馮磊+汪星星
摘要:以某空調(diào)企業(yè)w3生產(chǎn)線為研究對象,通過秒表測時(shí)法確定流水線各工位的時(shí)間,找出流水線上的瓶頸工位。利用作業(yè)測定和工作研究中的“5W1H”和“ECRS”原則,以及產(chǎn)線平整,結(jié)合現(xiàn)場管理等相關(guān)知識,突破生產(chǎn)線中的瓶頸,提高整條生產(chǎn)線的平衡性,通過持續(xù)改善,使生產(chǎn)線平衡率提高22.03%。
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)線平衡;瓶頸工位;持續(xù)改善
隨著全球制造業(yè)的迅猛發(fā)展,市場競爭日益激烈,制造企業(yè)面臨的壓力越來越大,各企業(yè)開始將目光轉(zhuǎn)向精益生產(chǎn)。精益生產(chǎn)有利于降低生產(chǎn)成本,縮短生產(chǎn)周期,提供效率,進(jìn)而達(dá)到所謂的柔性化生產(chǎn)。而生產(chǎn)線平衡是達(dá)到精益生產(chǎn)的關(guān)鍵所在,因此,提高設(shè)備和人工利用率,消除各種“不經(jīng)濟(jì)、不均衡、不合理”,提高生產(chǎn)線平衡率已經(jīng)成為各企業(yè)亟待解決的問題。
1生產(chǎn)線平衡率的計(jì)算方法
流水線是制造企業(yè)中廣泛用到的生產(chǎn)方式,而流水線中的生產(chǎn)線平衡率決定著產(chǎn)能的提高。生產(chǎn)線平衡率的提高在一定程度上可以縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品在市場中的競爭力。
在流水線的中瓶頸即節(jié)拍(cycle time,簡稱CT)決定了生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力,瓶頸工位時(shí)間過長,會使生產(chǎn)線嚴(yán)重失衡,造成生產(chǎn)率急劇下降。根據(jù)實(shí)際情況,通過生產(chǎn)改善結(jié)合“5W1H”和“ECRS”原則,對一些不合理工位進(jìn)行取消、合并、重排、簡化,對生產(chǎn)工序不斷優(yōu)化一實(shí)踐一分析一優(yōu)化,不斷消除瓶頸,來達(dá)到更高的產(chǎn)線平衡率。
2生產(chǎn)線平衡研究
本文以某空調(diào)企業(yè)為研究對象,從其中的W3生產(chǎn)線出發(fā),對其生產(chǎn)工序、生產(chǎn)節(jié)拍、產(chǎn)能等各方面進(jìn)行分析,利用工業(yè)工程的知識提高它的生產(chǎn)線平衡率。
2.1生產(chǎn)線現(xiàn)狀
該企業(yè)從車間流水線出發(fā),在分析自己生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上,還與競品進(jìn)行比較,找到差距和問題所在。見表1
通過對比表,可以得知該企業(yè)的單位人時(shí)產(chǎn)能效率比竟品低43%,其中節(jié)拍差異影響32%,線平衡差異影響11%,由此可見生產(chǎn)線中的節(jié)拍和線平衡問題對企業(yè)產(chǎn)能的提高起著關(guān)鍵作用。該企業(yè)生產(chǎn)線各工序之間存在不均衡現(xiàn)象,在自動化的應(yīng)用方面也存在欠缺,這些都導(dǎo)致了生產(chǎn)線平衡率不高。
2.2生產(chǎn)線平衡率的計(jì)算
生產(chǎn)線平衡率的計(jì)算公式:
E=W/SC(式1)
該式中E為生產(chǎn)線平衡率,w為總工作時(shí)間,C為生產(chǎn)節(jié)拍,S為實(shí)際工作地?cái)?shù)。
3某空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)率平衡計(jì)算
3.1案例背景
2016年移動空調(diào)產(chǎn)量預(yù)計(jì)20萬,產(chǎn)量壓力較大;通過試流分析,發(fā)現(xiàn)W5移動空調(diào)專線因線體設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工序設(shè)置、人員分配等因素限制了產(chǎn)能;同時(shí)W5線體整體較短工序工位較擁擠,瓶頸崗位較多非人力可控,使生產(chǎn)線出現(xiàn)失衡現(xiàn)象。因此需要通過消除瓶頸,提高生產(chǎn)線平衡率,來達(dá)到提高產(chǎn)能的目的。通過測量得知W5線生產(chǎn)一臺空調(diào)的時(shí)間為1291.58s,共有118個實(shí)際工作地?cái)?shù),當(dāng)前生產(chǎn)節(jié)拍CT=16.77s,由此可計(jì)算該產(chǎn)線的當(dāng)前生產(chǎn)線的生產(chǎn)線平衡率為:
E=[1291.58/(118"16.77)*100%]=65.27%
生產(chǎn)線平衡率為60%-70%的時(shí)候,生產(chǎn)線存在人為因素造成的失衡現(xiàn)象,一些深層次問題沒有予以解決,因此該企業(yè)要想提高產(chǎn)能,提高市場競爭力,必須提高生產(chǎn)線平衡率。
3.2生產(chǎn)線平衡改善
3.2.1改善階段一
利用秒表測時(shí)測出每個工序的時(shí)間,用“5W1H”找出瓶頸工位,通過現(xiàn)場管理結(jié)合“ECRS”原則對瓶頸改善:
