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      電站鍋爐SCR脫硝后空預(yù)器堵灰解決方法研究

      2017-04-06 07:13:09田彥龍
      中國科技縱橫 2016年23期

      田彥龍

      【摘 要】本文從火電廠煙氣中硫酸氫銨的生成機理出發(fā),分析了電站鍋爐投運SCR脫硝裝置后空預(yù)器堵灰的原因,介紹了合理控制入爐煤硫分及灰分、噴氨智能優(yōu)化控制、空預(yù)器在線水沖洗、采暖期適當延長暖風器投運時間、離線水沖洗、在SCR脫硝反應(yīng)器出口煙道噴堿脫除SO3等控制空預(yù)器堵灰的方法,并對各種控制空預(yù)器堵灰的方法的效果進行了分析和比較。

      【關(guān)鍵詞】SCR脫硝 噴氨優(yōu)化 在線水沖洗 噴堿

      空預(yù)器堵灰是火電廠長期存在影響機組經(jīng)濟性的問題,脫硝改造后加劇了空預(yù)器冷端低溫腐蝕和堵塞。

      SCR脫硝技術(shù)(選擇性催化還原法)由于技術(shù)成熟、脫硝效率高、幾乎無二次污染等優(yōu)點被廣泛應(yīng)用于燃煤電廠脫硝工程改造。但SCR脫硝系統(tǒng)運行過程中會產(chǎn)生粘性大、腐蝕性強、液態(tài)的NH4HSO4,易捕捉煙氣中的飛灰,引起空預(yù)器的堵塞和腐蝕,影響機組穩(wěn)定運行。

      1 NH4HSO4形成機理

      火電廠脫硝裝置運行后,煙氣中部分SO2在催化劑的作用下轉(zhuǎn)化為SO3。同時由于脫硝過程產(chǎn)生一定的氨逃逸量,SO3和氨發(fā)生反應(yīng)生成(NH )2SO4 和NH4HSO4, 其產(chǎn)生量取決于煙氣中NH3和SO3的含量。反應(yīng)原理如式1、式2所示。

      2NH3+SO3+H2O→(NH4)2SO4=ammonium sulfate(AS) 式1

      NH3+ SO3+H2O→NH4HSO4=ammonium bisulfate(ABS) 式2

      通常(NH4)2SO4呈顆粒狀,不會與煙氣中的飛灰粒子相結(jié)合而造成空預(yù)器的腐蝕、堵灰,不會影響空預(yù)器安全穩(wěn)定運行。

      NH4HSO4在不同溫度下分別呈現(xiàn)氣態(tài)、液態(tài)、顆粒狀。只有液態(tài)的NH4HSO4附著在空預(yù)器受熱面上會捕捉煙氣中的飛灰,從而造成空預(yù)器堵塞。而空預(yù)器堵塞的位置與不僅與液態(tài)NH4HSO4的生成溫度,在很大程度上也與煙氣中的飛灰濃度大小相關(guān)。

      當煙氣中飛灰濃度較低時(通常是在除塵器之后或是濕法脫硫系統(tǒng)中),發(fā)生NH4HSO4沉積導(dǎo)致堵塞的區(qū)域的溫度與圖1中NH4HSO4生成的溫度較為一致;在146℃~207℃溫度范圍內(nèi),NH4HSO4為液態(tài)。在此溫度區(qū)間,NH4HSO4是一種高粘性液態(tài)物質(zhì),易冷凝沉積在空預(yù)器換熱元件表面,粘附煙氣中的飛灰顆粒,堵塞換熱元件通道,減小空預(yù)器內(nèi)流通截面積,從而導(dǎo)致空預(yù)器阻力的增加。NH4HSO4發(fā)生沉積的溫度區(qū)間一般在空預(yù)器的中間受熱面。

      2 空預(yù)器堵塞的預(yù)防和治理方法介紹

      在SCR煙氣脫硝系統(tǒng)中,生成NH4HSO4的溫度區(qū)間與空預(yù)器換熱元件的溫度區(qū)間有重疊,因此氨逃逸是不可避免的。因此火電廠實施SCR脫硝改造后,在空預(yù)器冷端必然生成NH4HSO4。

