楊小東,趙瑜伯,楊天博
(1.北新集團建材股份有限公司,北京 100045;2.北京機械工業(yè)自動化研究所 自控中心,北京 100120)
石膏板高精度控溫系統(tǒng)的開發(fā)
楊小東1,趙瑜伯2,楊天博2
(1.北新集團建材股份有限公司,北京 100045;2.北京機械工業(yè)自動化研究所 自控中心,北京 100120)
通過對傳統(tǒng)石膏板控溫系統(tǒng)的缺點分析,闡述了石膏板高精度控溫系統(tǒng)開發(fā)的必要性。同時對該系統(tǒng)中的信號檢測,運算處理和顯示輸出這三部分進行了詳實分析。
控溫系統(tǒng);信號檢測;運算處理;顯示輸出
石膏板控溫系統(tǒng)是石膏板生產(chǎn)線的最重要工序之一,其作用是通過完全封閉的干燥機對石膏板生產(chǎn)線上潮濕的紙面石膏板進行烘干,最終制造出符合工藝要求的合格產(chǎn)品。從控制原理上講,石膏板生產(chǎn)線的控溫系統(tǒng)是對干燥機各區(qū)的循環(huán)空氣入口、出口的溫度和濕度的調(diào)節(jié)與控制-即根據(jù)設定溫度與采集溫度的偏差,通過PID控制調(diào)節(jié)閘板的開度來調(diào)節(jié)熱空氣和冷空氣的量,最終達到調(diào)節(jié)、控制干燥機各區(qū)的循環(huán)空氣入口、出口及其他某一位置的溫度和濕度的目的。傳統(tǒng)石膏板生產(chǎn)線均采用以上介紹的干燥機控溫系統(tǒng),但干燥機中的濕板數(shù)量也會對熱負荷產(chǎn)生明顯的影響,熱源供給如不根據(jù)熱負荷的大小實時調(diào)整,就會導致干燥機溫度的波動,這會導致板材成品質(zhì)量的下降,出現(xiàn)濕板等問題。
針對傳統(tǒng)干燥機控溫系統(tǒng)的缺點,我們研制和開發(fā)了石膏板高精度控溫系統(tǒng)。本系統(tǒng)對具體系統(tǒng)控制進行了如下深入研究:首創(chuàng)了隊首隊尾檢測判斷技術(shù),實現(xiàn)了干燥機內(nèi)部石膏板隊列隊首隊尾的判斷,從而獲得了濕板隊列的主要信息;首次運用計算機科學中的“隊列(Queue)”數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),設計獲得了石膏板序列的全部信息。該部分研究成功解決了干燥機內(nèi)部濕板分布的問題,進一步提高了干燥機的控溫精度,提高了板材的質(zhì)量。
石膏板高精度控溫系統(tǒng)主要包括以下三部分:信號檢測、運算處理和顯示輸出。下面對這三部分進行難點分析。
1)信號檢測:利用了成熟的光電檢測和電磁感應檢測技術(shù),將石膏板隊列的進板信號及輥子旋轉(zhuǎn)信號傳至PLC。要得到石膏板的位置信息,首先必知是否有板進入,為此在分配橋上安裝了光電開關(guān),石膏板進入干燥機經(jīng)過分配橋時,光電開關(guān)會輸出一個開關(guān)信號給PLC。因為我們關(guān)注的是整個干燥機內(nèi)各區(qū)石膏板的分布情況,而不是某一張板的具體位置,所以如果把一張張依次進入干燥機的石膏板看成一個隊列,那么我們只需要知道隊列的隊首和隊尾的位置,這也就確定了這整隊石膏板的位置。
知道了是否有石膏板進入后,還需知道已進入的石膏板向前行進了多遠的距離,在干燥機主傳動輥道的鏈輪上,安裝一個接近開關(guān),輥道每轉(zhuǎn)一圈,接近開關(guān)發(fā)出一個信號,PLC記錄下接近開關(guān)信號的個數(shù)n,再乘以輥道的周長c,就得到距離s,即s=c.n。系統(tǒng)的安裝示意圖如圖1所示。
2)運算處理
信號檢測部分將檢測到的信號傳送至PLC后,由PLC對采集到的信號進行處理,主要完成以下工作:隊首隊尾判斷、行進距離計算、進行移位操作和異常情況處理等。
當?shù)谝唤M石膏板通過分配橋時,分配橋光電開關(guān)輸出一個脈沖信號,激活進板顯示程序,系統(tǒng)開始工作。這時系統(tǒng)認為石膏板隊列的隊首到來,開始對輥道轉(zhuǎn)過的圈數(shù)n計數(shù),并將結(jié)果存儲到計數(shù)器C5:1中。經(jīng)現(xiàn)場測量,輥道的周長c=0.288米,那么第一組石膏板的行進距離s=c.n=0.288n。為了方便崗位操作人員快速辨別石膏板的位置,將干燥機分成75個小單元,每個單元從前往后進行編號,編為1~75號,這恰好與干燥機的門一一對應。第一組石膏板也就是隊首在行進過程中的位置即所在門序號為m=s/2=0.288n/2,每向前行進2米,門的序號就會加1。
