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      科技創(chuàng)新拓節(jié)能新路

      2016-11-15 03:43:28黃敏清通訊員夏仕美陳莉茵
      中國石化 2016年10期
      關(guān)鍵詞:煙機(jī)余熱煙氣

      □ 本刊記者宋玉春 王 賓 黃敏清 通訊員 李 娜 李 穎 夏仕美 張 洋 陳莉茵

      科技創(chuàng)新拓節(jié)能新路

      □ 本刊記者宋玉春 王 賓 黃敏清 通訊員 李 娜 李 穎 夏仕美 張 洋 陳莉茵

      中國石化大力推進(jìn)科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新,并將此作為推進(jìn)企業(yè)節(jié)能降耗再上新臺階的重要支撐。

      江蘇油田邵伯接轉(zhuǎn)站采用太陽能和天然氣聯(lián)合供熱。王慶輝 攝

      先進(jìn)的工藝和裝備不僅能有效提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,在節(jié)能減排上也發(fā)揮著核心作用。中國石化不斷加大技術(shù)研發(fā)投入,將科學(xué)作為環(huán)境保護(hù)的抓手,把技術(shù)作為節(jié)能降耗的支撐,使科技創(chuàng)新在綠色發(fā)展中發(fā)揮重要作用。

      科技創(chuàng)新驅(qū)動能效倍增

      “十二五”期間,中國石化大力推廣成熟適用節(jié)能新技術(shù),通過召開集團(tuán)公司技術(shù)交流會,交流系統(tǒng)內(nèi)節(jié)能技術(shù)及應(yīng)用案例,搭建信息共享平臺,為科研院所提供節(jié)能新技術(shù)、新工藝信息發(fā)布渠道,為企業(yè)節(jié)能技術(shù)選擇提供信息參考;通過編印下發(fā)《集團(tuán)公司十大節(jié)能技術(shù)推廣目錄》,促進(jìn)成熟、適用先進(jìn)節(jié)能技術(shù)在更多企業(yè)開花結(jié)果。茂名石化、鎮(zhèn)海煉化、燕山石化、齊魯石化等25家企業(yè)積極采用“十大節(jié)能技術(shù)”,實(shí)施節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目68個,節(jié)約標(biāo)煤6.7萬噸。通過開展節(jié)能技術(shù)服務(wù),組織工程建設(shè)公司、洛陽工程公司和石化盈科等技術(shù)團(tuán)隊(duì)和系統(tǒng)節(jié)能專家,深入企業(yè)交流能量系統(tǒng)全局優(yōu)化、低溫余熱綜合利用、煉廠氫氣資源優(yōu)化利用、污水汽提-溶劑再生裝置蒸汽優(yōu)化等成熟適用節(jié)能技術(shù),為企業(yè)開展技術(shù)服務(wù),共提出節(jié)能措施160多項(xiàng),促進(jìn)了產(chǎn)學(xué)研成果的轉(zhuǎn)化。

      與此同時,中國石化尊重基層的首創(chuàng)精神,倡導(dǎo)和推進(jìn)基層管理創(chuàng)新實(shí)踐,積極探索節(jié)能降耗的新方法、新途徑和新模式。積極開展全廠能量系統(tǒng)優(yōu)化工作。在裝置內(nèi),采用新的工藝技術(shù)、新的催化劑、新的分餾塔內(nèi)件等,減少反應(yīng)過程、分餾過程總的能源需求,從根本上減少裝置的能源使用量。在裝置和裝置間,采用夾點(diǎn)技術(shù),優(yōu)化裝置換熱網(wǎng)絡(luò)及熱聯(lián)合,提高換熱效率和熱聯(lián)合直供比例,減少低溫位熱量的產(chǎn)生;樹立低溫?zé)岽笙到y(tǒng)優(yōu)化的理念,優(yōu)化熱源熱阱的匹配,做到高質(zhì)高用、低質(zhì)低用。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行全廠能量系統(tǒng)整體優(yōu)化,優(yōu)化總加工流程,減少工藝用能;優(yōu)化匹配公用工程系統(tǒng),優(yōu)化配備燃料、氫氣和蒸汽,最大限度降低系統(tǒng)能耗;優(yōu)化能量回收環(huán)節(jié),采用有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電、液力透平等技術(shù),回收系統(tǒng)內(nèi)低溫?zé)崴?、乏汽、煙氣等余熱余壓資源,確保對余熱余壓資源綜合利用。“十二五”期間,煉油綜合能耗、乙烯燃動能耗明顯下降。