      SCR脫硝改造過程中,空預(yù)器制造商為了減少NH4HSO4在空預(yù)器冷端的集聚,采取了增加轉(zhuǎn)子高度、將空預(yù)器傳熱元件由三段布置改為兩段布置、冷端蓄熱原件鍍搪瓷等技術(shù)措施。上述措施在實際運行中起到了一定的作用,但遠遠不夠。以下介紹了火電廠控制SCR空預(yù)器堵灰的技術(shù)手段。

      2.1 合理控制入爐煤硫分及灰分

      入爐煤硫分及灰分對空預(yù)器堵灰影響較大?;痣姀S燃用高硫分、高灰分的煤種,將加劇空預(yù)器堵灰程度。嚴重時還會造成引風機失速、機組負荷受限等影響機組安全經(jīng)濟運行的問題。

      托電曾做過燃用高硫煤試驗,燃用硫分超過1.0%的高硫煤。短短幾天時間,空預(yù)器壓差從2.0 kPa迅速上漲至3.0 kPa以上。為了防止空預(yù)器堵灰加劇,火電廠盡可能避免燃用高硫煤。

      為了降低空預(yù)器壓差,托電通過摻燒硫分及灰分較低的神華煤,合理控制入爐煤硫分及灰分,成功將空預(yù)器壓差從接近4.0 kPa控制在2.5 kPa以內(nèi)。從實際運行效果來看,摻燒一星期以上可以見到較明顯的效果。

      2.2 空預(yù)器在線水沖洗

      安裝了SCR脫硝系統(tǒng)之后,若大量NH4HSO4沉積在空預(yù)器冷端受熱面上,呈現(xiàn)出既粘又硬的特性,蒸汽吹灰不能有效的去除NH4HSO4。當氨逃逸低于1~2ppm時,蒸汽吹灰器還是能夠?qū)⑸傻纳倭砍练e物吹走。但是當逃逸氨濃度和SO3濃度超過2ppm時,蒸汽吹灰器難以清除。

      常用的吹灰方式還有激波吹灰和聲波吹灰。激波吹灰是通過乙炔和氧氣混合后爆燃產(chǎn)生的沖擊波達到清除積灰的目的。激波吹灰會造成空預(yù)器冷端搪瓷脫落。聲波吹灰是利用共振原理來清除積灰,由于空預(yù)器冷端形成的NH4HSO4成液態(tài)或膏狀,其固有頻率一般不固定,聲波對不斷變化的液態(tài)物很難捕捉到共振頻率,無法徹底清除煙氣中帶有NH4HSO4的積灰。

      為了降低空預(yù)器壓差,托電利用機組檢修機會,在各臺爐空預(yù)器冷端安裝了豪頓華公司生產(chǎn)的空預(yù)器智能在線水沖洗裝置。在空預(yù)器堵灰嚴重的時候,啟動在線水沖洗裝置,在空預(yù)器冷端空間噴入高壓(額定工作壓力30MPa)、低流量(1.5t/h)、高速(200m/s)、高度霧化的水霧,高速水流強烈的沖擊及楔劈作用,將煙氣中的NH4HSO4溶解,將污垢從蓄熱元件上剝離,利用重力作用,通過排污口排走,大大緩解空預(yù)器堵灰的情況,從而降低空預(yù)器壓差,提高機組經(jīng)濟性和安全性。

      托電2號爐投運智能在線水沖洗裝置進行4.5小時左右的單側(cè)在線水沖洗后,空預(yù)器壓差平均降低1.5 kPa左右,引風機電流降低60A左右,送風機電流降低10A左右,一次風機電流降低6A左右,降低發(fā)電廠用電率約0.15%,節(jié)能效果明顯。如圖2所示。

      2.3 噴氨智能優(yōu)化控制

      SCR脫硝裝置智能優(yōu)化控制技術(shù),是通過SCR脫硝系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗及挖掘歷史數(shù)據(jù),建立優(yōu)化控制的動態(tài)模型,包括脫硝效率、氨逃逸量、噴氨量、進/出口氮氧化物濃度、供氨母管壓力及SCR進口煙氣溫度等之間的動態(tài)模型。通過修改和完善SCR脫硝系統(tǒng)相關(guān)DCS組態(tài)和接口通訊來實現(xiàn)SCR脫硝系統(tǒng)智能優(yōu)化控制。對供氨調(diào)門控制邏輯進行優(yōu)化,在保證脫硝效率及脫硝出口氮氧化物排放濃度不超標的前提下,以最合理的噴氨量波動來提高調(diào)節(jié)品質(zhì),減少氨逃逸量。

