丁超然,溫學(xué)桂
(江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇淮安 223200)
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引進(jìn)法國(guó)RPA水平帶式真空濾堿機(jī)的使用與改進(jìn)
丁超然,溫學(xué)桂
(江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇淮安 223200)
通過(guò)對(duì)引進(jìn)法國(guó)RPA公司兩臺(tái)水平帶式真空濾堿機(jī)的使用和維護(hù),總結(jié)探討了該設(shè)備的性能特點(diǎn),采用了積極的措施手段消除缺陷,保證了長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
帶式濾堿機(jī);耐磨帶;裙邊;托輥;聯(lián)鎖;糾偏;改進(jìn)
江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠(以下簡(jiǎn)稱”淮堿”)在一期項(xiàng)目建設(shè)中引進(jìn)了法國(guó)RPA公司兩臺(tái)水平帶式真空濾堿機(jī)(以下簡(jiǎn)稱“帶濾機(jī)”),單臺(tái)純堿生產(chǎn)能力900 t/d。自2011年初投產(chǎn)以來(lái),現(xiàn)已超過(guò)日生產(chǎn)純堿1 450 t,兩臺(tái)帶濾機(jī)已全部投入運(yùn)行。帶濾機(jī)運(yùn)行已近5年時(shí)間,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,故障率低,現(xiàn)將使用情況總結(jié)如下。
1.1 重堿鹽分、水分的控制
重堿鹽分、水分除了受碳化結(jié)晶影響外,帶濾機(jī)操作對(duì)其也有較大影響。具體表現(xiàn)在濾餅厚度、真空度等。洗水分離罐和母液分離罐液位控制不好、真空度低,會(huì)造成重堿水分和鹽分偏高。真空度低可能原因有:真空機(jī)吸空沒關(guān)死,系統(tǒng)漏真空,現(xiàn)場(chǎng)真空閥開度過(guò)小、濾餅太厚等。
當(dāng)濾布出現(xiàn)破損時(shí),少量的重堿穿透濾布進(jìn)入洗水分離罐,會(huì)導(dǎo)致二次洗水加壓泵進(jìn)口管線堵塞,濾布破損時(shí)需要及時(shí)修補(bǔ),洗水分離罐液位高應(yīng)對(duì)一段洗水泵進(jìn)口管線進(jìn)行檢查、清理。
1.2 防止分配槽兩側(cè)積堿
帶濾機(jī)非正常停車俗稱急停帶濾機(jī),通常有兩種情況:一是帶濾機(jī)本體出現(xiàn)不可消除故障,需急停帶濾機(jī)(如:大皮帶過(guò)度跑偏等),二是重堿皮帶跳停聯(lián)鎖帶濾機(jī)停機(jī)。帶濾機(jī)急停后,因出堿槽中部分堿液繼續(xù)流入,造成布料器前后堆堿(參見圖1),停機(jī)期間需對(duì)分配槽前后積堿進(jìn)行檢查,如積堿高度超分配槽低端,需及時(shí)清理否則影響帶濾機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn),甚至?xí)斐蔀V布損壞或分配槽錯(cuò)位;運(yùn)行中更應(yīng)該加強(qiáng)巡查,及時(shí)采取措施,防止分配槽兩側(cè)積堿。
圖1 形成積堿位置示意圖
1.3 定期檢查更換耐磨帶
