姬江濤++賈世通++杜新武++賀智濤++金鑫++劉劍君
doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2016.10.123
摘要:為有效避免散煙收購過程中定級分揀的人為因素,提高煙葉分揀的準(zhǔn)確性,設(shè)計一套基于PLC控制的散煙在線分揀系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用輸送帶機構(gòu)承載并輸送煙葉,真空裝置通過氣嘴有效吸附煙葉,機械手機構(gòu)結(jié)合位置檢測傳感器分揀煙葉。以可編程邏輯控制器作為系統(tǒng)的控制核心,研究其控制策略,提出一種多級程序控制方案,并運用仿真軟件對控制程序進(jìn)行模擬仿真運行。對系統(tǒng)的各個執(zhí)行部件分別進(jìn)行功能試驗,結(jié)果表明:檢測識別機構(gòu)響應(yīng)靈敏,能準(zhǔn)確控制電機的啟停;真空裝置滿足要求,氣嘴對煙葉的吸附效果良好;機械手帶動氣嘴和煙葉運行狀態(tài)良好,分揀系統(tǒng)可滿足分揀要求。本研究為散煙檢測分級分揀的自動化、數(shù)字化領(lǐng)域提供基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:散煙;分揀;PLC;控制系統(tǒng)
中圖分類號:S226.5 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A文章編號:1002-1302(2016)10-0424-04
收稿日期:2015-08-07
基金項目:河南省科技廳產(chǎn)學(xué)研項目(編號:142107000053);河南省煙草公司科技計劃(編號:201212)。
作者簡介:姬江濤(1965—),男,河南偃師人,博士,教授,主要從事智能化農(nóng)業(yè)裝備研究。
通信作者:杜新武,博士,副教授。E-mail:du_xinwu@sina.com。煙草是我國重要的經(jīng)濟(jì)作物,在農(nóng)作物中占有重要的經(jīng)濟(jì)地位,不僅是我國重要的出口農(nóng)產(chǎn)品,而且是我國大部分地區(qū)提高農(nóng)民收入的重要手段[1]。散煙定級分揀是煙草行業(yè)的一項基礎(chǔ)性工作,GB 2635—1992《烤煙》規(guī)定了42級烤煙綜合評價標(biāo)準(zhǔn),按照國標(biāo)對烤煙煙葉進(jìn)行準(zhǔn)確的定級分揀是提高煙草制品品質(zhì)的關(guān)鍵因素,同時也是確保廣大煙農(nóng)和工業(yè)生產(chǎn)者之間經(jīng)濟(jì)利益合理分配的重要依據(jù)。
目前,國內(nèi)外煙草行業(yè)均根據(jù)煙葉標(biāo)準(zhǔn)樣本對煙葉質(zhì)量進(jìn)行檢驗與分揀,再依靠人體感官來判斷。依靠評定人員的感官進(jìn)行定性評定,極易受到客觀環(huán)境條件、評定人員情緒、評定人員經(jīng)驗的影響,從而出現(xiàn)評級定價不準(zhǔn)確的現(xiàn)象[2]。每年煙葉收購前,全國各煙區(qū)主管部門均要舉辦培訓(xùn)班,并將大量樣本發(fā)往各收購站,必然造成人力、物力、財力的巨大消耗[3-4]。傳統(tǒng)的煙葉定級分揀方式不僅給國家、煙農(nóng)、煙葉加工部門造成經(jīng)濟(jì)損失,也使后期加工變得繁瑣[5]。
