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      等離子點火系統(tǒng)分析及其操作建議

      2016-12-23 10:14姚永良
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年34期
      關(guān)鍵詞:運營成本建議

      姚永良

      摘 要:為節(jié)油降耗,降低運營成本,某電廠1、2號鍋爐采用新型、清潔的等離子無油點火技術(shù),鍋爐未設(shè)置燃油系統(tǒng)。在1號爐沖管時采用等離子點火裝置進行點火和鍋爐低負荷助燃,未使用一滴燃油,而國內(nèi)的同類型機組沖管階段如采用燃油點火和助燃,需消耗幾千噸的0號柴油,抵對等離子點火系統(tǒng)多消耗的電量和除鹽水,僅鍋爐沖管階段就能產(chǎn)生很大經(jīng)濟效益。

      關(guān)鍵詞:節(jié)油降耗;運營成本;建議

      1 離子點火工作原理

      等離子體點火器是等離子體的發(fā)生裝置,又被稱為等離子體發(fā)生器,通常采用直流電弧放電的方式產(chǎn)生溫度高達數(shù)千度的等離子體,高速射入等離子體燃燒器,使得燃燒器內(nèi)的煤粉迅速點燃。

      直流電流在介質(zhì)氣壓0.004~0.03MPa的條件下接觸引弧,并在強磁場控制下獲得穩(wěn)定功率的直流空氣等離子體,該等離子體在專門設(shè)計的燃燒器的中心燃燒筒中形成溫度T>5000K的,溫度梯度極大的局部高溫區(qū),煤粉顆粒通過該等離子“火核”受到高溫作用,并在10-3秒內(nèi)迅速釋放出揮發(fā)物,使煤粉顆粒破裂粉碎,從而迅速燃燒。由于反應(yīng)是在氣相中進行,使混合物組分的粒級發(fā)生了變化。因而使煤粉的燃燒速度加快,也有助于加速煤粉的燃燒,這樣就大大地減少點燃煤粉所需要的引燃能量[1]。

      2 鍋爐概況

      廣東粵電某電廠一期1、2號機組鍋爐采用上海鍋爐廠660MW超超臨界變壓直流鍋爐,單爐膛、一次再熱、單爐膛切圓燃燒、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型布置。三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器、SCR脫硝裝置。BMCR蒸發(fā)量2037t/h,額定主蒸汽壓力26.25MPa,溫度605℃,再熱蒸汽壓力6.04MPa,溫度603℃。

      鍋爐采用中速磨煤機冷一次風(fēng)機正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺爐配6臺中速磨煤機,燃燒設(shè)計煤種時,5臺運行,1臺備用。每臺磨煤機帶鍋爐的一層燃燒器。每臺磨煤機各配1臺給煤機。鍋爐未設(shè)置燃油系統(tǒng),下兩層燃燒器(F、E層)采用的是安徽省新能電氣科技有限公司生產(chǎn)的PICS-I-100型煤粉爐等離子體點火系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)無油冷態(tài)點火和低負荷無油穩(wěn)燃的功能。其由等離子體點火器、燃燒器、直流電源裝置、冷卻水系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、冷卻風(fēng)系統(tǒng)、一次風(fēng)粉測速系統(tǒng)、一次風(fēng)加熱裝置(暖風(fēng)器)以及火焰電視系統(tǒng)等構(gòu)成。采用壓縮空氣作為等離子體點火器的運行工質(zhì)。

      等離子體點火器參數(shù):額定功率:100kW;額定電壓:550V,工作電壓范圍:510~600V;額定電流:185A,工作電流范圍:170~220A;工質(zhì)氣體額定壓力:15kPa;工質(zhì)氣體壓力允許波動范圍:12~18kPa;冷卻水額定壓力差:0.3MPa;額定控制電壓:AC.220V;陽極告警時間: 1000h;陰極告警時間:400h。

      電源主要故障保護信號有:等離子體點火器突然斷弧,點火器跳閘;等離子體點火器弧壓偏高,設(shè)定為600V,10sec.,告警;等離子體點火器弧壓過高,過電壓限制設(shè)定為620V,1min.,點火器跳閘;等離子體點火器弧壓偏低,設(shè)定為500V,10sec.,告警;等離子體點火器弧壓過低,欠電壓限制設(shè)定為480V,0.2sec.,跳閘;等離子體點火器過電流,過電流限制設(shè)定為220A,10sec.,告警;等離子體點火器過電流,過電流限制設(shè)定為250A,0.2sec.,跳閘;等離子體點火器欠電流,欠電流限制設(shè)定為160A,10sec.,告警;等離子體點火器欠電流,欠電流限制設(shè)定為140A,1sec.,跳閘;工質(zhì)氣體壓力過低,動作定值為8kPa,1sec,跳閘;冷卻水喪失,10sec,跳閘;整流電源故障,0sec,跳閘。

