張曉莊
摘 要:簡(jiǎn)要介紹某熱電廠#1、#2機(jī)組高壓加熱器泄漏的原因分析以及處理過(guò)程、處理情況,根據(jù)原因分析及運(yùn)行工況制定相應(yīng)防范措施,保證高壓加熱器的穩(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:高壓加熱器;泄漏;事故分析
某熱電廠自投產(chǎn)以來(lái),由于設(shè)計(jì)、制造、安裝和運(yùn)行等方面的原因,高壓加熱器泄漏的情況頻繁發(fā)生,尤其是#1、#2機(jī)組的#3高壓加熱器,情況特別嚴(yán)重。高加故障停運(yùn)次數(shù)的60%以上皆因高加系統(tǒng)泄漏(如下圖為統(tǒng)計(jì)2011年全年高加故障停運(yùn)次數(shù)組成),儼然高加泄漏成為影響#1、#2機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行系的重要,僅次于爐管泄漏。這既影響#1、#2機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,而且給水溫度得下降,會(huì)降低整個(gè)機(jī)組的熱效率,影響了#1、#2機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
一、#1、#2機(jī)組#1、#2、#3高壓加熱器概述
1)某電廠2 330MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程燃煤空冷機(jī)組的#1、2、3高壓加熱器,與上海汽輪機(jī)廠有限公司生產(chǎn)的亞臨界、一次再熱、雙缸(即高中壓合缸)雙排汽、抽汽凝汽直接空冷式汽輪機(jī)相配套。高壓加熱器是利用汽輪機(jī)的抽汽來(lái)加熱鍋爐給水,以提高機(jī)組的熱效率,該機(jī)組的#1、#2、#3高壓加熱器采用大旁路系統(tǒng),配置為2臺(tái)機(jī)共6臺(tái)高壓加熱器。
2)生產(chǎn)廠家為某壓力容器廠生產(chǎn)的設(shè)備。加熱器形式為U型立式加熱器,加熱器結(jié)構(gòu)基本上是全焊接結(jié)構(gòu),采用水室球形封頭,配置一個(gè)壓力密封蓋式人孔,由殼體、管板、管束、隔板和支撐板、防沖板等部件焊接而成。
二、#1、#2機(jī)#3高壓加熱器異?,F(xiàn)象描述及檢修堵漏情況
#1、#2機(jī)組#3高加自投運(yùn)以來(lái)共發(fā)生10次高壓加熱器泄漏,#1機(jī)#1高加泄漏1次,#2機(jī)#1高加泄漏2次,具體情況(僅選取典型事件):
1)2011年4月16日11:30 #1機(jī)#3高加汽側(cè)水位出現(xiàn)異常,主要表現(xiàn)在#1機(jī)組#3高加至除氧器正常疏水調(diào)門(mén)開(kāi)至90%,事故疏水由12%開(kāi)至35%,凝結(jié)水流量由760t/h升至820t/h,A前置泵出口流量507t/h增至529t/h,B前置泵出口流量580t/h增至606t/h,隨后就地確認(rèn)#3高加磁翻板水位計(jì)波動(dòng)在400mm-500mm,波動(dòng)范圍與DCS相符。經(jīng)試驗(yàn)確認(rèn),對(duì)#1機(jī)#1、#2、#3高加水側(cè)進(jìn)行注水試驗(yàn)(三次),關(guān)閉3臺(tái)高加事故疏水閥,只有#3高加汽側(cè)水位上升,故判斷為#3高加內(nèi)漏引發(fā)水位異常,需要停運(yùn)#3高加對(duì)其內(nèi)部進(jìn)行檢查。
