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      基于PLC的超臨界CO2萃取控制系統(tǒng)的研究與應(yīng)用

      2017-06-02 10:54:21徐凱孫永超
      關(guān)鍵詞:萃取壓力控制系統(tǒng)

      徐凱+孫永超

      摘要:采用SIEMENS PLC控制技術(shù),設(shè)計出一套超臨界二氧化碳萃取杜仲籽油的工業(yè)控制系統(tǒng),實現(xiàn)了對現(xiàn)場設(shè)備壓力和溫度的精確控制,并且采用WinCC組態(tài)軟件對現(xiàn)場的壓力、溫度等重要參數(shù)進行實時監(jiān)控、記錄和報警。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)試和運行,該系統(tǒng)滿足現(xiàn)場實際需要,完全實現(xiàn)了設(shè)計要求,進一步提高了杜仲籽油的萃取率和萃取質(zhì)量。

      關(guān)鍵詞:超臨界;萃取;壓力;控制系統(tǒng)

      中圖分類號:TP273 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2017)04-0013-02

      1 引言

      近些年來,超臨界二氧化碳萃取技術(shù)作為一種新型的萃取技術(shù)取得了較快的發(fā)展。新的設(shè)備和工藝對控制系統(tǒng)提出了更高的要求。在超臨界萃取過程中,實現(xiàn)對設(shè)備壓力及溫度的精確控制確實存在一定困難。本文提供了以杜仲籽為原料,采用控制站、操作站構(gòu)成超臨界二氧化碳萃取杜仲籽油的自控系統(tǒng),其中程序控壓、程序控溫部分設(shè)計方法獨特,處于同行業(yè)領(lǐng)先水平。

      2 工藝介紹

      本套超臨界二氧化碳萃取裝置配備供氣、超臨界CO2流體發(fā)生、夾帶劑、萃取分離和CO2循環(huán)回收等系統(tǒng)。裝置設(shè)計壓力0~40Mpa,設(shè)計溫度100℃。杜仲籽油經(jīng)除雜和粉碎等一系列預先處理過程,然后裝入萃取器,給系統(tǒng)萃取充入超臨界二氧化碳并加壓,原料在超臨界二氧化碳作用下,可溶成分和超臨界二氧化碳相溶,流出萃取器的混合物經(jīng)過減壓和調(diào)溫,可將萃取物的各種成分選擇性的分離出,之后,二氧化碳再經(jīng)調(diào)溫和壓縮回到萃取以達到器循環(huán)使用的目的,整個過程是連續(xù)的,本次超臨界二氧化碳萃取杜仲籽油的生產(chǎn)裝置見圖1。

      3 控制系統(tǒng)設(shè)計

      整套裝置自控系統(tǒng)完全按照工業(yè)化現(xiàn)場需求設(shè)計,通過PLC連接計算機,操作人員可通過計算機設(shè)定和修改系統(tǒng)參數(shù),控制設(shè)備的操作和運行,實現(xiàn)程序控壓和控溫。

      3.1 控制系統(tǒng)硬件組成

      控制系統(tǒng)由控制站:SIEMENS S7-200系列PLC和操作站:研華工業(yè)控制計算機兩部分組成。

      根據(jù)現(xiàn)場控制要求,控制站采用了一個CPU226 DC/DC/DC模塊、兩個EM231 8*IN模塊、三個EM222 8*24VDV模塊、一個EM231 4*OUT模塊,對現(xiàn)場8個模擬量輸入信號,3個模擬量輸出信號,20個數(shù)字量輸出信號進行控制。操作站與控制站通過以太網(wǎng)進行通訊,實現(xiàn)信息資源共享。

      3.2 軟件使用

      為實現(xiàn)操作站的監(jiān)控功能,現(xiàn)場使用WinCC組態(tài)軟件,該軟件人機操作界面功能強大,便于操作人員監(jiān)控和操作。另根據(jù)實際需要安裝Microsoft SQL Server 2000、Message Queuing等。

      對PLC控制站的硬件組態(tài)、網(wǎng)絡(luò)組態(tài)以及控制程序的編寫,采用STEP-7軟件,實現(xiàn)現(xiàn)場變送器輸出信號的工程量化、現(xiàn)場電氣設(shè)備的控制以及根據(jù)報警上\下限對系統(tǒng)重要參數(shù)進行監(jiān)控報警等功能。

      4 控制系統(tǒng)設(shè)計

      本節(jié)主要介紹工藝控制中的兩個最重要參數(shù)的控制方法—壓力控制和溫度控制。

      4.1 壓力控制

      壓力控制是本次設(shè)計最重要的環(huán)節(jié),能否對其進行精確控制直接影響杜仲籽油的萃取率和萃取質(zhì)量。本套設(shè)備有兩臺增壓泵用來給設(shè)備加壓,當壓力超過設(shè)定壓力的時候,通過PLC控制步進電機正轉(zhuǎn)實現(xiàn)調(diào)節(jié)閥打開,當壓力小于設(shè)定壓力時,步進電機反轉(zhuǎn)實現(xiàn)閥門關(guān)閉。經(jīng)大量數(shù)據(jù)分析得出壓力在28Mpa左右最為合適,否則會影響杜仲籽油的萃取率。在正常工況下需要使其穩(wěn)定在28±0.5Mpa范圍內(nèi),這對自控系統(tǒng)提出了一個很高的要求,需要壓力不足時關(guān)緊閥門,超壓的時候立馬泄壓。

