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      液壓升降壩工程對河道防洪的影響

      2016-11-30 10:11:35馬貴友
      東北水利水電 2016年11期
      關鍵詞:海城行洪洪水

      馬貴友

      (海城市水利工程建設質(zhì)量安全監(jiān)督站,遼寧 海城 114200)

      液壓升降壩工程對河道防洪的影響

      馬貴友

      (海城市水利工程建設質(zhì)量安全監(jiān)督站,遼寧 海城 114200)

      液壓升降壩是近年來發(fā)展起來的一種新型攔河建筑物,它對河道防洪可能產(chǎn)生的各種影響,目前尚無權威性結論,文中通過對遼寧省海城市液壓升降壩的防洪影響研究表明,液壓升降壩比傳統(tǒng)的攔河建筑物對河道產(chǎn)生的影響小。

      液壓升降壩;防洪影響;研究

      1 工程概況

      海城河液壓升降壩工程為海城河整治工程的重要組成部分,位于新立橋與新海高跨河大橋之間的海城河河段上,工程形式采用液壓升降壩,閘室長10.50 m,凈寬240.20 m,閘頂高程25.50 m,底板高程21.50 m,擋水高度4.0 m,40扇,每扇6.0 m。邊墩、面板及底板均采用鋼筋混凝土結構,強度等級C30,抗?jié)B等級W 4,抗凍等級F200。運行方式為汛期全部開啟行洪,非汛期攔河蓄水。

      2 防洪影響分析

      2.1 水文計算分析

      這次海城河水文計算,參考遼寧省水利水電勘測設計研究院所做《海城河全流域規(guī)劃報告》(經(jīng)過省廳評審),考慮液壓壩的重要性,偏于安全起見,采用表1洪水成果:

      表1 海城站設計洪水成果表 Q(m3/s)

      2.2 水力計算方案分析

      采用計算機軟件并輔以傳統(tǒng)水力計算,分析對工程實施前后的水流運動條件進行模擬,計算分析了設計洪水條件下,工程實施后河道水位和流速變化情況及工程對河道行洪的影響。海城河起點水位采用遼寧省水科院《海城河河道治理規(guī)劃報告》推求的成果,以海城河太子河入河口為起點水位,數(shù)值為8.07 m。

      1)水力計算程序基本原理。水面線計算程序采用能量方程式推算建壩前后的水面線及流速變化。

      曼寧公式:

      C=1/nR1/6

      式中:C為謝才系數(shù);n為糙率;R為水力半徑。

      流量計算:

      Q=AC(Ri)1/2

      式中:A為過水斷面積;i為河道坡降。

      能量方程式:

      式中:Z1,Z2分別為下、上游斷面的水位,單位為m;hf,hj分別為上下斷面間的沿程、局部水頭損失,m;u1,u2分別為下、上游斷面的流速,m/s。

      計算頻率為P=2%。

      2)計算工況。根據(jù)海城河液壓升降壩工程的任務及特點,該報告主要對50年一遇洪水條件下,建壩前后河道水流變化情況及閘底板、閘墩對河道的行洪影響進行分析。

      3)糙率分析。液壓壩位于海城河中段城區(qū)段,以人工修整的河道為主,河道寬闊,河水較深,主槽多為水面覆蓋,糙率定為0.03,邊灘為植被覆蓋,綠化較好,糙率定為0.065。

      4)計算成果分析。河道水力要素計算成果見表2。

      2.3 斷面縮窄率分析

      液壓翻板閘建成后,工程位置河道橫斷面面積和河寬有不同幅度減小,26.5 m高程以下,面積和河寬縮窄率隨水位抬高有增加趨勢,水位為26.5 m時斷面縮窄率最大,為25.25%,數(shù)值較大。

      表2 建壩前后水力要素成果對比表(p=2%)

      2.4 對水位影響分析

      由于工程建設前后斷面過水面積及河寬發(fā)生了一定變化,河道水位隨之出現(xiàn)調(diào)整。水力計算成果表明,河道遭遇50年一遇洪水時,閘底板上游水位出現(xiàn)最大壅高,為29.31-29.26=0.05 m,至新海高跨河大橋13+442斷面仍為0.05 m。14+269斷面水位恢復至未建壩時29.47 m,即攔河閘以上927 m,壅水影響為0。

      攔河閘正常運行水位為25.5 m,蓄水高度為4 m,按上游河道平均比降為1‰計算,枯水期回水影響長度為4 000 m。

      2.5 對流速影響分析

      工程建成后較原河道,閘前比降減小,水流流速降低,閘底板范圍流速增大,至下游消力池驟然減小,經(jīng)海漫后恢復至天然河水流速;工程運行期,開閘泄水過程中,可導致上、下游流速短時間加大。

      2.6 下游消力池深度復核

      《海城市海城河液壓升降壩工程初步設計報告》中對正常運行水位時,下游河道消能計算較為詳盡,但對標準洪水條件未進行試算。因此,報告對攔河閘遭遇50年一遇洪水時的下游沖刷深進行復核,判斷其是否滿足行洪安全。

      表3 攔河壩水力參數(shù)明細表

      因此標準洪水條件下,無需設置消力池。《海城市海城河液壓升降壩初步設計報告》中,設計工況下,確定消力池深度為0.6 m,坎高0.5 m,長12.5 m,滿足沖刷要求。

      2.7 工程對上游建筑物影響分析

      液壓升降壩遭遇50年一遇洪水時,閘底板及兩側土壩產(chǎn)生的壅水高度為0.05 m,長度為927 m。壩址上游70 m,為新海高跨河大橋,橋位處壅水影響高度仍為0.05 m,橋下水位(加壅高)為29.35 m,橋梁底設計高程31.11 m,液壓壩對新海高跨河大橋安全行洪無影響。壅水長度范圍內(nèi)工程上游無其它水工建筑物,因此對上游建筑物無影響。

      液壓壩蓄滿水情況下,開閘泄水,會對上游流速產(chǎn)生一定影響,流速短時間內(nèi)變大,可能造成新海高橋的局部沖刷增大,但由于歷時較短,認為對其上游建筑物影響不大。

      2.8 工程對兩岸堤防的影響分析

      工程河段屬于海城河城區(qū)段上游,兩岸河岸高程滿足設計洪水要求。液壓升降壩建成完工后,工程影響范圍內(nèi),在設計洪水條件下,兩岸高程仍滿足行洪要求,不飛灘,不漫頂。因此,工程建設對兩側河岸在防洪方面無大的影響。

      TV698

      B

      1002-0624(2016)11-0060-02

      2016-08-10

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