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      電廠1000MW機組輔機故障減負荷控制優(yōu)化策略探究

      2016-12-23 18:59:08翟建森
      科技創(chuàng)新與應用 2016年34期
      關鍵詞:主汽輔機磨煤機

      翟建森

      摘 要:現(xiàn)階段我國火力發(fā)電廠使用主要的發(fā)電機組是600MW及1000MW級超臨界燃煤發(fā)電機組,為了保障機組的安全運行,這種大型的機組往往都具備輔機故障減負功能,文章主要就火電廠1000MW機組輔機故障減負荷控制優(yōu)化策略進行簡單的分析討論。

      關鍵詞:電廠;1000MW機組;輔機故障減負荷;控制優(yōu)化策略

      輔機故障減負荷(RUN BACK,RB)功能的主要作用是在機組的主要輔機發(fā)生跳閘、鍋爐最大出力小于給定功率等等故障時,控制系統(tǒng)迅速的降低機組負荷,確保其達到實際出力,保證超臨界燃煤發(fā)電機組的正常運行,發(fā)電機組的運行狀況直接關系到整個電網(wǎng)的穩(wěn)定、安全運行,研究1000MW機組輔機故障減負荷控制優(yōu)化策略對于提高電網(wǎng)的安全性、穩(wěn)定性有著現(xiàn)實意義。

      1 1000MW超臨界燃煤發(fā)電機組輔機故障減負荷控制概述

      超臨界燃煤發(fā)電機組的負荷控制與燃料控制、給水控制等等息息相關,機組輔機故障減負荷控制的內(nèi)容主要包括燃燒系統(tǒng)與給水控制、煤水比控制、主汽壓力控制、中間點溫度和過熱汽溫控制、汽輪機控制等等幾部分內(nèi)容,下文從這幾個方面就機組輔機故障減負荷控制問題進行簡單的介紹。

      1.1 燃燒控制

      輔機故障減負荷實驗之后,整個發(fā)電機組處于低負荷運行狀態(tài),在此期間為了防止鍋爐爐膛熄火需要采取一定的控制手段穩(wěn)定鍋爐的燃燒過程。具體的控制過程中首先需要根據(jù)輔機故障減負荷實驗的目標負荷確定運行的磨煤機的臺數(shù),必須要保證對沖或者相鄰磨煤機都正常運行,嚴禁隔層運行,前后墻對沖爐跳磨的時間間隔控制在5~10s左右,跳磨時應始終遵循由上至下、先跳后墻的原則,燃燒不穩(wěn)定或者煤炭的質(zhì)量較差時需要采取一定的助燃措施,比如投入等離子或者油槍。超臨界機組輔機故障減負荷實驗后的目標煤量會影響機組的功率、分離器出口溫度、水冷壁溫度、主汽溫度等等,為了避免調(diào)節(jié)過程中蒸汽過熱度及反調(diào)太高,降負荷速率應該與燃料的變化速率基本保持一致。此外,燃燒器的間隔時間、剩余的煤量、切除的順序、數(shù)量等等因素也會影響到爐膛的壓力,進而影響爐膛內(nèi)煤炭的燃燒情況,因此,相關工作人員需要嚴格控制這些因素。

      1.2 煤水比控制

      直流鍋爐完成輔機故障減負荷實驗之后,需要調(diào)整燃料量及給水流量,燃料量應調(diào)整到與目標負荷對應,此時隨著燃料量的降低,機組的負荷會迅速的下降,汽輪機側的主汽壓力需要按照滑壓運行的方式進行調(diào)節(jié),鍋爐中間點溫度及主汽溫度主要依靠調(diào)節(jié)煤水比進行控制。給水流量的校正過程中,由分離出口輸出過熱度信號作為鍋爐給水指令的前饋,輔機故障減負荷實驗時,為了緩減給水流量與鍋爐燃料量不匹配的問題,中間點溫度校正功能會閉鎖一段時間,待煤水比在合適范圍之后再次投入使用。此外,鍋爐內(nèi)溫度過高或者過低都會引起一些事故,比如溫度過高管道爆炸、溫度過低蒸汽帶水,因此,中間點溫度控制回路之中往往設置有越限保護的功能,一旦溫度超過一定的范圍就會自動調(diào)節(jié)給水量。最后,不同工況下,減水的速率也需要合理設置。

