農用汽車的配氣機構是實現(xiàn)發(fā)動機進氣過程和排氣過程的控制機構,它的作用是按照發(fā)動機的正常工作次序按時打開和關閉進、排氣門,使新鮮空氣進入氣缸,把燃燒后的廢氣從氣缸內排出。按時檢查、正確調整配氣機構的各部件是保證其工作時獲得最佳進氣量,以保證發(fā)動機在各種工作情況下發(fā)揮出較好的性能。
一、氣門間隙的檢查與調整
柴油機工作中,隨著配氣機構各零件的磨損和調整螺釘松動,都會引起氣門間隙的變化。如間隙過小,則因零件受熱膨脹而使氣門關閉不嚴,造成漏氣,功率下降,并使氣門密封表面嚴重積炭或燒壞。反之,如間隙過大,則縮短了進、排氣門的開啟和延續(xù)時間,改變了正常的配氣相位,造成柴油機功率下降。同時,過大的氣門間隙還會增加零件間的撞擊,加速零件磨損。因此,必須定期檢查和調整氣門間隙,使其符合生產(chǎn)廠家的要求。
檢查和調整氣門間隙,必須在氣門完全關閉狀態(tài)下進行。當活塞處于壓縮上止點時,進、排氣門完全關閉,此時調整氣門間隙簡單可靠。氣門間隙和配氣機構調整方法如下:
1.拆下氣缸蓋罩,檢查確認減壓機構處于不減壓狀態(tài)。
2.將曲軸轉到第一缸活塞處于壓縮行程的上止點位置(注意:不是排氣行程的上止點),此時,曲軸帶輪上正時記號與正時齒輪室上的記號對準。
3.按規(guī)定間隙選好塞尺,順搖臂方向塞入氣門桿尾端與搖臂之間。用手抽動塞尺,稍感阻力即為合適,否則需進行調整。
4.調整時,松開鎖緊螺母,用螺紋旋具擰進或擰出調整螺釘,同時抽動塞尺進行檢查,當感到合適時,擰緊鎖緊螺母。注意:擰緊鎖緊螺母時,必須握緊螺紋旋具,以防調整螺釘隨鎖緊螺母轉動,引起氣門間隙變化。
5.抽出塞尺,復核間隙是否正確。
6.其余各氣門間隙的調整。對于三缸柴油機(如375Q型柴油機)可同時調整1、2、4、5氣門(從柴油機前端數(shù)),然后將曲軸轉動180°,再調整3、6氣門。對于四缸機可采用兩次調完的辦法,即“雙排不進”的方法。如對于485Q型柴油機來說,當?shù)谝桓滋幱趬嚎s上止點時,由第一缸到第四缸的次序排到八個氣門,單號為排氣門,雙號為進氣門。則先調1、2、4、5四個氣門間隙,然后將曲軸轉動一圈再調整3、6、7、8四個氣門間隙。
二、減壓機構的檢查與調整
減壓機構調整是否恰當,對柴油機工作影響很大。減壓間隙過小,會造成活塞與氣門相撞。減壓間隙過大,起不到減壓作用。柴油機工作中,配氣機構有關零件的磨損會導致減壓間隙的變化。因此,必須按柴油機技術維護規(guī)范,定期對減壓機構進行調整。特別要注意,減壓機構的調整應在氣門間隙調整后進行。
1.485Q型柴油機減壓機構的調整
在排氣門關閉的情況下(排氣門減壓)轉動減壓搖臂軸至減壓位置。松開鎖緊螺母,擰動調節(jié)螺釘與排氣門接觸,再按減壓間隙表將調節(jié)螺釘擰出相應的圈數(shù),調節(jié)妥當后將鎖緊螺母鎖緊。
減壓機構調整完畢后應進行檢查。即在減壓狀態(tài)下轉動曲軸,如有減壓作用,又不使活塞與氣門相撞,即為合適。
2.S195型柴油機減壓機構的調整
S195型柴油機減壓機構調整方法如下:松開鎖緊螺母,利用減壓座外端的扁平面,用開口扳手旋動減壓座。利用內孔和外孔的偏心,調整減壓軸扁平面與搖臂頭之間的間隙。如果減壓間隙太大,可將減壓座順時針方向轉動一角度;反之,如減壓間隙太小,則將減壓座逆時針方向轉動一角度,直至符合要求為止。檢查方法和步驟如下:
(1)準備磁性千分表和量角器或角度尺。
(2)用細鐵絲做一個指針,固定在機體前下方(曲軸齒輪附近)正時齒輪室蓋的螺栓孔上。裝上曲軸前端的V帶輪,并使指針指在帶輪的邊緣上。
(3)找第一缸壓縮上止點。將氣門室蓋罩卸下,順時針緩慢搖轉曲軸。當看到第四缸進氣推桿開始動,并使飛輪輪緣上標注的“1-4”刻線應對正機體上的刻線,即為第一缸壓縮上止點。
(4)將千分表架放在缸蓋上,表的觸頭抵在第一缸進氣門的氣門間隙調整螺栓上平面。緩慢搖轉曲軸,表針開始擺動的瞬間即進氣門開始打開的時刻,此時,看帶輪的記號是否在上止點前8°±2°。再量出進氣門完全關閉時是否在下止點前后各48°±2°。如不準確,可松開凸輪軸上的3個調整螺栓進行調整。若提前,則向凸輪軸反轉方向輕敲螺栓,使凸輪軸逆時針轉動一定角度;若滯后,則向順時針方向輕敲螺栓,使凸輪軸順時針轉動一定角度。反復調試,直至符合要求為止。
(5)復查。先調好氣門間隙,然后按上述的方法進行操作。
三、凸輪軸軸向間隙調整
工作中,由于調整螺釘和凸輪軸止推銷的磨損或松動,以及齒輪室蓋拆裝后,都要調整凸輪軸的軸向間隙。調整時,先松開螺母,用平口起子轉動調節(jié)螺釘,直到抵住止推銷為止,然后退回相應調節(jié)圈數(shù),最后擰緊鎖緊螺母。