張建達(大慶油田有限責任公司第五采油廠)
抽油機井“三節(jié)點”節(jié)能管理試驗
張建達(大慶油田有限責任公司第五采油廠)
為了提高節(jié)能效果,以油井平衡率、皮帶、盤根為“三節(jié)點”,開展了機采節(jié)能現(xiàn)場實踐。根據(jù)扭矩遞減趨勢確定合理的盤根維護周期為6天,合理的扭矩值為40~70 Nm;六型機合理皮帶按壓為8~12 kg、十型機為22~25 kg時抽油機能耗低;通過功率測試儀取代電流表指導平衡調整,消除電動機作負功的問題,降低能耗。通過消除負功調平衡、松緊定壓調皮帶、扭矩量化調盤根共實施800井次,累計節(jié)電53.4×104kWh,創(chuàng)經濟效益32萬元。
抽油機;盤根 ;節(jié)點
在舉升高度相當?shù)那闆r下,外圍油田單井日產液量比老區(qū)采油廠低,導致系統(tǒng)效率低,機采單耗相對較高[1]。近幾年某廠從技術措施和管理措施入手,采取了大量的節(jié)電措施,使機采綜合單耗控制在8 kWh/t左右,目前節(jié)能電動機的應用率達90%以上,節(jié)能控制箱應用率達95%以上,為了降低抽油機井能耗,以油井平衡率、皮帶、盤根為能耗治理點(圖1),通過試驗,以尋求合理工況下節(jié)電最大化[2]。
圖1 “三節(jié)點”示意圖
從油田抽油機井的管理現(xiàn)狀看,示功圖反映抽油泵在一個完整沖程中的工作狀況,但只錄取上、下沖程最大電流,卻不能把電動機在一個沖程中做功情況反映出來,無法直接把抽油機的運行狀態(tài)與電動機做功對應起來分析,分析診斷并不全面,不利于節(jié)能工作[3]。針對存在負功的井,開展了消除負功的調整實驗。
當上沖程作負功時,曲柄方向釋放的能量大于舉升桿柱、液柱需要的能量,而帶動電動機做負功;當下沖程作負功時,載荷方向釋放的能量大于舉升曲柄、平衡塊所需要的能量,帶動電動機做負功。選取上沖程作負功試驗井A和下沖程作負功試驗井B,通過調整平衡偏置角消除負功,調整后機械能轉換效率提高,負功基本消失(圖2、圖3),有功能耗下降(表1)。
表1 A井、B井調整前后效果對比
通過功率測試儀取代電流表指導平衡調整,消除了電動機作負功的問題,實現(xiàn)了抽油機井的真正平衡。針對存在負功的360口抽油機井進行了調整,年累計節(jié)電10.4×104kWh,創(chuàng)造經濟效益6.2萬元。
圖2 A井調整平衡偏置角前后有功功率曲線
圖3 B井調整平衡偏置角前后有功功率曲線
抽油機皮帶過緊或過松,都會造成有功功率增大,能耗上升。常規(guī)皮帶松緊度依據(jù)手指按壓程度來判斷,沒有統(tǒng)一量化標準[4],研制應用按壓測試儀測試皮帶的松緊度。使用壓力表測試皮帶下方壓力方式來衡量皮帶松緊度對能耗的影響,選取4口井試驗,其中選十型常規(guī)游梁抽油機2口井,皮帶型號為5380;選六型常規(guī)游梁抽油機2口井,皮帶型號為5080,平衡比90%以上。對結果進行監(jiān)測和對比分析[5]。
通過測試皮帶上方、下方壓力值和能耗值,找到壓力值和有功功率的關系。測試時用力壓皮帶,儀器外平面與皮帶平面重合時,讀取壓力值,抽油機運行平穩(wěn)時再測能耗值,現(xiàn)場試驗4口井,繪制壓力和有功功率關系曲線(圖4)。
以皮帶下方壓力為主,能耗最低時,六型機皮帶壓力為8~12 kg、十型機為22~25 kg時,抽油機能耗較低。皮帶測試及調整工作推廣應用90口井,調整后平均單井有功功率下降了0.2 kW,累計年節(jié)電5.2×104kWh,年創(chuàng)經濟效益3.1萬元。
圖4 現(xiàn)場試驗井壓力和能耗關系曲線
選擇試驗井,將盤根松緊度調至200 Nm,間斷錄取扭矩值,待下降趨勢穩(wěn)定后延長錄取周期。
扭矩隨時間自然遞減(圖5),當盤根緊至200 Nm時最初的24 h內扭矩遞減速度最快,24 h后就遞減至110 Nm,隨后盤根扭矩隨時間遞減變緩,第240 h遞減至40 Nm盤根出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象。
圖5 盤根松緊度的自然遞減曲線
由圖5可知:盤根扭矩(代表盤根松緊度)隨時間延長逐漸降低,且初期降低幅度大,后期下降幅度逐漸變緩;消耗的有功功率(代表耗電)也隨扭矩的降低而減少,時間在96~240 h(扭矩為40~70 Nm)時有功功率曲線斜率較小,說明此時能耗是較低的。
表2 調整盤根周期前后能耗及節(jié)電情況
對圖5中曲線進行積分,傳統(tǒng)緊盤根周期為9天時,總能耗為989.68 kWh;優(yōu)化的緊盤根周期為6天,總能耗為647.64 kWh,取措施前后調整盤根周期9天和6天的最小公約數(shù)18天為電量對比周期,生產18天內節(jié)電36.44 kWh,噸液耗電降低0.20 kWh,節(jié)電率1.84%(表2)。
調整后盤根扭矩確定為70 Nm。制定相應的管理制度,推廣應用盤根扭矩扳手,實現(xiàn)了盤根松緊度直觀量化,盤根合理的扭矩值確定為40~70 Nm,正常維護周期6天。目前,已推廣350口井,累計節(jié)電37.8×104kWh,年創(chuàng)經濟效益22.7萬元。
綜上,消除負功調平衡、松緊定壓調皮帶、扭矩量化調盤根三節(jié)點工作共實施800井次,年節(jié)電量53.4×104kWh,累計創(chuàng)效32萬元。
1)通過功率測試儀取代電流表指導平衡調整,消除電動機作負功的問題,降低能耗。
2)六型機合理皮帶按壓為8~12 kg、十型機為22~25 kg時抽油機能耗低。
3)根據(jù)扭矩遞減趨勢確定合理的盤根維護周期為6天,合理的扭矩值為40~70 Nm。
[1]武俊憲.天平式游梁抽油機節(jié)能技術應用[J].石油和化工節(jié)能,2013(3):16-19.
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[3]姜杰,馬強.抽油機井系統(tǒng)效率評價與管理標準的研究[J].承德石油高等??茖W校學報,2009,11(1):17-20.
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[5]鄧吉彬.抽油機井系統(tǒng)效率評價與管理新方法及其應用[J].石油地質與工程,2006,20(5):100-102.
10.3969/j.issn.2095-1493.2017.03.002
2017-01-08
(編輯 莊景春)
張建達,工程師,2005年畢業(yè)于大慶石油學院(石油工程專業(yè)),從事油田生產管理工作,E-mail:zhjianda@petrochina. com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責任公司第五采油廠第三油礦生產辦,163513。