      3 等離子系統(tǒng)主要發(fā)生問題

      (1)1號爐進行吹管啟動過程中,F(xiàn)磨煤機運行,給煤機24t/h,其他磨煤機未運行,安裝單位對1號爐電除塵輸灰系統(tǒng)進行調(diào)試時,突然使用大量壓縮空氣,造成壓縮空氣母管壓力降低到0.46MPa,備用空壓機聯(lián)鎖失敗,運行中的F層等離子載體風(fēng)母管壓力下降,F(xiàn)層1號角等離子體電壓低于480V,F(xiàn)層1號角等離子跳閘,F(xiàn)層1號角失去火焰,F(xiàn)層2、3、4號角燃燒穩(wěn)定性變差,手動MFT,運行的A一次風(fēng)機、A密封風(fēng)機跳閘、F磨煤機、F給煤機跳閘,聯(lián)跳F層2、3、4號角等離子和制粉系統(tǒng)正常。壓縮空氣母管壓力恢復(fù)正常,鍋爐進行吹掃后,重新啟動A一次風(fēng)機和A密封風(fēng)機,投入F層1-4號角等離子運行正常。

      防范措施:

      a.要求各崗位加強聯(lián)系,使用壓縮空氣時通知監(jiān)盤人員,避免突然大量用氣,維持壓縮空氣母管壓力穩(wěn)定。

      b.等離子運行期間加強對壓縮空氣系統(tǒng)的監(jiān)視,特別是空壓機和干燥機的運行監(jiān)視。

      c.加強空壓機的維護、試驗,保證其聯(lián)鎖可靠,并保證有一定的備用容量。

      d.投入壓縮空氣母管的各自動疏水器,并加強檢查自動疏水器運行情況。

      (2)1號鍋爐進行啟動操作,對F層進行拉弧,F(xiàn)層2、3、4號角等離子拉弧成功,F(xiàn)層1號角等離子拉弧失敗,DCS盤顯示故障告警,控制屏顯示電磁鐵未動作,后停止2、3、4號角等離子,廠家檢查告知是F層1號角等離子燃燒器的電磁鐵燒壞,由廠家更換新電磁鐵后拉弧正常。

      防范措施:

      a.啟動前在就地控制柜進行電磁鐵手動試驗,發(fā)現(xiàn)缺陷及時聯(lián)系處理。

      b.檢修工作票結(jié)束后或機組啟動前一天進行等離子拉弧試驗。

      c.做好日常維護工作,抓好檢修質(zhì)量。

      d.維修部配備一些備品,發(fā)現(xiàn)問題及時更換。

      (3)因啟動期間,除氧器加熱、軸封供氣、小機用氣等輔汽用戶較多,用氣量較大,啟動鍋爐供汽緊張,吹管期間,輔汽聯(lián)箱壓力大部分時間都小于1MPa,輔汽聯(lián)箱溫度270℃左右,造成蒸汽暖風(fēng)器出力不夠,整個吹管期間暖風(fēng)器出口最高才148℃,致使磨煤機出口溫度偏低。

      防范措施:

      a.減少不必要的輔汽用戶,評估調(diào)節(jié)各用戶的用氣量。

      b.盡可能加大啟動鍋爐的出力。

      c.提前啟動鍋爐,對輔汽聯(lián)箱和管道進行充分暖管疏水,盡早投入暖風(fēng)器進行疏水暖管。

      d.啟動磨煤機前進行充分暖磨,使整個磨煤機暖透,將磨煤機出口溫度暖至85℃左右,同時維持這個溫度暖磨時間不小于20分鐘。

      e.點火成功后,根據(jù)磨煤機出口溫度,逐漸增加一次風(fēng)量和給煤量,防止磨煤機干燥出力不足造成堵磨,同時保證一次風(fēng)濃度合適,防止煤粉濃度不足,燃燒不穩(wěn),鍋爐滅火。

      4 操作建議

      第一、鍋爐點火前,先投入空預(yù)器的連續(xù)吹灰,注意檢查吹灰參數(shù)滿足要求,可通過測量吹灰器槍管溫度進行吹灰器運行情況判斷,點火后要注意觀察空預(yù)器進、出口煙風(fēng)溫度。

