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      200萬噸/年加氫精制裝置實施挖潛增效探析

      2017-03-07 08:31:36王寧鄭佰龍張海峰遼寧省營口理工學(xué)院遼寧營口504中國石油遼陽石化分公司煉油廠遼寧遼陽003
      化工管理 2017年19期
      關(guān)鍵詞:加氫精制原料油加熱爐

      王寧鄭佰龍張海峰(.遼寧省營口理工學(xué)院, 遼寧 營口 504;.中國石油遼陽石化分公司煉油廠, 遼寧 遼陽 003)

      200萬噸/年加氫精制裝置實施挖潛增效探析

      王寧1鄭佰龍2張海峰2(1.遼寧省營口理工學(xué)院, 遼寧 營口 115014;2.中國石油遼陽石化分公司煉油廠, 遼寧 遼陽 111003)

      本文對遼陽石化分公司煉油廠200萬噸/年加氫精制裝置的能耗構(gòu)成進行了分析,找出影響裝置能耗的主要因素,介紹了裝置挖潛增效的優(yōu)化思路和實施措施,采取了多項節(jié)能優(yōu)化措施,特別針對降低燃料氣和蒸汽消耗的優(yōu)化措施進行了深入分析,通過采取控制氧含量和排煙溫度、提高原料油入爐溫度降低了燃料氣消耗,通過降低循環(huán)氫壓縮機轉(zhuǎn)速及減少汽提塔汽提蒸汽量降低了中壓蒸汽消耗,取得了較好的挖潛增效成果,使裝置的經(jīng)濟運行水平得到了較大提高。

      加氫精制;能耗;挖潛增效;優(yōu)化措施

      在公司加強開源節(jié)流降本增效的大背景下,200萬噸/年加氫精制裝置積極響應(yīng)公司號召,立足本裝置的生產(chǎn)和設(shè)備特點,積極開展節(jié)能降耗、挖潛增效活動,向節(jié)能降耗要效益,提高裝置的創(chuàng)效能力。

      1 裝置能耗構(gòu)成及分析

      200萬噸/年加氫精制裝置能耗主要由循環(huán)水、除氧水、蒸汽、燃料氣、電等組成;裝置能耗主要集中在3.5MPa中壓蒸汽消耗、燃料氣消耗、電消耗上面。

      (1)燃料氣消耗分析 裝置爐前混氫方案,原料油和氫氣溫度低,造成反應(yīng)進料加熱爐負荷高;根據(jù)是否生產(chǎn)0#柴油和低凝柴油,對柴油初餾點和石腦油干點要求的不同,導(dǎo)致分餾塔底重沸爐燃料氣消耗變化。

      (2)蒸汽消耗分析 3.5MPa蒸汽消耗主要來自循環(huán)氫壓縮機,其能耗受背壓蒸汽管網(wǎng)壓力、循環(huán)氫純度和循環(huán)氫壓縮機轉(zhuǎn)速影響;背壓蒸汽壓力越高,蒸汽耗量越大;循環(huán)氫純度越低,蒸汽耗量越大;循環(huán)氫壓縮機轉(zhuǎn)速越高,蒸汽耗量越大。3.5MPa蒸汽另外一部分用于汽提塔底吹汽消耗,1.0MPa蒸汽用于汽提塔底吹汽和裝置蒸汽伴熱消耗。

      (3)電消耗分析 裝置電耗由機組用電、機泵用電、風機用電和照明用電組成,每天耗電量約90000kW.h左右,新氫壓縮機和機泵耗電占比很大。

      (4)水消耗分析 循環(huán)水主要用于產(chǎn)品冷卻器,塔頂冷卻器,機泵潤滑油冷卻器、壓縮機級間冷卻器和機泵冷卻,除氧水用于反應(yīng)部分注水。