研究現(xiàn)代化的煙葉質(zhì)量檢測技術(shù),運用多種控制理論,開發(fā)自動程度較高的煙葉分揀裝備,對于裁決煙葉質(zhì)量糾紛、指導(dǎo)散煙收購定級分揀工作、保護(hù)煙農(nóng)與國家利益均具有非常重要的意義。本研究是“散煙收購自動化分級技術(shù)研究及系統(tǒng)開發(fā)”項目的一部分,將定級后的煙葉自動分揀至相應(yīng)煙箱,以區(qū)分不同級別煙葉的價值,實現(xiàn)煙葉按質(zhì)定價,在保護(hù)煙農(nóng)經(jīng)濟(jì)利益的同時為后續(xù)煙葉加工提供便利。
1在線分揀系統(tǒng)組成及工作原理
在線分揀系統(tǒng)主要由輸送機構(gòu)、分揀機構(gòu)、檢測機構(gòu)、煙箱組成??傮w結(jié)構(gòu)見圖1。
1.1輸送機構(gòu)
輸送機構(gòu)是整個系統(tǒng)的基礎(chǔ)載體,散煙放置在輸送帶上依次被分級、輸送、分揀至各級煙箱,結(jié)合人機工程學(xué)原理,選取人體適宜的操作高度,確定整個輸送機構(gòu)高度為0.65 m。煙葉在輸送機構(gòu)上縱向放置,因此輸送機構(gòu)寬度、輸送帶寬度根據(jù)散煙的最大展開寬度確定。測量煙葉樣本由河南省宜陽縣煙草公司提供,煙葉品種為北方地區(qū)大面積種植的NC89型煙葉,具有代表性,測量平均寬度為0.168 m,最大寬度為0.23 m??紤]余量輸送帶寬度選用0.4 m,輸送機構(gòu)寬度為 0.5 m,輸送帶材質(zhì)選用煙草茶葉業(yè)常用的食品級PE輸送帶。
整個輸送機構(gòu)由調(diào)頻電機驅(qū)動,速度可調(diào),設(shè)計的正常工作速度為0.05 m/s。整個輸送機構(gòu)采用模塊化設(shè)計,總體長度可根據(jù)分揀煙葉的級別和分揀機構(gòu)的數(shù)量調(diào)整。
1.2分揀機構(gòu)
分揀機構(gòu)主要由機架、驅(qū)動電機、擺臂機構(gòu)、氣嘴、真空泵等部分組成,整體結(jié)構(gòu)見圖2。
驅(qū)動電機采用減速電機,工作時減速電機通過傳動機構(gòu)帶動擺臂機構(gòu)順時針(逆時針)轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)分揀動作。氣嘴安裝在擺臂末端,氣嘴吸氣口通過氣管與真空泵相連,工作時真空泵保持一定的真空度,當(dāng)氣嘴接近煙葉時氣閥開啟,氣嘴吸起煙葉,此后擺桿轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)到煙箱位置時氣閥關(guān)閉,氣嘴吸力消失,煙葉落入相應(yīng)煙箱中。
驅(qū)動電機選用RF27DR63M4系列減速電機(SEW傳動設(shè)備公司產(chǎn)品),電機額定功率PN=0.18 kW,額定轉(zhuǎn)速nN=1 400 r/min,減速比i1=69.47。外部減速傳動機構(gòu)采用一級齒輪機構(gòu)傳動,設(shè)計傳動比i2=3。分揀機構(gòu)總傳動比為:
i=i1i2=69.47×3=208.41;(1)
分揀機構(gòu)最終轉(zhuǎn)速為:
n=nNi=1 400208.41=6.72 r/min。(2)
擺臂機構(gòu)設(shè)計長度為0.6 m,材質(zhì)選用304不銹鋼管,在滿足使用強度要求的前提下,盡量降低機械擺臂機構(gòu)的質(zhì)量,不僅使整個機構(gòu)更加緊湊和輕巧,還可降低驅(qū)動功率。擺臂機構(gòu)的力學(xué)模型為懸臂梁機構(gòu),擺臂一端的撓度會影響擺臂運動的穩(wěn)定性,因此需要對擺臂機構(gòu)撓度進(jìn)行校核。初選幾種不同尺寸的不銹鋼方管或矩形管,建立力學(xué)模型對其撓度進(jìn)行校核。最終選取規(guī)格為0.04 m×0.03 m×0.002 m的不銹鋼管。最大撓度校核為:
