?
新款電動汽車驅(qū)動電機的發(fā)展
Nissan Leaf 2013年版的新車型采用了驅(qū)動電機、逆變器和充電系統(tǒng)集成技術(shù)。該集成技術(shù)減少了部件數(shù)量,減輕了整車的質(zhì)量,但會對整車的噪聲和振動水平產(chǎn)生新的影響。為解決這個問題,對驅(qū)動電機的電磁場、質(zhì)量等進行重新修正。
驅(qū)動電機的修正目標(biāo):①減輕整機質(zhì)量;②改善電機噪聲和振動性能;③降低電機重稀土元素用量。
(1)減輕整機質(zhì)量。減輕電機鐵芯質(zhì)量是減輕整機質(zhì)量非常有效的方法,需重新設(shè)計電機磁場分布以提高轉(zhuǎn)矩密度。通過優(yōu)化定子齒形和回枷鎖(back-yoke)形狀可有效提高電機轉(zhuǎn)矩密度20%。將電機鐵芯長度由150mm降至140mm,可使電機整體質(zhì)量減輕4.0kg。
(2)改善電機噪聲和振動性能。電機集成技術(shù)可使新車型動力系統(tǒng)在低頻區(qū)(約1.7kHz)和高頻區(qū)(約6kHz)處出現(xiàn)較為嚴(yán)重的噪聲和振動現(xiàn)象。在低頻區(qū)時,出現(xiàn)不良噪聲和振動的原因是電機結(jié)構(gòu)存在問題,此時只有當(dāng)電機連接減速齒輪工作才會出現(xiàn)較高的振動幅值,而電機單獨工作則狀態(tài)優(yōu)良。為此,可通過將電機轉(zhuǎn)子合理分成兩部分結(jié)構(gòu)才能有效解決此問題。高頻區(qū)時,出現(xiàn)噪聲和振動問題的原因是電機本體產(chǎn)生高頻電磁波,可通過抑制電機電磁力矩的方法來解決。而抑制電磁阻力矩的途徑是優(yōu)化電磁磁場分布,其優(yōu)化方法有兩種:①通過改變永磁鐵寬度來改變氣隙磁場,進而控制電磁阻力矩大小;②通過改變電機d坐標(biāo)軸與電機齒槽效應(yīng)中心間的夾角。
(3)降低電機重稀土元素用量。有3種有效解決方法:①優(yōu)化定子齒槽形狀,降低永磁鐵溫度;②采用先進的加工制造技術(shù),減少永磁材料中稀土成分;③減輕電機永磁鐵質(zhì)量。
仿真驗證及臺架試驗,結(jié)果表明,所提出的優(yōu)化方案可有效減輕電機整體質(zhì)量4kg,大幅改善了電機NVH特性,且稀土用量降低40%。
Tohru Nakada, et al. SAE 2014-01-1879.
編譯:謝秀磊