      2 挖潛增效優(yōu)化思路及實施措施

      通過對裝置能耗構(gòu)成分析,挖潛增效優(yōu)化的思路以能量梯級利用和盡量回收低溫位能量為原則,按照分項能耗比重進行深度挖潛。

      (1)降低燃料氣消耗優(yōu)化措施 加強加熱爐管理、精細化操作,采取強制通風措施,對入爐空氣預(yù)熱后再入爐,提高加熱爐效率;加強燃料氣脫液,積極調(diào)節(jié)火嘴配風量和爐膛負壓,保持火焰處于更佳的燃燒狀態(tài),優(yōu)化原料油與反應(yīng)產(chǎn)物的換熱,提高原料油入爐溫度,節(jié)約F9101燃料氣用量;在滿足產(chǎn)品質(zhì)量指標要求的同時,優(yōu)化分餾塔操作,降低精制柴油初餾點和石腦油干點,降低分餾塔頂溫和底溫,節(jié)約F9201燃料氣用量;綜合考慮加熱爐燃燒情況和排煙露點腐蝕溫度,優(yōu)化加熱爐操作,氧含量控制在2.0-3.0之間,排煙溫度控制在130℃-140℃;定期對加熱爐保溫及密封狀態(tài)、可能存在散熱和漏風的部位進行檢查處理,保證加熱爐熱效率≮90%。

      常減壓裝置常二線來的直餾柴油經(jīng)熱進料跨線進入熱進料線,對200萬噸/年加氫精制裝置進行熱進料直供,使混合原料油溫度由43℃提高到84℃,有效提高原料油入爐溫度,節(jié)約燃料氣消耗。

      (2)降低蒸汽消耗優(yōu)化措施 3.5MPa中壓蒸汽做功驅(qū)動循環(huán)氫壓縮機的汽輪機后,產(chǎn)生約相同數(shù)量的1.0MPa低壓蒸汽,這部分優(yōu)先用于汽提塔底吹汽和裝置內(nèi)蒸汽伴熱,剩余部分送出裝置并入低壓蒸汽管網(wǎng)。

      裝置分餾爐用燃料氣作燃料,不再燒燃料油,經(jīng)分析停用了分餾加熱爐霧化蒸汽和燃料油蒸汽伴熱,有效降低1.0MPa低壓蒸汽消耗。根據(jù)氣候變化縮短蒸汽伴熱的使用時間,降低了低壓蒸汽消耗。

      裝置循環(huán)氫壓縮機用中壓蒸汽驅(qū)動汽輪機做功,在保證循環(huán)氫壓縮機運轉(zhuǎn)工況正常和裝置正常生產(chǎn)的前提下,適當降低循環(huán)氫壓縮機轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速由11200轉(zhuǎn)/分降低到10500轉(zhuǎn)/分左右,可節(jié)約中壓蒸汽1t/h。在確保汽提塔汽提效果的情況下,降低汽提塔底中壓蒸汽的吹汽量;吹汽量由3t/h降低到1t/h左右,可有效降低3.5MPa中壓蒸汽消耗。

      (3)降低電消耗優(yōu)化措施 投用新氫壓縮機HydroCOM氣量無極調(diào)節(jié)系統(tǒng),加強維護,確保長期穩(wěn)定運行;根據(jù)產(chǎn)品出裝置溫度的要求,對空冷冷后溫度進行上限控制,加強對空冷器的巡檢,根據(jù)溫度變化情況停用部分空冷器;熱工系統(tǒng)根據(jù)熱水的溫度壓力變化情況調(diào)整減少熱水泵的投用數(shù)量。

      (4)降低水消耗優(yōu)化措施 根據(jù)裝置處理量的變化,及時調(diào)整反應(yīng)注水量,保證分餾塔頂含油污水用于反應(yīng)注水的回用率,降低除氧水消耗量;加強對水冷器溫度的調(diào)節(jié),停用備用機組、機泵的循環(huán)水,降低循環(huán)水消耗量。

      3 結(jié)語

      裝置加強精細化操作,不斷優(yōu)化工藝參數(shù),通過對裝置的能耗分析,尋找了影響裝置能耗的主要因素,采取了多項節(jié)能優(yōu)化措施,特別是針對燃料氣和蒸汽消耗進行了深度的優(yōu)化,降低了燃料氣、蒸汽、水和電等消耗,取得了較好的挖潛增效成果,使裝置的經(jīng)濟運行水平得到了較大提高。

      王寧(1982- ),女,講師,博士研究生,主要從事化學(xué)與化工研究工作。

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