苗建濤
摘 要:礦熱爐生產(chǎn)工藝中,會耗費大量的電能,而排放大量的廢氣余熱,其熱量約占系統(tǒng)總能耗量的40%左右,進一步充分利用這些中、低品位的余熱是節(jié)能降耗、減少溫室氣體排放的關鍵。
關鍵詞:礦熱爐;余熱發(fā)電;優(yōu)化設計;分析;建議
引言
寧夏昌茂祥冶煉有限公司現(xiàn)有2臺36MVA硅鐵礦熱爐,礦熱爐投產(chǎn)時并未設置余熱發(fā)電設施,北京動力源公司作為投資方,以EMC方式運作余熱發(fā)電設施工程,委托我公司進行設計。
筆者作為本工程的項目經(jīng)理及工藝專業(yè)負責人參與了本工程的設計工作。
本文介紹了寧夏工程余熱回收設施的主要配置、主機設備、工藝流程等設計內(nèi)容,并在一定基礎上對工程進行了大量的優(yōu)化及創(chuàng)新。通過實際運行情況,對設計及運行中出現(xiàn)的問題進行了相應的分析和建議,為今后類似工程的設計提供了經(jīng)驗。
建議礦熱爐企業(yè)建設時同時配建余熱發(fā)電設施或者預留發(fā)電設施占地,優(yōu)化余熱發(fā)電設施的相關設計,使之發(fā)揮最大的效能,可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益,為企業(yè)的節(jié)能減排做出更大的貢獻。
1緒論
礦熱爐生產(chǎn)工藝中,會耗費大量的電能,而排放大量的廢氣余熱,其熱量約占系統(tǒng)總能耗量的40%左右,進一步充分利用這些中、低品位的余熱是節(jié)能降耗、減少溫室氣體排放的關鍵。
寧夏昌茂祥冶煉有限公司現(xiàn)有2臺36MVA硅鐵礦熱爐,礦熱爐投產(chǎn)時并未設置余熱發(fā)電設施,北京動力源公司作為投資方,以EMC方式運作余熱發(fā)電設施工程,委托我公司進行設計。
筆者作為本工程的項目經(jīng)理及工藝專業(yè)負責人參與了本工程的設計工作。本著回收最大化的目的,結合煙氣流量、溫度等實際參數(shù),并在設計過程中進行了大量的優(yōu)化及創(chuàng)新,最終使本工程成為了礦熱爐行業(yè)余熱發(fā)電方面一個極為成功的范例。
項目投產(chǎn)后,運行穩(wěn)定,回收電能約10%,產(chǎn)生了大量的經(jīng)濟效益和社會效益,證明了在硅鐵、錳鐵、鎳鐵等礦熱爐冶煉企業(yè)設置余熱發(fā)電設施是可行的,也是必要的。
本文也對運行后所遇到問題進行了分析,并提出了相應的建議,以期對以后類似的工程提供經(jīng)驗。
1寧夏昌茂祥硅鐵礦熱爐余熱發(fā)電設施
1.1硅鐵礦熱爐工藝流程及可利用余熱概況
硅鐵生產(chǎn)以硅石、蘭炭和鋼屑為主要原料,按照工藝給定的比例進行計量、混料后,布入爐內(nèi)。
在半密閉礦熱爐冶煉硅鐵中,每還原一個Si,生成二個CO,生成的一氧化碳在料面與混入的空氣燃燒,形成高溫煙氣。
寧夏昌茂祥冶煉有限公司現(xiàn)有2臺36MVA硅鐵礦熱爐,可利用本工程2臺礦熱爐的高溫煙氣作為余熱發(fā)電熱源。
煙氣經(jīng)煙道進入余熱鍋爐汽水熱交換,產(chǎn)生的蒸氣推動汽輪發(fā)電機組發(fā)電,電經(jīng)升壓并網(wǎng)送回礦熱爐自用。經(jīng)余熱鍋爐熱交換冷卻的煙氣,進入布袋除塵器凈化后通過煙囪排入大氣。
1.2余熱發(fā)電設施
根據(jù)礦熱爐煙氣可利用熱量,結合現(xiàn)場實際情況,筆者組織項目團隊進行了從初步設計到施工圖階段的設計工作。決定本工程建設2臺18t/h的中溫低壓余熱鍋爐(主蒸汽參數(shù):P=2.0MPa,T=450℃)、1臺7.5MW汽輪機及1臺9MW發(fā)電機電機。
1.3余熱發(fā)電的工藝流程
1.3.1煙氣工藝流程
