王培寶
山東華魯恒升化工股份有限公司
尿素合成塔泄漏事故分析及處理
王培寶
山東華魯恒升化工股份有限公司
在尿素生產(chǎn)的過程中,尿素合成塔是重要的生產(chǎn)設(shè)備。一旦合成塔出現(xiàn)泄漏問題,就會(huì)導(dǎo)致整個(gè)尿素生產(chǎn)裝置的安全、高效和穩(wěn)定運(yùn)行受到影響。所以,出現(xiàn)泄漏事故后,設(shè)備維護(hù)管理人員還要做好泄漏原因的分析,以便尋求科學(xué)的處理措施進(jìn)行事故的處理?;谶@種認(rèn)識(shí),在對(duì)尿素合成塔結(jié)構(gòu)展開分析的基礎(chǔ)上,對(duì)一種尿素合成塔泄漏事故的原因和處理問題展開了分析,從而為關(guān)注這一話題的人們提供參考。
尿素;合成塔;泄露;分析;處理
尿素合成塔是尿素生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行狀況直接影響整個(gè)尿素裝置的安全、穩(wěn)定、高效的長(zhǎng)周期運(yùn)行,由于其造價(jià)昂貴、制造周期長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)不易安裝,一旦塔內(nèi)不銹鋼襯里發(fā)生腐蝕泄漏,將給企業(yè)造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。所以,尿素合成塔襯里的腐蝕檢查及日常維護(hù)是一項(xiàng)重要的工作。
從結(jié)構(gòu)上來看,尿素合成塔是由上下封頭、多個(gè)筒節(jié)、出料管和進(jìn)料管構(gòu)成,而筒節(jié)采取的則是多層包扎結(jié)構(gòu)。在各個(gè)筒節(jié)中,耐腐蝕層襯里、不銹鋼盲層和碳鋼層板將按照由內(nèi)向外的持續(xù)分布。由于尿素合成塔內(nèi)含有大量的氨、二氧化碳、水和尿素介質(zhì),所以容易形成具有較強(qiáng)腐蝕性的甲胺溶液。該溶液的濃度越高,對(duì)設(shè)備的腐蝕也會(huì)越強(qiáng)。就目前來看,尿素合成塔遭受的腐蝕形式有封頭針孔腐蝕、出液管線部件腐蝕、襯里焊縫腐蝕、封頭冷凝腐蝕和環(huán)隙沖刷腐蝕等等。而這些腐蝕問題的出現(xiàn),都會(huì)導(dǎo)致尿素合成塔發(fā)生泄漏事故。
2.1 設(shè)備的缺陷
由于塔內(nèi)的蓋板在安裝時(shí)寬度不夠,僅僅蓋住了檢漏孔的邊緣,進(jìn)而經(jīng)過設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,不同程度會(huì)出現(xiàn)一點(diǎn)腐蝕的現(xiàn)象,最終導(dǎo)致有微量的尿液通過蓋板的邊緣滲入到檢漏孔內(nèi)。
2.2 襯里的腐蝕
合成塔出現(xiàn)泄露的主要原因是塔內(nèi)襯里腐蝕,然而導(dǎo)致腐蝕最主要原因?yàn)樗?nèi)壓力、溫度控制。溫度在超操作溫度后,會(huì)加劇對(duì)襯里的腐蝕。尿素合成塔壓力控制在萬一,倘若壓力過高,會(huì)使溫度進(jìn)而升高,同時(shí)導(dǎo)致合成塔襯里腐蝕,壓力若控制過低則會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)化率下降,達(dá)不到生產(chǎn)要求。然而對(duì)于溫度的控制,除壓力高導(dǎo)致外,合成塔底部溫度的控制尤為重要,底部入口物料溫度一般控制在一度之間,底部溫度直接影響著頂部溫度變化,控制好底部溫度在壓力恒定的情況下,就可以很好的控制住合成塔頂部溫度,影響底部溫度的主要因素則是蒸汽的加入量以及入口甲胺液、氣氨的溫度,不僅不可以超溫,還要盡可能地恒定。
3.1 漏點(diǎn)查找
泄漏事故發(fā)生后,裝置及時(shí)停運(yùn)。合成塔搶修時(shí)間緊張,且塔內(nèi)工作環(huán)境惡劣。首先判斷出漏點(diǎn)的大概位置在第七、八筒節(jié)之間。停運(yùn)待工藝處理合格,拆下上部人孔及第八筒節(jié)以上塔盤,按規(guī)定要求進(jìn)入塔內(nèi)查漏,查漏采用氨滲透法。用0.1MPa的低壓蒸汽冷凝液將檢漏管內(nèi)的尿素和甲銨結(jié)晶沖洗干凈,然后在一個(gè)檢漏管上接氨氣,其余三個(gè)堵住,控制壓力為0.05MPa,在塔內(nèi)用酚酞試液噴灑第七、八筒節(jié)環(huán)焊縫蓋板及角焊縫,試液變紅的位置即為泄漏位置。
