胡超杰
(國網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北唐山064309)
大壩橋梁碳化分析及處理
胡超杰
(國網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北唐山064309)
大壩橋梁混凝土碳化嚴(yán)重時,使鋼筋銹蝕、混凝土開裂、剝落、保護層遭受破壞,最終導(dǎo)致橋梁結(jié)構(gòu)破壞。通過合理的施工方案和較全面的風(fēng)險預(yù)控,有針對性地采取措施,采用噴涂改性V A E水泥砂漿涂料進行防碳化處理方法,確保壩體的安全穩(wěn)定運行。
橋梁混凝土碳化原因;分析;處理;防治措施
TV431
B
1672-5387(2017)12-0049-03
潘家口蓄能電廠下池大壩位于潘家口水利樞紐工程下游約6 km處的灤河干流上,為潘家口水利樞紐工程的二期工程,是潘家口抽水蓄能電站的配套工程,下池大壩作為抽水蓄能發(fā)電的反調(diào)節(jié)的擋水建筑物。壩頂長1 098 m,最大壩高28.8 m,壩頂高程151.5 m,大壩共分67個壩段,壩頂由交通橋、檢修橋、機架橋、啟閉機室、廠房等建筑物組成。壩前最高設(shè)計水位144.5m,死水位139.0m,總庫容3243萬m3,有效庫容為1 000萬m3,為日調(diào)節(jié)水庫。壩型為鋼筋混凝土重力壩,混凝土壩、泄洪閘為三級建筑物,下游導(dǎo)墻為四級建筑物。壩址地區(qū)地震烈度為7度,主體建筑物設(shè)防烈度采用7度。大壩左側(cè)安裝燈泡式貫流機組2臺,裝機10 MW。大壩于1984年5月開始興建,1991年4月25日開始蓄水,1993年12月底竣工。
1998年潘家口蓄能電廠(二期工程)首次大壩安全定檢,2005年潘家口蓄能電廠(二期工程)第二輪大壩安全定檢,通過現(xiàn)場目測、儀器監(jiān)測、統(tǒng)計資料綜合分析發(fā)現(xiàn)壩頂交通橋、檢修橋、機架橋T型橋梁存在三種缺陷情況:一是橋梁碳化現(xiàn)象;二是橋梁表面細(xì)小裂縫現(xiàn)象;三是兩榀橋梁的橫隔板相互錯位,連接板焊接不滿現(xiàn)象。
交通橋梁現(xiàn)場望遠(yuǎn)鏡目測檢查,檢修橋、機架橋橋梁搭設(shè)活動平臺檢查。碳化檢測采用沖擊鉆鉆直徑1.5 cm的孔,混凝土面形成一個小坑,用蘸有1%酚酞酒精溶液的棉花涂抹在孔或小坑內(nèi),測量碳化深度。
機架橋梁碳化測試4個點,深度在13~18 mm之間,平均碳化深度為14.75 mm;檢修橋梁碳化測試4個點,深度在10~23 mm之間,平均碳化深度為14.75 mm;交通橋梁碳化檢測,平均碳化深度為14 mm。
交通橋、檢修橋、機架橋橋梁每個腹板表面普遍存在細(xì)小裂縫,裂縫大多呈豎向垂直分布,從梁頂部向下延伸至梁的底部附近,大多未貫通梁的底面,裂縫長約10~30 cm左右,裂縫寬0.1 mm,裂縫最大寬度為0.3 mm;橋梁的翼板未發(fā)現(xiàn)明顯的裂縫。
交通橋主梁局部存在橫隔板相互錯位現(xiàn)象,錯位10 cm多。
壩頂交通橋梁、檢修橋梁、機架橋梁長期暴露在大氣中,遭受空氣中CO2向其內(nèi)部侵蝕擴散,使橋梁混凝土表面堿性降低,從而使混凝土逐步趨向中性化從而形成了碳化。
