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      燃煤機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)全負(fù)荷脫硝控制對(duì)策

      2017-01-24 07:11:40孫捷孫玉龍
      山東工業(yè)技術(shù) 2017年1期
      關(guān)鍵詞:催化劑活性

      孫捷 孫玉龍

      摘 要:分析SCR脫硝系統(tǒng)最低運(yùn)行煙溫的影響因素,根據(jù)影響因素的變化制定啟停機(jī)低負(fù)荷SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)整策略;全負(fù)荷脫硝技術(shù)改造方案優(yōu)選。

      關(guān)鍵詞:脫硝效率;催化劑;活性;全負(fù)荷脫硝技術(shù)

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.01.054

      0 引言

      隨著《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223-2011)的實(shí)施和 《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》的印發(fā),對(duì)于污染物排放要求逐漸提高,以燃煤為主的火電廠如何減少NOx、SO2等污染物的排放越來越受到重視。目前控制NOX最成熟的技術(shù)是選擇性催化還原法(SCR),近年來隨著全社會(huì)用電量的下降,由于燃煤機(jī)組參與調(diào)峰,電網(wǎng)調(diào)度頻繁啟停機(jī)及低負(fù)荷運(yùn)行情況越來越明顯,機(jī)組啟停機(jī)、低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)SCR脫硝反應(yīng)器入口煙溫低于催化劑最佳反應(yīng)溫度,造成SCR脫硝系統(tǒng)不能正常投運(yùn)。本文旨在通過分析SCR脫硝系統(tǒng)低溫運(yùn)行的影響因素,在未進(jìn)行脫硝系統(tǒng)技術(shù)改造的情況下,采取必要的運(yùn)行調(diào)整措施提高SCR反應(yīng)器入口溫度保證NOX達(dá)標(biāo)排放以及脫硝技術(shù)改造方案。

      1 啟停機(jī)或低負(fù)荷提高SCR脫硝投運(yùn)率策略

      1.1 啟停機(jī)運(yùn)行調(diào)整

      SCR脫硝反應(yīng)器入口煙溫一般設(shè)計(jì)要求為320℃—420℃之間,當(dāng)機(jī)組啟停機(jī)或低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),SCR反應(yīng)器中的煙氣溫度很難達(dá)到320℃,造成脫硝系統(tǒng)不能投運(yùn),NOX排放超標(biāo)。故在機(jī)組啟停機(jī)時(shí)做到以下幾點(diǎn):

      (1)通過合理安排并及時(shí)將系統(tǒng)存在的缺陷消除,避免在機(jī)組啟動(dòng)階段由于輔機(jī)重要缺陷影響機(jī)組升負(fù)荷,從而造成脫硝投運(yùn)時(shí)間滯后。(2)啟機(jī)過程中能在并網(wǎng)前做的各類電氣試驗(yàn)、汽機(jī)、鍋爐試驗(yàn)盡量在并網(wǎng)前完成。(3)機(jī)組并網(wǎng)前要保證汽水品質(zhì)合格,及時(shí)化驗(yàn)水質(zhì),及早升溫升壓升負(fù)荷。(4)空冷機(jī)組在鍋爐點(diǎn)火后,在滿足空冷最小流量的條件下,及時(shí)進(jìn)行空冷島沖洗,保證機(jī)組并網(wǎng)后,凝結(jié)水能短時(shí)間合格,不影響機(jī)組升負(fù)荷,從而盡早的投入脫硝系統(tǒng)。(5)鍋爐點(diǎn)火后,在燃燒穩(wěn)定的情況下,啟動(dòng)第二臺(tái)磨煤機(jī)時(shí),必須啟動(dòng)上層磨煤機(jī),以抬高爐膛火焰中心,提高鍋爐出口溫度,提高反應(yīng)器入口溫度。(6)在保證鍋爐受熱面、汽機(jī)缸溫升溫、升壓率符合要求的前提下,盡量快速升溫升壓,爐側(cè)配合燃燒調(diào)整,使鍋爐溫度穩(wěn)步升高,從而提高脫硝入口溫度。(7)機(jī)組停機(jī)時(shí),在機(jī)組負(fù)荷300MW以前做好各項(xiàng)滑停準(zhǔn)備工作,以及適合做的各類實(shí)驗(yàn),控制好鍋爐壁溫、汽機(jī)缸溫下降速率。

      1.2 機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行調(diào)整

      機(jī)組低負(fù)荷階段,通過鍋爐燃燒調(diào)整保證脫硝入口煙溫,使脫硝正常運(yùn)行。

      (1)控制好磨組運(yùn)行方式,在機(jī)組低負(fù)荷時(shí),必須保證上層磨煤機(jī)運(yùn)行,以提高爐膛火焰中心,提高鍋爐出口溫度,保證脫硝入口煙溫,使脫硝系統(tǒng)、催化劑安全運(yùn)行。

