裴小彬(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠, 黑龍江 大慶 163113)
弱堿三元復(fù)合驅(qū)配套地面工藝技術(shù)優(yōu)化研究
裴小彬(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠, 黑龍江 大慶 163113)
為了不斷優(yōu)化和完善三元配套地面工藝技術(shù),保障三元復(fù)合驅(qū)采出液高效處理、注入體系高質(zhì)量注入,本文就大慶油田首個(gè)弱堿三元工業(yè)性示范區(qū)地面工藝系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤分析,并提出合理的優(yōu)化建議及對(duì)策。旨在不斷優(yōu)化弱堿三元復(fù)合驅(qū)配套地面工藝技術(shù),方便生產(chǎn)管理,更好的滿足地質(zhì)開發(fā)需求,為今后弱堿三元復(fù)合驅(qū)工業(yè)化高效推廣奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
弱堿三元;地面工藝;運(yùn)行情況;優(yōu)化完善
弱堿三元注入體系鈣鎂離子以及碳酸根離的存在,勢(shì)必會(huì)造成注入端結(jié)垢現(xiàn)象的發(fā)生。而三元采出液乳化比較嚴(yán)重、攜砂量大、雜質(zhì)偏多,導(dǎo)致采出液處理難度增加。同時(shí)采出水中化學(xué)劑的濃度升高導(dǎo)致污水處理難度逐漸加大。研究如何有效治理注入端結(jié)垢問題、高質(zhì)量高效率處理三元采出液和采出水對(duì)于弱堿三元的技術(shù)發(fā)展起著非常關(guān)鍵的作用。
大慶油田弱堿三元復(fù)合驅(qū)工業(yè)示范區(qū)地面系統(tǒng)于2012年全面建成投產(chǎn),管轄采油井96口,注入井96口,計(jì)量間4座,三元配注站1座,三元污水處理站1座,三元轉(zhuǎn)油放水站1座,三元脫水工藝與水聚驅(qū)系統(tǒng)合建。地面系統(tǒng)主要承擔(dān)為注入井提供三元目的液,并對(duì)采出液進(jìn)行集輸處理,三元污水達(dá)標(biāo)處理后回注。
存在問題:脫水系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn),脫后原油含水超標(biāo)。
原因分析一:破乳藥劑出現(xiàn)不適應(yīng)性。隨著三元主段塞注入以及采出井受效,采出液中聚、表、堿濃度逐漸增加,導(dǎo)致破乳劑出現(xiàn)不適應(yīng)性,進(jìn)而導(dǎo)致油水分離效果不好,電脫水器運(yùn)行不穩(wěn),脫后含水超標(biāo)。隨著產(chǎn)油量及見劑濃度進(jìn)一步增加,脫后含水超標(biāo)次數(shù)明顯增多(1.2%以上),嚴(yán)重時(shí)影響脫水站總外輸油含水。分析破乳劑的不適應(yīng)主要是由于采出液乳化程度增加,尤其是多重乳化液的出現(xiàn),使得破乳劑對(duì)油包水狀混合物破乳困難,加之油井酸洗作業(yè)等形成的雜質(zhì)偏多的采出液,使得破乳效果明顯變差,雖提高破乳劑加藥濃度,但問題未有效解決。
采取對(duì)策:更換破乳藥劑。通過對(duì)多種藥劑的篩選評(píng)價(jià),優(yōu)選出破乳時(shí)間更短、速度更快、效果更佳的破乳劑,原油脫后含水率明顯趨于下降,但是仍然存在超標(biāo)現(xiàn)象。分析主要是受三元電脫水器實(shí)際處理能力不足的影響,因此我們提出需對(duì)三元脫水設(shè)備的能力進(jìn)一步核實(shí)修定。
