黃景昊+吳海杰+劉芳+郭景鴻
【摘 要】我廠廠用電6kV電機在相鄰機組主變送電時,曾多次發(fā)生意外跳閘。通過本文分析,找出了跳閘原因為變壓器和應(yīng)涌流導(dǎo)致6kV電機三相電流不平衡保護誤動跳閘。最后,介紹了我廠通過3個防范措施,徹底解決了因相鄰機組主變送電導(dǎo)致6kV電機跳閘事件的發(fā)生。
【關(guān)鍵詞】勵磁涌流;和應(yīng)涌流;三相不平衡
0 引言
和應(yīng)涌流是當電網(wǎng)中空投一臺變壓器時,在相鄰的并聯(lián)或級聯(lián)運行變壓器中產(chǎn)生的。和應(yīng)涌流在合閘變壓器涌流持續(xù)一段時間后產(chǎn)生,該涌流波形特征不明顯且持續(xù)時間很長,容易導(dǎo)致變壓器的涌流閉鎖環(huán)節(jié)失效,造成運行變壓器保護誤動作。另外,和應(yīng)涌流也可能導(dǎo)致廠用電系統(tǒng)三相電壓不平衡,導(dǎo)致廠用電機誤跳閘。因此,需對和應(yīng)涌流現(xiàn)象進行分析,并采取有效應(yīng)對措施。
1 事件電廠主接線方式
海南核電1#、2#機組電氣主接線采用發(fā)電機帶出口斷路器、主變壓器高壓側(cè)接于3/2接線的220kV開關(guān)站、在發(fā)電機出口斷路器的外側(cè)直接與常規(guī)島和核島廠用變壓器相連的主接線方式。海南核電的主發(fā)電機采用哈爾濱電機廠有限責任公司生產(chǎn)的QFSN-660-2型汽輪發(fā)電機,主變壓器由特變電衡陽變壓器廠生產(chǎn)的單相容量為260MVA的分相式三相變壓器,兩臺廠用變?yōu)槿喾至牙@組變壓器。
廠用電介紹:
我廠兩臺主變壓器均由特變電工衡陽變壓器有限公司生產(chǎn),單相額定容量為260MVA,高壓側(cè)額定電流為1860.9A。我廠錄波器所取主變高壓側(cè)電流信號由1/2GEV004TI采集,CT參數(shù)為:5P40,50VA,2500/1A。計算可得CT二次側(cè)額定電流應(yīng)為0.744A。
我廠單臺機組6kV中壓段母線包含:2段常規(guī)島正常工作母線LGA、LGB,2段核島正常工作母線LGC、LGD,2段核島應(yīng)急段工作母線LHA、LHB,2段公共工作母線9LGIA和9LGIB。其中核島應(yīng)急段由LGC和LGD供電,公共段9LGIA和9LGIB由常規(guī)島和核島正常工作母線交叉供電。
2 事件概述
2015年5月16日20:59,運行人員操作0GEW430JA給2號主變送電時,在沖擊合閘過程中導(dǎo)致1號機組部分廠用設(shè)備跳閘,具體見表1。
3 廠用負荷跳閘原因分析
從事件發(fā)生序列判斷,這次停電事件與2號主變沖擊送電密切相關(guān)。根據(jù)運行反饋和電機保護動作情況,初步判斷由于2號主變送電過程中勵磁涌流導(dǎo)致220kV開關(guān)站母線電壓波動并傳導(dǎo)至1號機組廠用電6kV及380V側(cè),從而導(dǎo)致1號機組相關(guān)負載由于電壓不平衡導(dǎo)致保護動作跳閘。
從隨機性的角度判斷兩次沖擊合閘的合閘角度都屬于比較好的情況(最壞的情況下勵磁涌流可以達到8~10In),對應(yīng)的1號機6kV廠用電壓的波動導(dǎo)致的三相電壓不平衡達12%左右。從該情況可以判斷導(dǎo)致1號機組電壓波動雖然為2號機組沖擊送電的勵磁涌流所致,但是更多的是因為海南電網(wǎng)自身電壓穩(wěn)定性較低這一先天不足造成。
當單臺變壓器進行空載合閘時,由于其磁鏈不能突變,從而產(chǎn)生非周期磁鏈,使得勵磁支路飽和,出現(xiàn)勵磁涌流。涌流波形偏向時間軸一側(cè),具有間斷角,在第1個周期達到最大值,以后慢慢衰減至穩(wěn)態(tài)運行情況。
