殷志峰,王虔虔,韓修銘,陳廣新,楊必清,王喜佳,項明強
(1.合肥水泥研究設(shè)計院,安徽 合肥 230051;2.肇慶市金崗水泥有限公司,廣東 肇慶 526105)
金崗水泥有限公司現(xiàn)有1條2 500t/d新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線,生產(chǎn)線原有生料磨系統(tǒng)采用2套φ4.0×(10+3.5)m中卸烘干磨系統(tǒng),系統(tǒng)總產(chǎn)能265~270t/h,2套管磨系統(tǒng)總裝機功率約7 050kW。
表1 原料及配比
表2 原系統(tǒng)主機設(shè)備
表3 原生料磨系統(tǒng)改造前的運行指標(biāo)(單套系統(tǒng))
由于金崗水泥有限公司原有生料磨系統(tǒng)工藝相對落后、粉磨電耗高及生產(chǎn)維護費用高等問題,公司計劃對原料磨系統(tǒng)進行技改,并兼顧考慮避峰生產(chǎn)與系統(tǒng)連續(xù)運行保證窯系統(tǒng)穩(wěn)定的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,以達到節(jié)能降耗、降低運行成本的目的。
目前,我國預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)線生料制備工藝主要有管磨、風(fēng)掃立磨、輥壓機終粉磨以及輥壓機聯(lián)合粉磨(該工藝應(yīng)用較少)等幾種粉磨系統(tǒng),其中先進成熟的生料粉磨系統(tǒng)一是采用立式終粉磨系統(tǒng),二是輥壓機終粉磨系統(tǒng)。據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)2 500t/d預(yù)分解窯生產(chǎn)線,采用風(fēng)掃立磨制備生料的有以下幾種典型配置見表4。
表4 2 500t/d規(guī)模生產(chǎn)線立磨系統(tǒng)幾種典型配置
國內(nèi)2 500t/d規(guī)模預(yù)分解窯生產(chǎn)線,采用輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)制備生粉的幾種典型配置見表5。
表5 500t/d規(guī)模生產(chǎn)線輥壓機生料終系統(tǒng)幾種典型配置
由表4、表5中的各廠實際運行數(shù)據(jù)來看,常用的立磨和輥壓機終粉磨系統(tǒng)的對比,輥壓機終粉磨是更加節(jié)能的生料粉磨方案,相同條件下,比立磨系統(tǒng)節(jié)電效果更顯著。綜合對比,兩種生料粉磨系統(tǒng)各有優(yōu)缺點:①立磨對原料水分的適應(yīng)能力更強,但立磨對磨蝕性大的生料不太適用,會加快磨輥、磨盤的襯板磨損,維護工作量大,維修費用增高,且立磨系統(tǒng)主風(fēng)機風(fēng)量大。②輥壓機終粉磨系統(tǒng)是更加節(jié)能的生料粉磨方案,同條件下,比立磨系統(tǒng)電耗低約2~3kWh/t;另外,對磨蝕性大的原料,輥壓機可采用不同材質(zhì)結(jié)構(gòu)的輥面,其適應(yīng)性更強,一次磨損壽命可達到30 000h以上;但輥壓機系統(tǒng)對水分過高、黏性很大的原料,其適應(yīng)能力不如立磨。經(jīng)過現(xiàn)場勘查,本項目所用原料綜合水分通??煽卦冢?.0%,且原料較散,根據(jù)現(xiàn)有管磨系統(tǒng)電耗推算以及實測邦德功指數(shù)實測結(jié)果(Wi=12.84kWh/t)來看,其原料屬于中等磨蝕性的物料。綜上所述,技改采用更加節(jié)能的輥壓機終粉磨系統(tǒng)代替原有的生料球磨機系統(tǒng)最為合理。
采用輥壓機終粉磨工藝的生料系統(tǒng)流程見圖1。
圖1 輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)工藝流程圖
表6 改造后的系統(tǒng)主要設(shè)備
(1)合同要求設(shè)計指標(biāo)見表7。
在這雙鷹眸下,少年看到遠處青山蒼茫、松濤如海,更遠處,卻是枯峰險壑、赤地連綿。在那片赤色的天地間,出現(xiàn)了幾顆細小的白點,如狂風(fēng)中的沙粒,一點一點地朝著云浮山的方向飄來。
表7 合同要求設(shè)計指標(biāo)
(2)技改后系統(tǒng)實際設(shè)計指標(biāo)。
該工程正式開工2015年12月5日,于2016年5月22日正式投料,實際運行指標(biāo)見表8。
(3)系統(tǒng)運行中控操作畫面見圖2。