圖1 系統(tǒng)安裝示意圖
隊尾的判斷:若分配橋一直有板經(jīng)過,每次進板光電開關(guān)都會發(fā)出一個脈沖信號,隊列不斷加長,系統(tǒng)會認為隊尾沒有到來;若一控斷紙或二控放廢等原因?qū)е路峙錁虿辉龠M板,則光電開關(guān)在不進板的這段時間內(nèi)一直都不會發(fā)出信號,此時系統(tǒng)會認為隊尾到來,正常生產(chǎn)時某一層兩次進板間隔時間約為110秒,那么如果兩次進板時間大于110秒,這一層的石膏板隊列就會中斷,即隊列的隊尾到來。在實際生產(chǎn)中,經(jīng)過調(diào)試,這一時間設為120秒比較合適,間隔120秒以上不進板,系統(tǒng)認為隊尾到來。
隊首隊尾判斷出來后,采用移位操作來實時表示隊列的向前移動。隊列是一種特殊的線性表,隊列中沒有元素時,稱為空隊列。在隊列這種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中,最先插入的元素將是最先被刪除的元素;反之最后插入的元素將最后被刪除的元素,因此隊列又稱為“先進先出”(FIFO—first in first out)的線性表。并通過PLC的移位指令實現(xiàn)隊列的功能,如圖2所示。
圖2 隊列結(jié)構(gòu)
在程序中,用75個二進制數(shù)組成的數(shù)據(jù)隊列來表示干燥機的75個門,每個單元中用“1”表示有板,用“0”表示無板。開始進板后,系統(tǒng)將“1”移進數(shù)據(jù)隊列,表示1號門有板,根據(jù)測量得到的實際距離換算成門序號,石膏板每走過一個門的距離,系統(tǒng)就會實時地將“1”或“0”移進數(shù)據(jù)隊列,原有數(shù)據(jù)全部向前移動一位,這樣來表示石膏板隊列向前行進了一個門。具體移位過程是:用C5:1中的輥道旋轉(zhuǎn)圈數(shù)n乘以輥道周長c得到距離s,再除以2得到隊首所到的門序號m,將這個值與計數(shù)器C5:0中的移位計數(shù)緩存進行比較,前者減去后者若結(jié)果大于等于1,說明從上次移位之后石膏板又前進了一個門,執(zhí)行一次移位操作,將數(shù)據(jù)隊列前移一位,同時移位計數(shù)緩存加1,等到石膏板再走過一個門時進行下一次移位操作。各個計數(shù)器的累加值達到預置值后會清零,但不會清空數(shù)據(jù)隊列,計數(shù)器的預置值是根據(jù)干燥機總長度和門個數(shù)設定的。
圖3 石膏板高精度控溫系統(tǒng)圖
本系統(tǒng)設計了異常處理程序,主要針對干燥機緊急
【】【】停止、堵板的異常情況的處理。并設計體育手動清零功能,在干燥機堵板時通過手動清零來清除數(shù)據(jù)隊列的數(shù)據(jù),清零后干燥機重新運轉(zhuǎn)時系統(tǒng)可重新投入工作。
圖4 石膏板高精度控溫系統(tǒng)統(tǒng)軟件流程圖
3)顯示輸出
顯示部分的工作主要在上位機畫面上完成。利用RSviewSE組態(tài)軟件,將干燥機各區(qū)各個門的示意圖畫在畫面上,用75個小矩形代表干燥機的75個門,用不同顏色來表示有板還是無板,綠色表示有板,紅色表示無板。
該系統(tǒng)運用計算機科學中的“隊列”數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、首創(chuàng)的隊首隊尾檢測判斷技術(shù),通過信號檢測、運算處理和上位顯示等環(huán)節(jié)將干燥機進板情況及內(nèi)部石膏板分布情況實時顯示在上位機畫面上,便于熱力車間對干燥機進行精確的溫度控制。
石膏板高精度控溫系統(tǒng)具有“更穩(wěn)定的溫控”效果以及“減少能耗、降低污染、提高產(chǎn)品品質(zhì)”等特點,為使石膏板成為更節(jié)能、更環(huán)保的行業(yè)做出了重要的貢獻。
[1] 向才旺,建筑石膏及其制品[M].北京:中國建材工業(yè)出版社,1998:368-370.
The exploitation of high precision temperature control system for plasterboard production
YANG Xiao-dong1, ZHAO Yu-bo2, YANG Tian-bo2
TQ177
A
1009-0134(2016)07-0080-03
2015-12-06
楊小東(1976 -),男,內(nèi)蒙古人,高級工程師,本科,主要從事電氣工程設計、調(diào)試及集成工作。