      “十二五”期間,集團(tuán)公司重點(diǎn)推廣油田采油污水余熱利用技術(shù)、油井集中控制供電技術(shù)、相變換熱器等成熟適用節(jié)能技術(shù),實(shí)施522個技術(shù)改造項(xiàng)目,節(jié)能41.4萬噸標(biāo)煤,發(fā)揮了科技支撐作用。同時,緊跟能源技術(shù)革命發(fā)展趨勢,統(tǒng)籌用好系統(tǒng)內(nèi)節(jié)能科研力量,研發(fā)十大關(guān)鍵和共性節(jié)能技術(shù),如燃?xì)廨啓C(jī)-加熱爐聯(lián)合發(fā)電供熱技術(shù)、新型高效分壁蒸餾技術(shù)、加熱爐高效燃燒技術(shù)和高性能保溫保冷新材料等,不斷提升節(jié)能科技創(chuàng)新能力。

      “綠色技術(shù)”節(jié)能降耗

      針對傳統(tǒng)石油鉆機(jī)以柴油作為動力,能耗高、效率低、噪聲大、污染重等特點(diǎn),西北油田全面推廣“以電代油”項(xiàng)目,使用清潔能源提高能源產(chǎn)出效率。

      利用兩臺1100千瓦交流變頻調(diào)速電動機(jī),替代傳統(tǒng)柴油機(jī),并保留兩臺柴油機(jī)作為備用切換裝置。這是西北油田電驅(qū)改造的內(nèi)容,也是油田“綠色鉆井”的標(biāo)準(zhǔn)配置。

      為了突破電驅(qū)改造技術(shù)屏障,技術(shù)人員利用雙變比變壓器,將網(wǎng)電輸送的10千伏高壓電變?yōu)閮晒傻蛪弘?。其中?60伏電壓為兩臺主電機(jī)提供動力,驅(qū)動帶絞車、鉆井泵、泥漿泵等主力設(shè)備,400伏電壓作為鉆井輔助用電及井隊(duì)生活供電。

      網(wǎng)電鉆機(jī)供電系統(tǒng)采取變電站、柱上開關(guān)、箱變保護(hù)裝置三級保護(hù)分級配置,確保電驅(qū)鉆井設(shè)備運(yùn)行安全,避免鉆機(jī)運(yùn)行對電網(wǎng)造成沖擊,同時配備無功補(bǔ)償及諧波抑制裝置確保功率因數(shù)達(dá)標(biāo)。這相當(dāng)于家庭用的穩(wěn)壓器和保護(hù)開關(guān),解除了‘以電代油’的后顧之憂。

      “以前打一口井需要800多噸柴油,改為電力驅(qū)動后,每口井作業(yè)節(jié)省費(fèi)用逾百萬元?!币曳姐@井隊(duì)隊(duì)長肖程說。西北油田利用網(wǎng)電替代柴油動力,通過對供電線路進(jìn)行優(yōu)化改造、調(diào)整運(yùn)行方式、縮短供電半徑等手段,注氣工作全面實(shí)現(xiàn)電能替代。截至目前,接入電驅(qū)注氣454井次,用電1.18億千瓦時,相當(dāng)于替代柴油消耗24618.96噸。

      為改變大功率天然氣發(fā)電機(jī)組給小負(fù)荷生產(chǎn)設(shè)備供電的被動局面,西北油田利用塔里木盆地豐富的光照和風(fēng)力資源,在AT40井率先建設(shè)風(fēng)光儲離網(wǎng)型電站,電站由12.4千瓦光伏和2千瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組成,將日常太陽能和風(fēng)能所產(chǎn)生的電能儲存起來,能夠穩(wěn)定持續(xù)給井場生產(chǎn)設(shè)備供電。

