李建峰 李俊杰 張凱(新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司,河南 獲嘉 453800)
Claus工藝硫回收系統(tǒng)運(yùn)行中存在問題及技術(shù)改造
李建峰 李俊杰 張凱(新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司,河南 獲嘉 453800)
介紹了硫回收裝置在中新化工航天煤氣化工藝制甲醇項(xiàng)目的應(yīng)用現(xiàn)狀,通過分析開車來相關(guān)工藝數(shù)據(jù)和過程控制的各個(gè)環(huán)節(jié),有針對(duì)性地總結(jié)硫回收裝置的操作方法,針對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行技術(shù)改造。
硫回收;運(yùn)行現(xiàn)狀;工廠風(fēng);環(huán)保
硫回收裝置是低溫甲醇洗裝置的下游工序之一,其目的是對(duì)低溫甲醇洗裝置排出的克勞斯氣體進(jìn)行處理,回收硫磺,起到變廢為寶和保護(hù)環(huán)境的作用。本硫回收裝置生產(chǎn)技術(shù)采用江蘇晟宜環(huán)保科技有限公司的“C-C兩段法”,即單級(jí)常規(guī)克勞斯+H2S直接氧化組合式硫回收工藝。
(1)該工藝主要由酸性氣體部分燃燒轉(zhuǎn)化、單級(jí)常規(guī)克勞斯催化反應(yīng)、H2S直接氧化催化反應(yīng)和尾氣洗滌等過程組成。低溫甲醇洗來的酸性氣體經(jīng)分離后升溫,升溫后的酸氣去部分燃燒轉(zhuǎn)化,其中的H2S經(jīng)氧化燃燒部分轉(zhuǎn)化為SO2,工藝過程維持H2S/SO2比值稍高于化學(xué)計(jì)量值以滿足后續(xù)H2S氧化反應(yīng)需要,然后經(jīng)過單級(jí)常規(guī)克勞斯反應(yīng)使部分的H2S和SO2(包括部分COS)轉(zhuǎn)化為硫磺和水,剩余H2S也在氧化催化反應(yīng)段中直接氧化生成硫磺和水。降溫脫硫磺后的尾氣經(jīng)尾氣洗滌塔洗滌后送至鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)脫硫后達(dá)標(biāo)排放。
(2)在一級(jí)反應(yīng)器內(nèi)的主要反應(yīng)為:
2H2S+SO2→3/2S2+2H2O
(3)在二級(jí)反應(yīng)器內(nèi)的催化氧化反應(yīng)方程式為:
H2S+1/2SO2→3/4S2+H2O
2H2S+O2=2H2O+2S
由此可知,系統(tǒng)的控制關(guān)鍵在于原料氣量和空氣配入量的比值,操作中要加強(qiáng)廢熱鍋爐后、一級(jí)反應(yīng)器后H2S含量以及酸性氣進(jìn)入系統(tǒng)的濃度變化情況,確保H2S轉(zhuǎn)化率最大化,保證尾氣中總硫控制在盡可能低的指標(biāo)范圍內(nèi)。
(1)尾氣中總硫含量超標(biāo)。原始設(shè)計(jì)尾氣中總硫含量為<500ppm,實(shí)際運(yùn)行中基本在2000ppm左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)要求。
(2)開車過程中升溫時(shí)間太長(zhǎng),影響接氣時(shí)間和環(huán)保要求。但原設(shè)計(jì)開車過程為合成系統(tǒng)開車后利用合成弛放氣進(jìn)行點(diǎn)爐升溫,由于時(shí)間太久不能及時(shí)接收酸性氣體。
(3)酸性氣通過酸性氣火炬放空時(shí)燃燒不充分,容易造成環(huán)境污染。
(4)尾氣分離器分離效果不好,硫磺粉末進(jìn)入尾氣洗滌塔,在經(jīng)過洗滌液洗滌后形成豆腐渣狀顆粒物,造成塔盤堵塞。