原因分析二:污水站回收老化油影響較大。老化油具有乳化嚴(yán)重、過渡層后、雜質(zhì)導(dǎo)電性強(qiáng)、油水分離難度較大等特點(diǎn),回收至脫水系統(tǒng)時(shí)會(huì)對(duì)電脫水器運(yùn)行造成較大影響,甚至造成電脫水器的跳閘、倒電場(chǎng)。當(dāng)老化油回收至脫水系統(tǒng)以后會(huì)對(duì)電脫水器造成較大影響,脫水電流明顯增加,運(yùn)行波動(dòng)較大。
采取對(duì)策:建設(shè)老化油單獨(dú)處理系統(tǒng)。通過建立老化油單獨(dú)處理系統(tǒng),將老化油提溫至80℃以上,同時(shí)投加老化油處理藥劑,達(dá)到一定沉降分離時(shí)間后,可以實(shí)現(xiàn)老化油正?;_(dá)標(biāo)處理,減小其對(duì)后段脫水處理影響程度。
存在問題:注入端結(jié)垢嚴(yán)重,影響注入時(shí)率及方案符合率。注入閥組各節(jié)點(diǎn)結(jié)垢嚴(yán)重,影響注入時(shí)率及方案符合率。
解決對(duì)策:(1)高壓二元流量調(diào)節(jié)閥。一是采用高光滑度新型閥芯。通過優(yōu)化調(diào)節(jié)閥閥芯材質(zhì),提高表面光滑度,可有效減緩結(jié)垢速度。二是加裝過載保護(hù)。通過加裝過載保護(hù)系統(tǒng),可有效降低調(diào)節(jié)閥電機(jī)及控制板的故障率,維修周期大幅縮短,有效保證注入時(shí)率及方案符合率。(2)單井靜態(tài)混合器。通過跟蹤對(duì)比發(fā)現(xiàn),單井注入聚合物濃、粘度高并且注入壓力偏高(11MPa以上)的單井靜態(tài)混合器結(jié)垢比較嚴(yán)重,清洗周期短,分析主要原因是液體粘度高、流速慢、易結(jié)垢。注入單井聚合物濃粘度較高且注入壓力較高時(shí)的單井注入端靜態(tài)混合器結(jié)垢比較嚴(yán)重、清洗次數(shù)較多。分析主要原因是由于井口注入油壓高時(shí),泵油壓差較小,加之聚合物濃粘度較高,導(dǎo)致液體流速較低,體現(xiàn)在注入端單井靜態(tài)混合器結(jié)垢相對(duì)比較嚴(yán)重。根據(jù)摸索發(fā)現(xiàn),在采取壓裂、下調(diào)方案濃度等措施后注入液體的粘度降低、流速增加,注入端結(jié)垢程度明顯得到緩解。因此考慮可改造聚合物濃、粘度高的單井靜態(tài)混合器,減小混合單元密度,增加流動(dòng)性,減緩結(jié)垢速度。
一是破乳藥劑與采出液的配伍性是影響脫水效果關(guān)鍵,但絕不是唯一原因。二是處理設(shè)備的設(shè)計(jì)能力尤其是電脫水器能力的適應(yīng)性是出現(xiàn)問題的主因。三是整體集輸處理工藝不完善,是問題擴(kuò)大化的誘因,管理上及時(shí)溝通、及時(shí)控制調(diào)整,加強(qiáng)主要設(shè)備的管控力度可減少外輸油含水超標(biāo)次數(shù)。四是還需繼續(xù)加強(qiáng)采出液處理技術(shù)的研究攻關(guān)力度,不斷優(yōu)化完善各節(jié)點(diǎn)工藝技術(shù),以保障三元采出液處理系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。
一是高壓堿液匯管靜混器結(jié)垢嚴(yán)重、清洗困難,結(jié)合介質(zhì)混合特性及工藝特點(diǎn)可將其取消。二是配水裝置流量調(diào)節(jié)閥是重要節(jié)點(diǎn),有必要對(duì)調(diào)節(jié)裝置實(shí)施深層次技術(shù)改進(jìn),不斷優(yōu)化除垢方式、降低成本同時(shí),應(yīng)強(qiáng)化防除垢體系研究。
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