王其軍
(國家電投集團(tuán)河南電力檢修工程有限公司,河南 開封 475000)
330MW汽輪機(jī)推力瓦溫度高原因分析及處理
王其軍
(國家電投集團(tuán)河南電力檢修工程有限公司,河南 開封 475000)
某火電廠330MW汽輪發(fā)電機(jī)組于2014年8月A級(jí)檢修后啟動(dòng)正常,在并網(wǎng)發(fā)電增加負(fù)荷的過程中,推力瓦溫度升高超過報(bào)警值,臨近跳機(jī)值,負(fù)荷只能保持在150MW以下無法增加,不能滿足機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行。本文針對(duì)這一問題進(jìn)行詳細(xì)的分析,提出解決方案,達(dá)到機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)推力瓦的溫度降低到報(bào)警值以下的目的。
汽輪機(jī);推力瓦;軸向推力;軸向位移;噴嘴改造;負(fù)荷
某機(jī)組是東方汽輪機(jī)廠設(shè)計(jì)制造的 330/238-16.7/537/537,亞臨界、一次中間再熱、三缸雙排汽、單軸、兩級(jí)可調(diào)整供熱抽汽凝汽式汽輪機(jī)。該機(jī)組的推力軸承為活支可傾瓦塊型,帶有球面軸瓦套,依靠球面的自位能力保證推力瓦塊載荷均勻。工作推力瓦和定位推力瓦各11塊,分別位于轉(zhuǎn)子推力盤前后兩側(cè),承受軸向推力,成為軸系的相對(duì)死點(diǎn)。本次機(jī)組檢修為計(jì)劃性A級(jí)檢修,2014年8月23日開工,2014年10月13日機(jī)組第一次并網(wǎng),檢修中配合東方汽輪機(jī)廠家進(jìn)行高壓噴嘴改造、低壓進(jìn)汽分流環(huán)改造、低壓軸封供汽改造、汽封改造等工作。在機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng)帶負(fù)荷階段出現(xiàn)了汽輪機(jī)推力瓦溫度偏高,影響機(jī)組帶滿負(fù)荷的情況,為此特別重點(diǎn)進(jìn)行整理分析論證。
2014年10月12日16:00,機(jī)組檢修后啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)至3000rpm,各項(xiàng)指標(biāo)正常。13日01:20,機(jī)組并網(wǎng)帶負(fù)荷,軸向位移開始增大,推力瓦工作瓦塊#3、#4、#5的溫度開始爬升。14日,機(jī)組帶負(fù)荷至107MW。軸向位移增大明顯,推力瓦工作瓦塊#2、#3、#4、#5的溫度分別是81.51、97.56℃、97.96℃、98.36℃。其余各瓦塊溫度正常(低于70℃),各支持軸瓦振動(dòng)正常。
10月15日,機(jī)組帶負(fù)荷150MW,軸向位移最大0.57mm,推力瓦工作瓦塊#3、#4、#5的溫度分別達(dá)到95℃、97℃、98℃。集控運(yùn)行通過各種調(diào)整手段進(jìn)行調(diào)整,瓦塊溫度變化不明顯。16日,決定將推力瓦溫度保護(hù)指令暫時(shí)解除,做超保護(hù)試驗(yàn)。試驗(yàn)過程中當(dāng)負(fù)荷增加至260MW時(shí),#5瓦最高達(dá)108℃,同時(shí)#11號(hào)瓦溫度達(dá)到101℃。軸向位移最大值0.70mm,各軸瓦振動(dòng)正常。試驗(yàn)完畢后,負(fù)荷降至150MW以下,熱控保護(hù)投入。
10月23日,停盤車、潤滑油,解體推力瓦檢查。26日晚,推力瓦處理完畢,27日機(jī)組啟動(dòng),10:30開始帶負(fù)荷,修后軸向位移重新定位,(基準(zhǔn)點(diǎn)改為轉(zhuǎn)子向后靠死推力瓦工作面為零位)。17:05負(fù)荷280MW時(shí),軸向位移最大為0.20mm推力瓦工作面各瓦塊溫度#2瓦塊為90.85℃,#11瓦塊為95.44℃。
10月27日晚,因負(fù)荷不能繼續(xù)增加,決定對(duì)高壓進(jìn)汽調(diào)閥的進(jìn)汽方式進(jìn)行調(diào)整,由原來的閥序4→3→2→1改為4→3→1→2,從而改變推力瓦的受力。未調(diào)整前,#9、#10、#11瓦塊溫度較高,調(diào)整后繼續(xù)升負(fù)荷,隨著負(fù)荷的增加,對(duì)稱的#2、#3、#4、#5、#6、#7瓦塊溫度較調(diào)整前有了明顯升高,而#9、#10、#11瓦塊溫度升高不明顯,且瓦塊溫度趨向均勻,滿負(fù)荷330MW時(shí),11塊瓦塊有9個(gè)均在85℃以上,受力比較均,調(diào)整高壓進(jìn)汽的閥序起到了一定的效果。
