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      連續(xù)重整裝置緩沖區(qū)催化劑輸送管線堵塞問題的分析及對策

      2016-12-16 02:53:09李國沖陳保華
      化工技術(shù)與開發(fā) 2016年11期
      關(guān)鍵詞:控制閥緩沖區(qū)重整

      文 章,李國沖,陳保華,黃 艷

      (中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008;2. 中國石油華北石化公司,河北 任丘 062552)

      連續(xù)重整裝置緩沖區(qū)催化劑輸送管線堵塞問題的分析及對策

      文 章1,李國沖1,陳保華1,黃 艷2

      (中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008;2. 中國石油華北石化公司,河北 任丘 062552)

      南方某煉廠220萬t·a-1連續(xù)重整裝置在催化劑使用末期,緩沖區(qū)催化劑輸送管線出現(xiàn)堵塞。針對連續(xù)重整裝置在催化劑使用末期時的運(yùn)行,我們建議要重點(diǎn)關(guān)注催化劑的強(qiáng)度和催化劑粉塵中的整顆粒度。首先,適當(dāng)提高淘析氣量以確保整顆粒度在指標(biāo)范圍;其次,加強(qiáng)催化劑各項(xiàng)指標(biāo)的跟蹤分析,及時更換催化劑。

      連續(xù)重整;催化 劑;堵塞;處理措施

      1 概述

      中國南方某煉廠220萬t·a-1連續(xù)催 化重整裝置采用美國UOP公司工藝包,由華東設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì),于2010年9月正式開工投產(chǎn)。該裝置反應(yīng)器采用2+2疊置式布置,催化劑在兩列反應(yīng)器之間及再生系統(tǒng)之間建立循環(huán),除了再生劑、待生劑及反應(yīng)器之間提升線屬于氣力輸送(流化床)外,其他區(qū)域如還原段至一反、緩沖區(qū)至三反等均屬于重力輸送(圖1)。

      圖1 重整反應(yīng)器布局及其催化劑提升示意圖

      重整催化劑到了使用末期時,裝置緩沖區(qū)的催化劑輸送管線發(fā)生了堵塞,為此,我們采取了一系列的處理措施,并針對重整催化劑使用末期裝置運(yùn)行的注意事項(xiàng)提出一些建議。

      2 運(yùn)行問題分析

      2.1 問題描述

      2.1.1 緩沖區(qū)與三反之間壓差無法建立

      2015年11月11日凌晨0點(diǎn)開始,緩沖區(qū)與三反之間的壓差值由7kPa左右,降低至0kPa,壓差控制閥PDV2010自動關(guān)閉,緩沖區(qū)事故氫閥XV2045打開,仍不能使壓差值建立。此時為了確保催化劑的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提升,將壓差控制閥PDV2010手動開至閥位80%。

      2.1.2 緩沖區(qū)、還原段、分離料斗料位異常上漲

      2015年11月24日凌晨5:50左右,緩沖區(qū)料位由近60%在1h內(nèi)上漲到103.2%,內(nèi)操人員手動控制增大四反底部催化劑提升速率后,緩沖區(qū)料位仍不見下降,而分離料斗料位卻在上漲。因?yàn)檫€原段料位一直處于60%~70%,內(nèi)操人員通過降低催化劑循環(huán)速率至70%,嘗試降低二反底部催化劑提升量,從而降低緩沖區(qū)料位。但經(jīng)過一段時間后發(fā)現(xiàn)仍不見效,便將催化劑循環(huán)速率恢復(fù)至75%。初步判斷可能為核料位儀出現(xiàn)故障。儀表人員進(jìn)行檢查處理后,還原段與緩沖區(qū)料位顯示值未降低(期間13:00左右,還原段料位上漲至100%)。19:45左右,由于閉鎖料斗催化劑無法正常提升至還原段,導(dǎo)致長循環(huán)觸發(fā)再生熱停。

      2.1.3 三反壓降、溫降異常變化

      研究發(fā)現(xiàn),11月24日11:00和14:30左右,因?yàn)樗姆慈肟跍囟壬?,四反進(jìn)料加熱爐F104共熄滅5個火嘴,燃料氣用量也從原來的900kg·h-1降至440kg·h-1,此時四反溫降由22℃上升至29℃,三反溫降由36℃下降至27℃,二者幾乎相等。另外,自11月23日重整降量后,各反應(yīng)器出入口壓降中,三反壓降下降了近3kPa,最為明顯。

