何佳 張維祥
摘 要:焦爐煤氣干法凈化脫萘系統(tǒng)解吸氣利用一直是行業(yè)難題,通過優(yōu)化凈化工藝,增設油洗萘裝置,有效利用了再生解吸氣資源,減少對管線設備的影響。
關鍵詞:焦爐煤氣;干法凈化;解吸氣
隨著鋼鐵企業(yè)發(fā)展,生產(chǎn)高品質(zhì)鋼材需要氫氣作為保護氣體,目前焦爐煤氣PSA變壓吸附制氫已廣泛應用,提取氫氣用于冷軋、粉末冶金、苯加氫等用戶的生產(chǎn)。在焦爐煤氣變壓吸附制氫工藝中,需要對焦爐煤氣中硫化氫、萘等雜質(zhì)進行預處理,達到變壓吸附制氫工藝的需要。再生工藝中,需要將吸附的萘進行解吸,如何利用好再生解吸氣,對于制氫系統(tǒng)的正常運行至關重要,現(xiàn)將馬鋼股份有限公司再生解吸氣的處理工藝介紹如下。
一、解吸氣并入混合系統(tǒng)
馬鋼制氫裝置經(jīng)歷了從無到有、再到逐步完善的歷程。焦爐煤氣制氫裝置中所產(chǎn)生的凈化解吸氣、制氫解吸氣的利用也進行了重大的改變。原來制氫工藝中,凈化解吸氣含有超標的硫化氫、萘等雜質(zhì),將解吸氣并入焦爐煤氣、混合煤氣管道中利用,給煤氣管道和閥門等設備造成堵塞、閥門卡阻等問題。經(jīng)過研究,當采用油洗萘工藝處理焦爐煤氣中的萘,將萘脫除到標準值后,再進行干法脫硫。進行改造后的焦爐煤氣凈化工藝,將不再產(chǎn)生凈化解吸氣,給制氫生產(chǎn)帶來了極大的改變。
由于制氫解吸氣中的硫化氫、萘等雜質(zhì)含量較低,因此,將這部分解吸氣并入焦爐煤氣主管網(wǎng),對用戶生產(chǎn)沒有影響,同時對管道的正常運行也沒有造成危害。從去年7月改造至今,制氫系統(tǒng)、焦爐煤氣管網(wǎng)運行正常。其工藝流程如圖1所示。
二、解吸氣對生產(chǎn)的影響
焦爐煤氣中硫化氫、萘含量超標,直接影響到干法除塵系統(tǒng)中的脫硫劑使用時間,并對系統(tǒng)中的管道、閥門等造成嚴重的影響。
從實際生產(chǎn)情況看,由于焦爐煤氣中硫化氫、萘含量超標,直接造成再生解吸氣閥門、管道嚴重堵塞,影響到生產(chǎn)的正常進行,被迫進行檢修作業(yè),對生產(chǎn)有較大的影響。
因此,采用干法脫萘前,增加油洗萘裝置,減輕對干法脫萘工序的負荷,實現(xiàn)出站焦爐煤氣萘含量達到要求。
由于采用油洗萘+干法脫萘工藝,焦爐煤氣中的萘經(jīng)過一次脫除,然后進入干法脫萘單元,延長了干法脫萘單元中活性炭使用時間,系統(tǒng)中閥門、再生解吸氣管道中的堵塞現(xiàn)象明顯減少。
當油洗萘工序可以滿足生產(chǎn)需要時,可以由油洗萘工藝取代干法脫萘工序,凈化、制氫解吸氣可以直接并焦爐煤氣管網(wǎng),有效利用了解吸氣資源,并減少了對生產(chǎn)設備、管道的影響。
三、解吸氣并入軋鋼對用戶的影響
