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      工業(yè)鍋爐鍋筒鼓包案例分析

      2017-01-10 01:48:25張正華
      中國設(shè)備工程 2016年16期
      關(guān)鍵詞:鍋筒鼓包球化

      張正華

      (武漢市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究所,湖北 武漢 430024)

      工業(yè)鍋爐鍋筒鼓包案例分析

      張正華

      (武漢市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究所,湖北 武漢 430024)

      對(duì)一例鍋筒鼓包進(jìn)行宏觀檢驗(yàn)和取樣檢測(cè),分析產(chǎn)生鼓包的原因并提出處理建議。

      鼓包;過熱;球化;脫碳

      鍋筒是鍋爐的重要受壓元件和傳熱元件,如果鍋筒底部直接承受高溫負(fù)荷,加之內(nèi)部沉積水垢、水渣,工作條件將十分惡劣,極易產(chǎn)生鼓包和裂紋等缺陷。某塑膠廠一臺(tái)型號(hào)為DZG2-0.7-AⅢ的鍋爐,使用單位在鍋爐運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)鍋筒底部鼓包。該鍋筒采用厚10mm的20g (GB/713-1997)鋼板制成。

      1 鍋爐鍋筒鼓包宏觀檢驗(yàn)

      鼓包中心位置位于鍋筒底部前側(cè)距兩筒節(jié)環(huán)縫400mm處,變形區(qū)域近似橢圓(350×280mm),長(zhǎng)軸與鍋筒軸線平行,鼓包高度55mm,鼓包頂端有長(zhǎng)約20mm裂口。

      鍋筒有結(jié)垢現(xiàn)象,厚度0.5~2.5mm,底部最厚2.5mm。鼓包的向火側(cè)氧化較嚴(yán)重,甚至出現(xiàn)剝落的現(xiàn)象。

      2 取樣檢測(cè)

      將鼓包的鋼板整體割下,分別在鼓包開裂處(即鼓包變形最大的頂部部位)和鼓包起始處(即開始發(fā)生鼓包變形的部位)取樣進(jìn)行金相檢測(cè)、硬度檢測(cè)以及材質(zhì)檢測(cè),試樣檢測(cè)面均為向火側(cè)。

      2.1 金相組織

      金相檢測(cè)采用的侵蝕劑均為4%硝酸酒精溶液,檢測(cè)結(jié)果如圖1、圖2所示。

      由金相圖片可以看出鼓包起始處的金相組織為鐵素體+珠光體,珠光體形態(tài)尚明顯,但區(qū)域中的碳化物已經(jīng)分散,并逐漸向晶界擴(kuò)散,屬于三級(jí)球化。鐵素體的晶粒度為7~8級(jí)。

      鼓包開裂處的金相組織為鐵素體+珠光體,珠光體形態(tài)消失,區(qū)域中的碳化物已經(jīng)逐漸長(zhǎng)大,逐漸向晶界擴(kuò)散并沿晶界成鏈狀分布,屬于五級(jí)球化,鐵素體的晶粒度為7~8級(jí)。

      以上金相檢測(cè)結(jié)果表明,鍋筒鼓包處金相組織發(fā)生了變化,雖然鼓包起始處和鼓包開裂處的晶粒度區(qū)別不大,但兩處的金相組織中球光體球化程度有較大區(qū)別。

      圖1 鼓包起始處金相組織 500倍

      圖2 鼓包開裂處金相組織 500倍

      2.2 硬度

      對(duì)兩處試樣進(jìn)行硬度檢測(cè),結(jié)果是鼓包起始處的平均硬度為119HB,鼓包開裂處的平均硬度為104HB。

      2.3 材質(zhì)

      在兩處取樣進(jìn)行化學(xué)成分試驗(yàn),兩處取樣的主要化學(xué)成分結(jié)果與GB/713-1997中25mm以下厚度的20g鋼板的技術(shù)要求見表1。由表1可見兩處的主要化學(xué)成分區(qū)別并不大,但是兩處的含碳量均偏低。

      表1 化學(xué)成分試驗(yàn)結(jié)果

      3 討論與分析

      鍋筒有較嚴(yán)重結(jié)垢現(xiàn)象表明鍋爐給水品質(zhì)不符合要求,導(dǎo)致鍋筒底部結(jié)生水垢太厚,因水垢的導(dǎo)熱系數(shù)僅有鋼板導(dǎo)熱系數(shù)的幾十分之一到近百分之一,相當(dāng)于一層隔熱體鋼板受到爐內(nèi)輻射熱后,從而嚴(yán)重阻礙了鍋筒底部的傳熱,使鍋筒底部得不到有效地冷卻,金屬壁面溫度會(huì)急劇升高,導(dǎo)致鼓包處受熱過高。

