電站主蒸汽安全閥在調(diào)試和運行維修中出現(xiàn)的各種問題,提供了大量的反饋經(jīng)驗。從收集到的故障情況分析,主要故障集中在整定壓力為8.3MPa.a的助動式安全閥上。因此,為避免出現(xiàn)參考電站主蒸汽安全閥同樣的問題,在設(shè)計過程中實施改進。

      2.1 采用彈簧式加載式安全閥

      從法國核電站得到的運行經(jīng)驗反饋,助動裝置和配套控制柜的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,可靠性較差,其由個別元器件故障引起的這套裝置的意外動作會導(dǎo)致安全閥誤開啟,這是工藝性的,可能會導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器失控排放,從而引起反應(yīng)堆停堆和過冷。因此取消了助動裝置和配套控制柜,改為采用彈簧加載式安全閥,從而避免了電氣元器件故障引起安全閥誤開啟從而導(dǎo)致反應(yīng)堆停堆和過冷的事故發(fā)生。

      2.2 主蒸汽安全閥的整定值和數(shù)量重新分布

      由于參考電站助動安全閥的整定壓力只有8.3MPa,而且助動裝置未投入使用,與熱停堆壓力之間的差距過小,不滿足10%冗余的設(shè)計規(guī)范,容易引起閥門正常運行時的漏氣現(xiàn)象;從而增加正常運行總的維修量,影響機組穩(wěn)定運行,降低機組的可利用率。因此,某核電廠將每條蒸汽管線上的7臺主蒸汽安全閥的整定值和數(shù)量重新分布,仍按照整定值分為兩組,第一組安全閥起跳整定值由原來的8.3MPa提高到8.5MPa,數(shù)量由3臺減少為2臺,第二組安全閥起跳整定值不變,仍是8.7MPa,數(shù)量則由4臺增加為5臺;在這一改進中,由于第一組安全閥不參與Ⅱ類事故下蒸汽發(fā)生器的超壓保護功能,同時其整定值遠離熱停堆壓力(冗余度達到12%),使得這組安全閥的動作次數(shù)大大降低,減少了閥門頻繁起跳和泄漏引起的密封面損傷[2]。

      2.3 改進安全閥閥芯組件的結(jié)構(gòu)設(shè)計

      相對于參考電站的設(shè)計,此次某核電廠設(shè)計使用的閥芯組件有較大改進,主要包括兩個方面:一是,閥桿與閥芯的聯(lián)結(jié)以及作用點的變化。參考電站設(shè)計中閥桿端部帶有螺紋與閥芯上部組件聯(lián)結(jié),閥桿與閥芯不直接聯(lián)結(jié),閥芯由銷固定在反沖盤上,閥桿端部的作用點位置處在噴嘴密封面以上。某核電廠的主蒸汽安全閥閥芯和閥桿的聯(lián)結(jié)為“卡套”式聯(lián)結(jié),在裝配狀態(tài)下,閥芯可以水平自由轉(zhuǎn)動并允許有一定的傾斜;閥桿端部為半球狀,閥芯內(nèi)腔與閥桿接觸面為內(nèi)球面,其觸點低于噴嘴密封面。這種設(shè)計有利于閥芯自動找正,可以保證閥桿的軸線與噴嘴環(huán)的中心線重合,確保密封面各方向的密封力均衡,有效降低蒸汽管道振動對安全閥的損傷。二是,閥芯機構(gòu)和密封形式的變化。參考電站安全閥閥芯與噴嘴環(huán)的密封是“平面密封”,在閥門頻繁動作和管道振動較大時,密封面容易損傷導(dǎo)致泄漏。某核電廠的主蒸汽安全閥閥芯與噴嘴接觸部分為金屬彈性密封面,金屬彈性密封面隨著管道壓力和溫度的變化而變化,在達到閥門開啟前最大密封壓力前密封面始終保持“線密封”的形式,密封性能更好。應(yīng)用這種新結(jié)構(gòu)后,閥門開啟前的密封壓力可以達到整定值的96%,大大降低由于系統(tǒng)壓力波動引起的閥門泄漏。在系統(tǒng)壓力遠低于整定壓力的96%時,閥芯與噴嘴為線密封,密封線在閥芯的外沿;當(dāng)系統(tǒng)壓力極其接近或等于整定壓力的96%時,閥芯在壓力的作用下膨脹,此時與噴嘴為面接觸;當(dāng)系統(tǒng)壓力超過整定壓力的96%直到閥門開啟階段,閥芯在壓力的作用下繼續(xù)膨脹,此時與噴嘴的接觸又變成線密封,但密封線改成閥芯的內(nèi)沿了;當(dāng)閥門開啟后,由于壓力泄放,閥芯又恢復(fù)正常狀態(tài)[2]。

      2.4 主蒸汽安全閥開啟探測裝置

      參考電站設(shè)計考慮安全閥的開啟是瞬間動作,動作完成后系統(tǒng)壓力會有較大波動,主控通過監(jiān)測即可確定系統(tǒng)超壓保護是否有效,而沒有考慮每組安全閥的整定值設(shè)置比較接近,閥門開啟時無法確定是哪一臺閥門動作,從而無法確定哪臺閥門需要檢修,增加了運行與檢修人員的判斷時間和檢修工作量。因此,某核電廠的主蒸汽安全閥對此加以改進,增加閥門開啟探測裝置。當(dāng)安全閥的起跳高度達到1-2mm,該動作即可被探測到,但該信號僅能保持0.3秒的時間,需要高精度的信號接收設(shè)備來記錄。