(4)生料磨系統(tǒng)技改前后指標(biāo)對比見表9。
表8 實際運行指標(biāo)(正式標(biāo)定結(jié)果)
表9 改造前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比
由表9可見,系統(tǒng)技改后,總裝機功率降低了約3 050kW,系統(tǒng)產(chǎn)量及各質(zhì)量指標(biāo)能滿足窯系統(tǒng)要求,粉磨系統(tǒng)電耗較原中卸磨系統(tǒng)降低了約10~11kWh/t。
(5)系統(tǒng)技改前后廢氣中SO2排放對比。
①技改前后SO2排放濃度
窯系統(tǒng)運轉(zhuǎn)、生料磨停開時,窯尾廢氣中SO2排放濃度約320mg/m3。技改前中卸烘干磨系統(tǒng)與窯系統(tǒng)一體化運行時,SO2吸收效率約40%~50%,技改后輥壓機終粉磨系統(tǒng)與窯系統(tǒng)一體化運行時,吸收效率較原管磨系統(tǒng)高了20%~40%,達到約70%~90%,輥壓機終粉磨系統(tǒng)開機后,窯尾廢氣中SO2排放濃度完全達到GB 4915-2013《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放要求。
由表10看出,窯尾煙氣作為生料烘干源時,窯磨一體運行時,管磨系統(tǒng)脫硫效率最低,袁鳳宇[1]研究發(fā)現(xiàn),立磨生料系統(tǒng)SO2吸收率可達50%~80%;Rose[2]也研究對比了生料磨開和停情況下SO2的排放濃度,數(shù)據(jù)表明立磨系統(tǒng)可以吸收61%的SO2。而金崗水泥有限公司由原生料管磨系統(tǒng)技改為輥壓機終粉磨系統(tǒng)后,實際運行相對原管磨系統(tǒng)SO2的吸收率提高了20%~40%,吸硫效率達到70%~90%。
表10 不同生料粉磨系統(tǒng)的SO2吸收率對比
②窯磨一體運行對窯廢氣脫硫機理的分析。
由上表SO2排放濃度數(shù)據(jù)可看出,生料磨的開停對窯尾廢氣中的SO2排放濃度影響非常大。因窯尾廢氣中的SO2在經(jīng)過生料磨系統(tǒng)時,生料磨中原材料中的水分蒸發(fā)到廢氣中,使廢氣中的SO2能夠與水發(fā)生反應(yīng),形成H2SO3,有利于SO2的吸收,具體主要反應(yīng)如下:
通常情況下這種反應(yīng)比較緩慢,但在輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)內(nèi),由于原料帶入的水分被蒸發(fā)而含有大量水蒸汽,窯尾廢氣具有一定的溫度,且在粉磨過程中CaCO3新表面的不斷增加,使脫硫反應(yīng)得以加速進行,從阿倫尼烏斯(Arrhenius)熱動力學(xué)方程也能證明這一點:k=A·exp(-Ea/RT)
圖2 中控操作界面
式中:k—反應(yīng)速率,常數(shù);A—前因子,常數(shù);T—熱力學(xué)溫度,K;R—摩爾氣體常量,kJ/mol·K;Ea—表觀活化能,kJ/mol。
這樣一來,SO2和CaCO3和O2結(jié)合成CaSO4或者Ca(HSO3-)2從而被固定下來,Goldmann[3]研究提出,生料磨系統(tǒng)脫除約50%的SO2,產(chǎn)物為Ca(HSO3-)2,入窯后被氧化為CaSO4。金崗水泥公司系統(tǒng)技改后,采用輥壓機終粉磨系統(tǒng),物料循環(huán)料流量大、在V選內(nèi)充分分散、大量水蒸汽環(huán)境及不斷產(chǎn)生新鮮CaCO3表面,諸多條件更有助于物料和熱煙氣中的SO2接觸更充分,反應(yīng)面積更大,反應(yīng)時間更長,導(dǎo)致SO2吸收率更高。
(6)系統(tǒng)技改后經(jīng)濟效益及環(huán)境效益。
主要經(jīng)濟效益。生料磨系統(tǒng)技改后,臺時產(chǎn)量264.9t/h(濕基),單產(chǎn)電耗較原球磨機系統(tǒng)降低了約10.0~11.0kWh/t(取均值10.5kWh/t);每天避峰生產(chǎn)5h,用電均價取0.55元/kWh);按照年產(chǎn)145萬t生料粉計算,可節(jié)約用電量約1522.5萬kWh/年,節(jié)約電費約837.4萬元/年,投資回收期約3~4年。另外,采用輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)后,窯尾廢氣的SO2吸收率均高于原球磨機系統(tǒng)20%~40%,因此,也同時降低了脫硫成本。