熱工制度:我廠采用的混合煤氣配比中,采用將再生解吸氣并入焦爐煤氣主管網(wǎng)后,由于再生解吸氣量少,與焦爐煤氣混合后,對熱值影響不大,在混合煤氣配比中, 可以按焦爐煤氣與高爐煤氣配比考慮,從使用情況看,輸送給用戶的煤氣熱值、壓力均較穩(wěn)定,滿足了用戶的需要,從H型鋼大、小線產(chǎn)品煤氣消耗趨勢看,用戶使用平穩(wěn),且單耗處于比較好的水平。
高、焦爐煤氣放散:制氫系統(tǒng)再生解吸氣利用到軋鋼加熱爐,節(jié)約了熱軋加熱爐混合煤氣中焦爐煤氣的配入量,對煤氣平衡供應來說,增加了焦爐煤氣量,充分利用了制氫再生解吸氣煤氣資源。
對煤氣綜合利用率的影響:2016年1~12月份煤氣放散情況分析如下:再生煤氣進入熱軋加熱爐后,煤氣資源得到有效的利用,煤氣綜合利用率比較高;3月熱電機組檢修,導致3月高爐煤氣放散率為1.6%,造成高爐煤氣有放散現(xiàn)象。在熱電檢修恢復正常生產(chǎn)后,高、焦爐煤氣放散持續(xù)降低,煤氣綜合利用率(如圖3)保持在較高的水準,全年煤氣綜合利用率達到99.8%。
再生氣對用戶的影響:我公司采用的混合煤氣配比中,采用將再生氣與焦爐煤氣共同計算為焦爐煤氣量計算,在熱值配比中考慮再生氣對混合煤氣熱值的影響,這樣供應用戶的混合煤氣熱值反應了真實的使用情況,輸送給用戶的煤氣熱值、壓力均較穩(wěn)定,滿足了用戶的需要,用戶使用平穩(wěn),且單耗處于比較好的水平。
再生煤氣利用到熱軋加熱爐,節(jié)約了熱軋加熱爐混合煤氣中焦爐煤氣的配入量,對煤氣平衡供應來說,增加了焦爐煤氣量,充分利用了煤氣資源。
在混合煤氣配比中,要考慮到再生氣配入量對混合煤氣熱值的影響,將這部分煤氣納入計算公式中進行配比調(diào)節(jié),能夠有效的控制用戶的混合煤氣熱值在控制目標內(nèi)。
四、結(jié)語
(1)焦爐煤氣來源的硫化氫、萘等雜質(zhì)含量的高、低,對于焦爐煤氣干法脫萘再生氣的處理影響較大,要求著重控制來源焦爐煤氣中的硫化氫、萘,避免造成對管道系統(tǒng)的影響。當來源焦爐煤氣硫化氫、萘等雜質(zhì)含量高時,可以采取串聯(lián)油洗萘的工藝,降低焦爐煤氣萘含量,減輕干法凈化脫萘的負荷。當油洗萘工序的脫萘效果能夠滿足生產(chǎn)需要時,可以替代干法脫萘工序,制氫凈化、制氫解吸氣可以并入焦爐煤氣管網(wǎng),有效利用了再生解吸氣資源,減少對設備、管道的影響。
(2)制氫再生解吸氣供應用戶時,如供應混合煤氣用戶,應當計算制氫再生解吸氣對用戶的影響。從實際并網(wǎng)情況看,由于制氫再生解吸氣量少,熱值比焦爐煤氣略高,綜合考慮,對用戶的影響小。從使用情況看,能夠滿足用戶的需求。制氫解吸氣的配入,緩解了焦爐煤氣緊張的矛盾,混合煤氣用戶熱值也能夠穩(wěn)定,也為穩(wěn)定軋鋼用戶的熱工制度創(chuàng)造了條件。
(3)鋼軋系統(tǒng)穩(wěn)定的配比和準確計量對混合煤氣熱值穩(wěn)定十分重要,在穩(wěn)定鋼軋系統(tǒng)混合煤氣熱值方面,我們采取了大小管混合煤氣配比,當用戶用量小時,采用小管配比;當用戶用量大時,采用大管進行配比,滿足了在不同工況條件下穩(wěn)定軋鋼系統(tǒng)熱值、流量、壓力的要求。