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      1000MW超超臨界汽輪發(fā)電機軸電壓高的分析及處理

      2016-12-15 11:06張建紅
      大陸橋視野·下 2016年7期
      關鍵詞:發(fā)電機

      【摘 要】本文以某電廠1000MW發(fā)電機因軸電壓引起的軸承損傷為例,對軸電壓產生的過程進行了闡述,分析了問題產生的原因,作者認為軸電壓的形成主要是由磁路不對稱引起,同時自并勵勵磁系統可加劇對諧波分量的影響,機組正常監(jiān)控軸承等部件的絕緣值滿足要求即可安全運行。

      【關鍵詞】軸電壓;發(fā)電機;交流分量

      一、引言

      作為世界上單機容量最大的超超臨界發(fā)電機,1000MW級超超臨界汽輪發(fā)電機具有結構復雜、技術含量高的特點。隨著中國社會經濟的發(fā)展,1000MW級大容量發(fā)電機也成為電力發(fā)展的優(yōu)先選擇。

      本文介紹了某電廠一起1000MW發(fā)電機軸電壓偏高的情況,對具體現象、形成原因、處理結果進行了闡述。對處理后的設備運行進行跟蹤表明,本文中的處理方法對同類型問題處理具有較大的參考價值。

      二、問題描述及檢查情況

      某電廠1#機,是東方與日立聯合設計、自主制造的QFSN-1000超超臨界發(fā)電機,具有技術含量高、結構復雜的特點[1]。

      機組啟動時運行人員發(fā)現,發(fā)電機連續(xù)多次出現了勵端外擋油蓋冒白煙的現象。運行人員檢查勵端潤滑油回油視察窗,發(fā)現回油量極小并且油質不好,檢查發(fā)現勵端及穩(wěn)定軸承擋油蓋磨損嚴重。之后發(fā)電機在盤車狀態(tài)下,打開勵端上半外油擋,并檢查穩(wěn)定軸承擋油蓋。通過檢查端蓋內及潤滑油回油觀察窗發(fā)現發(fā)電機勵端潤滑油回油暢通,油質良好(此時使用的為啟動油泵)。勵端外油擋油齒有明顯磨損痕跡,大軸與軸瓦之間出現了一些銀色小異物,勵端軸承擋油蓋也有一定量的磨損(圖1)。

      測量勵端軸瓦絕緣,500搖表僅有0.01M,按廠家要求軸瓦絕緣電阻應大于1M。絕緣不合格。

      將勵端下半軸瓦翻出,發(fā)現下半軸瓦有明顯磨損及電腐蝕現象,頂軸油孔已完全被鎢金堵塞,測量下半軸承套絕緣為零。

      將勵端下半軸承套吊出,現場清理并測絕緣,絕緣值恢復,500V搖表測量絕緣電阻為550MΩ,懷疑鎢金磨損產生的雜質形成對地通路。

      發(fā)電機停機后,通過詳細檢查發(fā)現勵端下半軸瓦嚴重磨損,出現了嚴重的電腐蝕現象,且有成片鎢金脫落,頂軸油孔被鎢金完全堵塞,中間油槽有大量鎢金殘留(圖2)。

      翻出穩(wěn)定軸瓦,下半軸瓦有明顯磨損情況,進油孔基本被鎢金封堵,情況與下半軸瓦情況類似(圖3)。

      根據現有的研究,認為軸電壓偏高的主要原因有[2]:磁通脈動;單極效應;電容電流;靜止勵磁機;外殼、軸和軸承座的永久性磁化引起的軸電壓。

      現場對損壞的軸瓦、擋油蓋及穩(wěn)定軸瓦進行了更換后再次啟動,為了驗證軸電壓的影響,技術人員分階段對軸電壓進行了測量。

      在額定電壓、額定轉速下空栽運行。測量示意圖如圖(圖4),用高內阻交流電壓表先測定軸電壓U 1 ,然后將轉軸一端與其軸承座短接,測另一端對軸承座對地的電壓U 2 (即油膜電壓),再測該軸承座對地的電壓U 3 。測點表面與電壓表引線應接觸良好,試驗前分別檢查軸承座與金屬墊片、金屬墊片與金屬底座之間的絕緣電阻。

      通過測量數據(表1)發(fā)現,當通入勵磁電壓,軸電壓隨之明顯增大。測量勵磁電壓的交流分量時,發(fā)現存在頻率為300Hz,大小在351V的交流分量??紤]到勵磁系統六脈沖可控硅橋會引起的諧波,懷疑勵磁電壓中包含的六倍頻交流分量可能會引起發(fā)電機軸電壓高。

      為了確認勵磁電壓六倍頻交流分量對軸電壓的影響,廠家專業(yè)人員在現場針對機組不同負荷下的勵磁電壓300Hz交流分量進行了測量,并在機組沖轉及并網過程中進行了發(fā)電機勵磁自并勵后,降勵磁電壓(觀察勵磁電壓300Hz諧波分量變化情況)與軸電壓大小關系試驗??偨Y了上述測量結果,勵磁點電壓中300Mhz交流分量對軸電壓的影響見表(表2)。