3.2 漏點(diǎn)消除
找到漏點(diǎn)后,請(qǐng)人員進(jìn)行補(bǔ)焊。首先用砂輪機(jī)對(duì)泄漏點(diǎn)進(jìn)行打磨,直到露出金屬本色,然后用非熔性鎢電極氬弧焊補(bǔ)焊了近7cm長(zhǎng)的焊層,補(bǔ)焊完畢后進(jìn)行氨滲漏實(shí)驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)酚酞試液變紅,漏點(diǎn)成功消除。然后使用酸洗膏酸洗5~30min,除去酸洗膏并用脫鹽水洗滌,再用鈍化膏鈍化4h以上,最后用脫鹽水洗滌至pH=7。漏點(diǎn)消除裝置恢復(fù)后,進(jìn)行水壓試驗(yàn),試驗(yàn)壓力分三個(gè)階段完成,即分為5、10、16.5MPa壓力段進(jìn)行,每個(gè)壓力階段都保持一段時(shí)間。經(jīng)過仔細(xì)查找再未發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,開車投料后,合成塔運(yùn)行正常。
4.1 拉伸器緊固原理及緊固油壓的計(jì)算
液壓拉伸器為尿素合成塔設(shè)備配置工具,據(jù)檔案記載,尿素合成塔封頭的緊固油壓為100MPa,由于此設(shè)備螺栓運(yùn)行多年,目前實(shí)際緊固油壓提高到105MPa。此次帶壓緊固為了保證安全,應(yīng)先計(jì)算出螺栓能夠承受的最大預(yù)緊力,進(jìn)而推算出拉伸器的最大油壓。
4.2 系統(tǒng)進(jìn)行降壓
把尿素合成塔操作壓力降到14.0MPa以下,這樣就降低了操作時(shí)螺栓的預(yù)緊力,增加了安全裕度。
4.3 加入足量的氧
尿素合成塔的腐蝕性是由溫度、物料組成(NH3、CO2、H2O、Ur)溶解氧濃度以及有害雜質(zhì)的存在與否而定,當(dāng)不銹鋼暴露在含甲胺的尿素溶液中時(shí),只要有一定量氧,它就處于鈍化狀態(tài),因此加入氧含量是防止設(shè)備腐蝕的重要措施。氧的作用不僅在于形成鈍化膜,而且還起著保護(hù)鈍化膜的作用。如果加入的氧量足以補(bǔ)充連續(xù)破壞的氧化膜需要,則鈍化狀態(tài)即可長(zhǎng)期保持下去。
4.4 對(duì)關(guān)鍵設(shè)備按期檢查
尿素合成塔是尿素生產(chǎn)中關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行好壞直接影響到整個(gè)裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行。應(yīng)制定尿素合成塔運(yùn)行臺(tái)賬,嚴(yán)格控制合成塔工藝指標(biāo)在可控范圍之內(nèi)。開停車期間,由于襯里材料的膨脹系數(shù)約為殼體碳鋼材料的1.5倍,若開、停車過程升、降溫過大,會(huì)造成襯里與外殼溫差過大,產(chǎn)生局部熱應(yīng)力,將襯里壓皺或拉裂,導(dǎo)致應(yīng)力腐蝕破壞,所以一般控制升、降溫速率不超過30℃/h。正常生產(chǎn)期間,每月進(jìn)行4次設(shè)備檢修孔檢查,其中1次使用不大于0.05MPa的儀表空氣進(jìn)行檢漏,其他3次為目視檢漏,通過采取這些措施,我公司尿素合成塔已運(yùn)行20多年,還未出現(xiàn)過嚴(yán)重泄漏事故。
總而言之,一旦遭遇尿素合成塔泄漏事故,維護(hù)管理人員還應(yīng)該根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)泄漏情況進(jìn)行泄漏原因的判斷。而在找到真正的泄漏原因后,維護(hù)管理人員則可以采取相應(yīng)的措施進(jìn)行漏點(diǎn)的處理。因此,相信本文對(duì)尿素合成塔泄漏事故分析及處理問題展開的探討,可以為相關(guān)工作的開展提供指導(dǎo)。
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