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      軸承襯套工藝改進(jìn)

      2017-04-26 00:15:11王會于云龍
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年9期
      關(guān)鍵詞:改進(jìn)變形

      王會+++于云龍

      摘 要:滑動軸承中用減磨材料制成的襯套又叫軸承襯套,軸承襯套主要代替軸的磨損,同時也具有支撐軸運轉(zhuǎn),減振,減磨損的作用。軸承襯套大量應(yīng)用于飛機(jī)的可動部分,也常用于直升飛機(jī)的旋翼主軸及飛機(jī)起落架等。本課題研究的是PWC公司的一種軸承襯套,由于該襯套要求的尺寸精度高,零件易變形,尺寸和位置度易超差。這給生產(chǎn)和交付帶來很大的困難。通過改進(jìn)數(shù)車壓緊方式,改進(jìn)夾具和刀具,優(yōu)化程序等方面對該工藝進(jìn)行優(yōu)化,保證零件合格。該方法可用于其它類似零件,具有一定的推廣性。

      關(guān)鍵詞:軸承襯套;變形;改進(jìn)

      1 立項背景

      PWC的某軸承襯套年產(chǎn)量約360件,質(zhì)量問題頻發(fā)。在2016年廢品損失16346元。主要問題有:(1)尺寸超差:厚度尺寸3.137±0.012、外圓尺寸Φ181.19±0.03、Φ184.29±0.01、內(nèi)孔尺寸Φ175.064±0.012加工中不合格。(2)刀具打刀:數(shù)銑加工斜孔Φ3.17±0.05時,鉆頭和銑刀斷在零件內(nèi)。(3)電火花工序位置度超差:電火花加工小孔Φ0.80±0.03的位置度要求Φ0.25,實際位置度高達(dá)Φ0.5。

      2 數(shù)車工序的原因分析及改進(jìn)措施

      2.1 數(shù)車130工序尺寸超差原因分析

      外圓尺寸Φ181.19±0.03和Φ184.29±0.01在130工序數(shù)車加工,如圖1所示。零件外圓的橢圓較大,造成局部超差。

      超差原因:加工時橢圓大,局部靠近下差,且鉗工去除毛刺拋光時局部超差。壓緊力過大造成零件變形,切刀加工切削力比較大,也會造成外圓變形,產(chǎn)生橢圓。

      2.2 數(shù)車130工序改進(jìn)措施

      2.2.1 減少精車壓緊力。粗車時切削力大,壓緊力不宜太少;精車時切削力小,壓緊力可適當(dāng)減少。為此在精車(N4001)前松一下壓板,重新找正零件,壓緊力比粗車減少。

      2.2.2 切刀裝夾方式改進(jìn)。原來切刀裝夾按支靠到刀盤為準(zhǔn),打表檢查發(fā)現(xiàn)刀桿跳動0.45。重新裝夾切刀,跳動≤0.1,消除底刃不平對槽底的影響。

      2.2.3 改進(jìn)切槽程序。改進(jìn)前的程序先切中間槽底,余量為0,再加工兩側(cè),余量0.02,最后精加工;改進(jìn)后,底面和側(cè)面余量調(diào)整為0.1,先加工左側(cè),最后加工右側(cè)與底部。

      2.2.4 提高主軸轉(zhuǎn)速。

      改進(jìn)前轉(zhuǎn)速為115r/min;

      改進(jìn)后轉(zhuǎn)速為250r/min。

      切削速度為原來的2.17倍,效果更好。

      2.3 數(shù)車150工序尺寸超差原因分析

      厚度3.137±0.012和內(nèi)孔Φ175.064±0.012在150工序數(shù)車加工。

      原因分析:改進(jìn)前零件的安裝采用軟爪定位固定,壓緊時三處受力,零件為三角變形。機(jī)床上測量尺寸合格,松開軟爪后對于尺寸公差±0.012,位置度要求Φ0.012,難以保證。

      2.4 數(shù)車150工序改進(jìn)措施

      2.4.1 將150工序數(shù)車分為兩道工序加工。零件外圓沒有壓緊,所以圓度最大只有0.01,最大最小值都滿足內(nèi)圓尺寸要求。為保證位置度要求,加工找正零件外圓,對稱四點跳動≤0.005,外圓與各基準(zhǔn)為130工序加工,所以能保證Φ0.012的位置度。

