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      云浮發(fā)電廠NOx排放控制的措施

      2017-03-20 23:25:29王國羽
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2017年6期
      關(guān)鍵詞:氮氧化物應(yīng)對措施排放量

      王國羽

      摘 要:本文分析了氮氧化合物產(chǎn)生的條件,以及產(chǎn)生的機(jī)理,結(jié)合云浮發(fā)電廠在氮氧化合物排放的控制方法和調(diào)整措施,對燃煤鍋爐在降低氮氧化合物排放的有效辦法進(jìn)行總結(jié)。

      關(guān)鍵詞:氮氧化物;排放量;應(yīng)對措施

      中圖分類號:TM61 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

      0.前言

      隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國對常規(guī)能源,特別是煤炭的消耗日益增長。煤炭在燃燒過程中釋放出的二氧化硫、氮氧化合物、粉塵等污染物帶來嚴(yán)重的環(huán)境問題,并且給生態(tài)系統(tǒng)造成了重大破壞。因此我們除了對煙氣作脫硫處理外,我們還要對煙氣作進(jìn)一步的脫硝處理。

      1. NOx形成機(jī)理

      煤炭在燃燒過程中生成的氮氧化物主要是一氧化氮和二氧化氮,其中以一氧化氮為主,一氧化氮約占86%以上,二氧化氮占10%以上。燃燒過程中NOx來自燃料中的氮化合物和空氣中的氮?dú)獾难趸^程,按其生成的機(jī)理NOx可分為熱力型NOx和燃料型NOx兩大類。

      1.1 熱力型NOx

      它是空氣中的氮?dú)庠诟邷叵拢?000℃~1400℃以上)氧化而生成的NOx,熱力型NOx的主要影響因素是溫度和氧濃度。隨爐膛燃燒溫度和過??諝庀禂?shù)的增加,熱力型NOx的濃度也增加。

      1.2 燃料型NOx

      燃料型NOx是指燃料中的氮在燃燒過程中經(jīng)過一系列的氧化—還原反應(yīng)而生成的NOx,它是煤燃燒過程N(yùn)Ox的生成的主要來源。它既受到爐膛溫度、過量空氣系數(shù)以及燃煤的品質(zhì)的影響,同時(shí)也受了燃料與空氣混合比例的影響。

      2.影響燃煤鍋爐煙氣NOx排放濃度的因素

      2.1 影響因素之一:燃煤中含氮量的差異

      不同種類的燃煤,氮元素的所占的比例也差距很大,約為0.6%~2.6%。燃煤中氮含量越大,燃燒過程所形成的氮氧化合物就越多。反之越少。燃煤在燃燒化學(xué)反應(yīng)過程中,氮的轉(zhuǎn)化效率可達(dá)28%~43%,而從電站鍋爐的測試的數(shù)據(jù)中可以了解到,氮的轉(zhuǎn)化率為20%~25%。

      2.2 影響因素之二:鍋爐燃燒中心溫度

      總的來說,燃燒條件一致的情況下(煤種,煤粉細(xì)度、含氮量相同),爐膛燃燒區(qū)域的溫度越高,氮的轉(zhuǎn)化率就越高,生成量的氮氧化合物就越多。

      2.3 影響因素之三:鍋爐燃燒過??諝饬喀?/p>

      從氮氧化合物形成過程可以知道,燃燒過程中過剩空氣量越大,氮氧化合物生成量就越多,反之,就越少。所以,要嚴(yán)格控制燃燒過程中的過剩空氣量。

      2.4 影響因素之四:煤粉細(xì)度

      煤粉較細(xì),燃燒就越容易、越充分,燃燒反應(yīng)所需要的空氣量就越少,這樣產(chǎn)生的氮氧化合物就越少;而煤粉較粗,煤粉沒完全燃燒殆盡就進(jìn)入了煙道,造成飛灰含碳量增大,從而機(jī)械不完全損失增大。為降低飛灰含碳量要大量補(bǔ)入助燃風(fēng),使得氮氧化合物生成量增加。所以,控制煤粉細(xì)度在較細(xì)范圍為宜。

      3.云浮發(fā)電廠在控制NOx方面的應(yīng)對措施

      3.1 發(fā)揮低氮燃燒器作用

      近年來,隨著國內(nèi)外燃煤機(jī)組低氮燃燒器越來越普遍的使用,此技術(shù)已經(jīng)變得日趨成熟,降低氮氧化物效果也相當(dāng)明顯,對比沒有進(jìn)行低氮燃燒器改造的機(jī)組,氮氧化合物可以減少一半以上。低氮燃燒器的作用就是將燃燒空氣分級送入爐膛,降低了燃燒中心區(qū)域的氧量濃度,從而降低了火焰的溫度。根據(jù)相關(guān)的研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),采用低氮燃燒器的鍋爐,其氮氧化合物排放濃度可降至400mg/m3左右。云浮發(fā)電廠#3、4鍋爐自2012年對鍋爐燃燒器進(jìn)行了低氮燃燒改造,更換了低氮燃燒器。它采用同心同切,濃淡燃燒的方式,從而提高燃燒效率,又在各個(gè)燃燒器組的頂部增加了兩層OFA噴口,從而降低氮氧化合物生成量?,F(xiàn)在基本處在NOx控制的較先進(jìn)水平。

      3.2 選用低氮含量的煤種

      如云浮發(fā)電廠#3/4鍋爐設(shè)計(jì)煤種——內(nèi)蒙古煙煤,含氮量為0.96%。而實(shí)際使用的山西煙煤為0.8%左右,是完全符合設(shè)計(jì)要求的。另外云浮發(fā)電廠在生產(chǎn)過程中加強(qiáng)對所有新增煤種進(jìn)行元素分析,把好入廠煤的質(zhì)量關(guān),保證了所使用的燃煤的含氮量符合設(shè)計(jì)要求,為燃燒調(diào)整提供原始的真實(shí)的數(shù)據(jù)。