28日10:45負(fù)荷330MW時(shí),軸向位移最大達(dá)到0.27mm,推力瓦工作面各瓦塊溫度最高達(dá)到#2瓦塊96.98℃,#11瓦塊98.92℃,低于報(bào)警值以下。
(1)從以上現(xiàn)象可以推斷,機(jī)組帶負(fù)荷后轉(zhuǎn)子受到特別大的向發(fā)電機(jī)側(cè)的軸向推力,最根本的原因是高壓噴嘴改造造成的。
本次A修前,專家對(duì)機(jī)組做了性能測試,根據(jù)試驗(yàn)得出結(jié)論:機(jī)組調(diào)節(jié)級(jí)實(shí)際通流面積大于最佳經(jīng)濟(jì)工況的面積值,噴嘴組出口面積設(shè)計(jì)裕度偏大,從而導(dǎo)致調(diào)節(jié)級(jí)效率較低及高壓調(diào)節(jié)閥的節(jié)流損失偏大,高壓缸效率偏低。建議:東方汽輪機(jī)廠對(duì)噴嘴組進(jìn)行改造,從而達(dá)到“減小噴嘴通流面積,減少高壓調(diào)節(jié)閥的節(jié)流損失,提高調(diào)節(jié)級(jí)的效率,進(jìn)而提高高壓缸效率”的目的。東方汽輪機(jī)廠對(duì)此次改造制定方案,具體技術(shù)要求是:噴嘴組通流面積縮小,以降低噴嘴葉柵的高度為主,輔以減小導(dǎo)葉型線的安裝角,從而減小導(dǎo)葉出口面積,實(shí)現(xiàn)提高調(diào)節(jié)級(jí)后壓力,優(yōu)化調(diào)節(jié)級(jí)速比,提高調(diào)節(jié)級(jí)效率,同時(shí)減少高壓調(diào)節(jié)閥的節(jié)流損失。
分析一:從事件概述中描述的現(xiàn)象分析,證明轉(zhuǎn)子異常受到向發(fā)電機(jī)側(cè)的軸向推力,而且力量非常大。在機(jī)組運(yùn)行帶負(fù)荷期間,軸向隨著機(jī)組負(fù)荷的增加,軸向位移變化明顯,最大達(dá)到0.70mm左右。推力瓦在第二次解體檢修后,機(jī)務(wù)與熱控配合,重新確定了軸向位移的死點(diǎn)。方法是:在推力瓦組裝后,軸承箱蓋扣全箱的情況下,使用100T的千斤頂將轉(zhuǎn)子頂死至推力盤工作面定零位。而后在機(jī)組帶滿負(fù)荷330MW時(shí),軸向位移相對(duì)零位又向發(fā)電機(jī)側(cè)移動(dòng)了0.27mm左右。由此也進(jìn)一步證明軸向推力隨負(fù)荷增加也在不斷的增加,而且推力非常大。
分析二:修后增大轉(zhuǎn)子軸向推力的主要原因是高壓噴嘴改造引起的。因高壓缸通流采用反向布置,高壓進(jìn)汽經(jīng)過噴嘴后對(duì)轉(zhuǎn)子有一個(gè)向機(jī)頭方向的反向推力,此設(shè)計(jì)可以平衡機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)向后的推力。但此次噴嘴改造后降低了噴嘴葉柵的高度,減小了導(dǎo)葉安裝角,造成了噴嘴通流面積減小,進(jìn)氣量減少,進(jìn)汽作用在轉(zhuǎn)子葉片上的方向發(fā)生了改變,由原來的直吹變?yōu)楝F(xiàn)在的斜吹,作用力相對(duì)減小,降低了反向推力,相應(yīng)增大了機(jī)組運(yùn)行時(shí)向后的推力,引起推力瓦承受的負(fù)荷增大,負(fù)荷越高,瓦溫越高。
(2)高壓噴嘴改造是此次產(chǎn)生巨大軸向推力的主要原因,但是在不揭缸狀態(tài)下無法解決。因此秉著可以實(shí)現(xiàn)消缺的原則,從其他因素去分析原因,盡可能降低推力瓦溫度,達(dá)到機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行的目的。