      新增155工序加工壓緊面,保證厚度3.137±0.012。

      2.4.2 設(shè)計制造簡易夾具。定位尺寸以Φ184.292±0.015,端面六處壓板壓緊零件。

      3 數(shù)銑工序的原因分析及改進(jìn)措施

      3.1 數(shù)銑加工打刀原因分析

      數(shù)銑加工斜孔Φ3.17±0.05時,斜孔深度為17mm,為直徑的5倍。鉆頭和銑刀斷在零件內(nèi)。

      改進(jìn)前:(1)T12刀用Φ3.0的銑刀埋平面;(2)T13刀用修磨中心鉆打中心孔;(3)T14刀用Φ2.8的合金鉆頭;(4)T15刀Φ3.1鏜刀鏜孔;(5)T17刀用Φ3.17銑刀埋孔。

      打刀原因:刀具不合適,鉆頭2.8,鏜刀3.1,鏜刀余量0.3,鐵屑較多且不易排除。加工深度不合理,原程序中鉆頭、鏜刀、埋鉆深度為同一尺寸,加工到底部時切削力突然增大。加工參數(shù)不合理,轉(zhuǎn)速1000r/min,進(jìn)刀20mm/min,線速度僅為9.4mm/min。

      3.2 數(shù)銑加工改進(jìn)措施

      3.2.1 改進(jìn)數(shù)銑刀具。鉆頭由Φ2.8更改為Φ3.0合金鉆頭。鏜刀余量減少0.2,遇到鐵屑排不出,也不至于打刀。中心鉆刃部直徑為5.0mm,需要修磨至Φ3.0才能不干涉,給生產(chǎn)準(zhǔn)備帶來不便。將中心鉆調(diào)整為Φ2.0,不需修磨。

      3.2.2 調(diào)整加工深度。將鉆頭鉆深加大0.07,鏜刀鉆深加大0.02,銑刀埋孔深度不變。改進(jìn)后刀具與孔底有0.05-0.07的間隙,不會產(chǎn)生突然增大的切削力。

      3.2.3 優(yōu)化加工參數(shù)。Φ3的合金銑刀轉(zhuǎn)速由600r/min提高到2100r/min。進(jìn)給f由5mm/min提高到15mm/min;Φ3的合金鉆頭1000r/min提高到2200r/min;Φ3.17的銑刀1000r/min提高到3000r/min。經(jīng)過參數(shù)優(yōu)化,刀具不打刀,提高了加工效率。

      4 電火花工序的原因分析及改進(jìn)措施

      4.1 電火花位置度超差原因分析

      電火花加工小孔Φ0.80±0.03,其位置度要求Φ0.25,位置度超差。位置度由夾具上的對刀孔保證,主要超差原因有兩點。

      (1)電火花夾具上有一個對刀孔,原來的夾具設(shè)計將對刀孔位于零件上方,將對刀孔通過一個Z形的活動支架伸出,夾具制造存在偏差,活動支架與固定底座存在間隙,對刀孔已不可能放在同一位置。(2)角向銷與夾具之間間隙太大,不能起到定角向的作用。插好角向銷后,還可以將零件轉(zhuǎn)動。電火花加工首件只能按夾具對刀孔對刀,加工出來的孔位置度不能保證。

      4.2 電火花工序改進(jìn)措施

      將夾具設(shè)計圖的對刀孔改到零件下面,固定在夾具底座上。加工時在夾具上找正固定對刀孔中心,再裝夾零件加工即可。

      角向銷與零件接觸部分由圓柱面設(shè)計為圓錐面,保證角向銷與零件誤差最小。角向銷與夾具的間隙,標(biāo)注為與夾具無間隙滑和。

      5 改進(jìn)效果

      改進(jìn)零件質(zhì)量:截止到2016年10月底,該軸承襯套累計交付167件,一次交檢合格率達(dá)到97%。各項質(zhì)量數(shù)據(jù)優(yōu)于工藝攻關(guān)立項的目標(biāo)值。

      應(yīng)用到相似零件改進(jìn):我公司所加工產(chǎn)品與該零件相似的還有很多,該改進(jìn)工藝同樣可以用到相似零件上,改進(jìn)零件質(zhì)量,減少提交QN或報廢的損失。

      參考文獻(xiàn)

      [1]劉朝儒,等.機(jī)械制圖[M].北京:高等教育出版社,2001.

      [2]劉傳紹,等.機(jī)械制造工藝學(xué)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2011.

      [3]黃靖遠(yuǎn),等.機(jī)械設(shè)計學(xué)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1999.

      [4]徐學(xué)林.互換性與測量技術(shù)基礎(chǔ)[M].長沙:湖南大學(xué)出版社,2009.

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