橋梁裂縫的根本原因是混凝土結(jié)構(gòu)物中應(yīng)力超過了混凝土自身能承受的應(yīng)力強度。橋梁表面裂縫大部分是施工期形成的,主要原因是由于溫差較大引起的,與原有材料不佳、均勻性不好、配合比不優(yōu)、水化熱溫升、自身體積變形及其熱學(xué)、力學(xué)性能達(dá)不到抗裂能力要求等原因有關(guān),從而導(dǎo)致橋梁表面裂縫出現(xiàn)。再則由于碳化,使橋梁內(nèi)部鋼筋表面原有鈍化膜破壞,在氧和水的作用下氧化銹蝕,鋼筋銹蝕后出現(xiàn)體積膨脹,橋梁混凝土中產(chǎn)生很大的膨脹應(yīng)力而把混凝土保護層脹裂,形成沿鋼筋的裂縫。
原設(shè)計T型橋梁上鋪設(shè)鋼筋混凝土,要求兩榀梁的橫隔板間填滿水泥砂漿,并再加焊接連接鋼板使五榀梁連成一體,由于施工原因,相鄰T型梁橫隔板前后錯位、上下錯位,連接鋼板與預(yù)埋件的焊接質(zhì)量較差,存在少焊、缺焊等情況,同時橫隔板間縫隙未按要求進行水泥砂漿填縫,使橫隔板間的連接變得更薄弱,降低了結(jié)構(gòu)的剛度,消弱了橋體的抗振性能。
首先做好橋梁連接板焊接工作,再做橋梁表面基層處理工作。
將橋梁表面因施工原因造成的混凝土附著物、鋼筋頭、模板徹底清理干凈。采用角向磨光機加裝切割片把橋梁外露鋼筋頭割掉,打磨平整,使用手錘拆除殘留在橋梁上的模板,用高壓清洗機壓力為8.0 MPa的高壓水槍沖洗橋梁混凝土表面的灰塵,清洗過后表面還有殘留的灰塵,再用角向磨光機加裝鋼絲刷清理干凈,然后再次用高壓水槍清洗,直至橋梁表面清潔干凈。將所有橋梁裸露及孔洞采用S400水泥砂漿進行修補。修補方法為:先刷S400基漿,配比為:(水泥:S400=2:1);驗收合格后,涂抹S400水泥砂漿,其配比為:(水泥:細(xì)沙:S400=1:2:0.22),加適量的水(以適合現(xiàn)場刮平為宜);對橋梁表面的蜂窩、麻面用108水泥膠泥刮平,其配比為:(水泥:108膠=25:5~8)。
VAE乳液是醋酸乙烯-乙烯共聚乳液的簡稱,VAE水泥砂漿是一種新型的柔性防碳化材料,它能夠有效控制新老混凝土、砂漿的界面粘接,提高砂漿的滲透性、耐磨性、粘結(jié)性、抗凍性、耐化學(xué)藥性;VAE水泥砂漿操作簡便,VAE乳液與水泥砂漿一起攪拌,一樣操作,施工不需增加工序,也不需要增加任何設(shè)備;VAE水泥砂漿環(huán)保、無毒、無味,屬于綠色環(huán)保建材。
對已經(jīng)清洗、修補找平的橋梁混凝土表面,經(jīng)廠三級驗收合格后,再進行VAE水泥砂漿碳化噴涂工作。用噴涂機噴涂防碳化涂層,噴涂前混凝土表面應(yīng)風(fēng)干。防碳化涂層共均勻噴涂4遍,每一道涂層表面風(fēng)干經(jīng)驗收合格后,方可噴涂下一層,改性VAE防碳化水泥漿配比(重量比)為:第一道(水:VAE改性乳液:超細(xì)水泥:126添加劑=1:2.0:0.8:0.004);第二道(水:VAE改性乳液:超細(xì)水泥:126添加劑=1:1.4:1.0:0.0028);第三道(水:VAE改性乳液:超細(xì)水泥:126添加劑=1:1.4:1.0:0.0028);第四道(水:VAE改性乳液:超細(xì)水泥:126添加劑=1:1.4:1.0:0.0028)。所噴涂料黑水泥與白水泥比例為:第一道(1:1),第二道(2:3),第三道(1:4),第四道(1:4),以保證噴涂完后表面顏色接近原混泥土顏色。在噴涂中,用水量可適當(dāng)調(diào)整以能夠正常噴涂及噴涂后不起皮,不鼓包為宜。
