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      聚丙烯裝置節(jié)能降耗淺析

      2017-03-03 18:55:59許健劉揚(yáng)王紅麗陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)有限責(zé)任公司延安石油化工廠陜西延安727406
      化工管理 2017年20期
      關(guān)鍵詞:閃蒸丙烯聚丙烯

      許健 劉揚(yáng) 王紅麗(陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安石油化工廠,陜西延安727406)

      聚丙烯裝置節(jié)能降耗淺析

      許健 劉揚(yáng) 王紅麗(陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安石油化工廠,陜西延安727406)

      本文從對(duì)聚丙烯裝置能耗組成分析入手,得出裝置能耗主要集中在蒸汽、循環(huán)水、氮?dú)?、電能、和非?jì)劃開停工五個(gè)方面。通過優(yōu)化操作、技術(shù)改造、精細(xì)化管理等措施,降低裝置能耗,達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。

      聚丙烯;能耗;優(yōu)化

      延安石油化工廠聚丙烯裝置采用國(guó)產(chǎn)化第二代雙環(huán)管法聚丙烯液相本體(SPHERIPOL)工藝技術(shù),以氣體分餾裝置提供的精丙烯為原料,設(shè)計(jì)年運(yùn)行時(shí)間8000小時(shí),加工能力為年產(chǎn)本色聚丙烯粒料20萬噸,于2009年7月投產(chǎn)。

      1 裝置能耗狀況分析

      聚丙烯裝置能耗主要集中在蒸汽、循環(huán)水、電能三個(gè)方面,綜合裝置的生產(chǎn)消耗情況還有氮?dú)夂头怯?jì)劃開停工兩方面。因此,降低能耗也應(yīng)從上述幾點(diǎn)著手。

      1.1 蒸汽

      該裝置的蒸汽消耗有一閃線和二閃線裝置,汽蒸器、干燥器以及各個(gè)丙烯蒸發(fā)器、管線伴熱等裝置。因此,在該環(huán)節(jié)中,我們可以通過對(duì)設(shè)備中的某些參數(shù)進(jìn)行調(diào)整來降低蒸汽用量。

      1.2 循環(huán)水

      本環(huán)節(jié)的能耗大部分集中在幾個(gè)冷卻器的部位,所以我們可以通過增大換熱面積等方法來將冷卻器的循環(huán)水量降低以達(dá)到降低能耗的目的。

      1.3 氮?dú)?/p>

      通常情況下,氮?dú)獾南拇蟛糠旨性诒└稍锼岬獨(dú)獾脑偕h(huán)節(jié),或者是相關(guān)的檢修置換吹掃環(huán)節(jié),因此我們可以采用循環(huán)利用氮?dú)獾姆桨竵斫档湍芎摹?/p>

      1.4 電能

      電能的損耗一般是可以通過在某些時(shí)候停運(yùn)某些不必要的設(shè)備來降低損耗的。停運(yùn)一些不必要的電能設(shè)備,可以降低機(jī)泵的輸出功率,降低電能損耗。

      2 優(yōu)化措施和效果

      2.1 蒸汽用量?jī)?yōu)化措施

      2.1.1 降低一閃線蒸汽用量

      一閃線的主要工作是加熱閃蒸從環(huán)管反應(yīng)器中輸送出來的聚丙烯顆粒和液相丙烯混合漿料,加熱閃蒸后把這些漿料通過特定的渠道輸送到D301進(jìn)行氣固分離。因?yàn)楸〥301內(nèi)經(jīng)過高壓閃蒸后,必須輸送至高壓丙烯洗滌塔T301,再由E301把氣相丙烯冷凝為液相[1]。一旦經(jīng)過D301閃蒸之后的氣相丙烯的溫度超高,其閃蒸的效果雖好,但E301環(huán)節(jié)所需的循環(huán)水耗量會(huì)大幅度增加,增加了能耗。因此需要將閃蒸線蒸汽量合理地調(diào)低,同時(shí)需要對(duì)D301的溫度進(jìn)行嚴(yán)格控制,如此一來,不僅能保證丙烯的閃蒸效果,還能減少E301的冷卻水量,有效降低能耗。除此之外,我們?cè)趯?shí)際操作中,為了確切保障一閃線的暢通,還需要通過FIC244對(duì)一閃線進(jìn)行液相丙烯補(bǔ)充。但是如此一來,一閃線對(duì)蒸汽的消耗量會(huì)顯著增加,丙烯80℃汽化潛熱為172.95kj/kg,0.3MPa蒸汽汽化潛熱為2163.7kj/kg。經(jīng)實(shí)驗(yàn)表明,F(xiàn)IC244流量每降低1000kg/h,就可以節(jié)約蒸汽量79.9kg/h,由此可見,在確保裝置運(yùn)行正常的前提條件下,我們應(yīng)盡量將FIC244的量降至最低。

