孫玉軍 谷同來(lái)
摘要:機(jī)車齒輪箱是轉(zhuǎn)向架驅(qū)動(dòng)單元里的主要配件,齒輪箱的使用性能和安全性能很高。文章介紹了某種和諧型交流傳動(dòng)機(jī)車齒輪箱在加工過(guò)程中分析影響一次交檢合格率的原因,通過(guò)制定合理的措施,完善加工工藝以及后續(xù)工作的驗(yàn)證,提高產(chǎn)品一次交檢合格率。
關(guān)鍵詞:和諧機(jī)車;齒輪箱;合格率;改進(jìn)措施;轉(zhuǎn)向架;驅(qū)動(dòng)單元 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):U260 文章編號(hào):1009-2374(2017)04-0031-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.04.016
機(jī)車齒輪箱是轉(zhuǎn)向架驅(qū)動(dòng)單元里的主要配件,該車型齒輪箱中設(shè)有各種油槽,將齒輪旋轉(zhuǎn)飛濺起的部分潤(rùn)滑油引流到尺側(cè)抱軸承箱軸承室和電機(jī)輸出端軸承室,以潤(rùn)滑和冷卻軸承。因此齒輪箱的使用性能和安全性能很高,產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,生產(chǎn)制造要求精度高,不易加工,加工質(zhì)量一直不穩(wěn)定,嚴(yán)重影響組裝質(zhì)量。
1 現(xiàn)狀調(diào)查
針對(duì)影響和諧機(jī)車齒輪箱一次交檢合格率的10個(gè)檢查項(xiàng)點(diǎn),抽查某月生產(chǎn)的60件產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤檢查,并對(duì)其合格情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),其加工一次交檢合格率僅為70.67%。上、下箱體錯(cuò)箱尺寸超差73.86%,是影響HXD2齒輪箱加工一次交檢合格率的主要問(wèn)題。
2 原因分析
運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面尋找由于上、下箱體錯(cuò)箱尺寸超差造成的齒輪箱質(zhì)量不合格的原因,并繪制出因果分析圖(見(jiàn)圖1),從因果分析圖中收集所有末端因素進(jìn)行原因分析。
2.1 培訓(xùn)效果未達(dá)到要求
做為生產(chǎn)一線單位,查閱關(guān)鍵工序——銑鏜工序操作人員的教育培訓(xùn)檔案,對(duì)操作工熟悉、掌握工藝規(guī)程和工藝文件程度進(jìn)行了打分評(píng)定。
檢查結(jié)果:已對(duì)員工進(jìn)行了培訓(xùn),并進(jìn)行了考試,技術(shù)理論平均83.4分,質(zhì)量知識(shí)平均85.6分,實(shí)際操作平均89.7分,操作工對(duì)工藝規(guī)程、工藝文件掌握良好。符合要求。
2.2 機(jī)床設(shè)備使用頻率高
由于車間每月的生產(chǎn)任務(wù)十分繁忙,相對(duì)于機(jī)床設(shè)備的使用頻率高,工作負(fù)荷大。有時(shí)為保證生產(chǎn)進(jìn)度,每天機(jī)床的使用時(shí)間在20個(gè)小時(shí)以上,所以對(duì)(MCX1000)型臥式加工中心進(jìn)行了設(shè)備精度檢驗(yàn),對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)精度誤差進(jìn)行檢測(cè),并對(duì)檢測(cè)的實(shí)際情況進(jìn)行了記錄。
檢查結(jié)果:人員按照保養(yǎng)手冊(cè)保養(yǎng);(MCX1000)型臥式加工中心運(yùn)轉(zhuǎn)精度誤差<0.01mm。符合要求。
2.3 上、下箱合箱任意匹配
小組成員仔細(xì)研究了HXD2齒輪箱機(jī)械加工的工藝規(guī)程,齒輪箱加工的精度要求比較高,上、下箱合箱不能任意匹配。
檢查結(jié)果:通過(guò)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品10件產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)表1),任意匹配的合格率僅為30%,因此現(xiàn)有工藝不能滿足加工質(zhì)量要求。不符合要求。
2.4 箱體空腔夾緊易變形
齒輪箱內(nèi)部為空腔,在緊固箱體時(shí)會(huì)發(fā)生一定的變形,當(dāng)加工完成后變形力消失,但是在精加工前我們使用50N·m的扭力扳手重新緊固,消除了箱體變形對(duì)加工質(zhì)量的影響。
檢查結(jié)果:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查加工前后上、下箱體錯(cuò)箱尺寸的對(duì)比數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)表2),尺寸未發(fā)生變化,現(xiàn)有工藝規(guī)程滿足加工質(zhì)量要求。符合要求。