wB=Fl33EI。(3)
式中:F為擺臂末端作用力,N,取F=20 N;l為擺臂長度,m,設(shè)計長度l=0.6 m;E為彈性模量,GPa,資料查詢304不銹鋼E=193 GPa;I為截面慣性矩,m4。
由于采用不銹鋼矩形空心管,可知慣性矩I為:
I=BH3-bh312。(4)
式中:B為不銹鋼管寬度,m,B=0.04 m;H為不銹鋼管高度,m,H=0.03 m;b為不銹鋼管內(nèi)孔寬度,m,b=0.036 m;h為不銹鋼管內(nèi)孔高度,m,h=0.026 m。
代入式(4)中可得:
I=0.04×0.033-0.036×0.026312=3.727×10-8m4;
最終可得擺臂末端最大撓度:
wB=20×0.633×1.93×1011×3.727×10-8=0.000 2 m。
經(jīng)分析,不銹鋼尺寸滿足使用要求。
真空泵的作用是為吸氣嘴提供真空吸力,工作時通過控制器控制氣閥的開閉來實現(xiàn)氣嘴對煙葉的吸起和放下,因此真空泵的優(yōu)越性能指標(biāo)滿足分揀要求的前提條件,真空泵的主要性能指標(biāo)為極限真空度和吸氣量。通過理論計算和實物測試,要求極限真空度達(dá)到-98 kPa以上,吸氣量達(dá)到2 L/s。為保證工作時吸氣的平穩(wěn)性,還需為真空泵配備1個容積為40 L的穩(wěn)壓罐(分揀機構(gòu)圖中未畫出)。通過對不同型號真空泵的分析對比,本研究確定選用飛越牌FY-2C-N型真空泵,額定功率為0.25 kW,吸氣量為2 L/s,極限真空度滿足使用要求,實際真空度還可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)節(jié)。
1.3系統(tǒng)工作原理
工作時,煙葉在輸送帶的帶動下首先經(jīng)過分級區(qū),由分級設(shè)備采集煙葉外觀信息,并由計算機處理計算分出級別,然后將級別信號傳給分揀系統(tǒng),分揀控制系統(tǒng)接到信號后向相應(yīng)機械手下達(dá)工作指令,機械手控制電路導(dǎo)通。當(dāng)煙葉運動到檢測機構(gòu)下方時,檢測機構(gòu)響應(yīng),此時控制系統(tǒng)控制真空泵氣閥打開,氣嘴吸起煙葉。此后驅(qū)動電機工作,擺臂機構(gòu)帶動氣嘴順時針或逆時針轉(zhuǎn)動,當(dāng)轉(zhuǎn)至煙箱位置上方時,接近開關(guān)響應(yīng)發(fā)出信號,控制器控制驅(qū)動電機停轉(zhuǎn),擺臂停止,同時真空泵氣閥關(guān)閉,煙葉落入煙箱。此后擺臂反向轉(zhuǎn)動至初始位置,等待下一次工作指令。
2自動識別及分揀控制系統(tǒng)
2.1煙葉位置檢測識別
由于整個系統(tǒng)在線工作,輸送機構(gòu)帶動煙葉一直在運動當(dāng)中,為了準(zhǔn)確分揀需要對煙葉的位置進(jìn)行檢測。整個檢測分為輸送帶檢測和擺臂機構(gòu)檢測2個過程,輸送帶檢測的目的是確定煙葉是否到達(dá)分揀位置,擺臂機構(gòu)檢測的目的是確定煙葉是否到達(dá)煙箱位置。