      1.3 主汽壓力控制

      機組輔機故障減負發(fā)生后,一般需要采用滑壓運行的方式調(diào)節(jié)控制主汽的壓力,為了更好地實現(xiàn)快速降負荷及主汽壓力的目的,可以適當?shù)拈_大汽輪機的調(diào)節(jié)閥。機組輔機故障減負之后,鍋爐的蒸汽量會迅速減小,為了盡可能減少運行工況變化對給水壓力及主汽溫度的影響,主汽壓力下降速率應盡可能保持在0.4~1.2MPa/min左右。此外,縮短負荷至主汽壓力設定值之間的慣性時間,能夠盡量減小主汽壓力偏差。

      2 1000MW發(fā)電機組輔機故障減負荷控制策略

      2.1 協(xié)調(diào)控制

      火電機組發(fā)生RB后,機組的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)會自動的轉(zhuǎn)為汽機跟隨模式,單元主控指令切換為手動模式,時刻跟蹤此時機組運行的實際負荷,接收到RB信號之后,機組自動切換至滑壓方式進行運行,并結合此時的實際情況調(diào)節(jié)機組汽壓。在此過程中,爐主控會首先跟蹤鍋爐的實際燃料量,磨煤機跳閘之后會自動對輔機最大出力對應的燃料量進行跟蹤,確保整個RB過程中鍋爐內(nèi)燃料始終能夠正常供應,避免鍋爐熄火。

      2.2 燃料控制過程

      RB信號觸發(fā)后,磨煤機跳磨時遵循由上至下、先跳后墻的原則,間隔時間為7s,運行的磨煤機數(shù)量控制在3臺,為了使負荷能夠快速的下降至輔機最大出力,可以連續(xù)的跳開磨煤機。為了保證一次風量與燃料量匹配,非一次風RB時,可以控制任意一臺磨煤機跳閘,此時,在前饋控制之下,一次風機的開度會減小,一次風量自然也會減小,從而保證了煤粉的輸送的效果。同時,RB信號會按照前墻下層——后墻下層——后墻中層——前墻中層的順序投入到1號油槍,此時應間隔5s左右之后在將其啟動。磨煤機連續(xù)跳閘嚴重影響鍋爐內(nèi)煤炭的燃燒此時快速將2層油槍投入其中會起到穩(wěn)定燃燒的作用。煤質(zhì)校正會導致許多相關參數(shù)自動調(diào)節(jié),且時間較長會影響到RB功能的實現(xiàn),因此,一般在進行RB過程之中往往會暫時將煤質(zhì)校正功能暫時切除,等到RB之后再自動恢復。

      2.3 風量控制

      發(fā)電機組的總風量指令應該根據(jù)爐主控指令并經(jīng)氧量校正之后得出,RB期間,總風量指令會隨著燃料量的減少迅速降低,此時,鍋爐內(nèi)氧量并不能準確的反映出機組工作狀況的變動情況,為了削弱氧量校正作用,應適當?shù)脑鰪奝ID控制器調(diào)節(jié)作用。此外,機組引風機跳閘會導致送風機聯(lián)跳,非送、引風機RB時,任意一臺磨煤機跳閘,前饋控制之下都會導致送風機開度減小。主要是因為機組工作狀況發(fā)生較大變化時,前饋控制作用下系統(tǒng)風量提前變化,在常規(guī)反饋調(diào)節(jié)之下,燃料量與風量更加匹配,可以有效地避免風量大幅度波動。

      2.4 給水控制

      機組的給水量可以通過“水跟煤”的方式進行控制,RB期間,隨著給煤量的變化,給水量也會迅速下降,為了更好的響應燃料的減少,RB信號會觸發(fā)30s脈沖信號此時機組中A、B側一、二級過熱減及再熱減溫調(diào)節(jié)閥溫會關閉。非給水RB時,給水泵最小流量調(diào)節(jié)閥會切換到手動狀態(tài),給水量迅速下降,RB信號消失后一段時間,會產(chǎn)生10s脈沖信號,給水泵調(diào)節(jié)閥恢復正常。

      3 結束語

      綜上所述,1000MW單元機組減負荷控制優(yōu)化后,負荷下降平穩(wěn),各參數(shù)也穩(wěn)定正常,有效保證了整個過程中主汽壓力的穩(wěn)定;燃料快速有效切除,保證了負荷比較快地下降至匹配輔機最大出力,油槍及時投入運行,有效保障了穩(wěn)定燃燒,阻止了燃燒不穩(wěn)定所導致的工況惡化;給水量和總風量也快速下降到目標值,保證了各參數(shù)在正常范圍內(nèi)。通過文章對1000MW機組輔機故障減負荷的相關問題分析探討,希望能夠?qū)痣姀S相關技術人員在機組控制工作有所幫助。

      參考文獻

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      [5]陳小強,尹峰,羅志浩.1000MW超臨界機組RUNBACK功能試驗及其分析[J].浙江電力,2008,27(1):23-26.

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