田曉龍 李夢(mèng)潔 馬玉琴 姜濤
(中國(guó)石油天然氣股份有限公司長(zhǎng)慶油田分公司第一采氣廠,陜西西安710021)
脫水撬精餾柱與緩沖罐盤(pán)管防腐技術(shù)研究
田曉龍 李夢(mèng)潔 馬玉琴 姜濤
(中國(guó)石油天然氣股份有限公司長(zhǎng)慶油田分公司第一采氣廠,陜西西安710021)
靖邊氣田在天然氣開(kāi)采的過(guò)程中廣泛使用了撬裝脫水工藝,受地層水礦化度及分離不徹底等因素影響,用于物理脫水的三甘醇很容易污染、變質(zhì),不斷腐蝕精餾柱及緩沖罐換熱盤(pán)管,甚至因?yàn)楦g造成脫水撬檢修投產(chǎn)后出現(xiàn)了二次檢修,大大降低了設(shè)備的完好率及使用率,也給安全生產(chǎn)帶來(lái)了不便。本文主要針對(duì)脫水橇運(yùn)行現(xiàn)狀中的精餾柱及緩沖罐換熱盤(pán)管腐蝕穿孔進(jìn)行防腐技術(shù)的研究。
精餾柱;換熱盤(pán)管;防腐技術(shù)
靖邊氣田自1997年投入開(kāi)發(fā)以來(lái),已使用了幾十套不同類型和規(guī)格的撬裝式天然氣脫水裝置用于集氣站天然氣深度脫水,其良好的性能為氣田的生產(chǎn)提供了有利保障,并成為集氣站生產(chǎn)的核心設(shè)備。針對(duì)脫水撬運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的精餾柱及緩沖罐盤(pán)管腐蝕問(wèn)題一直未能尋求到較好的防范措施,并長(zhǎng)期困擾天然氣脫水加工,致使水露點(diǎn)不合格,管道輸送能力降低。
2009年至2014年,某廠管理的92座集氣站多套脫水撬都曾在運(yùn)行過(guò)程中因?yàn)槊撍司s柱及緩沖罐盤(pán)管腐蝕故障致集氣站停產(chǎn)被動(dòng)檢修。通過(guò)對(duì)脫水撬的運(yùn)行檢查,我們發(fā)現(xiàn),一旦出現(xiàn)腐蝕穿孔,就會(huì)出現(xiàn)如下?tīng)顩r:
(1)三甘醇再生效果降低,脫水露點(diǎn)不合格,升至標(biāo)準(zhǔn)露點(diǎn)以上。
(2)三甘醇溶液污染發(fā)泡,精餾柱伴有大量刺鼻嚴(yán)重的異味水汽冒出,三甘醇損耗超標(biāo),液位下降明顯。
(3)三甘醇循環(huán)泵往復(fù)頻次較原處理量設(shè)置泵次有所提高,閃蒸罐無(wú)法建壓,也無(wú)法建立閃蒸液位。
(4)三甘醇富液出精餾柱換熱管線溫度下降明顯。
(5)三甘醇粘度降低,結(jié)晶鹽堵塞三甘醇循環(huán)管路或管路中有大量結(jié)晶鹽顆粒存在。
2.1 腐蝕成因分析
2.2 腐蝕環(huán)境分析
(1)天然氣生產(chǎn)過(guò)程中攜帶出的高礦化度地層水、凝析油、腐蝕產(chǎn)物、機(jī)械雜質(zhì)及化學(xué)助劑等雜質(zhì)未被分離器完全分離,而直接帶入脫水裝置,預(yù)處理深度不夠造成三甘醇溶液的嚴(yán)重污染帶來(lái)的腐蝕。
(2)含硫天然氣中的酸性組分(H2S、CO2)溶解在三甘醇中,降低了三甘醇的PH值,造成三甘醇溶液酸度提高,且硫化氫與三甘醇發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成無(wú)機(jī)酸脂,加速三甘醇溶液的變質(zhì)所帶來(lái)的酸腐蝕。
(3)高礦化度地層水進(jìn)入三甘醇溶液后,其中的無(wú)機(jī)鹽分(CaCl2、NaCl、MgCl2等)易與再生三甘醇發(fā)生反應(yīng)生產(chǎn)結(jié)晶醇(結(jié)晶絡(luò)合物)并形成累積,流經(jīng)精餾柱及緩沖罐盤(pán)管時(shí)帶來(lái)的磨損及應(yīng)力腐蝕。
(4)鮮三甘醇保管工作不善,使其意外混入其它雜質(zhì)或者敞口儲(chǔ)存,導(dǎo)致三甘醇的氧化而產(chǎn)生有機(jī)酸的腐蝕。