2.1.1檢測傳感器輸送帶上的檢測元件采用光電傳感器。目前常用的類型有對射式和反射式光電傳感器。對射式光電傳感器的發(fā)射裝置與接受裝置是分離的,工作時,發(fā)射裝置與接收裝置面對面安裝,當(dāng)物體從中間通過時,發(fā)射裝置發(fā)射的光束被遮擋,此時物體就被傳感器檢測到[6-7]。本系統(tǒng)的檢測對象為輸送帶上的單個煙葉,煙葉呈扁平形狀且厚度小,攤平放置于輸送帶上無法實現(xiàn)對射檢測;因此,本系統(tǒng)采用反射式光電傳感器,其發(fā)射裝置與接受裝置是一體的,自身發(fā)射光束,通過判斷反射回來光束信號的強度來檢測物體。
通過對比不同型號光電傳感器的性能,本系統(tǒng)確定選用歐姆龍公司生產(chǎn)的E3F3-R11 2M型反射式光電傳感器。該傳感器的參數(shù)為:電源DC12-24V,接收光時ON,輸出方式為NPN型,檢測距離可調(diào),最大3 000 mm,配置受光、投光一體使用反射板,放大器內(nèi)置型,保護(hù)結(jié)構(gòu)IP66,使用溫度范圍-25~55 ℃,濕度范圍45%~85%。
擺臂機構(gòu)的檢測元件采用接近開關(guān)傳感器。接近開關(guān)是一種無需與機械運動機構(gòu)直接接觸就可實現(xiàn)控制的位置開關(guān),當(dāng)運動機構(gòu)靠近并到達(dá)預(yù)定距離時,接近開關(guān)響應(yīng),實現(xiàn)對運動機構(gòu)的控制[8-9]。其具有性能穩(wěn)定、響應(yīng)速度快、應(yīng)用壽命長、抗干擾能力強等特點。通過分析不同類型和不同型號的接近開關(guān),并結(jié)合本系統(tǒng)的控制要求,選用歐姆龍公司的E2E-X20MD1-Z 2M型接近開關(guān)。其參數(shù)為:電感式直流兩線型,最大檢測距離20 mm,工作電壓DC 12~24 V,頭部尺寸M30,輸出元器件常開,形狀為螺紋型,便于安裝。
2.1.2傳感器檢測要求與安裝本系統(tǒng)傳感器的檢測類型為移動機構(gòu)的位置檢測識別,屬于動態(tài)識別,外界干擾源多,因此對傳感器的響應(yīng)精度和抗干擾能力要求較高。本研究選用的2種傳感器,其自身的響應(yīng)和回復(fù)時間均在1 ms以下,抗干擾能力較強,可滿足精度要求??紤]到控制系統(tǒng)的響應(yīng)時間以及機械機構(gòu)的運動延遲,為保證檢測識別-執(zhí)行動作的協(xié)調(diào)性與準(zhǔn)確性,要求被檢測物料在運動到預(yù)定動作位置之前被檢測到,等分揀機構(gòu)開始動作時,物料正好到達(dá)合適位置,因此要求光電傳感器安裝在合適位置(圖3)。
光電傳感器安裝在輸送機構(gòu)機架上,考慮動作延遲,相對機械手氣嘴吸盤中心偏距d,傳感器反射板安裝在輸送帶邊緣與傳感器對齊的位置,煙葉放置在輸送帶上,中心與傳感器反射板對齊。輸送帶運動速度為0.05 m/s,在實驗室用氣嘴對煙葉進(jìn)行吸附試驗,調(diào)整合適的真空度,在距離中心葉片0.05 m處進(jìn)行試驗可達(dá)到吸附效果,因此取偏距d=0.05 m。
接近開關(guān)傳感器工作時,氣嘴吸盤已經(jīng)吸住煙葉,因此安裝時不用考慮機械手吸盤的吸附延遲,安裝位置不用偏置。
2.2分揀控制系統(tǒng)
2.2.1控制器控制器作為分揀控制系統(tǒng)的核心部件,直接決定著整個控制系統(tǒng)的性能??刂破骷纫哂袦?zhǔn)確的控制能力,還要具有高的可靠性[10]。PLC(programmable logic controller)是一種專門為工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計的數(shù)字運算操作電子系統(tǒng),具有可靠性高、抗干擾能力強、功能完善、適用性強、能耗低等優(yōu)點,已被廣泛應(yīng)用于機械制造、石油化工、冶金鋼鐵、汽車、輕工業(yè)等領(lǐng)域[11-14]。本研究選用技術(shù)成熟、物美價廉的PLC作為整個控制系統(tǒng)的控制器。通過對比不同型號PLC的性能,本系統(tǒng)采用三菱FX3SA-30MR/DS型PLC。
