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      汽輪機(jī)高調(diào)門振蕩原因分析及處理

      2017-04-20 22:28:11韓慶祝丁建學(xué)
      科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2016年34期
      關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)

      韓慶祝+丁建學(xué)

      摘 要:汽輪機(jī)高壓調(diào)門振蕩威脅機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性和安全性,而造成調(diào)門振蕩的原因很多,該文對機(jī)組順閥運(yùn)行方式下調(diào)門振蕩原因的分析及處理,徹底解決了調(diào)門振蕩故障。整個(gè)分析論證過程,理論與實(shí)踐相結(jié)合,逐一排除可能引起調(diào)門的震蕩的因素,為判斷分析同類故障提供借鑒,有助于快速判斷此類故障原因,制訂預(yù)防措施,保障機(jī)組安全。

      關(guān)鍵詞:汽輪機(jī) 高調(diào)門 振蕩

      中圖分類號(hào):TK267 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2016)12(a)-0072-02

      汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠C300\235-16.7\0.35\537\537型單軸、高中壓合缸、亞臨界、一次中間再熱、兩缸兩排汽、采暖用可調(diào)整抽汽凝汽式汽輪機(jī)。高壓進(jìn)汽由兩個(gè)高壓主汽門MSR、MSL及4個(gè)高壓調(diào)速汽門(GV1-GV4)組成,進(jìn)汽方式為全周進(jìn)汽或部分進(jìn)汽兩種方式。中壓進(jìn)汽部分由2個(gè)中壓聯(lián)合汽閥調(diào)速汽門組成,進(jìn)汽方式為全周進(jìn)汽。DEH(數(shù)字電流調(diào)節(jié))控制系統(tǒng)為ABB INFO-90系統(tǒng),高壓進(jìn)汽設(shè)有單閥(全周進(jìn)汽)和順閥(部分進(jìn)汽)兩種運(yùn)行方式。順閥時(shí)GV1、GV2同時(shí)優(yōu)先開,GV3次之,GV4最后。

      1 實(shí)例情況

      該機(jī)組投產(chǎn)后不久,順閥方式運(yùn)行時(shí),在綜合閥位指令為68%、87%附近經(jīng)常出現(xiàn)調(diào)門經(jīng)常性振蕩現(xiàn)象,嚴(yán)重威脅機(jī)組安全運(yùn)行,遠(yuǎn)離該兩點(diǎn),控制恢復(fù)正常。針對調(diào)門振蕩情況進(jìn)行綜合分析,發(fā)現(xiàn)68%、87%指令為順閥運(yùn)行時(shí)GV3和GV4調(diào)門剛開啟位置。經(jīng)過對歷史數(shù)據(jù)的分析,整理及在線的檢查試驗(yàn),最終判斷結(jié)論為,汽輪機(jī)實(shí)際進(jìn)汽流量在上、下級調(diào)門重疊處偏離設(shè)計(jì)值過大,造成上、下級閥門疊加后局部理論流量與實(shí)際進(jìn)汽流量遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離,實(shí)際功率突變與目標(biāo)負(fù)荷偏差過大,造成過調(diào)。由于功率閉環(huán),調(diào)節(jié)器頻繁動(dòng)作,造成調(diào)節(jié)回路經(jīng)常發(fā)散振蕩,功率、汽壓、調(diào)門產(chǎn)生亦隨之程發(fā)散性振蕩。為此,我們通過修正高調(diào)門流量特性曲線,改變了上下級調(diào)門的重疊度,并在機(jī)組大修停機(jī)期間實(shí)施,啟機(jī)后恢復(fù)正常1。

      但機(jī)組在順閥方式下,綜合閥位指令70%附近位置,再次出現(xiàn)了功率、閥位、綜合閥位指令發(fā)散振蕩現(xiàn)象。調(diào)門、功率、綜合閥位指令幾乎同時(shí)振蕩,功率振蕩幅度達(dá)14 MW,閥位的振蕩幅度也達(dá)19%。