2.5 未掌握工裝使用方法
齒輪箱從毛坯到成品經(jīng)歷7道工序,7種專用工裝,其設(shè)計(jì)理念比較先進(jìn)、合理。但是操作者對(duì)于工裝的使用原理未理解,使用不當(dāng),嚴(yán)重影響到產(chǎn)品的質(zhì)量。
檢查結(jié)果:通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)10個(gè)上箱產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤調(diào)查,合箱后產(chǎn)品不合格率達(dá)50%?,F(xiàn)有工裝使用方法不能滿足加工質(zhì)量要求。不符合要求。
2.6 切削余量不均勻
由于齒輪箱所有加工工序都在數(shù)控加工中心進(jìn)行加工,每把刀具和每段程序都是固定值,刀與刀的切屑留量均勻,不發(fā)生顫刀現(xiàn)象,理論上不存在切削余量不均勻的情況。
檢查結(jié)果:加工比較平穩(wěn),粗糙度達(dá)到圖紙要求。符合要求。
2.7 照明燈少,亮度低
由于工序繁忙,部分產(chǎn)品要在夜班進(jìn)行加工,小組成員就現(xiàn)場(chǎng)照明光線弱的問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,跟蹤了一周的夜班生產(chǎn),記錄了廠房頂燈每排應(yīng)有盞數(shù),實(shí)際盞數(shù)及燈下目視效果。
檢查結(jié)果:現(xiàn)場(chǎng)照明能清楚分辨操作盤(pán)及量具的刻度和讀數(shù)。符合要求。
2.8 非恒溫廠房
由于生產(chǎn)廠房的原有設(shè)計(jì)不是恒溫廠房,是不可抗拒的環(huán)境因素。
通過(guò)以上分析,確定了影響和諧機(jī)車齒輪箱上、下箱體錯(cuò)箱尺寸超差的主要因素是:(1)未掌握工裝使用方法;(2)上、下箱合箱任意匹配。
3 采取措施
措施一:從7套齒輪箱加工工裝的設(shè)計(jì)和使用進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查和分析,反復(fù)試驗(yàn),一致認(rèn)為工裝的使用方法存在問(wèn)題,因?yàn)辇X輪箱毛坯并不是理想狀態(tài),與圖紙存在一定差距。為了保證成品箱體外觀質(zhì)量達(dá)到圖紙要求,對(duì)工序流程進(jìn)行了整改,增加了上、下箱加工一工序的內(nèi)擋外形同時(shí)找正的要求,解決了錯(cuò)箱的問(wèn)題。技術(shù)管理人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤服務(wù),嚴(yán)格按工藝要求
加工。
措施二:根據(jù)圖紙的要求,齒輪箱合箱的錯(cuò)牙程度不得超過(guò)2mm,如果超出標(biāo)準(zhǔn)不僅影響外觀質(zhì)量,而且容易發(fā)生齒輪和箱體摩擦。大家到現(xiàn)場(chǎng)和工藝規(guī)程仔細(xì)研究,詳細(xì)調(diào)查,查看操作者的操作過(guò)程,反復(fù)推敲論證一致認(rèn)為工藝方法存在不足。問(wèn)題出現(xiàn)在合箱工序,為了保證箱體外觀質(zhì)量達(dá)到圖紙要求,小組成員對(duì)合箱工藝要求進(jìn)行了補(bǔ)充:上、下箱合箱時(shí)不能任意配對(duì),上、下箱進(jìn)行配箱時(shí),要求兩箱的止口高度差不大于2mm。技術(shù)管理人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤服務(wù),嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行合箱。
4 實(shí)施效果
按照以上措施整改后,抽查接下來(lái)1個(gè)月生產(chǎn)的60件產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤檢查,并對(duì)其合格情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),其加工一次交檢合格率僅為92.5%,如表3:
從調(diào)查表可以看出,上、下箱體錯(cuò)箱尺寸超差已由原來(lái)的73.86%下降到現(xiàn)在的11.1%,已不再是造成齒輪箱不合格的主要因素,主次因素已經(jīng)轉(zhuǎn)化,達(dá)到了預(yù)期的目的。
5 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)對(duì)齒輪箱加工工藝的改進(jìn),不僅提高了一次交檢合格率,而且節(jié)約了大量的返修成本,同時(shí)保證了產(chǎn)品質(zhì)量,為機(jī)車的行車安全奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
參考文獻(xiàn)
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(責(zé)任編輯:黃銀芳)