環(huán)境效益。生料粉磨系統(tǒng)節(jié)能技改后,窯尾廢氣中 SO2排放濃度較管磨系統(tǒng)明顯降低。另外,生料終粉磨系統(tǒng)年節(jié)約用電量約1 522.5萬kWh/年,折合標(biāo)煤約1 871.2t,同時相應(yīng)減少了發(fā)電企業(yè)的相應(yīng)污染物的排放。
其他方面的效益。①取消了窯尾增濕塔(φ8.5m×34m),重而降低了企業(yè)的維護成本;采用C1出口管道噴水降溫;降低了增濕塔的維護費用。②原有中卸烘干磨系統(tǒng)漏風(fēng)系數(shù)高,原窯尾廢氣風(fēng)機平均開度約80%~88%,系統(tǒng)技改后,由于漏風(fēng)系數(shù)大大降低,窯尾廢氣風(fēng)機平均開度降低至70%~72%左右。
輥壓機生料終粉磨系統(tǒng),充分發(fā)揮了輥壓機擠壓粉磨的技術(shù)優(yōu)勢,由于系統(tǒng)裝機功率低,噸生料粉磨電耗低,多在11~14kWh/t范圍內(nèi)。與其他幾種粉磨系統(tǒng)相比,輥壓機生料終粉磨節(jié)電幅度最大,且吸收窯尾廢氣中SO2的效率相對其他幾種粉磨系統(tǒng)較高。因此,對于已投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線中的生料管磨系統(tǒng),在進行生料系統(tǒng)節(jié)能改造時,以及新建生產(chǎn)線中的生料磨系統(tǒng),輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)應(yīng)成為首選技改工藝,應(yīng)大力推廣應(yīng)用。
目前,原料系統(tǒng)節(jié)能技改以及新建的熟料生產(chǎn)線中多數(shù)企業(yè)傾向于采用更加節(jié)電的輥壓機生料終粉磨系統(tǒng),已技改完成的山東山鋁、廣東新南華、樂昌南方、福建金銀湖、涇陽聲威、鶴壁同力等企業(yè)集團生料磨系統(tǒng)均采用此工藝系統(tǒng)。
金崗水泥有限公司生料磨系統(tǒng)節(jié)能技改后,在采用窯磨一體運行時,窯尾廢氣中的SO2吸收率高于原球磨機系統(tǒng)約20%~40%,這樣生料磨系統(tǒng)的產(chǎn)能設(shè)計配置只需既能滿足生產(chǎn),又能避開高峰時段,也不至于產(chǎn)能過大,停磨時間過長,影響到窯尾廢氣污染物達標(biāo)排放。張傳行[4]等人也提出對于生料系統(tǒng)節(jié)能改造時可以將生料磨產(chǎn)能配置的小些,較窯的產(chǎn)能富余13%~15%即可,充分發(fā)揮設(shè)備產(chǎn)能,提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率,有利于窯磨同步運行,從而有利于降低窯尾廢氣中的SO2排放濃度,也為企業(yè)降低了運行成本。
加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會是《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》的主要目標(biāo)和重點任務(wù),金崗水泥有限公司響應(yīng)國家節(jié)能減排的號召,將生料球磨系統(tǒng)技改為更加節(jié)電的輥壓機生料終粉磨系統(tǒng),技改后各項指標(biāo)均滿足原窯系統(tǒng)要求,單產(chǎn)電耗較原球磨系統(tǒng)降低約10~11kWh/t,窯磨一體運行時,窯尾廢氣中的SO2吸收率高于原球磨機系統(tǒng)約20%~40%,項目建設(shè)投資回收期短,技術(shù)經(jīng)濟效益和環(huán)境效益明顯,在當(dāng)今激烈的市場競爭環(huán)境下,輥壓機生料終系統(tǒng)是企業(yè)進行生料磨技改和新建應(yīng)大力推廣應(yīng)用的粉磨系統(tǒng)。
參考文獻:
[1]袁鳳宇.水泥生產(chǎn)的SO2排放和立磨制備生料的脫硫作用[J].中國水泥,2016(3):73-75.
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[3]Goldmann W,Kreft W,Schutte R. Cyclic phenomena of sulfur in cement kilns[J].World Cement Technology,1981(12):424-430.
[4]張傳行,馬慶余.生料磨產(chǎn)能過大配置對生產(chǎn)影響分析[J].水泥,2016(11):13-15.