煙氣管道分別從礦熱爐3個煙氣出口接出,管徑為DN2000,至鍋爐前匯總為1根DN3000管道,煙氣從鍋爐的上部水平引入,水平引出。低溫煙氣通過除塵風機,經(jīng)過布袋除塵器引入煙囪。另外設置旁路系統(tǒng),并在旁路管道上設置冷卻空氣入口,當鍋爐故障時,可通過旁路系統(tǒng)將煙氣冷卻后送至除塵器及煙囪,可保證高溫煙氣不對空排放或者燒壞除塵器。如圖1所示:
1.3.2汽水工藝流程
2臺鍋爐產(chǎn)生的中溫低壓主蒸汽匯總為1個蒸汽母管,直徑為D159×6,材質(zhì)取15CrMoG,管道通過外管網(wǎng)架空敷設至汽輪機主廠房,進入汽輪機,進而驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電。
做完功的蒸汽進入凝汽器,由循環(huán)水系統(tǒng)將蒸汽冷卻為凝結水,然后由凝結水泵送至真空除氧器除氧后,經(jīng)鍋爐給水泵送至鍋爐,加熱以產(chǎn)生蒸汽,再進入汽輪機組發(fā)電,以此完成汽、水、電的轉換。
1.4余熱發(fā)電工程的優(yōu)化設計
1.4.1高溫煙道保溫方式的優(yōu)化
由于硅鐵礦熱爐煙氣溫度較高,可達到400~600℃,普通的碳鋼管耐溫350℃,已無法正常使用。一般的解決辦法不外乎以下幾種:采用耐高溫的合金鋼,投資太大;采用水冷結構,需增設循環(huán)泵,消耗電能,結構復雜而不穩(wěn)定。
本工程通過技術優(yōu)化,采用管道內(nèi)保溫,將耐高溫的保溫層設置在碳鋼管道內(nèi)部,利用熱傳導計算,通過調(diào)整保溫厚度,使不同管徑的煙氣管道金屬內(nèi)壁溫度均保持在300℃以內(nèi),既不浪費熱量,又大大降低了管道造價,并保證了煙氣管道及余熱發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
1.4.2電站布置的優(yōu)化
鍋爐與礦熱爐對應,布置在礦熱爐附近,主汽管道通過架空支架敷設至發(fā)電站廠房,減少了煙氣等大管道的投資費用。
以往工程,汽機主廠房運轉層較多采用大平臺式布置,投資較大,并對下層空間采光造成一定影響。本工程運轉層采用島式布置,在減少投資的基礎上,提高各下層空間的采光,改善了電站的勞動條件。為土建廠房投資節(jié)省了50多萬元。
1.4.3旁通煙道優(yōu)化
鍋爐事故時,煙氣不能直接排放,需設置旁通煙道,煙氣經(jīng)過已有布袋除塵器除塵后排至煙囪,而除塵器耐溫200℃,則高達600多度的煙氣需降溫后才能排至除塵器。常規(guī)利用噴水降溫等很不經(jīng)濟。
本項目對旁通煙道進行了優(yōu)化設計:在旁通管路上設置一個自動噴吹冷風管道,噴冷風管道上設置氣動擋板,控制冷空氣混入,在管路進入除塵器之前設置遠傳溫度測點,當溫度高于200℃時,自動控制擋板打開,利用管道內(nèi)部的負壓,自動混入冷空氣,煙氣低于200℃,控制混氣擋板關閉,以此保證除塵器不被高溫損壞。 而自動噴吹冷風管道管徑是根據(jù)混合溫度、煙氣流速等合理計算選取的。
2余熱發(fā)電設施運行狀況
2.1發(fā)電負荷受礦熱爐運行影響較大
項目于2015年5月開始建設,當年12月8日順利完成發(fā)電機組的并網(wǎng)發(fā)電,負荷為4000KW左右波動,低于預期效果,分析原因如下:
礦熱爐由于礦熱爐調(diào)試原因,負荷長期較低,出口煙氣溫度太低,低于350℃,負荷基本維持在20MVA,相應使鍋爐入口煙氣流量及溫度均無法達到設計值,發(fā)電系統(tǒng)處于低負荷運行。
另外,礦熱爐停爐事故經(jīng)常發(fā)生,且每次礦熱爐停爐1小時,發(fā)電系統(tǒng)啟動需要4小時以上,影響發(fā)電系統(tǒng)的正常運行。
至2016年4月份以后,礦熱爐運行逐步穩(wěn)定,電站負荷基本可到達到7.5MW左右,完全滿足設計要求。
2.2真空除氧器起到了節(jié)能的要求
