摘 要:通過對(duì)催化裂化裝置再生器襯里的損壞情況分析,提出從錨固釘選型、施工質(zhì)量等方面加強(qiáng)襯里質(zhì)量的過程控制,提高襯里使用壽命。
關(guān)鍵詞:催化裂化;襯里;錨固釘選型;施工質(zhì)量
1 概述
催化裂化裝置再生器采用隔熱耐磨襯里,按冷壁設(shè)計(jì)。本文主要結(jié)合催化裂化裝置的檢修工作,以再生器密相段襯里施工為例,研究襯里的施工質(zhì)量控制,分析本次襯里出現(xiàn)問題的原因。并在裝置正常投產(chǎn)后,通過紅外熱成像技術(shù),驗(yàn)證了本次襯里施工質(zhì)量控制的可行性。
2 再生器襯里檢查情況
本次檢修,對(duì)再生器內(nèi)部進(jìn)行了詳細(xì)的檢查,發(fā)現(xiàn)再生密相的內(nèi)部襯里呈現(xiàn)多條長3-5米,寬約1厘米的貫穿性裂紋,裂紋貫穿襯里,可見器壁,見圖1。
通過小錘敲擊發(fā)現(xiàn),其內(nèi)部有空洞、沙啞聲,而實(shí)際襯里拆除作業(yè)也證明,內(nèi)部襯里組織掏空現(xiàn)象嚴(yán)重。貫穿性裂紋造成了襯里內(nèi)部的沖刷和掏空,使得高溫催化劑與器壁直接接觸,冷壁溫度快速上升,超過了材料的承受溫度。襯里拆除后,對(duì)器壁進(jìn)行金相分析,超溫部位內(nèi)壁打磨深度1mm金相組織球化,珠光體小于10%,內(nèi)壁同一部位打磨3mm金相組織球化,珠光體小于20%,8層超溫部位金相組織球化,珠光體小于20%,三處金相組織均未見明顯碳化物析出,布氏硬度內(nèi)外打了多處,超溫部位硬度偏低(小于100HB),正常部位HB120~130。
3 再生器襯里損壞原因分析
通過現(xiàn)場觀察比對(duì)發(fā)現(xiàn),貫穿部分襯里是2013年6月裝置大修更新新老襯里結(jié)合部位,且原襯里選用Ω型錨固釘,而新襯里選用側(cè)拉環(huán)形式。而根據(jù)GB50474-2008《隔熱耐磨襯里技術(shù)規(guī)范》規(guī)定,兩種形式的錨固釘安裝及襯里施工要求都有著不同的要求。
第一,錨固釘?shù)呐帕忻芏?。?cè)拉型圓環(huán)排列間距為90mm,每平米用量為80個(gè);Ω型錨固釘排列間距為200mm,每平米用量為25個(gè)。第二,錨固釘安裝步驟及襯里施工方式不同。側(cè)拉型圓環(huán)的安裝分為兩個(gè)步驟,一是柱型螺栓的安裝,二是環(huán)帽的安裝,環(huán)帽的安裝要在第一層襯里澆筑完成后進(jìn)行,側(cè)拉型圓環(huán)柱型錨固釘?shù)囊r里施工只能采用手工搗制法施工,且需2次布料,施工復(fù)雜,耗時(shí)長;Ω型錨固釘?shù)陌惭b相對(duì)簡單,一次安裝到位即可,而且襯里施工可采用支模澆注法施工,施工過程相對(duì)簡單,耗時(shí)較短。從安裝方式上看,側(cè)拉型圓環(huán)柱型錨固釘?shù)陌惭b較為復(fù)雜,需要鉚工與土木兩類工程交替配合作業(yè),耗時(shí)較長。
根據(jù)以上兩個(gè)不同點(diǎn),結(jié)合2013年裝置襯里施工記錄,我們分析總結(jié)了本次再生器襯里損壞的原因主要有以下兩點(diǎn):第一,側(cè)拉型圓環(huán)柱型錨固釘?shù)陌惭b及襯里施工相對(duì)復(fù)雜,耗時(shí)長,因此,對(duì)施工人員的技術(shù)要求較高,同時(shí)因耗時(shí)較長,在手工涂抹過程中,澆注料的品質(zhì)無法保證。在2013年襯里施工過程中,因施工監(jiān)管不到位,部分襯里施工時(shí),側(cè)拉型圓環(huán)柱型錨固釘?shù)囊r里施工未按要求進(jìn)行二次布料,導(dǎo)致襯里結(jié)合不夠緊實(shí)、涂抹不均勻等問題,這是造成本次襯里損壞的主要原因。第二,雖然兩種錨固釘?shù)牟馁|(zhì)相同,但側(cè)拉型圓環(huán)的排列密度比Ω型錨固釘大3倍,因此兩種不同形式錨固釘受熱后,每平米的膨脹系數(shù)卻存在很大的區(qū)別,這就導(dǎo)致了再生器正常工作時(shí),兩種錨固釘結(jié)合部位的襯里將受到因不同膨脹系數(shù)而產(chǎn)生的巨大的切向應(yīng)力,這是造成本次襯里損壞的又一因素。
以上兩點(diǎn)造成襯里與錨固釘之間無法完全搗實(shí),存在間隙,在裝置運(yùn)行過程中,催化劑持續(xù)對(duì)襯里進(jìn)行沖刷,逐步形成了貫穿性的裂紋。