2)2012年2月23日#1機(jī)#1高壓加熱器確認(rèn)內(nèi)漏,開(kāi)始檢修,拆開(kāi)人孔及分水板后檢查發(fā)現(xiàn)端口5根管束漏點(diǎn),3月1日 22:00結(jié)束檢修工作,恢復(fù)系統(tǒng)后#3高壓加熱器又發(fā)生內(nèi)漏,3月2日9:00 開(kāi)始#3高加檢修工作,檢查為管板管束存在漏點(diǎn)3月5日22:30結(jié)束#1機(jī)#3高壓加熱器檢修,系統(tǒng)恢復(fù)投運(yùn)正常。
三、高壓加熱器泄漏后對(duì)機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行的影響
汽輪機(jī)級(jí)后抽汽進(jìn)入高壓加熱器的傳熱管束,與給水進(jìn)行熱交換,從而提高給水溫度,是火力發(fā)電廠提高經(jīng)濟(jì)性的重要手段。如發(fā)生泄漏,對(duì)機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行的影響如下:
1)高加泄漏后,刺出的高壓水柱會(huì)對(duì)周?chē)苁斐蓻_擊,從而導(dǎo)致更多的管束泄露,此時(shí)需立即隔離高加進(jìn)行處理。
2)高加泄漏后,由于P水側(cè)>P汽側(cè),故高加水位會(huì)快速升高,如果保護(hù)未動(dòng)作,則有可能造成汽輪機(jī)水沖擊事故。
3)隔離高加系統(tǒng)后,造成給水溫度低,如繼續(xù)保持機(jī)組負(fù)荷,則燃煤量、風(fēng)機(jī)出力均要增加,爐膛隨之過(guò)熱,煤耗升高約11.8 g/kwh,機(jī)組熱耗增加4.32%,廠用電率增加約0.44%。
4)隔離高加后,會(huì)增大汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子末幾級(jí)葉片的蒸汽流量,造成葉片侵蝕現(xiàn)象。
5)高加隔離后,機(jī)組必然面臨降負(fù)荷,若維持負(fù)荷,則高加所對(duì)應(yīng)的抽汽電動(dòng)門(mén)關(guān)閉,汽輪機(jī)抽汽量減少,整個(gè)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子軸向推力增大。此時(shí)為了運(yùn)行安全,只有降負(fù)荷運(yùn)行,機(jī)組發(fā)電量減少。
四、高加泄漏的原因分析
1)制造質(zhì)量存在問(wèn)題。高壓加熱器管束材料為20#鍋爐鋼,管板材料為18 MnMoNB,其連接為異種鋼焊接,每次高加人孔打開(kāi)后,檢查均為端口脹管處存在漏點(diǎn),焊接質(zhì)量存在問(wèn)題,激烈的溫度交變熱應(yīng)力導(dǎo)致焊縫產(chǎn)生漏點(diǎn)。
2)熱應(yīng)力過(guò)大。機(jī)組發(fā)生故障時(shí)高加解列或機(jī)組正常運(yùn)行高加故障解列后,再啟動(dòng)時(shí),大幅度的溫升率和溫降率會(huì)導(dǎo)致管板焊接處的熱應(yīng)力增大,從而焊縫裂紋,特別高加突然停運(yùn),供汽中斷,同時(shí)水側(cè)仍運(yùn)行,這樣加熱管關(guān)閉收縮快,管口慢,焊縫就會(huì)開(kāi)裂。
3)管板變形。高加P水側(cè)>P汽側(cè),T水側(cè)4)負(fù)荷變化率及升降負(fù)荷過(guò)快,對(duì)高加造成熱沖擊。在機(jī)組大幅度升降負(fù)荷時(shí),相應(yīng)汽輪機(jī)高壓側(cè)抽汽壓力、抽汽溫度迅速變化,此時(shí)給水溫度隨之變化需要一定的響應(yīng)時(shí)間,就會(huì)造成高加U型管以及管口焊縫損壞(由于溫度交變產(chǎn)生熱應(yīng)力),最為明顯的是機(jī)組緊急甩負(fù)荷或高加緊急解列時(shí),對(duì)高加造成的熱沖擊更大,這樣U型管長(zhǎng)期受熱疲勞而容易泄漏。
