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      多變量預(yù)測控制技術(shù)在精甲醇裝置先進(jìn)控制系統(tǒng)的應(yīng)用

      2016-12-22 08:58:14楊瑞琴
      氮肥與合成氣 2016年11期
      關(guān)鍵詞:投用精餾塔液位

      楊瑞琴

      (山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司山西晉城048000)

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      多變量預(yù)測控制技術(shù)在精甲醇裝置先進(jìn)控制系統(tǒng)的應(yīng)用

      楊瑞琴

      (山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司山西晉城048000)

      3 結(jié)語

      該無飽和熱水塔全低變變換系統(tǒng)運(yùn)行近1年來,尤其是采用新型SB304Q型超低溫變換催化劑后,使第2變換爐三段進(jìn)口氣體溫度在165 ℃,比一般的同樣流程低35 ℃以上;第2變換爐三段熱點(diǎn)溫度172 ℃,比一般的同樣流程低35~45 ℃,大大降低了變換反應(yīng)對汽氣比的要求,從而降低了蒸汽消耗。合理設(shè)計(jì)主熱交換器的面積,使得軟水加熱器進(jìn)口變換氣溫度在94~102 ℃,比一般的同樣流程低10~20 ℃,提高了變換系統(tǒng)自身的熱量回收效果,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。

      于20世紀(jì)80年代前后出現(xiàn)的基于模型的多變量預(yù)測控制是一種能夠很好地處理現(xiàn)代工業(yè)過程控制中強(qiáng)耦合和大滯后等問題的控制算法,從20世紀(jì)末開始在國外的煉油、化工等行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用,并取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

      1 雙塔甲醇精餾的操作難點(diǎn)

      山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司現(xiàn)有2套甲醇轉(zhuǎn)化制二甲醚裝置,年總產(chǎn)能甲醇400 kt和二甲醚200 kt。在聯(lián)醇生產(chǎn)中采用雙塔精餾工藝,即用脫醚塔和精餾塔來完成精餾全過程,將粗甲醇精餾成為精甲醇,再根據(jù)生產(chǎn)裝置對雙甲工藝送來的雜醇、醚成分進(jìn)行分離等工藝步驟,確定塔內(nèi)的溫度、壓力等工藝參數(shù)。但是,由于工藝和操作不穩(wěn)定等因素,脫醚塔和精餾塔的操作參數(shù)也會(huì)發(fā)生變化,這給精餾生產(chǎn)帶來了許多問題:蒸汽用量過多,不僅造成蒸汽浪費(fèi),而且會(huì)減少精甲醇的產(chǎn)量;蒸汽用量過少,會(huì)嚴(yán)重影響精甲醇質(zhì)量。因此,引入多變量預(yù)測控制技術(shù)迫在眉睫。

      2 先進(jìn)控制系統(tǒng)變量的選擇

      通過對產(chǎn)品質(zhì)量控制、物料平衡控制、能量平衡控制和約束條件控制等方面的考慮,對該雙塔精餾裝置和歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,然后確定了精甲醇裝置可優(yōu)化的指標(biāo),最后給出了具體的控制方法。根據(jù)過程控制分析和現(xiàn)場工藝情況,在該雙塔精餾裝置的多變量預(yù)測控制系統(tǒng)(即精甲醇裝置先進(jìn)控制系統(tǒng))中有6個(gè)操作變量、6個(gè)被控變量以及4個(gè)前饋?zhàn)兞?,其具體描述如表1所示。

      表1 精甲醇裝置先進(jìn)控制系統(tǒng)變量描述

      3 控制方法

      (1)產(chǎn)品質(zhì)量和約束控制。通過設(shè)置脫醚塔和精餾塔塔底溫度和溫度調(diào)節(jié)閥的約束范圍,有效控制塔底加熱蒸汽量,既確保了裝置的安全生產(chǎn),又保證了精餾塔塔頂產(chǎn)品的質(zhì)量。

      (2)回流量控制。在精餾裝置中降低能耗的方法之一就是減小回流量,但回流量是影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素,如果控制不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格。由于該雙塔精餾裝置沒有直接控制回流量的回流閥,只能通過控制雙塔冷凝液收集槽液位調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié),故可通過多變量控制器對冷凝液收集槽液位進(jìn)行有效預(yù)測控制,以穩(wěn)定雙塔回流量,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)降低裝置能耗。

