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      合成氨循環(huán)系統(tǒng)中甲烷含量低的原因分析

      2017-05-12 09:36:13張宏偉山西省中煤平朔爆破器材有限責(zé)任公司
      化工管理 2017年13期
      關(guān)鍵詞:合成氨脫碳氮?dú)?/a>

      張宏偉(山西省中煤平朔爆破器材有限責(zé)任公司)

      合成氨循環(huán)系統(tǒng)中甲烷含量低的原因分析

      張宏偉(山西省中煤平朔爆破器材有限責(zé)任公司)

      為了探究平安化肥有限責(zé)任公司三期工程合成氨系統(tǒng)甲烷集聚不高的原因,分析前工段凈化氣體的過程,通過理論及實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析研究脫碳工段的工藝過程,以達(dá)到節(jié)能降耗,穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的目的。

      循環(huán)系統(tǒng);甲烷不起;脫碳排放;控制指標(biāo);高產(chǎn)高效

      0 引言

      合成氨循環(huán)系統(tǒng)甲烷含量控制的好壞,直接影響合成的氨產(chǎn)率及生產(chǎn)工藝的平穩(wěn)運(yùn)行,因此控制甲烷的含量是合成操作的關(guān)鍵,傳統(tǒng)的合成氨工藝要把甲烷的含量控制在10%——20%之間,而平安化肥有限責(zé)任公司三期工程的合成氨循環(huán)系統(tǒng)中甲烷含量很低,幾乎為零,就其原因作下列分析,以達(dá)到節(jié)能降耗,高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的目的。

      1 甲烷的產(chǎn)生與脫除

      合成氨循環(huán)系統(tǒng)甲烷集聚不高的原因是由于PSA—CO2/ R脫碳過程中,在脫去原料氣中二氧化碳的同時(shí)也把甲烷給脫除了, 導(dǎo)致原料氣中不會(huì)夾帶甲烷進(jìn)入合成系統(tǒng)。因此,合成循環(huán)系統(tǒng)就不會(huì)集聚甲烷。要達(dá)到節(jié)能降耗這一目的,必須嚴(yán)格控制脫碳工藝指標(biāo),使原料氣充分利用,減少不必要的排放,以達(dá)到高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的目的。

      合成氨生產(chǎn)過程中,制氣階段由于煤質(zhì)及操作條件(如爐溫)的影響,工藝指標(biāo)控制不理想時(shí),會(huì)產(chǎn)生1%左右的甲烷。在傳統(tǒng)的小氮肥生產(chǎn)過程中,甲烷及少量的氬稱作惰性氣體,氬是一種結(jié)構(gòu)很穩(wěn)定的惰性氣體,含量很少很少,幾乎可以忽略不計(jì)。原料氣在凈化過程中,從脫硫、變換、碳化直到銅洗,甲烷不起任何化學(xué)反應(yīng),最后與氫氣、氮?dú)庖煌M(jìn)入合成循環(huán)系統(tǒng)中。在高溫高壓的合成塔內(nèi)甲烷也不參加反應(yīng),結(jié)果在合成循環(huán)系統(tǒng)中越積越高,由于甲烷含量的升高,整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)氫氣、氮?dú)夂烤拖鄬?duì)降低,直接影響到合成氨產(chǎn)率,甚至于影響合成反應(yīng)的正常進(jìn)行,最后被迫放空。平安化肥有限責(zé)任公司三期工程為年產(chǎn)50000噸多孔硝酸銨生產(chǎn)線。近年來,將原來小氮肥的碳化(氨水吸收二氧化碳生成碳氨)脫碳改為變壓吸咐脫碳,而變壓吸咐脫碳是合成系統(tǒng)中甲烷含量不增高的根本原因。

      下面用科學(xué)數(shù)據(jù)和平安化肥有限責(zé)任公司三期的脫碳分析室的化驗(yàn)數(shù)據(jù)兩種方法作具體討論。

      2 根據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)脫碳系統(tǒng)作具體分析

      由表1-1可以看出,用活性炭作吸附劑常壓20℃時(shí)CH4/ CO2分離系數(shù)是2.00,CO/CH4的分離系數(shù)是2.07,N2/CH4的分離系數(shù)是2.84,H2/CH4的分離系數(shù)是6.97,說明原料氣通過活性炭變壓吸附時(shí),對(duì)甲烷的吸附僅次于二氧化碳,且優(yōu)先于一氧化碳和氮?dú)?,遠(yuǎn)大于對(duì)氫氣的吸附。再由表1-2可以看出,用5A0分子篩、絲光沸石或13X分子篩作吸附劑時(shí)對(duì)甲烷、一氧化碳、氮?dú)馊N組分的分離系數(shù)在1.18-1.79之間,說明這三種吸附劑對(duì)這三種組分的吸附能力差不多;用5A0分子篩、絲光沸石或13X分子篩作吸附劑時(shí)CO/CO2的分離系數(shù)分別是3.15、2.23、4.70說明這三種吸附劑對(duì)二氧化碳的吸附大于一氧化碳的吸附。(表1)