      2 分析及處理過程

      機(jī)組當(dāng)時(shí)在AGC方式下順閥運(yùn)行,在汽機(jī)主控指令70.7%附近時(shí),1、2、3號(hào)調(diào)門出現(xiàn)振蕩現(xiàn)象。汽機(jī)指令70%附近為3號(hào)調(diào)門將要開啟位置。通過機(jī)組歷史曲線檢查,大修后高調(diào)門一直沒出現(xiàn)過類似以前波動(dòng)情況,此次是大修啟機(jī)以來首次波動(dòng)。

      2.1 原因分析

      通過不斷地跟蹤與分析,發(fā)現(xiàn)起初每次波動(dòng)時(shí)的總閥位指令總在70%附近,位置比較固定,可以排除液壓方面、線路方面的原因,初步判斷可能的原因還是流量特性曲線問題,只是導(dǎo)致流量特性曲線的原因可能和原來有所區(qū)別2。初步懷疑3號(hào)調(diào)門零點(diǎn)發(fā)生飄移或機(jī)械連接松動(dòng),使上、下級閥門交替處流量特性發(fā)生偏離。為了排除3號(hào)調(diào)門的影響,將3號(hào)調(diào)門的開啟位置由總閥位指令70%推遲到74%位置。觀察發(fā)現(xiàn),當(dāng)再次波動(dòng)時(shí),在總閥位指令71%附近,而此時(shí)3號(hào)調(diào)門沒有參與調(diào)節(jié)時(shí),調(diào)門仍然出現(xiàn)振蕩,因此,排除了3號(hào)調(diào)門的影響。

      通過對這段時(shí)間內(nèi)的歷史曲線分析,初步判斷認(rèn)為1、2號(hào)調(diào)門其中的一個(gè)或兩個(gè)存在空行程,可能某個(gè)連接處松動(dòng),導(dǎo)致調(diào)門開、關(guān)滯后,調(diào)節(jié)滯后,造成負(fù)荷反饋滯后,產(chǎn)生過、欠調(diào),由于功率閉環(huán),導(dǎo)致調(diào)門振蕩。為此,我們決定對1、2號(hào)調(diào)門進(jìn)行關(guān)閉試驗(yàn)。

      2.2 試驗(yàn)方案與措施

      機(jī)組退出AGC,投入CCS方,維持負(fù)荷在180~210 MW,保持順序閥運(yùn)行。

      運(yùn)行人員維持機(jī)前壓力恒定,注意監(jiān)視TSI相關(guān)參數(shù)變化情況。

      在組態(tài)中首先強(qiáng)制關(guān)閉CV1,按0.5%遞減,預(yù)計(jì)關(guān)至40%位置,觀察閥門反饋及負(fù)荷等參數(shù)的變化,做好參數(shù)的記錄;再反向打開CV1開度,按0.5%遞增,直至當(dāng)前指令對應(yīng)位置,同樣觀察記錄負(fù)荷變化情況,以同樣方式進(jìn)行CV2試驗(yàn)。

      2.3 試驗(yàn)結(jié)論

      試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),CV1從100%關(guān)至72.6%時(shí),負(fù)荷從183 MW降至166 MW,為保證機(jī)組安全,停止關(guān)閉CV1,恢復(fù)CV1到正常開度。在CV1開關(guān)過程中,出現(xiàn)2次閥門開度變化較小而機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)較大的異?,F(xiàn)象,一次是關(guān)門過程中閥門開度76%時(shí),開度遞減0.5%,負(fù)荷降低5 MW,另一次是開門過程中在閥門開度86.4%位置,開度遞增0.5%,負(fù)荷增加2 MW。CV2從100%關(guān)至40%,負(fù)荷從180 MW降至174 MW,整個(gè)過程除再熱器減水造成負(fù)荷變動(dòng)外,負(fù)荷變化平穩(wěn),未發(fā)現(xiàn)明顯的負(fù)荷波動(dòng)現(xiàn)象,整個(gè)試驗(yàn)過程對負(fù)荷的影響較小。

      根據(jù)上述試驗(yàn)過程,初步判斷CV1調(diào)門故障,一是CV1存在框量(鏈接下存在松動(dòng)等),造成負(fù)荷突變。二是CV1閥芯在下降,而且在加劇,即顯示70%閥門開度,實(shí)際開度可能在30%左右,所以,造成大閥區(qū)域調(diào)節(jié)作用過強(qiáng)。而且,同類型機(jī)組出現(xiàn)過類似閥芯退出問題3。