      3.3 合理的燃燒調(diào)整

      3.3.1 控制爐膛較低氧量。由于高溫條件下爐膛內(nèi)過??諝饬吭叫?,NOx生成越少,所以云浮發(fā)電廠組織專業(yè)技術(shù)人員研究制定合理的爐膛氧量控制范圍,以不影響燃燒又利于減少NOx生成為目的選擇較低氧量值,通過折算成運(yùn)行人員可監(jiān)盤的氧量表參數(shù)控制,達(dá)到能控制爐膛內(nèi)的空氣量。云浮發(fā)電廠針對#3、4鍋爐在不同負(fù)荷下制定的氧量控制措施見表1。

      3.3.2 降低燃燒區(qū)域的溫度。通過降低一次風(fēng)溫度,可一定程度上降低燃燒中心的溫度,從而降低氮氧化合物的生成量。云浮發(fā)電廠經(jīng)過技術(shù)改造,在鍋爐A/B側(cè)一次風(fēng)各加裝一條調(diào)溫冷卻管道。新裝管道從A、B側(cè)送風(fēng)機(jī)出口擴(kuò)散段上部接入,分別接至兩側(cè)標(biāo)高25.47m的一次風(fēng)熱風(fēng)管,相應(yīng)部位安裝一次風(fēng)溫度調(diào)節(jié)閥門以便于運(yùn)行中根據(jù)需要對一次風(fēng)溫進(jìn)行調(diào)節(jié),具體如圖1所示。通過對一次風(fēng)溫度的調(diào)節(jié),使得鍋爐空氣預(yù)熱器出口與冷風(fēng)管混合后的風(fēng)溫降到210℃以下,一次風(fēng)風(fēng)粉混合后的溫度降到160℃以下,從而有效地降低火焰區(qū)的溫度峰值。另外,通過加強(qiáng)爐膛吹灰,提高爐內(nèi)的輻射傳熱效果,使得爐膛出口溫度即使在滿負(fù)荷135MW時(shí)候,也控制在850℃以下,從而減少熱力型NOx生成量。

      3.3.3 提高煤粉細(xì)度。通過調(diào)整磨煤機(jī)運(yùn)行參數(shù),適當(dāng)關(guān)小粗粉分離器的折向擋板(由原來的45%的折向開度調(diào)整為35%),可以提高煤粉的細(xì)度;合理調(diào)整好磨煤機(jī)的通風(fēng)量以及熱風(fēng)溫度,可以煤粉更細(xì),使煤粉燃燒得更充分,降低飛灰可燃物,這樣產(chǎn)生的氮氧化合物就較少。

      3.3.4 合理的配風(fēng)調(diào)整,提高入爐的燃燒區(qū)域的燃料濃度。爐膛配風(fēng)采用“倒三角”,鍋爐的給煤量呈“正三角”布置。先讓燃料進(jìn)行缺氧燃燒,即關(guān)小中下層二次風(fēng)分風(fēng)門的開度,使空氣量接近理論空氣量的情況下燃燒。此時(shí)燃燒區(qū)內(nèi)過量空氣系數(shù)α<1,因而降低了燃燒速度和燃燒中心的溫度,從而降低了氮氧化合物的轉(zhuǎn)化率。另外為了完成全部燃燒過程,需要將完全燃燒所需的其他空氣由頂層燃盡風(fēng)OFA1、OFA2噴口送入爐膛。在保證鍋爐參數(shù)正常的情況下,適當(dāng)開大燃盡風(fēng)擋板OFA的開度。在α>1的條件下完成全部燃燒過程。此方法在低負(fù)荷情況下收到的效果尤為明顯。低負(fù)荷情況下,通過停運(yùn)部分上層燃燒器,從而增加中下層燃燒器的煤粉濃度,使得燃燒區(qū)域處于缺氧燃燒的狀態(tài),可使得低負(fù)荷運(yùn)行氮氧化合物容易超標(biāo)的問題得到有效解決。

      3.4 采用SCR(脫硝)裝置

      云浮發(fā)電廠選擇了目前火電行業(yè)里應(yīng)用相當(dāng)廣泛的SCR脫銷工藝。即煙氣在300℃~400℃范圍內(nèi),利用V2O5、WO3作為催化劑,使煙氣中的氮氧化合物與氨氣相接觸產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),將氮氧化合物還原成無害的氮?dú)夂退?,使用該裝置脫銷效率達(dá)到80%以上。

      結(jié)論

      采用以上方法后云浮發(fā)電廠#3、4鍋爐SCR反應(yīng)器前的NOx排放量由約600mg/m?降至320mg/m?左右。而煙氣經(jīng)SCR(脫硝)裝置進(jìn)一步脫除之后煙筒NOx排放量降到50mg/m?左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于200mg/m?的國家標(biāo)準(zhǔn)。另外,云浮發(fā)電廠#3、4爐飛灰可燃物排放量未見明顯提高。鍋爐效率能保持在93.5%左右。

      參考文獻(xiàn)

      [1]蘇劍波,鐘玉鳴.氮氧化物排放控制技術(shù)的研究進(jìn)展[J].廣東化工,2007(1):56-58+62.

      [2]李紹輝.氮氧化物排放控制的探討[J].華北電力技術(shù),2007(11):1-4.

      [3]楊冬,路春美,王永征,等.煤燃燒過程中氮氧化物的轉(zhuǎn)化及控制[J].山西能源與節(jié)能,2013(12):1-4.

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