和應(yīng)涌流是當電網(wǎng)中空投一臺變壓器時,在相鄰的并聯(lián)或級聯(lián)運行變壓器中產(chǎn)生的。和應(yīng)涌流在合閘變壓器涌流持續(xù)一段時間后產(chǎn)生,該涌流波形特征不明顯且持續(xù)時間很長,容易導(dǎo)致變壓器的涌流閉鎖環(huán)節(jié)失效,造成運行變壓器保護誤動作。
4 應(yīng)對措施
4.1 6kV電機保護應(yīng)對措施
跳閘事件一發(fā)生后,為防止相關(guān)負荷再次跳閘,我廠維修人員采取臨時修改相關(guān)電機開關(guān)綜合保護繼電器中相不平衡保護的時間定值,將運行電機的三相電流不平衡保護的△T定值,由原來的40s改為100s。但在第二次送電過程中1RRI001PO仍然跳閘。
三相電流不平衡保護的動作時間與電流大小成反時限特性,隨三相電流不平衡度增加而縮短,加上1號機組合應(yīng)涌流導(dǎo)致的母線電壓波動持續(xù)時間較長,通過修改保護時間定值并不能完全避免該保護動作。因此,通過修改定值不能完全避免電機跳閘事件的發(fā)生。
4.2 380V電機保護應(yīng)對措施
由于修改定值的措施并無法完全避免電機跳閘事件發(fā)生,我廠進一步研究決定,通過對1#的220kV升壓站的邊開關(guān)及中開關(guān)各增加一臺涌流抑制器。涌流抑制器可通過控制合閘斷路器的合閘相位,降低勵磁涌流大小,緩解和應(yīng)涌流的危害。
加裝勵磁涌流抑制器后,2015年8月20日我廠對主變壓器再次進行了沖擊試驗。1號主變沖擊過程中6kV斷路器9LGIA110JA跳閘(0SAP403CO),跳閘原因為電流三相不平衡。
根據(jù)沖擊時的錄波圖形可知,1號主變送電沖擊過程,1號主變的勵磁涌流最大值僅為0.434A(0.6倍額定電流),2號主變和應(yīng)涌流最大值僅為0.078A(0.1倍額定電流左),9LGIA母線三相電壓分別為56V、56V、52.9V,三相電壓不平衡度大約為6%左右,較未安裝勵磁涌流抑制器時12%的不平衡度有所減低。雖然勵磁涌流抑制器能有效降低勵磁涌流的大小,但仍無法完全避免廠用電動機跳閘事件的發(fā)生。
4.3 降低合應(yīng)涌流的措施
通過修改定值和加裝勵磁涌流抑制器的方法均無法完全避免勵磁涌流導(dǎo)致廠用電機跳閘事件的發(fā)生。
我廠相關(guān)電氣人員經(jīng)進一步研究討論決定,在進行1#主變沖擊的時候,閉鎖2#機6kV中壓段電動機保護盤柜不平衡保護的出口,同理,沖擊2#主變時進行1#中壓段閉鎖操作。
由于我廠中壓段電動機盤柜均采用的是SPAM150C保護,只需要增加此部分功能壓板即可實現(xiàn)閉鎖操作。
通過相關(guān)壓板改造之后,我廠目前已完全解決相鄰機組主變送電時導(dǎo)致6kV電機跳閘事件的發(fā)生。
5 總結(jié)
我廠主變壓器在送電過程時由于勵磁涌流的存在,往往使相鄰機組主變壓器產(chǎn)生和應(yīng)涌流,導(dǎo)致相鄰機組6kV電機三相不平衡保護誤動跳閘。文本通過電機跳閘保護信息和錄波信息分析了6kV電機跳閘根本原因為電流三相不平衡保護誤動。另外,我廠通過修改定值,加裝勵磁涌流抑制器,加裝三相不平衡保護退出壓板等措施,從根本上解決了因勵磁涌流導(dǎo)致的6kV廠用電機跳閘這個棘手問題,最終提高了我廠機組的運行可靠性。
由于我廠還未并網(wǎng)發(fā)電,主變壓器所帶負荷只有部分廠用設(shè)備,并未滿功率帶載運行。根據(jù)文獻資料,主變壓器在送電時,由于勵磁涌流的存在,經(jīng)常會使相鄰機組主變壓器因差動保護,瓦斯保護誤動作跳閘,這個問題在后續(xù)工作中需重點關(guān)注。
【參考文獻】
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