      3 檢查結(jié)果

      機(jī)組停機(jī)檢修時(shí),對調(diào)門解體發(fā)現(xiàn)CV1高壓調(diào)門的十字頭比CV3壓調(diào)門的十字頭高出45 mm,而高壓調(diào)門的全行程才為(49±2) mm,十字頭與門桿只有2~3扣的聯(lián)接。通過測量計(jì)算與3號(hào)高壓調(diào)門的行程對比確定和修前一致。

      進(jìn)一步解體檢查發(fā)現(xiàn),止動(dòng)板與十字頭并沒有脫落連接較好,但止動(dòng)板與高壓調(diào)節(jié)閥桿配合處磨損較為嚴(yán)重,已經(jīng)磨圓,止動(dòng)板已失去作用,使閥芯在高速汽流的沖擊下,逐漸退出提升螺母。

      3.1 造成閥桿退出原因

      一是在高壓閥內(nèi)的高速汽流擾動(dòng)力的作用下,如果止動(dòng)板與高壓調(diào)節(jié)閥桿配合間隙控制不到位會(huì)造成止動(dòng)失效,閥桿退出提升螺母,在機(jī)組快關(guān)時(shí),使閥桿螺紋或提升螺母螺紋損壞。

      二是止動(dòng)板與高壓調(diào)節(jié)閥桿配合面積偏小,造成止動(dòng)失效。

      三是裝配時(shí)閥桿與十字頭的緊固力矩不夠造成配合松動(dòng)。

      對另個(gè)3個(gè)調(diào)門進(jìn)行檢查,高壓調(diào)門的止動(dòng)板與閥桿的配合間隙≤0.05 mm,沒有磨損的跡象,閥桿行程在76~77 mm范圍內(nèi)與大修修后記錄吻合。

      3.2 解決措施

      一是在復(fù)裝時(shí),保證止動(dòng)板與高壓調(diào)節(jié)閥桿間隙控制在0.02~0.05 mm。

      二是適當(dāng)增加止動(dòng)板與調(diào)節(jié)閥桿接觸面的寬度,比原來的止動(dòng)板加厚8~10 mm。

      三是將門桿與十字頭的緊固力矩保證,力矩為4 500~4 800 N·m(450~480 kgf·m)。

      4 結(jié)語

      通過調(diào)門振蕩的跟蹤分析處理,深入分析了造成調(diào)門振蕩的影響因素,為判斷同類型故障提供了理論依據(jù),為處理此類事件具有一定的借鑒作用。同時(shí)發(fā)現(xiàn)調(diào)門重疊度的優(yōu)化在節(jié)能方面,還有一定的優(yōu)化空間。在保證機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,進(jìn)一步縮小順閥時(shí)調(diào)門的重疊度,將會(huì)在一定負(fù)荷范圍內(nèi)大大地減小了進(jìn)汽的節(jié)流損失,從而達(dá)到節(jié)能降耗的目的。目前,為響應(yīng)國家節(jié)能降耗的嚴(yán)格要求,新建機(jī)組在調(diào)試時(shí)進(jìn)行順閥時(shí)調(diào)門流量特性試驗(yàn),確定調(diào)門的最佳重疊度,優(yōu)化調(diào)門流量特性曲線,對機(jī)組今后節(jié)能、穩(wěn)定運(yùn)行有一定的指導(dǎo)意義。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 張寶,樊印龍,顧正皓,等.大型汽輪機(jī)流量特性試驗(yàn)[J].發(fā)電設(shè)備,2012,26(2):73-76.

      [2] 王寶忠.汽輪機(jī)高壓抗燃油液壓系統(tǒng)[Z].東方汽輪機(jī)自動(dòng)控制工程有限公司,2005:1-36.

      [3] 孫俊峰,唐海寧.600MW汽車調(diào)門晃動(dòng)原因分析及治理[J].江蘇機(jī)電工程,2008,27(2):33-36.

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