      根據測量結果分析,當勵磁電壓中300Hz交流分量達到353V時,隨著勵磁電壓上升,該交流分量將不再隨之上升,對應軸電壓值在42V左右。降低勵磁電壓時,當勵磁電壓中300Hz交流分量降至260V時軸電壓降為21.11V。當勵磁電壓中300Hz交流分量降為213.6V時軸電壓降為2.112V。

      三、問題分析及處理

      根據檢查情況分析,推斷出現此次問題的機理應為:絕緣電阻低→軸電壓高引起油膜擊穿造成電腐蝕→電腐蝕逐漸擴大,軸瓦磨損,軸瓦溫度高→軸中心偏移→振動變大,擋油蓋、穩(wěn)定軸瓦等隨之磨損導致振動進一步加大[3]。

      根據翻瓦情況,軸承套出現大量銹跡,軸瓦進油口側上下半軸瓦有大面積的電灼傷痕跡。由此懷疑潤滑油內水氣含量超標導致軸承套產生大量銹跡。被磨軸瓦產生的金屬雜質與油混合加之潤滑油水氣含量偏高,從而導致軸承絕緣降低。在軸電壓過高的情況下擊穿油膜,灼傷軸瓦。

      隨著軸瓦灼傷,軸瓦逐步被磨損后導致大軸中心偏移,軸振10X探頭間隙超標,無法測量相應軸振數據。當大軸與勵端外擋油蓋發(fā)生摩擦后,振動進一步增大。

      根據現場試驗結果,當勵磁電壓中300Hz交流分量為353V左右時,隨著負荷變化該交流分量幅值不再發(fā)生變化。所對應的軸電壓為42V左右,其值也不再發(fā)生改變。而在起勵后降低勵磁電壓,其300Hz交流分量逐步降至260V時軸電壓降為21.11V。當勵磁電壓中300Hz交流分量降為213.6V時軸電壓降至2.112V。由此認為正常起勵后勵磁電壓中300Hz交流分量幅值過大是造成軸電壓過大的主要原因。

      為了降低軸電壓,采取如下辦法:

      1.鑒于軸電壓已經高于40V,并且已經造成軸瓦等設備的損壞,在無其他成熟經驗及可借鑒的條件下,在現場通過增加RC回路實驗找到降低軸電壓的可行措施[4]。

      2.根據在現場近幾次的測量情況,在一個時間點測得軸電壓為46.6V,其中基波含量約33V,三次諧波分量約23V。為降低軸電壓同時需控制軸電流于有限范圍內,防止擊穿油膜造成對大軸的電腐蝕損傷,參考相關論文,決定在現場利用已安裝勵磁端接地碳刷,加裝RC臨時試驗回路。

      3.根據廠家建議軸電流不能超過0.2A的要求,回路中串入熔斷器,保證過流時可靠斷開。RC回路中C取10μF,R取500Ω。R1取可變滑阻器,滿量程取2kΩ(5A)。

      4.試驗方法:從R1最大值開始往下調節(jié),緩慢降低電阻值,通過頻譜分析儀和電壓表觀察軸電壓的幅值變化,通過電流表觀察軸電流的幅值變化,嚴格控制軸電流在0.2A之內,跟蹤觀察軸電壓變化情況(運行中試驗)。

      5.注意事項:增加熔斷器(1A)保證回路電流過大時可靠斷開;增強回路絕緣,防止誤碰,誤接地;R1調節(jié)時由高到低緩慢調節(jié),防止大軸兩點接地,嚴格控制電流在0.2A以內;密切關注軸電壓水平,堤防不可預知的諧振電壓出現;運行人員密切注意瓦溫、瓦振、油溫、回油量等工況,做好應急預案。

      四、總結

      加裝RC回路后,發(fā)電機軸電壓降至15~18V水平,較之前的40V大大降低。進過1年多的跟蹤運行觀察,軸電壓水平穩(wěn)定,未再出現軸瓦、擋油蓋因軸電壓高造成的損傷。

      參考相關資料文獻,作者認為軸電壓的形成主要是由磁路不對稱引起,同時自并勵勵磁系統可加劇對諧波分量的影響。GB/T 7064-2008標準對軸電壓并不是一個限制性指標,對于軸電壓引起軸瓦、擋油蓋燒損的問題,從機組結構上講,只要軸承等相應部件絕緣電阻滿足要求,就不會造成實質性損壞。

      參考文獻:

      [1]黃學剛. 1000MW超超臨界汽輪發(fā)電機制造工藝創(chuàng)新點 [Z]. 《東方電機》,2008.2.

      [2]王宇. 大型汽輪發(fā)電機軸電壓及軸瓦電腐蝕研究 [J]. 《東方電機》,2008.2.

      [3]胡高舉,鄭才剛,韋云隆. 大電機軸電壓研究 [J]. 《機械》, 2001, 28(3):63-65.

      [4]姜彤,周春陽,徐永金,張志富. 汽輪發(fā)電機中靜止勵磁軸電壓的分析與抑制 [J]. 《電力系統保護與控制》, 2012, 40(06):142-146.

      作者簡介:

      張建紅(1982-),四川綿陽人,長期在東方電機有限公司從事發(fā)電機的安裝、運行、維護工作。

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