張勇
摘要:目前我們草西管理區(qū)草13斷塊自1986年投入勘探開發(fā)建設以來,在近30年的開發(fā)過程中各項生產(chǎn)指標已到了中后期。由于開發(fā)范圍的不斷加大,井距隨之越來越大,普通生產(chǎn)管線已經(jīng)不能適應目前的生產(chǎn)現(xiàn)狀,同時井筒不確定狀況的增多、地層的不斷變化、油稠、出砂、結(jié)蠟等的影響,造成了油井回壓上升,嚴重影響了抽油設備的正常運行。我們通過在各計量問及外輸主干安裝單螺桿油氣混輸泵二次增壓,同時采用了雙管線熱水伴隨流程對稠油降粘,取得了良好應用效果。
關鍵詞:回壓;摻水流程;稠油;螺桿泵
目前草西管理區(qū)草13斷塊共計油井120口,回壓大于1.0MPa的油井有23口,占開井數(shù)19%;回壓在0.5-1.0MPa之間有54口,占開井數(shù)45%;回壓小于0.5MPa的有43口,占開井數(shù)的35%。我們通過對井口回壓對油管內(nèi)流體密度的影響,對抽油管桿的影響,對抽油泵漏失的影響及對抽油機能耗的影響。定性地分析了井口回壓對油井的影響程度,提出了降低井口回壓的幾種方法和削減其影響的措施,并進行了現(xiàn)場應用和效果評價,希望能對草13斷塊的后續(xù)開發(fā)有所幫助。
1.回壓偏高對三抽設備的影響
抽油機在上沖程時,抽油泵的固定閥在環(huán)形空間沉沒壓力和泵內(nèi)壓差的作用下被打開,流體進入泵筒中,此時由于流體所受的壓力和泵外的壓力相似,所以在密度上基本沒有大的變化;下沖程時,固定閥關閉,泵內(nèi)壓力由原來沉沒壓力變?yōu)橐褐熬诨貕汗餐饔孟碌膲毫?。壓力的增大,造成了氣相向液相的轉(zhuǎn)化。由于泵筒內(nèi)是一個封閉的空間,不能和外界進行物質(zhì)交換,所以在壓力增大的情況下,不能提供向液相轉(zhuǎn)化的更多天然氣氣體來降低液相的密度。此時只是在井筒中沒有及時分離出的微泡狀天然氣,在流入泵筒后被壓縮轉(zhuǎn)化成液相,使流體體積變小。此外還有流體中的液相,在壓力增大時,液體中的分子距離縮小,宏觀上導致液相體積縮小。綜合上述兩種因素,造成油管內(nèi)流體密度增大,粘度增加。
抽油桿、油管在外力的作用下會發(fā)生彈性變形。根據(jù)虎克定律,當應力不超過比例極限時,桿件的伸長△L與拉力F和桿件的原長L成正比,與橫截面面積A成反比。
上沖程時,井口回壓增量通過井筒液柱傳遞到活塞上,此時抽油桿受力伸長,油管處于自然狀態(tài)。抽油桿的伸長量△L桿。下沖程時,井口回壓增量通過井筒液柱傳遞到固定凡爾上,此時油管受力伸長,抽油桿處于自然狀態(tài)。油管的伸長量△L管。由于井口回壓增加的影響,使泵活塞的有效沖程減小了△L,△L=△L桿+△L管。如果再考慮上慣性載荷的影響,柱塞的有效沖程為:
活塞有效沖程=光桿沖程-(抽油桿彈性變形+油管伸長)+超行程
以草13斷塊C13-X825井為例,抽油桿組合為:1in×389.77m+7/8in×694.43m,共長1084.2m,泵徑為qb70mm,沖程5m,沖次2次/min,日產(chǎn)液25.5m3。當井口回壓增加0.5MPa,每天產(chǎn)液量會降低1.0967m3。年產(chǎn)液量降低400.63m3。當井口回壓增大0.1MPa時,井筒內(nèi)有流體要克服井口阻力做功。同樣以C13-X825井為例,產(chǎn)液量25.5m3/d。因為每千米21/2in油管內(nèi)部體積為3m3,該井用2.8h就能把液體從泵活塞處提升到井口,所做的功W=P×S×H=1135058.71=0.315kW.h(其中P為井口回壓增加的壓強,Pa;S為油管內(nèi)截面面積,m;H為泵到井口的距離,m)。每天克服井口阻力所做的功轉(zhuǎn)化為電能2.68kW.h,年克服阻力做功為978.2kW·h。由于受抽油機機械效率及電動機電能轉(zhuǎn)化為動能的效率的影響,實際消耗的電能要大于理論值。
2.雙管線熱水伴隨流程降低回壓
在稠油中摻入一定溫度的含油污水可以改善稠油在管線的流動特性,結(jié)合沙一沙二油層原油樣品進行分析(如圖1所示),從分析情況看,原油對溫度的敏感性較強,原油粘度隨著溫度的升高而降低,溫度每升高10℃,原油粘度降低近50%。由此可見,摻入水溫度的變化對管線中原油粘度的影響巨大。
另外,原油的含水率與原油的粘度也有很大關系(如圖2)。從圖2可以看出,原油含水率大于40%以后含水原油的視粘度急劇上升,當原油含水率達到62%左右時原油的視粘度達到最大值,原油含水率大于62%后,原油的視粘度又急劇下降,當原油含水大于80%時原油的視粘度轉(zhuǎn)向平緩。
草13斷塊多數(shù)井油比較稠,油井回壓普遍較高,時有管線堵塞現(xiàn)象發(fā)生,嚴重影響生產(chǎn)。因此井口摻熱水降粘技術成為樂安稠油區(qū)塊最常見的一種井口降粘技術。目前采油九隊草13斷塊所開86口油井中有摻水井45口,占總開井數(shù)的52.3%。這種技術具有以下特點:(1)根據(jù)每口油井出液多少和含水的高低調(diào)節(jié)摻水量比較科學合理;(2)流量計安裝在每口油井所屬計量間內(nèi),便于操作、維修和保養(yǎng);(3)全天不間斷摻水大大降低了油井回壓,保證了正常生產(chǎn)。
3.結(jié)論
由于草13區(qū)塊是稠油區(qū)塊而且出砂較嚴重,提高抽油機沖次和螺桿泵轉(zhuǎn)速會使出砂問題加重,使地面和井下設備磨蝕,抽油泵閥座磨損而不密封,閥球點蝕,增加抽油泵漏失,嚴重時會造成油層砂埋、油管砂堵等。對于螺桿泵,出砂會加劇螺桿泵襯套橡膠的磨損,增大漏失量。所以為削減回壓對油井生產(chǎn)帶來的影響,必須針對出砂油井采取必要的防砂工藝措施,同時可以考慮改善泵的結(jié)構,提高泵的抗磨、抗腐蝕性能,采取防砂、防腐蝕以及定期檢泵等措施,減小泵的磨損,這樣即使井口回壓較高,也可減小漏失量。特別值得注意的是,在油井采用可靠防砂措施后,在采油方式上我個人認為應盡量避免選用螺桿泵,如考慮到能耗問題,建議盡量選用大排量螺桿泵。
雙管線熱水伴隨流程對稠油降粘有良好效果,通過全天不間斷的摻水伴隨,有效降低了油井回壓,特別是氣溫低時保證了管線的暢通,避免了凍堵事故的發(fā)生。