      鼓包處向火側(cè)出現(xiàn)可剝落的氧化層也表明此處在使用過程中受熱過高。

      通過以上檢測(cè)試驗(yàn),鼓包處金屬材料受熱過高導(dǎo)致了以下三個(gè)方面的結(jié)果。

      3.1 受熱過高直接導(dǎo)致使用狀態(tài)下金屬強(qiáng)度比設(shè)計(jì)低

      金屬在一定使用溫度下會(huì)隨使用溫度的升高其強(qiáng)度會(huì)降低。這是因?yàn)榻饘俨牧嫌山饘僭咏M成,溫度上升,其原子活動(dòng)更加劇烈,其組織結(jié)構(gòu)就表現(xiàn)出不穩(wěn)定性,因此強(qiáng)度就下降,受到外力也就容易變形。

      例如20號(hào)鋼在250℃時(shí)抗拉強(qiáng)度為470MPa,而500℃時(shí),其抗拉強(qiáng)度只有100MPa左右。鍋筒在使用狀態(tài)下,結(jié)垢嚴(yán)重處的金屬壁溫比設(shè)計(jì)高很多而直接導(dǎo)致金屬強(qiáng)度比設(shè)計(jì)預(yù)期低,在鍋內(nèi)介質(zhì)壓力作用下鍋筒就可能會(huì)在底部結(jié)垢部位發(fā)生鼓包。

      3.2 金相組織發(fā)生珠光體球化導(dǎo)致金屬性能下降

      通過上述試驗(yàn)結(jié)果可知:鼓包起始處和鼓包開裂處的金相組織雖然均為鐵素體+珠光體,而且二者鐵素體的晶粒度區(qū)別也不大,但是后者珠光體球化更為嚴(yán)重,這是因?yàn)殄佂矁?nèi)存在水垢,造成鼓包局部受熱不均且受熱過高致使珠光體球化加劇。

      參照DL/T674-1999可知20號(hào)鋼在未球化、3級(jí)球化、完全球化時(shí)對(duì)應(yīng)的常溫性能如表2。20g珠光體球化不僅會(huì)導(dǎo)致其蠕變極限下降25%左右,而且其它的性能也會(huì)降低。

      因此,結(jié)垢處金屬發(fā)生球化使其金屬性能下降可能導(dǎo)致鍋筒鼓包。

      表2 20號(hào)鋼在不同球化等級(jí)下的常溫機(jī)械性能

      3.3 在過熱條件下工作致使金屬脫碳,從而使金屬硬度、強(qiáng)度降低

      試驗(yàn)結(jié)果表明兩處的化學(xué)成分雖然符合GB/713-1997,但是含碳量偏低,這是因?yàn)楣陌幨軣徇^高,造成一定的脫碳現(xiàn)象,參照硬度試驗(yàn)的結(jié)果正好也表明碳含量的降低致使兩處的硬度值低于相應(yīng)球化等級(jí)下的硬度值。一般情況下,金屬材料的硬度和強(qiáng)度存在對(duì)應(yīng)關(guān)系,即硬度越高,一般強(qiáng)度越高。因此脫碳也導(dǎo)致了金屬強(qiáng)度下降從而可能導(dǎo)致鍋筒鼓包。

      以上三個(gè)因素對(duì)鍋筒發(fā)生鼓包、甚至開裂失效的均存在促進(jìn)作用,但是其作用大小可能有所不同。

      4 結(jié)論及處理建議

      該鍋筒鼓包失效是由于在鼓包處積存大量的水垢,嚴(yán)重影響了熱傳導(dǎo),使得鼓包處金屬材料受熱過高,從而導(dǎo)致該處存在促進(jìn)鍋筒鼓包失效的三個(gè)具體因素:

      (1)使用狀態(tài)下金屬強(qiáng)度比設(shè)計(jì)低;

      (2)發(fā)生珠光體球化導(dǎo)致金屬性能下降;

      (3)金屬脫碳使金屬硬度、強(qiáng)度降低。

      由于鍋筒的鼓包嚴(yán)重,無法采用加熱、頂壓工藝使鍋筒恢復(fù)原狀。

      因此,根據(jù)相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和使用單位的要求,可對(duì)鍋筒底部嚴(yán)重鼓包部位采用挖補(bǔ)方法進(jìn)行修復(fù)。另外,使用過程中要嚴(yán)格保證鍋爐水質(zhì),定期除垢。

      [1]中華人民共和國國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì).DL/T674-1999.火電廠用20號(hào)鋼珠光體球化評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[S]. 北京:中國電力出版社,1999.

      [2]國家技術(shù)監(jiān)督局.GB713-1997.鍋爐用鋼板[S]. 北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,1998.

      [3]李愛民,姚華明.KZ型臥式外燃快裝鍋爐鍋筒底部鼓包的原因及處理[J].機(jī)械研究與應(yīng)用,2005,18(6):115~116.

      TK228

      A

      1671-0711(2016)11(下)-0062-02

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