分析一:10月15日下午17:00,召開分析會(huì)后,決定嘗試對(duì)推力瓦蓋采用敲擊的辦法來改善球面瓦的自位的能力。經(jīng)過對(duì)軸承蓋進(jìn)行不斷敲擊,推力瓦工作瓦塊#3、#4、#5溫度有所下降,但是隨負(fù)荷增加#11瓦塊溫度上升明顯??梢哉f明此方法雖然可以暫時(shí)改變球面的自位程度,個(gè)別瓦塊溫度的下降會(huì)引起其他瓦塊的溫度上升,此方法不能解決根本問題。解體推力瓦后,發(fā)現(xiàn)推力瓦球面接觸不好,下半球面有一處約直徑150mm的范圍有未接觸銹蝕痕跡,未達(dá)到球面接觸面積達(dá)75%以上的要求。造成推力瓦接觸不好,從而引起自位能力差;另外,測量推力軸承的球面間隙超標(biāo):通過三次測量,結(jié)果是緊力0.04mm,小于標(biāo)準(zhǔn)值間隙0.00~0.05mm。球面緊力大,會(huì)造成球面自位能力差。
分析二:機(jī)組在未對(duì)推力瓦第二次解體前,機(jī)組負(fù)荷在200~240MW期間運(yùn)行,瓦塊溫度相差較多,工作面11塊瓦塊中有1塊溫度在50~60℃之間,有4塊在70~80℃之間,有5塊在80~90℃之間,有1塊在90℃以上,溫度不均勻。解體推力瓦后檢查發(fā)現(xiàn)推力瓦塊有不同程度磨損,由磨損痕跡判斷接觸面積較小,在平板上研磨,發(fā)現(xiàn)接觸面積較小,大部分在50%左右,未達(dá)到要求接觸75%以上。對(duì)每個(gè)瓦塊進(jìn)行厚度測量,厚度的最大值與最小值相差0.04mm,未達(dá)到要求標(biāo)準(zhǔn)值(小于0.02mm);檢查各瓦塊進(jìn)油口倒角不明顯,且寬度較小,不利于瓦塊進(jìn)油。
(1)針對(duì)以上對(duì)缺陷的原因分析,解體推力瓦,對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行處理:①調(diào)整推力瓦球面間隙,在瓦枕中分面兩側(cè)各加0.07mm墊子,調(diào)整球面間隙至合格范圍0.00~0.05mm之間,改善球面自位能力。②修研瓦塊與平板接觸達(dá)到75%以上。推力瓦組裝后盤動(dòng)轉(zhuǎn)子,根據(jù)推力瓦與推力盤的接觸情況修刮推力瓦塊,保證推力瓦塊與推力盤均勻接觸。③更換#4、#6厚度偏小的瓦塊,修研各瓦塊,保證各瓦塊厚度差小于0.02mm。④修整瓦塊進(jìn)油囊,有效增加各瓦塊進(jìn)油量,保證每片瓦塊有效冷卻。⑤球面與瓦殼對(duì)研接觸,修復(fù)卡口、高點(diǎn)等問題,提高推力瓦球面接觸,增加球面自位能力。
(2)調(diào)整運(yùn)行進(jìn)汽方式,平衡軸向推力:①根據(jù)經(jīng)驗(yàn),運(yùn)行閥序由4→3→2→1改為4→3→1→2,調(diào)整后,各瓦塊溫度較均衡,受力均勻。②后期根據(jù)電科院對(duì)噴嘴室處的壓力檢測,可判斷出軸向推力的變化量,詳細(xì)記錄,為下次大修中解決軸向推力大的問題提供參考。
(3)檢修后效果:引起這臺(tái)機(jī)組推力瓦溫度高的最根本原因是轉(zhuǎn)子向發(fā)電機(jī)側(cè)的軸向推力大,是由高壓噴嘴改造而引起的,這也是最主要的原因。除了這個(gè)原因無法解決以外,其他因素經(jīng)過處理已使機(jī)組能夠帶滿負(fù)荷運(yùn)行。且各瓦塊溫度較平均,每片瓦塊均在平均溫度90.52℃附近,達(dá)到預(yù)期檢修效果。
改造方案的不成熟對(duì)機(jī)組運(yùn)行產(chǎn)生了較大的影響,目前無法解決,只有等到大修揭缸對(duì)噴嘴進(jìn)行返廠處理。另外,在檢修過程中要做到精密化檢修,加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化施工管控,各級(jí)質(zhì)檢人員各負(fù)其責(zé),做好質(zhì)量驗(yàn)收工作,不能只憑經(jīng)驗(yàn)施工,不進(jìn)行精細(xì)化檢修,造成部分?jǐn)?shù)據(jù)超標(biāo)問題不處理、有缺陷輕易讓步驗(yàn)收,沒有做到精益求精。這種行為在機(jī)組不正常狀態(tài)下無形中會(huì)放大缺陷的影響程度,影響機(jī)組的正常運(yùn)行。
注釋:
1.軸向推力:是指蒸汽經(jīng)過噴嘴以后作用在轉(zhuǎn)子葉輪、輪轂、動(dòng)葉柵、汽封凸肩上的壓力。
2.推力瓦溫度保護(hù)值為:報(bào)警值100℃,跳機(jī)值110℃。
3.軸位移保護(hù)值:報(bào)警值-1.05mm,+0.6mm,跳機(jī)值-1.65mm,+1.1mm。
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1671-0711(2017)04(下)-0051-02