      第二、在點火初期,為了保證點火成功,將風(fēng)速調(diào)節(jié)到18~20m/s,粉風(fēng)比(煤粉/空氣質(zhì)量比)調(diào)節(jié)到0.25~0.35kg/kg。風(fēng)速不能過大,避免造成點火困難,著火后燃燒不穩(wěn)定,鍋爐滅火;風(fēng)速也不能太低,要防止堵塞燃燒器或一次風(fēng)粉管道,防止煤粉提前著火,甚至造成燃燒器結(jié)焦等事故。

      第三、點火初期可將點火器給定電流適當(dāng)增大到190~200A,待煤粉燃燒穩(wěn)定后再減小回到185A。

      第四、點火前可適當(dāng)關(guān)小該層燃燒器的周界風(fēng),煤粉點著后,要根據(jù)燃燒情況,及時調(diào)節(jié)二次風(fēng),確保煤粉盡量燃燒完全。

      第五、當(dāng)磨煤機在“等離子運行方式”下運行,等離子點火器發(fā)生斷弧時,應(yīng)根據(jù)燃燒情況及時停止磨煤機的運行。

      第六、啟、停爐期間不完全燃燒的灰進入灰?guī)旌笠皶r排放,以防止灰?guī)彀l(fā)生火警。

      第七、每次啟動前、停爐后,根據(jù)等離子使用情況要及時檢查省煤器下部灰斗、電除塵器落灰斗等處飛灰含碳量大小,并及時清理落灰。

      第八、在點火時,要根據(jù)點火煤量和磨煤機入口一次風(fēng)量、分離器出口壓力,做好一次風(fēng)速、煤粉濃度的預(yù)估,并在點火的過程中,根據(jù)煤粉著火情況,預(yù)以調(diào)整。等離子點火初期一次風(fēng)速維持在18~20m/s左右,不能再調(diào)低。

      第九、啟動磨煤機前進行充分暖磨,對整個磨煤機要暖通,待磨煤機進口風(fēng)溫升高才有效,通常需要20分鐘以上,如果僅通過磨煤機出口溫度達啟動允許時就認為暖磨結(jié)束,當(dāng)給煤機啟動后,磨煤機出口溫度會快速下降,燃燒不穩(wěn)定且造成點火困難,即使熱風(fēng)擋板全開也無濟于事。磨煤機出口溫度在給煤機啟動后一般都能夠穩(wěn)定在70℃左右,鍋爐燃燒較穩(wěn)定。

      第十、調(diào)節(jié)磨煤機分離器轉(zhuǎn)速,要小幅度、多次調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)后要觀察磨煤機的運行參數(shù),確保無異常后,再繼續(xù)調(diào)節(jié)。加煤時,要先加風(fēng)后加煤,先減煤后減風(fēng)。

      第十一、煤粉著火后,要及時注意觀察等離子燃燒器的壁溫上升情況,壁溫一般在200~400℃;運行中若壁溫上升速度超過30℃/min,應(yīng)采取下列措施:適當(dāng)增加一、二次風(fēng)速,適當(dāng)減少給煤量,適當(dāng)降低一次風(fēng)溫,適當(dāng)降低等離子點火裝置的電流。在給煤量增大后,要適當(dāng)?shù)奶岣咭淮物L(fēng)速,同時在煤粉燃燒允許情況下盡可能開大二次風(fēng)。

      5 結(jié)束語

      某電廠1號機組在沖管期間,結(jié)合鍋爐自身情況和廠各輔助設(shè)備情況,不斷摸索、不斷總結(jié),從而成功地將等離子點火技術(shù)應(yīng)用于660MW超超臨界直流鍋爐,真正實現(xiàn)無油啟動。在整個吹管期期間,使用等離子點火裝置未出現(xiàn)鍋爐尾部二次燃燒、煙溫升高等情況;停爐期間檢查等離子燃燒器,燃燒室沒有結(jié)渣現(xiàn)象,整個吹管期間,使用等離子點火裝置的經(jīng)濟性還是顯而易見的,還使鍋爐的安全性、穩(wěn)定性得到保證。

      參考文獻

      [1]吳永德.等離子煤粉點火技術(shù)在電廠的應(yīng)用[J].發(fā)電設(shè)備,2005(2).

      [2]大埔電廠.公共及輔助系統(tǒng)運行規(guī)程[S].

      [3]安徽省新能電氣科技有限公司.PICS-I-100型煤粉鍋爐等離子體點火及穩(wěn)燃系統(tǒng)運行規(guī)程[S].

      [4]安徽省新能電氣科技有限公司.PICS-I-100型煤粉鍋爐等離子體點火及穩(wěn)燃系統(tǒng)用戶手冊[S].

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