      2.1.2 將裝置部分蒸汽伴熱調(diào)小

      裝置蒸汽伴熱一般最常用且用量最大的用戶是火炬排放系統(tǒng)D601、D602和D603伴熱。我們可以在非防凍時(shí)期把D602的盤管蒸汽調(diào)小來達(dá)到降低能耗的目的,也可以在一定程度上將D601的夾套蒸汽適當(dāng)調(diào)小,以降低能耗。

      2.1.3 降低干燥器D502循環(huán)氮?dú)鉁囟?/p>

      從汽蒸罐D(zhuǎn)501出來的聚丙烯粉料中含有3.0%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))表面凝結(jié)水,該凝結(jié)水需要在流化床干燥器D502里面利用熱氮?dú)膺M(jìn)行干燥脫除。而熱氮?dú)獾募訜嵩礊镋503的低壓蒸汽,熱氮?dú)獾臏囟冉?jīng)TIC531控制在115℃。我們可以在確保粉料干燥效果的基礎(chǔ)之上,將TIC531的溫度逐步降至105℃,可以達(dá)到節(jié)約蒸汽的目的。

      2.2 循環(huán)冷卻水的節(jié)約

      裝置在高負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),第一環(huán)管反應(yīng)器負(fù)荷高,換熱器E208的循環(huán)水進(jìn)水TV242A開度至75%,接近E208撤熱能力極限。而通過將板式換熱器E208換熱板數(shù)目增加和增添備用換熱器的措施,使其換熱能力增強(qiáng)。目前,在同樣工況下TV242A開度為45%左右。

      2.3 優(yōu)化氮?dú)庥昧吭O(shè)置

      聚丙烯裝置包括原料丙烯脫水塔6個(gè),即T001A/B/C/D和T703A/B。如果塔中3A分子篩的吸水能力無法滿足生產(chǎn)需求時(shí),我們可以對(duì)其進(jìn)行250℃熱氮?dú)飧稍镌偕僮鳎摥h(huán)節(jié)中夾帶水分的熱氮?dú)鈺?huì)通過生產(chǎn)特定管道被排放至大氣當(dāng)中。但是該再生環(huán)節(jié)過程中的氮?dú)庀暮艽?,甚至可能高達(dá)1500m3/h,時(shí)間持續(xù)7d。所以可以考慮改造分子篩再生系統(tǒng),或者增設(shè)冷卻器、氣水分離罐、增設(shè)風(fēng)機(jī)等,從而達(dá)到氮?dú)庋h(huán)利用的目的。

      2.4 裝置用電優(yōu)化

      2.4.1 環(huán)管夾套水系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化

      根據(jù)環(huán)管反應(yīng)器的加工量需求,特別是在裝置停工期間,可以對(duì)環(huán)管反應(yīng)器的溫度進(jìn)行調(diào)整,保持其70℃的溫度,此時(shí)可以將環(huán)管夾套水循環(huán)泵P205和P206的出口流量調(diào)整至合適的位置,以達(dá)到降低電功率的目的。

      2.4.2 制氫站運(yùn)行優(yōu)化

      根據(jù)裝置的運(yùn)行負(fù)荷合理調(diào)節(jié)制氫站的運(yùn)行電流,水解制氫電流由2500A降為2000A,一月按運(yùn)行720h,可節(jié)約電量為105×500×720×10-3=37800kWh。

      2.4.3 根據(jù)熔融指數(shù)的定義為在230℃和2.316Kg壓力下,熱塑性樹脂熔體在10分鐘內(nèi)通過標(biāo)準(zhǔn)口模的重量,以g/10min表示[2]??芍炝D壓機(jī)功率與產(chǎn)品的熔融指數(shù)成反比??赏ㄟ^加強(qiáng)熔融指數(shù)質(zhì)量控制手段,將產(chǎn)品的熔融指數(shù)控制在優(yōu)質(zhì)品指標(biāo)的上限范圍。這樣可降低擠壓造粒機(jī)的電量消耗。

      2.5 精細(xì)化管理

      車間應(yīng)對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn),提高操作人員技能,規(guī)范操作,減少非計(jì)劃停工次數(shù)。同時(shí)增強(qiáng)職工節(jié)能意識(shí),加強(qiáng)宣傳,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡檢,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的“跑冒滴漏”現(xiàn)象,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理。加強(qiáng)設(shè)備管理,對(duì)各個(gè)工藝管道和設(shè)備的入口過濾器及時(shí)清理,減少機(jī)泵輸出功率的浪費(fèi)。

      3 結(jié)語

      延安石油化工廠20萬噸/年聚丙烯裝置通過生產(chǎn)中摸索,分析出影響裝置能耗的關(guān)鍵因素,主要針對(duì)蒸汽、循環(huán)水、氮?dú)?、電能、和非?jì)劃開停工五個(gè)方面進(jìn)行了優(yōu)化工藝操作,技術(shù)改造和精細(xì)化管理,實(shí)現(xiàn)了裝置節(jié)能降耗的目標(biāo),降低了裝置運(yùn)行成本。

      [1]薛南錦.聚丙烯裝置操作工[M].北京:中國(guó)石化出版社, 2006:54.

      [2]傅強(qiáng),黃銳.高分子材料科學(xué)與工程[M].1999.15(4):69.

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