      2.2 原因分析

      基于以上現(xiàn)象,可以判斷緩沖區(qū)至三反催化劑輸送管線存在堵塞情況。如果該處催化劑輸送管線出現(xiàn)堵塞,會使二反底部催化劑的提升速率大于緩沖區(qū)下料速率,從而不斷累積直至緩沖區(qū)料位滿。按正常操作思路,為了確保緩沖區(qū)料位在正常范圍,一方面必須降低二反底部催化劑的提升速率,另一方面則需要增大四反底部催化劑的提升速率。前者會促使還原段下料速率降低,使得還原段料位上漲,后者會增大分離料斗催化劑補(bǔ)入速率,使得分離料斗料位也上漲。

      而隨著四反底部催化劑的不斷提升和緩沖區(qū)的下料不足,三反內(nèi)催化劑藏量會不斷減少,進(jìn)而形成“空腔”,一方面使得三反出入口壓降明顯降低,另一方面使得油氣在三反內(nèi)與催化劑接觸不足(即反應(yīng)不充分),延遲至四反中充分反應(yīng),導(dǎo)致了三反溫降明顯下降,四反溫降有所上升。另外,由于油氣在三反中反應(yīng)不充分,使得進(jìn)入F104的油氣溫度較以往偏高,降低了F104的熱負(fù)荷,即降低燃料氣用量。

      3 對策

      3.1 氫氣“沖洗”處理

      結(jié)合以往再生系統(tǒng)短時間停車后出現(xiàn)四反底部催化劑提升不暢,并用氮?dú)夥创档玫降慕鉀Q經(jīng)驗(yàn),由內(nèi)操人員將二反底部一次提升氣流量控制閥FIC2008手動全關(guān)全開,引氫氣至緩沖區(qū)對輸送管線進(jìn)行“沖洗”疏通。FIC2008全開一會兒,緩沖區(qū)料位明顯下降,輸送管線疏通成功,催化劑從緩沖區(qū)補(bǔ)入三反中。之后,再生開始黑燒,催化劑建立循環(huán)。

      3.2 停工卸劑處理

      11月25日13:00,催化劑提升再次發(fā)生故障,并且采用原“沖洗”手段無法疏通輸送管線,重整裝置被迫于11月28日停工檢修。在檢修過程中,共處理了以下幾個問題:

      1)將緩沖區(qū)催化劑粉塵結(jié)塊物全部卸出并清理壁上附著的催化劑粉塵物,確保緩沖區(qū)至三反的催化劑輸送管線暢通。

      2)更換了緩沖區(qū)與三反之間的排放氣輸送管(即壓差控制閥PDV2010管線),以及三反內(nèi)兩處損壞的法蘭墊片。

      3)將系統(tǒng)中的催化劑卸出并進(jìn)行分級處理,除去催化劑結(jié)塊物、粉塵、高碳劑和侏儒球。

      4)清理反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件,尤其對堵塞嚴(yán)重的三反內(nèi)部中心管及扇形筒進(jìn)行清理。

      經(jīng)過檢修處理后,裝置于12月8日開工恢復(fù)生產(chǎn),之后未再出現(xiàn)過催化劑輸送管線堵塞的問題。

      4 結(jié)論

      重整催化劑到了使用末期,強(qiáng)度明顯下降,極易產(chǎn)生催化劑粉塵。如果不能及時將系統(tǒng)中的催化劑粉塵除去,當(dāng)積累到一定程度時,不僅會造成催化劑的循環(huán)不暢,還容易造成設(shè)備內(nèi)構(gòu)件的堵塞(主要是對約翰遜網(wǎng)的堵塞),甚至?xí)仁寡b置停工檢修,造成經(jīng)濟(jì)損失。

      因此,建議連續(xù)重整裝置在催化劑到了使用末期時,要重點(diǎn)關(guān)注催化劑的強(qiáng)度和催化劑粉塵中的整顆粒度。首先,必須定期分析催化劑粉塵中的整顆粒度,并通過提高再生系統(tǒng)淘析氣量,確保整顆粒度在要求的范圍內(nèi)(可適當(dāng)偏大點(diǎn))。其次,要加強(qiáng)對催化劑各項(xiàng)指標(biāo)的跟蹤分析,如強(qiáng)度、比表面積、氫鉑比等,一旦發(fā)現(xiàn)催化劑各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)明顯超標(biāo),要及時整批次更換催化劑。

      [1] 徐承恩.催化重整工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2006:512-514.

      [2] 朱亞軍.UOP連續(xù)重整裝置催化劑循環(huán)故障分析及處理[J].煉油技術(shù)與工程,2014,44(10):5-10.

      Analysis and Countermeasures of Catalyst Blockage in Buffer Zone of CCR Platforming Unit

      WEN Zhang1, LI Guochong1, CHEN Baohua1, HUANG Yan2
      (1.Guangxi Petrochemical Company,CNPC,Qinzhou 535008,China; 2. North China Petrochemical Company, CNPC, Renqiu 062552,China)

      TE 624.41

      B

      1671-9905(2016)11-0059-02

      2016-09-21

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