2.2.2控制要求與流程分揀系統(tǒng)接到級別信號后開始工作,當(dāng)光電開關(guān)檢測到煙葉時,檢測輸入端響應(yīng),控制器控制驅(qū)動電機開啟,延時1.5 s開始正向轉(zhuǎn)動;同時控制氣閥開啟,吸附煙葉。當(dāng)接近開關(guān)檢測到擺臂機構(gòu)到達(dá)煙箱時,檢測輸入端響應(yīng),控制驅(qū)動電機停止轉(zhuǎn)動;同時控制氣閥關(guān)閉,釋放煙葉。驅(qū)動電機延時1.5 s反向轉(zhuǎn)動;當(dāng)接近開關(guān)檢測到擺臂回到初始位置時,檢測輸入端響應(yīng),驅(qū)動電機停止,完成1個控制循環(huán),等待下一次工作指令。根據(jù)系統(tǒng)控制要求繪制控制系統(tǒng)流程圖(圖4)。
2.2.3分揀控制系統(tǒng)的I/O分配可編程控制器的I/O分配是編寫程序的前提工作,也是現(xiàn)場接線和調(diào)試的重要依據(jù)[15]。I/O配置是I/O分配的直觀體現(xiàn),根據(jù)分揀控制系統(tǒng)的控制要求,確定PLC的I/O分配(表1)。
整個系統(tǒng)涉及8個輸入信號和8個輸出信號。本系統(tǒng)采用的控制器為三菱FX3SA-30MR/DS型PLC,共30個端口,有16個輸入端口和14個輸出端口,IO點數(shù)滿足要求并留有
表1I/O地址分配
類型設(shè)備PLC端子號輸入端系統(tǒng)總開關(guān)K1X000光電傳感器SB1X001接近開關(guān)SB2X002接近開關(guān)SB3X003手動/自動開關(guān)K2X004手動正轉(zhuǎn)開關(guān)K3X005手動反轉(zhuǎn)開關(guān)K4X006急停開關(guān)K5X007輸出端電機正轉(zhuǎn)KM1Y000電機反轉(zhuǎn)Km2Y001氣閥開啟KM3Y002正轉(zhuǎn)指示燈Y003反轉(zhuǎn)指示燈Y004故障指示燈Y005手動正轉(zhuǎn)Y006手動反轉(zhuǎn)Y007
余量;輸入信號均為24 V直流電信號,與PLC信號源電平相匹配,無需電平轉(zhuǎn)換。
3控制系統(tǒng)模擬仿真及功能試驗
控制系統(tǒng)的程序是根據(jù)系統(tǒng)的邏輯流程圖設(shè)計的,本研究采用通用的梯形圖語言來實現(xiàn)。本系統(tǒng)采用三菱FX系列PLC,因此使用三菱GX Developer編程軟件編制程序。程序采用模塊化設(shè)計,包括主程序和子程序。針對單個機械手而言,1個機械手負(fù)責(zé)分揀2個級別的煙葉。分揀A級別煙葉時,機械手吸取煙葉逆時針轉(zhuǎn)動,將煙葉放入煙箱A;分揀B級別煙葉時,機械手吸取煙葉順時針轉(zhuǎn)動,將煙葉放入煙箱B。主程序接到上位機級別信號后,結(jié)合位置檢測傳感器,對機械手的動作進(jìn)行決策,并確定下一步將要執(zhí)行的子程序。子程序包括程序A和程序B,分別對應(yīng)執(zhí)行機械手的2個分揀動作。
控制程序編制完成后,運用三菱PLC模擬仿真軟件GX Simulator 6對控制系統(tǒng)進(jìn)行模擬仿真。仿真的目的是將編制