      由表1可見,變壓吸附脫二氧化碳時(shí),當(dāng)用活性炭作吸附劑時(shí),不可避免地把原料氣中的甲烷也脫去了。平安化肥有限責(zé)任公司三期工程的變壓吸附脫碳所用的吸附劑正是活性炭,所以從理論分析可知:脫碳工段已經(jīng)把甲烷脫去了。(表2)

      表1 常見組分對(duì)各種吸附劑的分離系數(shù)(常壓20℃)

      表2 PSA—CO2/R的設(shè)計(jì)能力與實(shí)際運(yùn)行指標(biāo)比較

      3 對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析研究

      從表2可以得出,脫碳后凈化氣占原料氣的比例:設(shè)計(jì)為12200/18060=67.55%,而實(shí)際為10121/17711=57.14%,實(shí)際比設(shè)計(jì)少67.55%-57.14%=10.41%,也就是說實(shí)際上多脫除了10.41%的氣體。從表2的數(shù)據(jù)看原料氣中氮?dú)?、二氧化碳、一氧化碳、甲烷及硫化氫的組成含量都在設(shè)計(jì)指標(biāo)范圍內(nèi)只有氫氣比設(shè)計(jì)指標(biāo)稍高一點(diǎn),在凈化氣中氮?dú)狻⒍趸?、一氧化碳都在設(shè)計(jì)控制指標(biāo)內(nèi),硫化氫是超標(biāo)的,氫氣還是稍高于設(shè)計(jì)指標(biāo),只有甲烷在凈化氣中沒有查到。由此可見,二氧化碳幾乎全部被吸附了,硫化氫還沒有全部吸附,多吸附的10.41%的氣體就只有甲烷、氮?dú)夂蜌錃饬?。由表2的分析數(shù)據(jù)可見甲烷已經(jīng)被徹底吸附干凈。

      由表2還可知,原料氣的回收率氫氣比設(shè)計(jì)低98.5%-81.32%=17.22%,氮?dú)獗仍O(shè)計(jì)低90%-72.18%=17.82%,由此可知?dú)怏w的利用率要比設(shè)計(jì)利用率低約17%—18%。因此在脫碳過程中對(duì)原料氣中的有用組分也有一定的損失。只有控制好二氧化碳的工藝指標(biāo)才能科學(xué)地、合理地利用好原料氣中的有用組分。這樣銅洗(精煉)工段雖然會(huì)增加一定的工作量,但對(duì)高產(chǎn)、高效是有益的。

      4 結(jié)語(yǔ)

      由上面的分析可知:在PSA—CO2/R脫碳過程中,脫去二氧化碳的同時(shí)把原料氣中的甲烷也全部脫去了,部分的氮?dú)夂蜌錃庖矔?huì)脫去,所以在合成循環(huán)系統(tǒng)中就不會(huì)積累太多的甲烷。為此,在PSA—CO2/R脫碳過程中,二氧化碳控制工藝指標(biāo)合格的情況下,應(yīng)盡量減少排放氣的量,減少氮?dú)夂蜌錃獾呐欧?,有利于充分利用氮?dú)夂蜌錃狻V挥羞@樣才能減少原料氣的浪費(fèi),做到節(jié)能降耗,提高效率,增加產(chǎn)量。

      [1]劉振河.化工生產(chǎn)技術(shù)[M].北京:高等教育出版社,2007.

      [2]何潮洪,馮霄主編.化工原理第二版上冊(cè)[M].北京:科學(xué)出版社,2007.

      [3]張浩勤,陸美娟.化工原理第二版下冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.

      [4]陳五平.無機(jī)化工工藝學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1993.

      [5]陸九芳,李總成,包鐵竹[M].分離過程化學(xué),北京:清華大學(xué)出版社,1993.

      [6]劉茉娥,陳歡林.新型分離技術(shù)基礎(chǔ)[M].杭州:浙江大學(xué)出版社,1993.

      [7]燃料化學(xué)工業(yè)部化工設(shè)計(jì)院編.氮肥工業(yè)[M].北京:燃料化學(xué)工業(yè)出版社,1982.

      [8]王師祥,楊保和.小型合成氨廠生產(chǎn)工藝與操作[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1994.

      張宏偉(1966- ),男,漢族,山西朔州人,身份證號(hào)142128196603250036,大學(xué),助理工程師,研究方向,無機(jī)物工藝。

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