噴涂施工采用人工涂刷,為保證質(zhì)量,需采用VAE凈漿打底和罩面。在原橋梁混凝土表面,采用高壓水沖洗干凈,待表面呈潮濕狀無積水時,涂刷一層VAE防碳化水泥漿,施工終凝驗收合格后(一般4~6 h),即要進行短期噴水霧養(yǎng)護,霧狀養(yǎng)護至少3 d,然后改用壓力水養(yǎng)護,養(yǎng)護時間至少7 d。
施工中修補材料只能同一個方向刮抹,當(dāng)手觸涂層不粘手時再進行下一層施工,要求刮抹層平整,無砂眼,無起鼓,無開裂,刮抹完成后立即進行噴水濕養(yǎng)護。其次待橋梁混凝土面修補平整完成硬化后即可進行面層VAE材料涂刷,施工時首先涂刷陰陽角等部位,然后進行大面涂刷,大面涂刷可采用滾刷、滾涂。第二遍涂刷與第一遍的涂刷方向呈“十”字交叉的垂直方向施工,在涂料使用過程中不得隨意加水,要少配快用,拌和好的漿料必須在25 min內(nèi)用完,第一遍涂層完成后須間隔24 h才能進行第二遍涂刷。
施工中存在橋梁基層孔洞處理不平現(xiàn)象,橋梁基層裸露及孔洞采用S400水泥砂漿進行修補,表面平整處理完畢后,技術(shù)人員應(yīng)進行平整度檢測。原施工方案平整度要求數(shù)據(jù)不具體,現(xiàn)場施工、管理人員平整度鋼板米尺檢測不到位,橋梁基層存在不平度,造成窩工、返工現(xiàn)象,同時影響橋梁表層美觀。
實際施工中存在橋梁基層鋼筋頭處理不到位現(xiàn)象,橋梁基層外露鋼筋頭采用角向磨光機加裝切割片割掉,鋼筋頭切割應(yīng)略微凹進橋梁基層表面,然后打磨填平,否則鋼筋頭切割后略微凸出橋梁基層表面,打磨后,現(xiàn)場檢查沒發(fā)現(xiàn),涂蓋VAE防碳化水泥漿后,橋梁表面凸起,影響橋梁表層美觀。
橋梁表層VAE防碳化水泥漿第四道配比,用以保證噴涂完后表面顏色接近原混凝土顏色,水泥漿配比施工人員應(yīng)固定,計量上秤,反復(fù)配比、對比顏色,采用表面顏色接近原混凝土顏色。否則會出現(xiàn)橋梁表面VAE防碳化水泥漿色差現(xiàn)象,影響橋梁表層美觀。
橋梁碳化施工中每一道工序質(zhì)量把關(guān)都非常重要,上一道工序為下一道工序做鋪墊作用,工序之間環(huán)環(huán)相扣。橋梁碳化施工中,加強施工過程控制,管理人員現(xiàn)場管理做到“眼到、手到、嘴到、心到”;強化施工現(xiàn)場控制,施工人員施工面做到“面到、線到、點到”;施工完成后做到工完、料凈、場地清。
橋梁碳化是影響橋梁結(jié)構(gòu)耐久性的主要原因之一,對橋梁結(jié)構(gòu)進行防碳化處理對提高橋梁結(jié)構(gòu)耐久性具有重要意義。潘家口下池大壩橋梁碳化處理露天作業(yè),工期長,高空作業(yè)安全風(fēng)險系數(shù)大。橋梁碳化采用VAE防碳化水泥漿封閉處理后,效果顯著,橋梁碳化現(xiàn)象得到有效控制,為水工建筑物的安全穩(wěn)定運行奠定了基礎(chǔ)。
[1]喬生祥.水工混凝土缺陷檢測和處理[M].北京:中國水利水電出版社,1999.
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.12.019
2017-11-01
胡超杰(1988-),男,助理工程師,從事抽水蓄能電廠水工工作。