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      高壓輥磨機在某選礦廠碎磨系統(tǒng)升級改造中的應用

      2017-06-24 13:15:13謝興中長沙有色冶金設計研究院有限公司湖南長沙410011
      湖南有色金屬 2017年3期
      關鍵詞:輥磨選廠閉路

      謝興中(長沙有色冶金設計研究院有限公司,湖南長沙 410011)

      高壓輥磨機在某選礦廠碎磨系統(tǒng)升級改造中的應用

      謝興中
      (長沙有色冶金設計研究院有限公司,湖南長沙 410011)

      為降低生產成本,某選礦廠通過引入高壓輥磨工藝,對現(xiàn)有碎磨系統(tǒng)進行了改造。改造后碎磨系統(tǒng)產能整體提升約32%,選礦成本下降2.88元/t,達到了“提質增效”、“節(jié)能降耗”的目的。文章介紹了碎磨工藝流程的設計與主要技術指標。

      高壓輥磨機;碎磨流程;升級改造;節(jié)能降耗

      近幾年有色金屬價格持續(xù)低迷,企業(yè)為在競爭激烈的市場中保持較強競爭力,紛紛提出“提質增效”、“節(jié)能降耗”的要求。被視作徹底貫徹“多碎少磨”原則的先鋒、一種高效的節(jié)能粉碎設備——高壓輥磨機得到越來越多的國內大、中型金屬礦山企業(yè)的認可和青睞[1,2]。本文根據(jù)某大型鉬礦企業(yè)的要求及生產現(xiàn)狀,結合高壓輥磨試驗及相關生產實踐,對其碎磨系統(tǒng)進行了技術升級改造,取得了滿意的成果。

      1 選廠碎磨系統(tǒng)現(xiàn)狀概況

      河南某大型鉬礦屬于斑巖-矽卡巖鎢鉬礦床,礦石密度為3.2 t/m3,松散密度2.0 t/m3,普式硬度f=15~19。選礦廠目前生產規(guī)模為14 400 t/d,碎礦為常規(guī)三段一閉路工藝流程,粗碎設在采場,原礦經過粗碎后(粒度-280 mm)通過兩級溜礦井及皮帶輸送至選廠中細碎篩分車間,最終產品(粒度-12 mm)經膠帶輸送機輸送至粉礦倉。磨礦采用“原礦一段磨礦(細度-0.074 mm≥62%)+粗精礦再磨”工藝。破碎工段工作制度為3班/d,7 h/每班,磨礦工作制度為3班/d,8 h/每班。

      企業(yè)希望通過對碎磨系統(tǒng)進行技術升級改造,充分挖掘現(xiàn)有設備的產能,降低單位礦石的能耗,攤低人工成本來降低生產成本及固定費用,達到“提質增效”、“節(jié)能降耗”的目的。

      2 工藝流程設計

      2.1 碎磨系統(tǒng)改造路線及方案設計

      2.1.1 改造路線

      該選廠二段一閉路破碎系統(tǒng)主體設備為1臺山特維克CH870EC中碎破碎機,1臺山特維克CH895EF細碎破碎機,篩分設備為3臺3060圓振篩。一段磨礦為3臺球磨機(其中2臺為Φ4.8× 7.0 m球磨機,1臺Φ3.6×6.0 m球磨機,球磨機單位時間單位容積處理能力q=1.114 t/h.m3)。破碎工段及磨礦工作制度保持現(xiàn)狀不變。

      擴大碎磨能力可通過以下兩個方案實現(xiàn):

      1.按現(xiàn)有碎磨流程相應增加碎磨設備。

      2.利用現(xiàn)有碎礦系統(tǒng),另擇場地新建高壓輥磨系統(tǒng),降低磨機給礦粒度,提高礦石的可磨性,提高現(xiàn)有磨機的生產能力。

      本次改造根據(jù)現(xiàn)場總圖布置和廠房內部設備配置的實際情況,考慮利用現(xiàn)有兩段一閉路碎礦系統(tǒng),另擇場地新建高壓輥磨系統(tǒng),降低磨機給礦粒度,提高礦石的可磨性,提高現(xiàn)有磨機的生產能力。

      2.1.2 改造方案

      此次改造擬在磨礦作業(yè)前引入閉路高壓輥磨作業(yè),形成三段兩閉路破碎+一段閉路磨礦的碎磨工藝系統(tǒng),即“中碎+細碎篩分+高壓輥磨篩分+球磨”工藝。碎磨工藝原則流程如圖1所示。

      2.1.3 改造方案的合理性及先進性

      合理性:設計方案根據(jù)現(xiàn)場總圖布置和現(xiàn)有廠房的設備配置實際情況,從“多碎少磨”原則出發(fā),充分貫徹了生產企業(yè)“節(jié)能降耗”的政策,同時充分挖掘了現(xiàn)有設備產能,盡可能減少新增設備投資及基建投資,新建系統(tǒng)與老系統(tǒng)搭接簡單易行,盡可能避免了對現(xiàn)有生產的影響,通過此次改造后,可攤低人工成本、生產成本及固定費用等。