      為防止出口氮氧化物瞬間超標,可以將噴氨量按照出口氮氧化物≤80~90 mg/m3的標準進行調(diào)節(jié)和控制,留足裕量。

      通過噴氨智能優(yōu)化控制,并優(yōu)化脫硝系統(tǒng)流場布置、噴氨均勻性及NOx濃度場分布等技術(shù)措施,可以在一定程度上減少氨逃逸,減少NH4HSO4在空預(yù)器冷端的集聚,緩解空預(yù)器堵灰的現(xiàn)象。

      2.4 停運單側(cè)引/送風機,緩解空預(yù)器堵灰

      根據(jù)煙氣中NH4HSO4的生成特點,煙氣溫度207℃以上時,NH4HSO4呈固態(tài)。因此,可以通過短期停運送/引風機/一次風機、升高排煙溫度的辦法,將NH4HSO4從液態(tài)變?yōu)楣虘B(tài),脫落在飛灰中,將其除去。

      為了降低空預(yù)器壓差,托電先后三次利用后夜班負荷低谷階段,停運單側(cè)送風機/引風機一次風機,將排煙溫度提升至207℃以上,成功地將空預(yù)器壓差降低0.3 kPa左右。

      2.5 采暖期適當延長暖風器投運時間

      在環(huán)境溫度較低的冬、春季,為了減少低溫腐蝕對空預(yù)器堵灰的影響,火電廠一般采用暖風器加熱一、二次風,提高冷端綜合溫度。曾有一些電廠為了節(jié)能過早將暖風器停運。表面上,停運暖風器節(jié)約了部分蒸汽。但過早停運暖風器卻造成空預(yù)器冷端低溫腐蝕,加劇空預(yù)器堵灰,引風機電率增加,煤耗上升,經(jīng)濟性下降。

      適當延長鍋爐暖風器投運時間,犧牲了部分蒸汽,卻延緩了空預(yù)器壓差上漲的趨勢。根據(jù)日本有關(guān)學者的研究成果,暖風器出口風溫控制在30℃以上,可有效預(yù)防空預(yù)器冷端低溫腐蝕。托電近幾年延長暖風器運行時間,取得了良好的效果,平均降低空預(yù)器壓差1kPa左右。

      2.6 空預(yù)器離線水沖洗

      若機組檢修或停備時間超過5天,可以考慮對空預(yù)器蓄熱元件進行人工水沖洗。利用高壓消防水等水源對空預(yù)器熱端、冷端蓄熱元件及空預(yù)器內(nèi)部集聚的積灰進行徹底沖洗(空預(yù)器堵灰嚴重的話需要沖洗1個星期,沖洗3至5遍),沖洗后的廢水通過空預(yù)器底部排污口排走。一般情況下,若沖洗時間充足及質(zhì)量保證的話,可以使空預(yù)器壓差接近設(shè)計值,對解決空預(yù)器堵灰的效果比較明顯。

      需要注意的是,沖洗結(jié)束后,盡早啟動送、引風機對空預(yù)器進行烘干,否則機組啟動后會造成新灰粘結(jié),破壞沖洗效果。

      2.7 SCR脫硝反應(yīng)器出口煙道噴堿脫除SO3

      電站鍋爐空預(yù)器熱端蓄熱元件上積灰以浮灰為主,而冷端蓄熱元件上積灰則以粘結(jié)灰為主,特別是最下端400mm的范圍內(nèi),積灰非常嚴重,是導(dǎo)致空預(yù)器蓄熱元件阻力增加的主要因素。

      為徹底解決空預(yù)器堵灰問題,托電和大唐科研院合作聯(lián)合開發(fā)了干粉吸附劑注射技術(shù)(DSI),在托電1號爐SCR脫硝系統(tǒng)中成功實施。該技術(shù)要點是選擇合適的堿性粉狀物料如熟石灰(Ca(OH)2),通過輸送風機將堿性粉狀物料注射到脫硝反應(yīng)器出口煙道內(nèi),注射到煙氣中的堿性物料與煙氣中的SO3發(fā)生吸附、中和反應(yīng),可脫除煙氣中90%以上的SO3,抑制NH4HSO4的生成,解決空預(yù)器堵灰問題。噴堿法去除SO3的化學原理及裝置示意圖分別如式3、圖3所示。