4 再生器襯里的修復(fù)
結(jié)合上述分析,考慮到側(cè)拉型圓環(huán)錨固釘存在施工工序復(fù)雜,耗時(shí)長等因素,本次再生器襯里修復(fù)工作,決定將原有的側(cè)拉型圓環(huán)替換為Ω行錨固釘,同時(shí)采用支模澆注法施工。采用支模振搗法能減少施工過程中手工涂抹造成的襯里不均勻、不密實(shí)等現(xiàn)象,避免了機(jī)械噴涂法襯里料,尤其是鋼釬維的回彈問題,減少用料和節(jié)約費(fèi)用,襯里施工質(zhì)量受人為因素的影響相對(duì)較少,可以得到厚度、組分、性能均勻一致的襯里。
(1)新舊襯里接口處理。對(duì)老襯里進(jìn)行修口,下口采取了臺(tái)階式,上口采取了上八字式。其主要目的都為避免出現(xiàn)直線,能夠使新老襯里結(jié)合緊密。修口完成后,清除接合面處松動(dòng)或殘余的襯里混凝土,用風(fēng)將結(jié)合面清理干凈,結(jié)合面不留顆粒殘留物。(2)錨固釘安裝質(zhì)量控制。為確保錨固釘安裝質(zhì)量,在安裝前,施工單位做好放線工作,檢查合格后再進(jìn)行焊接施工。在焊接完畢后,組織人員用0.5kg小錘對(duì)錨固釘逐個(gè)敲擊檢查,同時(shí),檢查錨固釘兩直段內(nèi)側(cè)或外側(cè)焊接的焊縫長度應(yīng)不小于25mm,對(duì)不符合要求的錨固釘需重新施工,直至合格為止。(3)襯里料的攪拌。再生器選用單層隔熱耐磨襯里\剛玉1800kg/m3 800℃襯里料,襯里料的攪拌根據(jù)廠家提供的配比方案,在攪拌過程中按劑量依次加入結(jié)合劑、增強(qiáng)劑、鋼釬維,并確保攪拌均勻。本次襯里施工考慮到襯里料的輸送環(huán)節(jié)耗時(shí)太長,易造成襯里料的水分流失,影響澆筑質(zhì)量。因此,本次襯里施工,在再生器7層平臺(tái)處,用腳手架搭建了一個(gè)作業(yè)面,專門用于襯里料的攪拌,縮短了襯里料的輸送距離,提高了襯里料的攪拌質(zhì)量,也降低了襯里料的損耗。(4)襯里的澆筑。襯里澆注施工均采用支模澆注法,每層模板高度不得高于環(huán)向1米,應(yīng)保證足夠的剛度及光潔度,在澆注過程中,須使用振搗器充分?jǐn)嚢杈鶆?,移?dòng)間距不應(yīng)大于錨固釘間距。注料中,使用小型振搗器振搗,每一次布料高度不大于30厘米,使用小型振搗器插入兩列Ω釘中振搗。振搗需要到位,有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn),即一是襯里料不再沉降、能保持水平狀態(tài);二是不出氣泡。特別注意的是拔出振搗器時(shí)要慢一些。在注料振搗后48小時(shí)可以拆模,最少也要24小時(shí)。(5)襯里的養(yǎng)護(hù)。襯里施工完后,用手指輕按襯里表面不沾泥漿時(shí)應(yīng)開始霧濕養(yǎng)護(hù),噴灑到襯里表面的水分不能過多,保持襯里表面濕潤即可,根據(jù)施工現(xiàn)場的天氣溫度每間隔30分鐘~1小時(shí)進(jìn)行一次霧濕養(yǎng)護(hù),保持襯里表面濕潤不少于48小時(shí)。(6)襯里的烘干。襯里的烘干對(duì)日后襯里的質(zhì)量有著很關(guān)鍵的影響,在襯里的烘干過程中,有兩個(gè)關(guān)鍵溫度:150℃脫物理水和350℃脫結(jié)晶水。本次襯里烘干,嚴(yán)格按照升溫曲線進(jìn)行,總計(jì)108小時(shí)。
5 檢查情況
裝置開工后,我們采用紅外熱成像技術(shù)對(duì)再生器器壁整體進(jìn)行了溫度監(jiān)測,通過檢修前后的紅外成像數(shù)據(jù)對(duì)比,可以看出,再生器器壁原超溫部位的溫度從400℃左右下降至150℃左右,下降了250℃。
6 結(jié)束語
本文結(jié)合上一次裝置襯里檢查、修復(fù)情況,分析了本次襯里損壞的原因,改進(jìn)了錨固釘?shù)男问剑訌?qiáng)了襯里施工質(zhì)量控制。從使用情況來看,本次襯里修復(fù)的結(jié)果是十分成功的。
參考文獻(xiàn)
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作者簡介:周子炫(1990,9-),男,漢族,江蘇省南京人,助理工程師,研究方向:設(shè)備管理。