帶濾機(jī)耐磨帶在實(shí)際生產(chǎn)中因長(zhǎng)期使用會(huì)逐步延長(zhǎng)、老化。如出現(xiàn)延長(zhǎng)鉤掛到設(shè)備本體則會(huì)造成耐磨帶斷裂,發(fā)現(xiàn)處理不及時(shí)斷帶就會(huì)卷進(jìn)輥筒,進(jìn)而造成帶濾機(jī)皮帶、濾布跑偏。定期檢查耐磨帶磨損情況(保證潤(rùn)滑水的供應(yīng))并及時(shí)進(jìn)行更換,以保證帶濾機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
1.4 水系統(tǒng)使用情況
帶濾機(jī)水系統(tǒng)包括耐磨帶潤(rùn)滑水、洗水(濾布皮帶沖洗水、一段洗水、二段洗水及三段洗水),參見圖2。值得關(guān)注的是:確保耐磨帶潤(rùn)滑水正常以延長(zhǎng)耐磨帶使用周期;確保疏通沖洗水暢通以保證濾布的再生效果;及時(shí)清理一段洗水分配槽及洗水泵進(jìn)出口管線,防止一段水帶堿堵塞分配槽或管線,影響產(chǎn)品的鹽分控制。
圖2 帶濾機(jī)洗水分配槽
1.5 托輥以及軸承的維護(hù)
在正常生產(chǎn)中托輥以及軸承的檢查需及時(shí)跟進(jìn),避免因軸承或托輥故障停車。正常檢查事項(xiàng)為:托輥軸封面有無(wú)開焊,軸承有無(wú)異響以及油杯油位是否合理,及時(shí)進(jìn)行檢修維護(hù)。
2.1 增設(shè)托輥防止濾布積水和折皺
“淮堿”所用RPA帶濾機(jī)有效過(guò)濾面積為54 m2,濾布材質(zhì)為聚丙烯,以前使用3~6個(gè)月便會(huì)發(fā)生濾布破損,需經(jīng)常停車修補(bǔ),嚴(yán)重的需更換濾布,造成生產(chǎn)穩(wěn)定性差且難以完成產(chǎn)量計(jì)劃。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),濾布破損的位置主要在濾布接口或折皺變形處。
經(jīng)過(guò)組織技術(shù)分析和攻關(guān),由于帶濾機(jī)濾布托輥分布存在問(wèn)題,尤其是濾布漲緊托輥與后面相鄰的托輥之間間距過(guò)大(大于6 m),耐磨帶潤(rùn)滑水降落到濾布上,很容易造成此處積液,濾布下垂呈弧形,引起打折、磨損甚至破裂。
對(duì)帶濾機(jī)濾布支撐系統(tǒng)的托輥分布進(jìn)行合理布置,在濾布漲緊托輥的后部,通過(guò)架設(shè)立架與水平底板,設(shè)置了一部輥筒(參見圖3)。通過(guò)增加輥筒,將下垂的濾布托起,有效緩解了打折現(xiàn)象,延長(zhǎng)了濾布的使用壽命(目前濾布使用壽命已超過(guò)9個(gè)月)。
改造后每年僅兩臺(tái)帶濾機(jī)更換濾布就可以節(jié)約20余萬(wàn)元。
2.2 選用適當(dāng)規(guī)格的裙邊
“淮堿”曾經(jīng)使用過(guò)兩種型號(hào)的裙邊即波浪形和鋸齒形(參見圖4)。通過(guò)使用發(fā)現(xiàn)裙邊的選型十分重要,一是從利于溝槽積堿的清除上;二是從尾輪輥筒翻轉(zhuǎn)時(shí)裙邊及皮帶接觸面拉伸一致性上統(tǒng)籌考慮,選用高度、厚度適中的波浪形裙邊更有利于帶濾
圖3 新增托輥改造示意圖
機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。另外裙邊與帶濾機(jī)皮帶粘接的質(zhì)量也很重要,否則裙邊和皮帶之間會(huì)發(fā)生脫膠甚至脫落引起的生產(chǎn)事故。
圖4 兩種裙邊型號(hào)
2.3 增設(shè)重堿皮帶運(yùn)輸機(jī)與帶濾機(jī)的聯(lián)鎖