      2.5 某核電廠的主蒸汽安全閥采用改進的閥芯組件設(shè)計

      使得閥門的開啟和回座時間更短(達到80ms和250ms),開啟前的密封壓力更高(達到整定壓力的96%而不泄漏)。

      3 某核電廠主蒸汽安全閥技術(shù)改進對運行的影響

      3.1 增加閥門探測開啟裝置的影響

      當(dāng)一條主蒸汽管道上的任一個閥門處于非全關(guān)狀態(tài)時就會在主控室報警,便于主控室操縱員監(jiān)測任何一個閥門狀態(tài)及開啟次數(shù)。

      3.2 對汽機旁路系統(tǒng)GCT的影響

      由于在Ⅱ類瞬態(tài)工況下,保護蒸汽發(fā)生器壓力不超過設(shè)計壓力改為由GCT-C和GCT-A來保證,因此對GCT的邏輯改造及可靠性的提高進行了較大的改動。

      3.2.1 GCT-A的改進對運行的影響

      對于GCT-A采取的措施為提高系統(tǒng)儀控部分的鑒定等級為K3。對運行來說,影響不大。

      3.2.2 GCT-C的改進對運行的影響

      1)提升甩負荷時GCT-C解鎖信號的可靠性,也就是說,GCT-c從非核級系統(tǒng)更改為核級系統(tǒng)。

      2)更改GCT-c的控制邏輯:在汽機跳閘后即產(chǎn)生C7A信號,允許第1、2組閥的開啟;在核功率大于P16時,汽機跳閘即產(chǎn)生C7B信號,允許第三組的開啟。這樣可以改進停機不停堆工況下GCT-c回路的響應(yīng)速度,防止VVP安全閥的開啟。

      3)C9非信號的修改

      在參考電廠的設(shè)計中,在下列任何一個信號觸發(fā)后將發(fā)出凝汽器不可用信號:

      A.凝汽器壓力大于47KPa.a(2/3邏輯);

      B.在GCT125或127VL接受到開啟指令20s后,GCT125與127VL下游噴淋水壓力均低于0.68MPa。

      在某核電廠將其修正為在下列任何一個信號觸發(fā)后將發(fā)出凝汽器不可用信號:

      A.凝汽器壓力大于47KPa.a(2/3邏輯);

      B.在GCT125VL或GCT127VL接受到開啟指令15s后,下游噴淋水壓力低于0.68MPa(2/3邏輯)延時10S,二者相與后再延時12s產(chǎn)生。

      4)增加了凝汽器故障信號

      在以下信號之一發(fā)出時,將觸發(fā)冷凝器故障信號

      A.凝汽器壓力大于32KPa.a(2/3);

      B.在GCT125VL或GCT127VL接受到開啟指令15s后,下游噴淋水壓力低于0.68MPa(2/3邏輯)延時10S兩者相與后產(chǎn)生。

      5)GCT-C排凝汽器不可用信號的修改

      在參考電站的設(shè)計中,GCT-c排凝汽器不可用信號由以下三部分組成(或門):

      A.一回路平均溫度與平均溫度整定值偏差小于1.75℃;

      B.GCT-c的相應(yīng)系列至少一個手動隔離閥沒有全開;

      C.存在第1、2組GCT-c調(diào)節(jié)閥的閉鎖信號或甩負荷大于50%時第3組閥存在閉鎖信號。

      在某核電廠將其修改為:

      A.一回路平均溫度與平均溫度整定值偏差小于1.75℃;

      B.GCT-c的相應(yīng)系列至少一個手動隔離閥沒有全開C.P模式下,一、二回路溫差大于6℃。

      3.2.3 RPR邏輯的修改對運行的影響

      在參考電廠的RPR邏輯中,汽機跳閘引起的自動停堆邏輯為:

      1)當(dāng)功率P<30%Pn(P16)時,汽機跳閘不引起自動停堆。

      2)若P>30%Pn(P16)時,汽機跳閘后按照以下方式觸發(fā)自動停堆:

      A.如果存在冷凝器不可用信號,則自動停堆;

      B.否則在延時1秒后如果存在GCT不可用信號的話,也引發(fā)自動停堆。

      3)其他情況下,汽機跳閘均不引起自動停堆。

      在某核電廠機組汽機跳閘引起的自動停堆信號為:

      (1)當(dāng)功率P

      (2)當(dāng)P>P10時,出現(xiàn)下述條件之一時,汽機跳閘立即引起自動停堆:Tavg低-低信號(P12)、GCT排放閥手動閉鎖、冷凝器不可用(C9非信號)或冷凝器故障信號。

      (3)若P>30%Pn時,出現(xiàn)GCT凝汽器不可用時,汽機跳閘延時1秒立即引起自動停堆。此次邏輯修改,降低了汽機跳機導(dǎo)致停堆的門檻。

      4 結(jié)論

      某核電廠主蒸汽安全閥取消助動裝置,采用兩組不同整定壓力的彈簧加載式安全閥,這樣的改進避免了助動裝置故障導(dǎo)致安全閥誤開啟事故的發(fā)生,大大降低由誤開啟引起的反應(yīng)堆停堆的風(fēng)險。改進措施的應(yīng)用,減少了熱停堆工況安全閥泄漏的幾率,從而減少了由于泄漏引起的檢修工作量,提高了機組的穩(wěn)定性和可利用率。

      【參考文獻】

      [1]更換主蒸汽系統(tǒng)加能助動式安全閥工程實施報告[R].中國核電工程有限公司.

      [2]唐越強.秦山第二核電廠主蒸汽安全閥設(shè)計與技術(shù)改進[J].

      [責(zé)任編輯:田吉捷]

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