      一般步進電機的速度特性可通過其運動方程(二階微分方程)來描述,設(shè)Td為步進電機產(chǎn)生的電磁轉(zhuǎn)矩,J為系統(tǒng)總轉(zhuǎn)動慣量;θ為轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)角;β為阻尼系數(shù);Tz為摩擦阻尼矩及其它與θ無關(guān)的阻尼矩之和,方程式表示如下:

      由上式可知系統(tǒng)的慣性扭矩:

      由步進電機和驅(qū)動器原理可知:

      (1)步進電機的旋轉(zhuǎn)角度與來自驅(qū)動器的脈沖信號數(shù)成正比

      θ:電機輸出軸的旋轉(zhuǎn)角度;

      θs:步距角

      A:脈沖數(shù)

      (2)步進電機的轉(zhuǎn)速與驅(qū)動器的脈沖頻率成正比

      N:電動機輸出軸的轉(zhuǎn)速[r/min];

      :脈沖頻率[Hz ].

      通過控制脈沖的個數(shù)來控制步進電機角位移量,實現(xiàn)準確定位;通過控制脈沖頻率來控制步進電機的速度和加速度,實現(xiàn)調(diào)速。由此看出:控制步進電機最重要的就是要產(chǎn)出符合要求的控制脈沖。步進電動機的轉(zhuǎn)速、位移和轉(zhuǎn)向是受繞組的電脈沖的頻率、個數(shù)和通電順序決定的,西門子PLC具有脈沖輸出和控制功能,可以通過編程來設(shè)置控制字和參數(shù),實現(xiàn)對輸出脈沖的控制。采取編制數(shù)據(jù)塊程序法,通過多段脈沖串及有效邏輯計算,實現(xiàn)步進電機運行增減速的精準控制。采用多段PTO操作的一個顯著特色就是能夠通過指定每段脈沖的數(shù)量來增加或減少周期,實現(xiàn)步進電機調(diào)速的控制。

      目前,在很多領(lǐng)域步進電機的控制一般采用直接啟動,由于轉(zhuǎn)子慣性的影響,導致步進電機可能失步;同樣,步進電機在運行時,如果出現(xiàn)驅(qū)動脈沖突然停止的情況,也會發(fā)生沖過終點的現(xiàn)象,造成點位控制發(fā)生偏差,所以控制步進電機的加/減速等特性非常重要。

      與一般控制方法相比,本次設(shè)計采用S7-200系列PLC的高速脈沖輸出功能,給步進電機發(fā)送進給脈沖,用編程來控制脈沖頻率的變化,將此功能成功應(yīng)用在工業(yè)現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥,實現(xiàn)精確控制,從而實現(xiàn)控制要求,在一定程度上大大提高了杜仲籽油的產(chǎn)量和質(zhì)量,得到現(xiàn)場人員的一致認可。

      4.2 溫度控制

      溫度的精確控制也是本次設(shè)計的重要環(huán)節(jié)。當壓力比臨界壓力大許多時,CO2密度高,可壓縮性小,升溫時CO2密度降低較少,但提高了混合物的蒸汽壓和擴散系數(shù),溶解能力提高;在CO2臨界點附近,CO2的可壓縮性大,升溫時CO2密度急劇下降,雖然提高了分離組分的揮發(fā)度和擴散系數(shù),但是難以補償CO2密度降低所造的溶解能力下降,經(jīng)分析萃取杜仲籽油時,溫度在45℃萃取率較高,所以溫度維持在45±0.5℃。

      5 結(jié)語

      本次設(shè)計的超臨界二氧化碳萃取杜仲籽油控制系統(tǒng)應(yīng)用于河南靈寶金地杜仲產(chǎn)業(yè)有限公司的超臨界CO2萃取生產(chǎn)裝置,對其設(shè)備壓力、溫度進行了精確的控制,整套控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)工藝流程圖顯示、數(shù)據(jù)控制、報警記錄、實時曲線記錄、電氣設(shè)備起/??刂啤?shù)修改等功能,完全實現(xiàn)了生產(chǎn)設(shè)備的自動控制,取得了非常理想的效果,極大地提高了杜仲籽油的萃取率和萃取質(zhì)量,取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益,可以為相關(guān)行業(yè)提供技術(shù)支持和借鑒,具有較好的推廣和應(yīng)用價值。

      參考文獻

      [1]朱勇.基于PLC步進電機控制系統(tǒng)研究[J].企業(yè)技術(shù)開發(fā),2014,38(08):79-80.

      [2]王豐.機電傳動控制[M].北京:清華大學出版社,2011.

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