      (3)精餾塔第25塊塔板溫度的控制。精餾塔第25塊塔板溫度對產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量有較大影響,且與精餾塔塔底溫度有較強(qiáng)的耦合性,在該生產(chǎn)裝置中是通過控制精甲醇的采出量來間接控制,存在著嚴(yán)重的滯后問題。多變量預(yù)測控制系統(tǒng)以精餾塔進(jìn)料量和進(jìn)料溫度為前饋,對該溫度進(jìn)行有效預(yù)測控制,可解決控制滯后的問題。

      4 多變量預(yù)測控制系統(tǒng)操作界面

      在實(shí)際應(yīng)用過程中,為方便操作人員操作,在原DCS控制系統(tǒng)中開發(fā)了方便操作和無擾動(dòng)邏輯關(guān)系的多變量預(yù)測控制系統(tǒng)操作界面(圖1),利用該操作界面,操作人員可容易地實(shí)現(xiàn)多變量預(yù)測控制系統(tǒng)的投用和切除。該控制系統(tǒng)投用后,操作人員不必再頻繁地對相關(guān)的調(diào)節(jié)回路和調(diào)節(jié)閥進(jìn)行調(diào)整,只需根據(jù)當(dāng)前的裝置負(fù)荷和工況設(shè)置合理的范圍,控制系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地在此范圍內(nèi)對裝置進(jìn)行基于模型的預(yù)測控制,在提高裝置控制穩(wěn)定性的同時(shí),也降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)了操作人員從“操作裝置”到“優(yōu)化裝置的操作”的角色轉(zhuǎn)變。

      圖1 多變量預(yù)測控制系統(tǒng)操作界面

      在該控制系統(tǒng)投用和切除的過程中,可做到與DCS系統(tǒng)的無擾動(dòng)切換。另外,如果多變量預(yù)測控制系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)間的通訊出現(xiàn)故障,15 s后系統(tǒng)會(huì)提醒操作人員注意;如果30 s后通訊還未恢復(fù)正常,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將多變量預(yù)測控制器切除,并發(fā)出聲光報(bào)警,提醒操作人員將相關(guān)回路切換至投用前的自動(dòng)或手動(dòng)模式,進(jìn)行人工操作。

      5 多變量控制系統(tǒng)應(yīng)用情況

      5.1 脫醚塔塔底溫度

      在雙塔甲醇精餾裝置中,脫醚塔塔底溫度控制好壞,會(huì)直接影響粗甲醇中低沸點(diǎn)雜質(zhì)及不凝性氣體的分離效果。若脫醚塔塔底溫度控制過低,不利于粗甲醇中低沸點(diǎn)雜質(zhì)的分離,最終影響精甲醇的品質(zhì);若脫醚塔塔底溫度控制過高,不僅會(huì)增加塔底加熱蒸汽的消耗量,而且會(huì)增加脫醚塔的回流液量,最終導(dǎo)致脫醚塔系統(tǒng)能耗過高。因此,有效控制脫醚塔塔底溫度有利于生產(chǎn)裝置的節(jié)能降耗。為此,多變量預(yù)測控制系統(tǒng)以加熱蒸汽壓力為前饋?zhàn)兞?,對脫醚塔塔底溫度進(jìn)行了有效的預(yù)測控制。

      多變量預(yù)測控制系統(tǒng)投用前,由于脫醚塔塔底加熱蒸汽壓力波動(dòng)較大,脫醚塔塔底溫度受蒸汽壓力影響,波動(dòng)的幅度較大,波動(dòng)范圍在76~81 ℃,波動(dòng)幅度為5 ℃。多變量預(yù)測控制系統(tǒng)投用后,能提前根據(jù)加熱蒸汽的波動(dòng)情況對脫醚塔塔底溫度進(jìn)行有效預(yù)測控制,使脫醚塔塔底溫度控制在77.3~78.4 ℃,有效地將其波動(dòng)范圍減小至1 ℃以內(nèi)。