(1)工序z5電氣蓋板海棉的時(shí)間為16.77s,是整條生產(chǎn)線中工序最長的時(shí)間,即瓶頸工序,通過分析可以取消其中貼電氣蓋板海棉這一工位,增加擋水筋,增加卡扣結(jié)構(gòu)與右側(cè)板貼緊,避免電器蓋板變形,同時(shí)在底部開散熱孔。改善后蓋工序時(shí)間由原來的16.77s降為8.95s,時(shí)間將近節(jié)約了一半。
(2)工序Z36插溫控線2的時(shí)間為16.54s,與其他工序時(shí)間相差較大,容易和其他工序不協(xié)調(diào),造成失衡現(xiàn)象。該道工序原來需要扎兩根扎帶,現(xiàn)在改為扎一根扎帶,整個工序時(shí)間降為10.29s。
(3)工序Z48中固定面板的時(shí)間為16.29s,它的作業(yè)內(nèi)容為用7顆小螺釘固定面板,需要重復(fù)7次同樣的動作,容易引起操作人員的疲勞,導(dǎo)致速率下降。現(xiàn)在通過取消3顆螺釘,用4顆螺釘來固定面板,使得作業(yè)員可以雙手取螺釘,平衡了雙手作業(yè)。
(4)工序M4中的打包機(jī)打包,所需時(shí)間為16.74s,通過觀察發(fā)現(xiàn)打包機(jī)在工作的時(shí)候進(jìn)出工作場所出現(xiàn)時(shí)間的停滯現(xiàn)象,存在等待浪費(fèi),從而造成機(jī)器利用率的降低。對設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化改造,提高它的自動化,并采用雙打包機(jī)作業(yè),同進(jìn)同出,消除了改善前的機(jī)器進(jìn)出不平衡,時(shí)間降為10s。
經(jīng)過改善后,整個作業(yè)時(shí)間減少了29.79s,減少了一個工作地點(diǎn),生產(chǎn)節(jié)拍CT變?yōu)?5.43s,產(chǎn)能由原來的170臺/H變?yōu)榱?10臺,H。計(jì)算改善后的生產(chǎn)線平衡率,E=[(1291.58-29.79)/(117"15.43)]*100%=69.89%,平衡率由原來的65.27%提高到69.89%,雖有所提高,與最佳水平85%相比差距甚大,因此其產(chǎn)線中仍有不均衡的現(xiàn)象,需要進(jìn)一步改善,繼續(xù)提高生產(chǎn)線平衡率。
3.2.2改善階段二
由于瓶頸會產(chǎn)生“漂移”,不是瓶頸的環(huán)節(jié)在之前的瓶頸消除后就會成為新的瓶頸,結(jié)合工業(yè)工程的方法,通過對現(xiàn)場的研究分析,對新的瓶頸和生產(chǎn)線中一些不合理、不經(jīng)濟(jì)的工位進(jìn)行改善。
(1)取消一些動作或部件。
(2)合并一些工位或材料。
(3)對一些安排不合理的工位重排。
(4)對工具、動作、零件等進(jìn)行簡化。
此次改善產(chǎn)能提高到250臺/H,生產(chǎn)總時(shí)間減少40s,CT降為12.96s。生產(chǎn)線平衡率E=[(1291.58-29.79-40)/(116"12.96)]*100%=81.27%,不平衡率=1-81.27%=18.73%,說明生產(chǎn)線中還有18.73%的空間有待改善提高。
4改善效果評價(jià)
通過多次對生產(chǎn)線找瓶頸,消除瓶頸,持續(xù)改善,不斷實(shí)現(xiàn)“PDCA”循環(huán),最終總時(shí)間降為由開始的1291.58s降為1171.7%,節(jié)拍時(shí)間CT由開始的16.77s變?yōu)?1.57s,產(chǎn)能變?yōu)?80臺/H,生產(chǎn)線上的人員大幅度減少。計(jì)算改善后的生產(chǎn)線平衡率,E=[1171.79/(116*11.57)]=87.3%,生產(chǎn)線平衡率達(dá)到了行業(yè)內(nèi)的最好水平85%,可見改善后該企業(yè)逐步走向“一個流”生產(chǎn)。改善后產(chǎn)線的總標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間得到優(yōu)化,拉平衡圖得到調(diào)整,如圖2位改善前后對比圖。作業(yè)員得到精簡,流水線布置更加合理,各工序之間更加協(xié)調(diào),基本消除浪費(fèi)現(xiàn)象,產(chǎn)線改善目標(biāo)基本達(dá)到。
5結(jié)論
對于競爭制造型企業(yè),面對競爭日益激烈和需求多樣化的市場,生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)水平直接影響著企業(yè)盛衰問題。生產(chǎn)線中的一些瓶頸工位很容易導(dǎo)致生產(chǎn)線的不平衡,使各工序出現(xiàn)不經(jīng)濟(jì)、不合理、不均衡的現(xiàn)象,繼而影響整體的生產(chǎn)水平。所以消除瓶頸,使生產(chǎn)線均衡生產(chǎn)是企業(yè)追求的目標(biāo)。本文運(yùn)用工業(yè)工程的知識,對空調(diào)生產(chǎn)線車間進(jìn)行分析,通過作業(yè)測定以及“5W1H”找出瓶頸,用現(xiàn)場改善結(jié)合“ERCS”原則消除瓶頸,通過持續(xù)改善,最終提高了生產(chǎn)線的平衡率,提高了整體的產(chǎn)能,達(dá)到了提高質(zhì)量和生產(chǎn)率的目標(biāo)。