針對(duì)精餾柱盤(pán)管腐蝕穿孔現(xiàn)象,最有效的對(duì)策就是降低或打破金屬腐蝕條件,改變腐蝕環(huán)境,并采取積極工藝運(yùn)行措施,同步加大設(shè)備腐蝕及運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),采用新工藝才能延長(zhǎng)或從根本上解決腐蝕現(xiàn)象。
(1)配合設(shè)備檢修,我們對(duì)所有使用的脫水撬精餾柱及緩沖罐盤(pán)管腐蝕坑點(diǎn)進(jìn)行了壁厚檢測(cè),并采用手動(dòng)試壓泵對(duì)盤(pán)管進(jìn)行打壓1MPa,30分鐘低壓穩(wěn)壓水試驗(yàn),對(duì)壁厚減薄或出現(xiàn)腐蝕穿孔的盤(pán)管采用整根管件進(jìn)行整體熱煨焊接,重新更換安裝,避免形成焊縫腐蝕而帶來(lái)金屬盤(pán)管腐蝕,解決已經(jīng)出現(xiàn)的精餾柱盤(pán)管腐蝕穿孔問(wèn)題,但在經(jīng)過(guò)2-3年的腐蝕環(huán)境運(yùn)行后,問(wèn)題再次出現(xiàn)。
(2)脫水撬檢修過(guò)程中,克服設(shè)計(jì)限制,采取化學(xué)清洗,徹底的對(duì)脫水撬內(nèi)的沉積物進(jìn)行清理,同時(shí)延長(zhǎng)水聯(lián)運(yùn)時(shí)間,由原來(lái)的24小時(shí)延長(zhǎng)至72小時(shí),每日更換聯(lián)運(yùn)水溶液(直至聯(lián)運(yùn)水溶液清潔,PH值測(cè)試中性),避免新加入的三甘醇因沉積物未徹底清理造成運(yùn)行較短時(shí)間變黑,降低三甘醇污染,延長(zhǎng)金屬盤(pán)管使用壽命。
(3)加強(qiáng)運(yùn)行管理,全面調(diào)整在用高效分離設(shè)備工藝參數(shù),根據(jù)氣井產(chǎn)水量變化合理加密分離排液,降低進(jìn)入吸收塔天然氣攜液量,尤其是加強(qiáng)大高礦化度產(chǎn)水井進(jìn)塔前原料氣分離預(yù)處理工作,防止游離水污染三甘醇,降低腐蝕環(huán)境的形成。
(4)對(duì)產(chǎn)凝析油、加注泡排液、礦化度較高的氣井,定期化驗(yàn)三甘醇,加入磷酸三丁酯消泡、加入乙醇胺調(diào)節(jié)三甘醇PH值,降低弱酸、弱堿的形成條件,延緩腐蝕。
(5)整體優(yōu)化所有脫水撬工藝運(yùn)行參數(shù),確保水露點(diǎn)合格的同時(shí),降低三甘醇泵的運(yùn)行頻率,降低三甘醇所含鹽類對(duì)管線內(nèi)部的局部應(yīng)力腐蝕(沖蝕)。
(6)增加設(shè)備配置,對(duì)氣井所產(chǎn)地層水礦化度相對(duì)較高的分離進(jìn)行了強(qiáng)化,增加DN1000的臥式、螺道分離器,徹底分離氣流中攜帶的游離水組分,降低三甘醇變質(zhì)、發(fā)泡形成條件,延緩腐蝕環(huán)境的
(1)HS-128涂層可全面應(yīng)用在我廠脫水撬精餾柱的加工、防腐制作,但具體的防腐時(shí)效需要進(jìn)一步驗(yàn)證,以便總結(jié)經(jīng)驗(yàn),開(kāi)展該技術(shù)在其它設(shè)備的適用性推廣。
(2)針對(duì)緩沖罐盤(pán)管,需要進(jìn)一步開(kāi)展成膜物為環(huán)氧三聚氫胺甲醛樹(shù)脂的TH-847(底2+面2)HS-128(面2)六道漆的復(fù)合涂層防腐掛片試驗(yàn)研究,以期獲得解決涂層與鋼材附著力及其致密性更詳實(shí)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論,攻克耐腐蝕、耐高溫的難關(guān)。HS-128涂層可應(yīng)用在現(xiàn)場(chǎng)已使用2-3年的金屬盤(pán)管上,用于延緩腐蝕,降低整體盤(pán)管加工、制作的周期,降低成本消耗。
(3)精餾柱及緩沖罐盤(pán)管成品裝卸、運(yùn)輸過(guò)程中,必須采用較軟的材料進(jìn)行整體包裹,安裝中防止工器具敲擊、剮蹭損壞表面涂層,影響整體防腐性能。
田曉龍(1987-)男,漢族,甘肅慶陽(yáng)人,助理主辦,主要從事人力資源管理工作。