      5.2 精餾塔塔底溫度

      精餾塔塔底溫度是雙塔甲醇精餾裝置中的另一主要指標(biāo),該溫度控制過高,不僅增加塔底加熱蒸汽的消耗量,而且會(huì)使精甲醇中水和其他雜質(zhì)含量增加,進(jìn)而影響精甲醇的品質(zhì);而溫度控制過低,會(huì)使精餾塔塔底殘液中甲醇含量增多,造成甲醇的浪費(fèi)。同樣,多變量預(yù)測控制系統(tǒng)以加熱蒸汽壓力為前饋?zhàn)兞?,對精餾塔塔底溫度進(jìn)行有效的預(yù)測控制。

      多變量預(yù)測控制系統(tǒng)投用前,由于蒸汽壓力波動(dòng)較大,精餾塔塔底溫度受其影響波動(dòng)也較大,波動(dòng)范圍在98~106 ℃,波動(dòng)幅度為8℃。多變量預(yù)測控制系統(tǒng)投用后,能提前根據(jù)加熱蒸汽的波動(dòng)對塔底溫度進(jìn)行有效預(yù)測控制,使精餾塔塔底溫度控制在102.5~105.3 ℃,有效地將塔底溫度的波動(dòng)范圍減小至3 ℃以內(nèi)。

      5.3 精餾塔第25塊塔板溫度

      精餾塔第25塊塔板溫度也是影響精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的一個(gè)重要控制指標(biāo),而該指標(biāo)是由精甲醇采出流量閥間接控制的,存在嚴(yán)重的滯后問題,因此,利用多變量預(yù)測控制系統(tǒng)可很好地解決該溫度控制的滯后問題。

      多變量預(yù)測控制系統(tǒng)投用之前,精甲醇采出閥處于手動(dòng)狀態(tài),由于該回路的滯后作用明顯,所以精餾塔第25塊塔板溫度波動(dòng)較大,波動(dòng)范圍在67~78 ℃,波動(dòng)幅度為11 ℃。多變量預(yù)測控制系統(tǒng)投用以后,能夠在一定程度上克服滯后問題,使精餾塔第25塊塔板溫度的波動(dòng)范圍減小至67.7~74.0 ℃,波動(dòng)幅度減小至6.3 ℃。

      5.4 脫醚塔塔底液位

      在生產(chǎn)中,為了防止釜液抽干或底層塔板被釜液淹沒而破壞再沸器的熱循環(huán),必須對脫醚塔塔底液位進(jìn)行控制,使其維持在一定的范圍內(nèi)。

      對于脫醚塔來說,塔底液位是一個(gè)重要的控制指標(biāo),因?yàn)槠渑c塔底的傳熱和汽化有較大的關(guān)系,進(jìn)而影響分離效果。原先采用DCS系統(tǒng)控制,當(dāng)液位因?yàn)槟撤N干擾而變化時(shí),PID控制器就會(huì)通過控制出料量來維持液位的穩(wěn)定,而脫醚塔的出料波動(dòng)對精餾塔來說是一個(gè)進(jìn)料擾動(dòng),使精餾塔的平衡操作受到破壞。對精餾塔而言,從自身平衡操作要求出發(fā),希望進(jìn)料穩(wěn)定,顯然這與脫醚塔的液位控制回路的要求相矛盾,致使脫醚塔和精餾塔都無法穩(wěn)定操作。利用多變量預(yù)測控制系統(tǒng),兼顧脫醚塔塔底液位和精餾塔的進(jìn)料量,減少脫醚塔底部液位調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)頻率和幅度,有效減輕了精餾塔的進(jìn)料擾動(dòng)。

      多變量預(yù)測控制系統(tǒng)投用前,脫醚塔塔底液位調(diào)節(jié)閥為了穩(wěn)定脫醚塔塔底液位而頻繁動(dòng)作,故精餾塔進(jìn)料量擾動(dòng)很大,波動(dòng)范圍在1.5~4.5 m3/h。多變量預(yù)測控制系統(tǒng)投用后,精餾塔進(jìn)料量的波動(dòng)減小至2.7~3.7 m3/h。

      6 結(jié)語

      多變量預(yù)測控制系統(tǒng)投用以后,大幅減小了雙塔精餾裝置主要控制指標(biāo)的波動(dòng)范圍,并且該控制系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)可進(jìn)行無擾動(dòng)自由切換,不僅實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)量的提高,而且也降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。

      2016- 08- 22)

      2016- 08- 14)

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