宋鵬飛(青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司,青海 格爾木 816000)
化肥廠合成氨儀表故障實(shí)例分析與處理
宋鵬飛(青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司,青海 格爾木 816000)
作為化工生產(chǎn)的眼睛、手和大腦,儀表系統(tǒng)的正常運(yùn)行是企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)的保證和前提,總結(jié)化肥廠合成氨儀表多年的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)驗(yàn),對儀表常見的故障進(jìn)行了分析,并提出了解決方案,望對化工儀表維修工及儀表技術(shù)人員在儀表的日常維護(hù)中有一定的借鑒作用。
化肥廠合成氨;儀表;故障分析;處理
隨著儀表自動化水平的提高及PLC、DCS和Fieldbus在化工生產(chǎn)自動化中的廣泛應(yīng)用,化工儀表越來越成為化工工藝操作與控制的核心,因此做好儀表故障的預(yù)防性和日常性維護(hù)工作,在化工生產(chǎn)中尤為重要,它直接影響到化工企業(yè)的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu),人、機(jī)、料、法、環(huán)”。依照科學(xué)性、實(shí)用性、普遍性的要求,重點(diǎn)突出,貼近生產(chǎn)實(shí)際,重點(diǎn)選擇化肥廠合成氨儀表在運(yùn)行中已發(fā)生過的兩則儀表故障實(shí)例,并一事一議。按照故障現(xiàn)象、故障原因分析判斷、故障處理所采取的措施、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及提示,進(jìn)行逐一描繪。
(第一則:第一中變爐反應(yīng)蒸汽流量輸出不斷下降)
故障發(fā)生裝置:設(shè)備編號(工位號):故障發(fā)生時(shí)間:設(shè)備點(diǎn)名稱:化肥廠合成氨車間205-FT-0203A 2016年1月9日第一中變爐205R0201A
(1)故障出現(xiàn)點(diǎn)所涉及到的工藝、工況、連鎖介紹:
第一中變爐反應(yīng)蒸汽流量指示調(diào)節(jié)205-FT-0203A,采用節(jié)流裝置(孔板)和差壓變送器測量蒸汽流量,導(dǎo)壓管配冷凝罐。(工藝介質(zhì):蒸汽,操作壓力:(工藝介質(zhì):蒸汽,操作壓力:3.6 MPa.A),操作溫度:400℃)
(2)故障出現(xiàn)的過程描述和故障原因分析診斷步驟(附原理圖及說明):
故障現(xiàn)象:蒸汽流量指示慢慢往下跌,或者說流量指示不斷地下降。
故障分析:首先檢查差壓變送器的零位是否偏低、漂移,再檢查取壓系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)差壓變送器的平衡閥有微量泄漏。
由于平衡閥有泄漏,正壓側(cè)壓力P1通過平衡閥傳遞到負(fù)壓側(cè),使負(fù)壓側(cè)壓力P2增加,造成壓降ΔP=P1-P2減小,指示偏低。因?yàn)槭俏⒘啃孤?,ΔP下降很慢,所以流量指示表現(xiàn)為慢慢下跌。如泄漏量很大,則P1=P2,ΔP=0,流量指示就為零了。另外,在孔板兩邊壓差作用下,導(dǎo)壓管內(nèi)的冷凝液會被沖走,雖然蒸汽冷凝會補(bǔ)充一些冷凝液,但速度慢,補(bǔ)償不了冷凝液被沖走的量,這樣造成正壓導(dǎo)壓管內(nèi)冷凝液慢慢地下降,流量指示也慢慢地偏低。
(3)故障的最終有效處理措施:更換平衡閥,或處理造成平衡閥泄漏的原因,流量指示即可恢復(fù)正常。
(4)故障防范措施或技改思路和方案(后續(xù)優(yōu)化方案):
開關(guān)平衡閥時(shí),要適度。
(第二則:氨壓縮機(jī)低壓缸軸瓦溫度測量點(diǎn)故障)
化肥廠合成氨車間205-TT-6344、205-TT-6345 2016年2月25日氨壓縮機(jī)205C0601 T-90WZPKT-901故障發(fā)生裝置:設(shè)備編號(工位號):故障發(fā)生時(shí)間:設(shè)備點(diǎn)名稱:該故障點(diǎn)的現(xiàn)場儀表選型參數(shù):
(1)故障出現(xiàn)點(diǎn)所涉及到的工藝、工況、連鎖介紹:
205-TT-6344、205-TT-6345是氨壓縮機(jī)低壓缸軸瓦溫度測量點(diǎn),且參與氨壓縮機(jī)的跳車連鎖。(報(bào)警值:105℃,跳車值115℃)
(2)故障出現(xiàn)的過程描述和故障原因分析診斷步驟:
故障現(xiàn)象:205-TT-6344、205-TT-6345在停機(jī)檢修完畢,機(jī)組運(yùn)行不長時(shí)間就出現(xiàn)接地、短路或斷路現(xiàn)象,從而造成氨壓縮機(jī)低壓缸軸瓦溫度不能正常監(jiān)測,且該點(diǎn)連鎖也無法投運(yùn)。
故障分析:在檢修中認(rèn)真進(jìn)行了觀察和分析,發(fā)現(xiàn)熱電阻出現(xiàn)接地、短路或 斷路的原因:由于熱電阻的引線(鎧裝,有彈性)處于氨壓縮機(jī)低壓缸潤滑油回油的上方,由于油的流動和沖刷,使熱電阻的引線和機(jī)殼不斷磨擦,結(jié)果使鎧裝層破壞,起不到保護(hù)作用,進(jìn)而造成引線的故障。
(3)故障的最終有效處理措施:
在壓縮機(jī)瓦塊回裝時(shí),一是把引線規(guī)則的固定固牢,二是把熱電阻的引線從潤滑油回油口移開,從根本上解決問題。
(4)故障防范措施或技改思路和方案(后續(xù)優(yōu)化方案):
引線的合理排布,可靠的固定。
正確分析判斷、及時(shí)處理儀表故障,不但關(guān)系到生產(chǎn)的安全和穩(wěn)定,還涉及產(chǎn)品質(zhì)量和耗能而且也反映出自動化工作人員的工作能力及業(yè)務(wù)水平。在生產(chǎn)實(shí)踐中,按照故障現(xiàn)象、故障原因分析判斷,一旦摸清了儀表故障的規(guī)律性,就能配合工藝快速準(zhǔn)確地判明故障原因,排除故障,防患與未然。
[1]王克華.過程檢測儀表.電子工業(yè)出版社,2007.
[2]左國慶.自動化儀表故障處理實(shí)例.化學(xué)工業(yè)出版社,
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[3]張德泉.儀表工識圖.化工工業(yè)出版社,2002.