      河南油田下二門余熱利用項(xiàng)目采用蓄能式熱泵系統(tǒng),利用油田采油污水余熱,通過熱泵提取污水中的熱量,根據(jù)峰谷電價政策間歇運(yùn)行,谷電時段熱泵系統(tǒng)一方面通過摻水換熱器和原油換熱器加熱摻水和原油,另一方面向蓄能罐內(nèi)充水蓄能,峰電時段熱泵系統(tǒng)停止運(yùn)行,汲取蓄能罐的熱量持續(xù)供熱,油田污水按原流程回注地下,做到“只取熱不取水”。投產(chǎn)以來,每年可為聯(lián)合站18.3萬噸原油集輸加熱,為100萬噸采油摻水加熱,給礦區(qū)3.5萬平方米供暖,年可節(jié)約天然氣約480萬立方米,減排二氧化碳7159噸,節(jié)約標(biāo)煤3675噸。目前,新星公司余熱項(xiàng)目折合熱利用能力為22.7萬GJ/年。

      除工業(yè)余熱利用外,新星公司作為以地?zé)衢_發(fā)利用為主的新能源公司,近年來地?zé)衢_發(fā)利用發(fā)展迅速,初步形成具有自身特色的地?zé)豳Y源評價、鉆井工程技術(shù)、地?zé)嵛菜毓嗉疤菁墦Q熱、尾水凈化、采灌結(jié)合等配套技術(shù)。科學(xué)開發(fā)利用地?zé)豳Y源,與河北雄縣合作打造了全國首座“無煙城”。2015年底業(yè)務(wù)范圍已擴(kuò)展至北京、陜西、河北、河南、山西等17個省市,擁有地?zé)峋?88口,換熱站179座,地?zé)峁┡芰_(dá)3000萬平方米,占全國常規(guī)地?zé)峁┡?0%,為20余萬個家庭提供供暖服務(wù),年可替代標(biāo)準(zhǔn)煤69萬噸,減排二氧化碳170萬噸。

      技術(shù)革新破瓶頸

      “利用這次大檢修的機(jī)會,我們大力推廣新技術(shù)新方法的應(yīng)用,解決了多個節(jié)能方面的問題,檢修裝置開工后,全廠能耗可降低約1.27個單位,相當(dāng)于每個月省下1270噸油?!饼R魯石化煉油廠副總工程師朱勝國介紹說。

      今年8月30日,該廠抓住近四年來第一次大檢修的機(jī)會,大力推進(jìn)技術(shù)應(yīng)用改造,實(shí)現(xiàn)了主要生產(chǎn)裝置的升級改造,為全廠做好節(jié)能降耗工作打下了基礎(chǔ)。

      檢修前,該廠一直低負(fù)荷運(yùn)行著兩套制氫裝置。經(jīng)過調(diào)研,他們得知一改制單位新上一套制氫裝置,可產(chǎn)生富余氫氣,便登門與其洽談,檢修時新增一條氫氣管線及相關(guān)壓控閥、流量計(jì)等。這樣,滿負(fù)荷運(yùn)行第二制氫裝置便可滿足全廠氫氣需求,而第一制氫裝置則可停工備用。項(xiàng)目完工后,運(yùn)行結(jié)果與設(shè)想完全一致,且可降低能耗1個單位。

      蠟油加氫裝置是去年3月新開工的一套裝置。在裝置運(yùn)行中,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),有一臺泵可以停用,只利用兩個塔間的差壓就可以進(jìn)行介質(zhì)的傳輸,他們與設(shè)計(jì)方對接后,雙方均認(rèn)為可行。最后,改造方案定為加粗裝置硫化氫脫硫塔底泵出入口副線。方案在此次檢修中得以實(shí)施,預(yù)計(jì)每年可節(jié)約用電150萬千瓦時。

      “在新裝置運(yùn)行過程中,我們的技術(shù)人員細(xì)心地觀察分析裝置各項(xiàng)數(shù)據(jù),大處著眼,小處著手,芝麻西瓜一起撿,盡最大努力降低裝置的能耗,從而使資源得到合理有效的利用?!毕炗图託滠囬g主任薛忠華說。

      聯(lián)合裝置技術(shù)人員經(jīng)過測算,改變換熱器最末端的流程,可以在保證四常裝置正常生產(chǎn)的前提下,提高蠟油加氫裝置原料的溫度,從而為蠟油加氫裝置降低能耗。這一措施也在檢修中順利予以實(shí)施。