5)高加在投入、停運(yùn)過(guò)程操作不當(dāng)。主要有:高加投運(yùn)前暖管不充分,投運(yùn)過(guò)程中未控制好溫升率,這樣汽輪機(jī)高壓抽汽進(jìn)入高加管束后,管束(薄)與管板(厚)之間的吸熱速度不同步,以及不均勻的吸熱而產(chǎn)生巨大的熱應(yīng)力,導(dǎo)致U型管熱變形。
6)高壓加熱器檢修補(bǔ)焊時(shí),焊接質(zhì)量不高。主要有:a.查漏,必須一次性將已泄露的U型管束全部找出,全部補(bǔ)焊完成否則仍存在漏點(diǎn);b.焊接工藝執(zhí)行不到位。
五、#3高加最易泄漏原因及分析
1)由于高壓加熱器的疏水形式是逐級(jí)自流,疏水由1#高加——2#高加——3#高加,這樣會(huì)出現(xiàn)3#高加的疏水量最大,水位難以控制,很容易形成水位大幅度波動(dòng)現(xiàn)象。
2)高壓加熱器的投運(yùn)是按照低壓到高壓順序投運(yùn)。因此,最先投運(yùn)3#高加,此時(shí)高壓給水會(huì)對(duì)U型管束造成的水沖擊最大,特別是管束彎管處受到的沖刷最厲害,頻繁地沖刷導(dǎo)致管壁變薄。
六、防范措施
1)溫度控制:高壓加熱器投運(yùn)及起停時(shí)控制溫升率不超過(guò)3~5℃/min,溫降率控制在1.5~2.0℃/min。
2)主機(jī)運(yùn)行時(shí)高加的啟停:a:機(jī)組運(yùn)行中投高加。為控制溫升率,用給水或蒸汽進(jìn)行暖管。升溫時(shí)間控制為50 rain左右,溫升率不大于3~5℃/min,直到逆止門(mén)開(kāi)啟。充分暖管后,緩慢開(kāi)啟進(jìn)抽汽閥,控制旁路閥間歇性操作。尤為重要的是在進(jìn)汽閥達(dá)到全開(kāi)以前控制好溫升率。b:主機(jī)運(yùn)行中停運(yùn)高加,需同時(shí)將進(jìn)汽閥、聯(lián)成閥、進(jìn)水閥同時(shí)關(guān)閉。并將水側(cè)排空閥、放水閥打開(kāi)從而防止進(jìn)汽閥泄漏和不使其壓力升高。c:密切監(jiān)控高加疏水水位和各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù),應(yīng)嚴(yán)格控制高加的水側(cè)溫度和流量,有效防止管道振動(dòng)和沖刷;因?yàn)樗畟?cè)的溫度過(guò)低或流量過(guò)大均會(huì)影響高加的正常運(yùn)行,引起管道振動(dòng)和管束沖刷。
3)防止腐蝕:高加在運(yùn)行中,首先通過(guò)放氣門(mén)將內(nèi)部空氣排空,且注意給水水質(zhì),保證合格。可通過(guò)觀察端差值來(lái)判定空氣是否排凈,如端差過(guò)大則標(biāo)識(shí)高加內(nèi)部的空氣未排凈(其他因素正常的前提),所以建議加熱器不要采用逐級(jí)自導(dǎo)的排氣管,應(yīng)分別與凝汽器和除氧器連接,且采用直管布置。
七、結(jié)語(yǔ)
綜上所述,在檢修、運(yùn)行過(guò)程中多方面的原因造成高壓加熱器泄露,所以我們?cè)趯?shí)際工作中應(yīng)從控制檢修工藝、規(guī)范運(yùn)行操作流程等方面進(jìn)行防范,同時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題后具體分析現(xiàn)場(chǎng)的問(wèn)題所在,找出由針對(duì)性的防范措施后進(jìn)行處理,并做好檢修記錄,預(yù)防高加頻繁泄露,提高高壓加熱器的投運(yùn)率。
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