      堿性物質(zhì)+SO3 硫酸鹽+H2O 式3

      利用堿性干燥吸附劑去除煙氣中的SO3從而降低空預(yù)器的技術(shù)是一種新興的解決SCR煙氣脫硝后空預(yù)器堵灰的辦法,在國內(nèi)屬于首創(chuàng)??筛鶕?jù)機組負荷變化定量調(diào)整吸附劑用量,減少、抑制電站鍋爐SCR脫硝反應(yīng)器后煙氣中NH4HSO4的生成,從而抑制空預(yù)器壓差上漲的速度,降低空預(yù)器壓差。可以在一定程度上從根本上解決SCR煙氣脫硝后空預(yù)器堵灰的問題。該技術(shù)應(yīng)用后每月可降低空預(yù)器壓差約0.1 kPa。

      3 效果分析及降低空預(yù)器壓差的建議

      (1)降低入爐煤硫分和灰分是從根本上預(yù)防和解決空預(yù)器的方法,但是燃煤的成本較高。因此,火電廠要綜合考慮燃煤成本和經(jīng)濟性之間的關(guān)系。

      (2)空預(yù)器在線水沖洗裝置可以快速降低空預(yù)器壓差。但是空預(yù)器在線水沖洗裝置只能短期使用,且在機組負荷較高、煙氣量較大時、沖洗壓力達到額定壓力等條件滿足時才有效。長期使用會對空預(yù)器冷端蓄熱元件造成一定的負面影響。

      (3)噴氨優(yōu)化、適當延長暖風器投運時間等都是可以在機組運行中實施的措施,具有一定的效果。

      (4)運行中通過短期停運單側(cè)引風機/送風機/一次風機來提升排煙溫度的辦法使NH4HSO4從液態(tài)變?yōu)楣虘B(tài)除去的方法,效果只維持三天左右。缺點是提高了鍋爐排煙溫度,鍋爐效率降低,可以作為緊急處理措施。

      (5)在脫硝出口煙道噴入熟石灰等堿性干燥吸附劑去除煙氣中SO3的技術(shù)是一種新興的解決SCR煙氣脫硝后空預(yù)器堵灰的辦法,抑制、減緩空預(yù)器壓差上漲速度的效果良好,值得大力推廣。但需要連續(xù)運行才能發(fā)揮較好的作用,運行成本較高。

      (6)本文所述控制空預(yù)器壓差的各種技術(shù)手段不只是單獨使用,可以結(jié)合起來,發(fā)揮更好的效果。例如機組運行中,可通過優(yōu)化配煤、噴氨控制、噴堿、空預(yù)器在線水沖洗等方法綜合使用,降低空預(yù)器壓差。

      (7)火電廠應(yīng)高度重視暖風器疏水系統(tǒng)運行的可靠性對空預(yù)器堵灰的影響,根據(jù)實際情況,考慮實施暖風器疏水泵變頻改造,或如文獻3所述,將暖風器疏水倒至軸加后的第一級低加系統(tǒng)中,提高暖風器疏水系統(tǒng)運行的可靠性,減少暖風器蒸汽泄露的幾率,從而降低空預(yù)器壓差。

      (8)火電廠在進行脫硝改造時,除了空預(yù)器冷端蓄熱元件鍍搪瓷外,還應(yīng)該考慮對空預(yù)器入口煙氣流場進行優(yōu)化,加裝導(dǎo)流裝置,確保煙氣相對均勻地流經(jīng)換熱元件;還應(yīng)該加強空預(yù)器冷端漏風的治理。若漏風嚴重時,應(yīng)進行密封改造。

      4 結(jié)語

      本文針對電站鍋爐投運SCR脫硝裝置后空預(yù)器堵灰的現(xiàn)象,對常見的幾種控制空預(yù)器堵灰的技術(shù)手段進行了介紹和分析比較。限于篇幅,未囊括所有解決空預(yù)器堵灰的技術(shù),提供的比較結(jié)果有一定的局限性。文中有不足和不妥之處,歡迎批評指正。

      參考文獻:

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