好的控制程序在電腦中虛擬運行,檢驗程序的通順性和正確性,驗證程序是否按照設(shè)計的初衷去執(zhí)行各種控制功能。
完成對控制程序的仿真運行檢驗后,還須對設(shè)計的各個硬件機構(gòu)進(jìn)行功能性試驗。(1)檢驗光電傳感器的響應(yīng)速度,以及響應(yīng)信號能否控制驅(qū)動電機的啟動。運用GX Developer 編程軟件編制1個簡單的控制程序?qū)懭隤LC,連接光電傳感器和驅(qū)動電機各路信號線,用反射板感應(yīng)光電傳感器,觀察控制效果。(2)檢驗接近開關(guān)的響應(yīng)對驅(qū)動電機的制動效果。連接各路信號線,感應(yīng)接近開關(guān),驗證接近開關(guān)相應(yīng)靈敏度以及對電機的制動效果。(3)檢驗氣嘴對煙葉的吸附效果。打開真空泵,使穩(wěn)壓罐保持設(shè)定壓力,控制氣閥開啟和關(guān)閉,檢驗氣嘴在設(shè)定真空度下對煙葉的吸附效果。(4)檢驗機械手轉(zhuǎn)動過程中煙葉是否運行平穩(wěn)。在機械手運動時,氣閥為開啟狀態(tài),氣嘴吸附著煙葉隨機械手運動,機械手啟動、停止的慣性可能影響煙葉的運動狀態(tài)。對此過程進(jìn)行檢驗,以便進(jìn)行參數(shù)調(diào)整,保證分揀效果。
上述各硬件的功能試驗證明,本系統(tǒng)可在設(shè)計的硬件環(huán)境下完成其相應(yīng)的動作響應(yīng),實現(xiàn)對電機、氣嘴、氣閥等運動機構(gòu)的動作控制,能夠達(dá)到對煙葉的分揀目的。
4結(jié)論
設(shè)計了散煙在線分揀系統(tǒng),完成了系統(tǒng)機械機構(gòu)的設(shè)計加工和硬件搭建,并對關(guān)鍵部件進(jìn)行強度校核;確定煙葉在線適時檢測識別方案,選定合適的檢測傳感器,并實現(xiàn)對煙葉的自動識別。以各種傳感器的識別響應(yīng)信號作為分揀運動機構(gòu)的驅(qū)動信號,控制各運動機構(gòu)的順序運行。確定分揀控制系統(tǒng)的控制策略,以PLC作為控制系統(tǒng)的控制器,控制程序采用模塊化設(shè)計,運用多級程序結(jié)構(gòu)思想,編制包括主程序和子程序在內(nèi)的2級控制程序,明確各級程序分工,降低控制程序的復(fù)雜性,提高程序的運行速度和工作效率。
運用仿真軟件對系統(tǒng)控制程序進(jìn)行模擬仿真運行,根據(jù)運行效果對程序進(jìn)行進(jìn)一步完善,提高程序的通順性和準(zhǔn)確性。對系統(tǒng)的各個執(zhí)行部件分別進(jìn)行功能試驗,結(jié)果表明,光電傳感器和接近開關(guān)相應(yīng)靈敏,能準(zhǔn)確控制電機的啟動和停止;真空泵滿足要求,氣閥開閉靈敏,氣嘴對煙葉的吸附效果良好;機械手帶動氣嘴和煙葉運行狀態(tài)良好,滿足分揀要求。本研究設(shè)計的煙葉在線分揀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)合理、控制策略得當(dāng),能夠?qū)崿F(xiàn)煙葉的自動分揀組作業(yè)。本系統(tǒng)只在實驗室條件下進(jìn)行了初步的功能性試驗,由于相關(guān)設(shè)備和煙葉樣品的限制,尚未對整個系統(tǒng)進(jìn)行大范圍試驗,這是本研究下一步的工作內(nèi)容。
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