      西北油田首套“全電驅(qū)”注氣設(shè)備在TK402井實(shí)施現(xiàn)場。范明 攝

      技術(shù)攻關(guān)顯成效

      廣州石化重油催化裂化裝置原有的煙氣余熱鍋爐系統(tǒng)已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行超過20年。隨著關(guān)鍵設(shè)備老化,加上后路中壓蒸汽管網(wǎng)壓力提高,舊爐在運(yùn)行上存在較大的隱患。尤其是裝置新增煙氣脫硫設(shè)施后,上游的鍋爐爐膛壓力升高,煙氣容易泄漏,造成鍋爐操作壓力和產(chǎn)汽量都未達(dá)到設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致煙氣能量無法完全回收,能源損失較大。

      2013年,廣州石化投資5000多萬元對該裝置煙氣余熱回收系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。改造后的鍋爐具有燃料耗量少,爐膛承壓能力高、產(chǎn)汽量大等優(yōu)點(diǎn),投產(chǎn)后不僅年增效4000多萬元,而且能保證再生煙氣全部進(jìn)入下游的煙氣脫硫設(shè)施進(jìn)行凈化處理,年節(jié)能達(dá)49974噸標(biāo)煤。

      輕催裝置原煙機(jī)運(yùn)行兩三個月就會出現(xiàn)因動葉片、圍帶、靜葉片等催化劑結(jié)垢嚴(yán)重,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子動不平衡或動靜摩擦,振動值上升,到達(dá)高報(bào)警值,被迫停機(jī)清理,2007年以來,催化煙機(jī)共檢修14次,在線除垢(甩劑)16次,不僅無法滿足裝置長周期安全高效運(yùn)行的要求,也造成較大的能量損失。

      為此,廣州石化、石油化工科學(xué)研究院、催化劑公司、洛陽工程有限公司和華東理工大學(xué)聯(lián)合承擔(dān)了“催化煙氣輪機(jī)結(jié)垢原因研究及處理技術(shù)開發(fā)”項(xiàng)目。2015年12月,依據(jù)項(xiàng)目組的研究建議,技術(shù)人員在催化裂化裝置停工大修期間,對旋風(fēng)分離系統(tǒng)進(jìn)行改造,同時應(yīng)用新技術(shù)更新了煙機(jī)。更新改造后的煙機(jī)采用13項(xiàng)新技術(shù),改善了煙機(jī)的流場,減少了渦流區(qū),有效減緩了煙機(jī)的結(jié)垢,煙氣溫度較上一周期下降10~15攝氏度。截至今年9月底,煙機(jī)改造投用后已經(jīng)平穩(wěn)運(yùn)行8個月,目前煙機(jī)運(yùn)行工況明顯改善,可提升功率1200千瓦/小時。

      針對蒸餾三裝置加熱爐煙氣與空氣預(yù)熱器換熱效果差,導(dǎo)致排煙溫度高、加熱爐熱效率偏低等問題,廣州石化對加熱爐進(jìn)行技術(shù)改造,在原有熱管換熱段的基礎(chǔ)上,在煙氣側(cè)熱管段前增設(shè)了空氣擾流子換熱段,在熱管段后增設(shè)鑄鐵板低溫?fù)Q熱段,同時將常壓爐原24臺聲波吹灰器改為激波吹灰器;41臺燃燒器全部更換為氣體燃燒器,并更換了空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)的副線蝶閥。改造后,加熱爐排煙溫度下降50%、加熱爐熱效率大幅提高,裝置燃料單耗較改造前下降34.57%,年節(jié)能23048噸標(biāo)煤。

      同時,該裝置還對原設(shè)計(jì)為三級蒸汽抽真空形式的減壓塔抽真空系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,采用蒸汽噴射和機(jī)械抽真空的組合方式,對各級壓縮比重新優(yōu)化,更換現(xiàn)有蒸汽抽真空器,增加一臺液環(huán)真空泵組。改造后的抽真空系統(tǒng),一級和二級抽真空繼續(xù)采用蒸汽作為工作介質(zhì),停下三級蒸汽抽真空器,抽真空系統(tǒng)的蒸汽消耗量降低4.21噸/小時,對應(yīng)減少裝置含硫污水約4噸/小時,裝置總能耗下降0.625千克標(biāo)油/噸。

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