重堿皮帶運(yùn)輸機(jī)因故障跳停,如皮帶不能及時(shí)啟動(dòng),或帶濾機(jī)沒有及時(shí)停車,就會(huì)造成帶濾機(jī)下堿溜子內(nèi)積留大量重堿,清理積堿約需2 h,整個(gè)裝置將會(huì)被迫停產(chǎn)?,F(xiàn)將帶濾機(jī)與重堿皮帶機(jī)增加了延時(shí)聯(lián)鎖,如因皮帶故障或誤操作急停而發(fā)出報(bào)警,崗位人員迅速巡查后在短時(shí)間內(nèi)啟動(dòng)大皮帶機(jī)同時(shí)碳化取出液大收量,如確實(shí)無(wú)法啟動(dòng)帶濾機(jī)則會(huì)聯(lián)鎖跳停。改造后一旦重堿皮帶機(jī)出現(xiàn)停車故障時(shí),可以在較短的時(shí)間內(nèi)采取措施給予恢復(fù),以有效避免因重堿皮帶機(jī)急停造成的全系統(tǒng)停車。
2.4 對(duì)糾偏裝置的保溫措施
帶濾機(jī)皮帶跑偏的調(diào)整主要是依靠自動(dòng)糾偏裝置進(jìn)行一定范圍內(nèi)的跑偏處理,需經(jīng)常檢查自動(dòng)糾偏裝置是否工作正常(參見圖5)。在冬季低溫時(shí),盡量避免壓縮空氣帶水,對(duì)自動(dòng)糾偏裝置進(jìn)行保溫——敷設(shè)低壓蒸汽管或伴熱帶,以防止糾偏裝置被凍結(jié),導(dǎo)致系統(tǒng)的糾偏失誤、失靈。
圖5 濾布糾偏裝置
2.5 增設(shè)排汽裝置
在氣溫較低(冬季尤甚)時(shí)廠房?jī)?nèi)水汽大,這將導(dǎo)致:一是現(xiàn)場(chǎng)操作環(huán)境差,存安全隱患;二是危害設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)行;三是房頂涂料容易脫層落入濾餅中而影響產(chǎn)品質(zhì)量。分析其主要原因是帶濾機(jī)的頭輪卸堿處無(wú)真空,當(dāng)室溫與環(huán)境溫度相差大時(shí),溫濕的濾餅的水分散發(fā)凝結(jié);另濾布沖洗水水溫較高也易形成水汽。通過(guò)在帶濾機(jī)頭部增設(shè)排氣裝置(參見圖6),將霧汽由引風(fēng)機(jī)及時(shí)排出。
圖6 帶濾機(jī)尾部集氣裝置
相比較而言,傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)鼓濾堿機(jī)存在較多的缺陷,如濾布需要定期清洗再生,需要備用機(jī);洗水當(dāng)量大;干燥面積不足,重堿水分大;濾布由鋼絲固定,約15%的濾餅未被刮下,增加了損失;現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境較差,特別是夏季,氨味大等。
“淮堿”選用兩臺(tái)RPA帶濾機(jī),自動(dòng)化程度較高,濾布的洗滌水作為濾餅洗水再利用,洗水當(dāng)量下降0.2~0.3 m3/t堿,減少了過(guò)濾損失,降低了母液當(dāng)量,每年節(jié)約0.5 MPa低壓汽220余萬(wàn)元;由于帶濾機(jī)干燥區(qū)域大,重堿水分相差2%以上,煅燒重工序約可減少3.2 MPa中壓汽40 kg/t堿,每年節(jié)約費(fèi)用240余萬(wàn)元;真空帶式濾堿機(jī)負(fù)壓操作,故游離氨不易揮發(fā)到大氣中,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境好。
通過(guò)”淮堿”工程技術(shù)人員的不斷努力,積極吸收轉(zhuǎn)化國(guó)外先進(jìn)技術(shù),早期就介入了安裝、調(diào)試、整改和消缺,法國(guó)進(jìn)口RPA帶濾機(jī)在我廠近5年的應(yīng)用非常成功——生產(chǎn)負(fù)荷彈性大,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定(故障率低),不需頻繁輪換、清洗,操作、維護(hù)的勞動(dòng)強(qiáng)度低。
TQ114.15
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1005-8370(2016)04-32-03
2016-01-20