(5)尾氣洗滌塔塔底液酸性介質(zhì)含量高,造成管線腐蝕和污水處理難度較大,影響裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(6)由于硫回收洗滌塔洗滌水原設(shè)計(jì)沒有流量計(jì),存在洗滌水不足造成硫回收尾氣大量攜帶硫磺粉塵堵塞后管道,設(shè)備現(xiàn)象。
(7)燃燒爐配風(fēng)用鼓風(fēng)機(jī)每小時(shí)設(shè)計(jì)功率為75KW,實(shí)際運(yùn)行時(shí)功率為50KW,而我廠空分裝置每小時(shí)有大約20000Nm3/h富裕,該風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)風(fēng)量1800Nm3/h,最大3500Nm3/h,足夠硫回收系統(tǒng)的使用。按照正常生產(chǎn)一年運(yùn)行8000小時(shí)計(jì)算,每年可節(jié)省電量達(dá)40萬度。
(8)空分停車時(shí)不能對(duì)硫回收系統(tǒng)進(jìn)行充分掃硫,易造成系統(tǒng)管線堵塞。
(1)將硫回收尾氣引至鍋爐爐膛二次焚燒,以降低氣體中的H2S含量,然后通過氨法脫硫脫除氣體中的SO2,確保環(huán)保達(dá)標(biāo)排放。
(2)增加了一級(jí)反應(yīng)器氮?dú)馍郎毓芫€,在工藝氣加熱器進(jìn)口增加低壓氮?dú)夤芫€,通過加熱氮?dú)饨o反應(yīng)器升溫,提前達(dá)到反應(yīng)溫度,縮短了系統(tǒng)升溫時(shí)間。
(3)考慮到在裝置異常時(shí),有效規(guī)避酸性氣被迫放空至酸性氣火炬時(shí)由于酸性氣焚燒不徹底造成周邊大氣環(huán)境氣味污染的風(fēng)險(xiǎn),增加了酸性氣去主火炬放空的管線。這樣能夠保證酸性氣在焚燒時(shí)能夠有足夠量的煤氣配燒。
(4)考慮到尾氣中夾帶的都是硫磺粉末,粒度很小,常規(guī)分離效果差,將分離器由常規(guī)絲網(wǎng)除沫器改成了高效分離器,該分離器是慣性分離+聚結(jié)長(zhǎng)大+離心分離+捕集鉤捕捉。氣體進(jìn)入分離器后先經(jīng)過慣性、撞擊,使其大部分粉塵、水溶液得到分離。
(5)尾氣洗滌液中含有大量的H2S和SO2在水中形成酸性環(huán)境,該股廢液在本系統(tǒng)無法處理,統(tǒng)籌考慮后送到鍋爐氨法脫硫裝置,脫除酸性成分后再進(jìn)污水處理裝置進(jìn)行處理。
(6)在尾氣洗滌塔洗滌液進(jìn)液總管上增加流量計(jì),準(zhǔn)確計(jì)量洗滌水量,中控達(dá)到監(jiān)護(hù)運(yùn)行目的,確保硫回收尾氣洗滌效果,保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行。
(7)針對(duì)燃燒爐配風(fēng)量的情況,結(jié)合我廠空分系統(tǒng)每小時(shí)富裕20000Nm3的工廠空氣,完全能夠滿足硫回收裝置運(yùn)行需求,改造效果較為理想。
(8)低溫甲醇洗C2201塔保壓,作為燃燒爐燃燒的氣柜,保障掃硫時(shí)間。
開車以來對(duì)裝置出現(xiàn)的問題逐一進(jìn)行了原因剖析,提出并實(shí)施了優(yōu)化和改造方案,裝置運(yùn)行質(zhì)量大大提高,可靠性、穩(wěn)定性的提升確保了系統(tǒng)運(yùn)行的安全高效。廠區(qū)周邊的生產(chǎn)生活環(huán)境有效改善,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
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