設計中采用了真空除氧器,鍋爐給水溫度為40℃左右,較低的鍋爐進水溫度有效地降低了鍋爐出口煙溫,對于保護后序布袋除塵器起到了良好的作用,另外又降低了排煙能量損失。實踐證明對于不含硫等可產(chǎn)生腐蝕氣體的余熱鍋爐,不需要設置額外消耗蒸汽的熱力除氧器,采用同樣滿足除氧效果的真空除氧器,可到達少耗蒸汽、降低鍋爐排煙溫度、提高機組效率的目的。
2.3旁通煙道自動噴吹冷風裝置取得了良好的效果
鍋爐及發(fā)電機組投產(chǎn)前,旁通煙道需要提前投入使用,針對于較高的排煙溫度,自動噴吹冷風裝置需投用,才不至于燒壞布袋除塵器。
實踐證明,每次當布袋除塵器前排煙溫度高于200℃時,自動噴吹裝置均可以自動投入使用,依靠管道的負壓,使空氣可以順利噴入管道,達到降低煙氣溫度的目的。
在后期的鍋爐故障時,旁通管道及自動噴吹冷風裝置同樣達到了預期的效果。
3硅鐵礦熱爐余熱發(fā)電的思考和建議
3.1礦熱爐余熱發(fā)電設施節(jié)能效果顯著
在硅鐵生產(chǎn)中,電費約占生產(chǎn)成本的65%以上。礦熱爐企業(yè)是名副其實的耗電大戶,而對于余熱的回收,像挪威等技術成熟的國家,電量回收率可以達到13%,甚至更高,我國在礦熱爐運行及余熱回收技術方面起步比較晚,目前回收率接近10%,如果運行良好,效益同樣客觀。
據(jù)了解,目前國內(nèi)的硅鐵、錳鐵、鎳鐵等鐵合金企業(yè)大部分都在考慮新增余熱發(fā)電設施,以降低運行成本。
3.2應提高礦熱爐的運行技術以使余熱發(fā)電節(jié)能效果更好
由于礦熱爐的煙氣量及煙氣溫度基本決定了余熱設施的運行參數(shù),故在建設時,一定提供盡量準確的煙氣溫度、流量、煙氣成分、尾氣的露點溫度等重要參數(shù),作為鍋爐等設施的設計依據(jù),使余熱設施設計時就比較靠近正常值。
另外,礦熱爐的運行好壞也基本上決定了余熱回收的效果,事實證明,當?shù)V熱爐爐門開得過大,漏入空氣過多時,大量低溫、大流量的煙氣會使鍋爐的效率達不到額定數(shù)據(jù),而爐體密封效果好,爐門及工作人孔設計合理、風機設置變頻的礦熱爐均會達到良好的效果。
這就要求礦熱爐企業(yè)提高礦熱爐設計及運行技術,在工藝提高的前提下可以回收更多的電能,以達到節(jié)能降耗的目的。
3.3礦熱爐實施前最好同時設計或預留余熱發(fā)電設施
部分礦熱爐企業(yè)建設時并不規(guī)劃余熱發(fā)電設施,而是等礦熱爐投產(chǎn)后,由投資企業(yè)以EMC等方式融資建設,造成了部分浪費,鍋爐不能貼近礦熱爐就近布置,發(fā)電機組也同樣需要布置在較遠的位置,這就需要增加煙氣管道、汽水管道的長度,造成了占地及布置的不合理、大量管道等設備及材料的投資增加、長距離管道輸送的能源浪費。
建議以后礦熱爐企業(yè)建設時同時配建余熱發(fā)電設施或者預留發(fā)電設施占地。
4結語
寧夏昌茂祥余熱發(fā)電工程已順利發(fā)電并網(wǎng),并隨著礦熱爐運行的成熟達到了額定負荷,完成了以下預期目標:
(1)解決了礦熱爐高溫煙氣的排放問題。
(2)各項優(yōu)化設計均達到了應有的效果。
(3)回收電量達到10%,節(jié)能效果顯著。
(4)經(jīng)濟效益:7.5MW機組滿負荷生產(chǎn),按1年8000小時計算,年發(fā)電量0.6億KW.h,節(jié)省冶煉成本約0.3億元。
(5)社會效益:礦熱爐產(chǎn)生的煙氣熱量可以得到合理回收,年節(jié)省標煤約0.7萬噸,減排二氧化碳約1.7萬噸, 在節(jié)能減排方面產(chǎn)生了良好的社會效益。
礦熱爐企業(yè)建設時同時應配建余熱發(fā)電設施或者預留發(fā)電設施占地,并在設計余熱發(fā)電設施時優(yōu)化相關設計,使余熱設施發(fā)揮最大的效能,可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益,為企業(yè)的節(jié)能減排做出更大的貢獻。
參考文獻
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