肖家宏(中油遼河油田錦州采油廠,遼寧 凌海 121209)
水井深部長效解堵技術(shù)在歡西油田的研究與試驗
肖家宏(中油遼河油田錦州采油廠,遼寧 凌海 121209)
注水開發(fā)作為最簡單、最經(jīng)濟的一種開發(fā)方式,是保證油田開發(fā)穩(wěn)定的重要手段,但隨著注水時間的延長,注入壓力高、欠注等問題逐漸突顯出來。針對上述問題通常采用酸化解堵措施實現(xiàn)注水井降壓增注,而常規(guī)酸化存在反應(yīng)速度過快、措施有效期短、易產(chǎn)生二次沉淀的問題,所以2012年歡西油田引進多氫酸解堵技術(shù)以解決上述問題,但從現(xiàn)場實施效果來看,在錦16塊措施效果較為明顯,而在錦99等低滲區(qū)塊實施效果不理想。同時注水井經(jīng)過多次酸化,油層近井地帶中所含的粘土礦物基本上已經(jīng)被反應(yīng)完畢,無法實現(xiàn)提高滲透率的目的。針對上述問題,開展了“新型水井深部長效解堵技術(shù)”項目研究,通過研究深度長效解堵配方,擴大其作用半徑,延長其反應(yīng)時間,更好的解決水井欠注問題。
注水井;欠注;解堵
目前歡西油田共有常規(guī)注水井124口,開井87口,其中常壓注水井71口,增壓注水16口,其中注水壓力高于9MPa的的水井就有35口,占總開井數(shù)的33%,因注水壓力高欠注井有11口,嚴重影響開發(fā)效果。
針對上述問題通常采用酸化解堵措施實現(xiàn)注水井降壓增注,2004-2011年,分別在錦99塊、錦150塊、錦98塊、錦2-6-9開展土酸酸化解堵試驗,整體效果欠佳,且存在反應(yīng)速度過快、措施有效期短、易產(chǎn)生二次沉淀的問題。2012-2014年,引進多氫酸解堵技術(shù),具有緩速、抑制二次沉淀優(yōu)點。但從現(xiàn)場實施效果來看,在錦16塊措施效果較為明顯,而在錦99、錦2-6-9等低滲區(qū)塊實施效果不理想。同時注水井經(jīng)過多次酸化,油層近井地帶中所含的粘土礦物基本上已經(jīng)被反應(yīng)完畢,無法實現(xiàn)提高滲透率的目的。
針對上述情況,我們開展了“新型水井深部長效解堵技術(shù)”研究,通過研究深度長效解堵配方,擴大酸化處理半徑,延長其反應(yīng)時間,同時不斷完善施工工藝,實現(xiàn)技術(shù)新發(fā)展,更好的解決水井欠注問題。
水井儲層多次酸化后,近井地帶的粘土礦物大部分已經(jīng)被消耗,或者水井儲層粘土含量較少,儲層的石英、長石含量相對較多,后續(xù)酸化措施主要針對石英、長石來改善儲層物性。我們通過對原有酸化配方進行改進,優(yōu)選輔劑以提高其整體效果,通過室內(nèi)試驗,在原有體系中加入硼鹽后,溶失率可達到23.58%,可從本質(zhì)上改善水井地層的滲透率,從而達到水井增注的目的。
同時對酸液體系氫離子濃度進行測定,可以看出新研酸液體系可電離出充足的氫離子,與氟鹽反應(yīng)生成HF,同時酸液緩速逐級電離出10個H+以上,降低HF的生成速度。通過與其他酸液對比,深部長效解堵體系具有更優(yōu)異的性能
(1)新體系同等條件下對石英、長石溶蝕率更高,作用時間更長。
深部長效解堵配方對石英的溶蝕反應(yīng)速度較其它三種酸液要快;在反應(yīng)時間為120min后,對石英的溶蝕率達到21.22%,而現(xiàn)場應(yīng)用效果較好的多氫酸酸液溶蝕率最高為15.86%。
(2)新體系能夠保持地層水濕性,不會對儲層的流體滲流造成不良影響。
酸液體系在甲苯中混濁,表明在甲苯中凝聚,而在甲醇中不混濁、透明,表明在甲醇中分散,因此,改性多氫酸體系能夠保持地層水濕性,不會對儲層的流體滲流造成不良影響。
(3)新體系具有更好的酸化流動性能,能夠較好改造油層。
實驗結(jié)果表明,深部長效解堵體系能大幅度提高巖心滲透率,酸化后的巖心滲透率(K)約為初始滲透率(K0)的8倍。
結(jié)合油藏地質(zhì)特征,加大對油層礦物的分析力度,以油層石英、長石含量基準,合理調(diào)整酸液體系配方。針對錦2-6-9杜、錦2-6-9大、錦98杜油層巖石以石英、長石為主,含少量方解石和粘土礦物。在解決常規(guī)堵塞的同時,重點加大對石英、長石的處理。配方為5%HCl+3%PA101+3%PA201+3%氟鹽+3%硼鹽+3%緩蝕劑+20%鐵穩(wěn)定劑+1%防膨劑。針對錦99杜油層粘土礦物含量高,重點加大酸液的比例,兼顧處理石英、長石。酸液主要以多氫酸為主,解除地層堵塞,同時對石英等進行處理,配方為5%HCl+4%PA101+4%PA201+3%氟鹽+1%硼鹽+2.5%緩蝕劑+15%鐵穩(wěn)定劑+3%防膨劑。
典型井例:錦2-5-29
該井配注要求30方,措施前因注入壓力高停注不進停,6月6日進行解堵措施,目前該井注入壓力6.5MPa,日注量38方,已連續(xù)注入176天,增注6349方,井組見到明顯增油效果。
以往解堵施工通常采用統(tǒng)注管柱,起出原井分注管柱,存在作業(yè)時間長,作業(yè)費用高等問題。按照“三不”原則,即“不泄壓”—實現(xiàn)帶壓施工,保持地層壓力;“不作業(yè)”—利用原注水管柱施工,節(jié)省作業(yè)成本;“不返排”—縮短作業(yè)周期,快速恢復注水。
2015年現(xiàn)場應(yīng)用8井次,截止到目前累計增注6.4萬方,增油3146.3噸,措施效果顯著。
(1)通過研究水井深部長效解堵處理技術(shù),實現(xiàn)注水井降壓增注,取得了較好的應(yīng)用效果。
(2)2015年該項技術(shù)實現(xiàn)增注增注6.4萬方,增油3146.3噸,取得較大經(jīng)濟效益。
(3)通過結(jié)合注水井基礎(chǔ)數(shù)據(jù),合理選用解堵配方,為后續(xù)注水井酸化工作提供科學依據(jù)。
(4)該技術(shù)已在注水井上的成功應(yīng)用,下步可在油井上進行現(xiàn)場試驗。
肖家宏(1987-),男,遼寧盤錦人,工程師,主要從事油氣田開發(fā)相關(guān)研究。