      (2)預(yù)知的高峰時(shí)段來臨前應(yīng)完成爐膛吹灰,機(jī)組負(fù)荷或煙溫裕量不滿足時(shí),嚴(yán)禁鍋爐大面積吹灰。

      (3)利用送風(fēng)量、一次風(fēng)速的調(diào)節(jié)作用,提高鍋爐煙氣溫度。

      (4)機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間較長時(shí),運(yùn)行值班人員因及時(shí)向網(wǎng)調(diào)申請(qǐng)?zhí)岣邫C(jī)組負(fù)荷,保證機(jī)組40%負(fù)荷以上運(yùn)行,避免煙溫低退出脫硝系統(tǒng)。

      2 脫硝系統(tǒng)通過技術(shù)改造提高反應(yīng)器入口溫度,提高脫硝系統(tǒng)投入率

      全負(fù)荷脫硝技術(shù)一般分為兩類:一是催化劑改造為低溫催化劑或?qū)挏卮呋瘎?,使催化劑在機(jī)組啟停機(jī)或機(jī)組低負(fù)荷煙溫低的情況下滿足催化劑運(yùn)行煙溫的要求。二是提高進(jìn)入脫硝反應(yīng)器入口煙溫,控制機(jī)組在任意負(fù)荷情況下反應(yīng)器的溫度在320℃—420℃之間。目前,低溫催化劑或?qū)挏卮呋瘎┥刑幱谘芯侩A段。采用提高脫硝反應(yīng)器入口煙溫的方法主要有以下幾種:(1)增加省煤器煙氣旁路;(2)設(shè)置省煤器水側(cè)旁路;(3)省煤器采取分段布置;(4)配置0號(hào)高加提高給水溫度。

      2.1 增加省煤器煙氣旁路

      在省煤器進(jìn)口位置的煙道上開孔,抽一部分煙氣至SCR接口處,設(shè)置煙氣擋板,增加部分鋼結(jié)構(gòu)。在低負(fù)荷時(shí),通過抽取煙氣加熱省煤氣出口過來的煙氣,使低負(fù)荷時(shí)SCR入口處煙氣溫度達(dá)到320℃以上。

      2.2 設(shè)置省煤器水側(cè)旁路

      在省煤器進(jìn)口集箱以前設(shè)置調(diào)節(jié)閥和連接管道,將部分給水短路,直接引至懸吊管,減少給水在省煤器中的吸熱量,以達(dá)到提高省煤器出口煙溫的目的。

      2.3 省煤器采取分段布置

      在SCR反應(yīng)器后增設(shè)一定的省煤器熱面。給水直接引至位于SCR反應(yīng)器后面的省煤器,然后通過連接管道引至位于SCR反應(yīng)器前面的省煤器中,以減少SCR反應(yīng)器前省煤器的吸熱量,達(dá)到提高SCR反應(yīng)器入口溫度在320℃以上的目的,保證SCR可以任意負(fù)荷運(yùn)行。

      2.4 配置0號(hào)高加提高給水溫度

      通過配置0號(hào)高加,將汽輪機(jī)主蒸汽減溫減壓后給水進(jìn)行預(yù)加熱,提高給水溫度可以改善省煤器出口煙氣溫度,但給水溫度不能無限制提高,否則將影響鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

      3 結(jié)語

      選擇性催化還原脫硝系統(tǒng)(SCR),脫硝投入率與反應(yīng)器入口煙溫、煙氣中SO3含量、未反應(yīng)的NH3量存在著一定的函數(shù)關(guān)系,可根據(jù)現(xiàn)場情況合理控制噴氨量,減小氨逃逸量,采取方法抑制SO3的產(chǎn)生量,控制硫酸氫銨、硫酸銨的生成,避免造成催化劑堵塞、活性降低,空預(yù)器以及GGH換熱元件積灰、堵塞、腐蝕。未進(jìn)行脫硝系統(tǒng)技術(shù)改造,當(dāng)機(jī)組啟停機(jī)或低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)可通過運(yùn)行調(diào)整盡快提供脫硝反應(yīng)器入口溫度,提高脫硝系統(tǒng)投入率是目前燃煤機(jī)組有效可行的方法。在日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策限制下,實(shí)行全負(fù)荷脫硝是必行之路,各發(fā)電企業(yè)可根據(jù)自身的鍋爐設(shè)備布置、管道設(shè)計(jì),改造量大小、投資成本、改造效果情況綜合考慮擇優(yōu)選取適合本企業(yè)的改造方案。

      參考文獻(xiàn):

      [1]馬雙忱,郭蒙,宋冉冉等.選擇性催化還原工藝中硫酸氫銨形成機(jī)理及影響因素[J].熱力發(fā)電,2014(02):75-78.

      [2]蘇暉.全負(fù)荷SCR脫硝技術(shù)分析及研究[J].科技視界,2015(02):316-317.

      [3]黎華敏,柏源.SCR系統(tǒng)在機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行下運(yùn)行對(duì)策研究[J].電力科技與環(huán)保,2014,30(10):36-37.

      作者簡介:孫捷(1981-),男,本科,工程師,主要從事發(fā)電廠環(huán)保管理工作。

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