      圖1 碎磨工藝原則流程圖

      先進性:設計方案引入了被視作徹底貫徹“多碎少磨”原則的先鋒——高壓輥磨機,高壓輥磨閉路篩選用了進口香蕉篩,設備故障率低,“等厚篩分”原理和篩子自帶的打散裝置保證了較高的篩分效率,減輕了高壓輥磨的負荷。

      2.2 技術改造措施

      對現(xiàn)有碎礦系統(tǒng)各破碎機排礦口和篩分機篩孔尺寸重新調整配套,使原來的兩段一閉路碎礦系統(tǒng)產品粒度達到25 mm以下,再根據(jù)現(xiàn)有磨機型號規(guī)格和生產能力,確定高壓輥磨產品粒度和生產能力。為保證高壓輥磨產品的粒度,采用干式篩分與高壓輥磨閉路的流程。碎磨系統(tǒng)工作制度保持不變。

      對中細碎篩分車間破碎設備排礦口和篩分設備篩孔尺寸作如下調整:

      1.中碎破碎機CH870EC排料口由現(xiàn)在的38 mm調整為55 mm,偏心距調整為68 mm,中碎產品最大排料粒度由現(xiàn)在的70 mm放大到82 mm,經核算其通過能力可達到1 360 t/h。

      2.振動篩篩孔由現(xiàn)在的12 mm放大到30 mm。經核算,篩孔放大后篩上量變小,上篩礦量為1 950 t/h,循環(huán)負荷約66%,則返回到細碎的礦量為750 t/h,單臺振動篩通過能力為800 t/h。

      3.細碎破碎機CH895EFX排料口由現(xiàn)在的21 mm調整為25 mm,偏心距調整為64mm。經核算其通過能力為870 t/h。

      2.3 高壓輥磨試驗及生產實踐對技術改造的借鑒

      2.3.1 高壓輥磨試驗

      1.試驗1。試驗礦樣為三段破碎中細碎機出料皮帶物料(粒度為-26 mm),經過高壓輥磨閉路工藝,穩(wěn)定后產品中-5 mm含量在55%左右;中心料中-5 mm含量在86%左右,中心料中-125μm成品含量在22%左右,在-5 mm輥壓閉路產品中-125μm成品含量占25%左右。

      2.試驗2。試驗分兩種方案:一是將礦樣破碎至30~0 mm的粒度進行高壓輥磨試驗,輥壓后干式篩分閉路返回,篩上大于5 mm物料返回高壓輥磨機;二是將礦樣破碎至20~0 mm粒度進行高壓輥磨邊料返回。

      在給料粒度30~0 mm條件下,輥壓干篩閉路篩下產品中-5 mm占63%左右;給料粒度20~0 mm條件下,輥壓邊料返回閉路產品中-8 mm占近90%、-5 mm超過70%,且細粒級多。

      上述試驗結果表明,該礦山礦石經過高壓輥磨后,礦物中粉料增加,礦石更易磨。

      2.3.2 高壓輥磨機的生產實踐對技術改造的借鑒

      1.內蒙古某大型鉬礦:該選廠破碎工藝采用粗碎+圓錐中碎+高壓輥+邊料返回工藝。根據(jù)現(xiàn)場實測數(shù)據(jù),由于中碎為開路作業(yè),高壓輥磨機入料粒度不均勻,且粒度較粗。在高壓輥入料最大粒度70 mm,+25 mm含量36%的情況下,經過高壓輥后,-0.074 mm含量由1.8%增加到10%左右。-6 mm物料含量由25%提高到65%~70%。該公司選廠配置了Ф4.8×7.0球磨機2臺,在磨礦細度為-0.074 mm占63%條件下,總生產能力達到13 000 t/d,球磨機單位容積單位時間生產能力1.21 t/h·m3。

      2.河北某大型鉬礦:該公司處理鉬礦石,總共四個選廠,目前二、三、四選廠正常生產,其中二、三選廠破碎工藝為常規(guī)三段一閉路,四選廠破碎工藝為三段開路+高壓輥+干式篩分閉路,選用了一臺2 100× 1 600 mm高壓輥磨機,干式篩分閉路循環(huán)負荷120%。二、三選廠分別配置了Ф3.6×4.5 m球磨機和Ф2.7 ×4.0 m球磨機各3臺,總生產能力達到12 000 t/d,入磨粒度-14 mm,-0.074 mm含量9%,磨礦細度為-0.074 mm占40%,即球磨機單位容積單位時間生產能力q1=0.873 t/h·m3。四選廠配置了Ф4.5×7.0球磨機2臺,生產能力達到21 000 t/d,即臺時效率為437.5 t/臺·h,在原礦-0.074 mm含量10%時,磨礦細度為-0.074 mm占40%,即q2=1.279 t/h·m3。

      由此可看出,增加高壓輥后,球磨機產能得到了大幅提升,單位容積單位時間生產能力由0.873 t/h·m3提升到1.279 t/h·m3。

      2.4 改造后能力核算

      增加高壓輥作業(yè)后,入磨物料變細,-0.074 mm含量增多,同時物料經過高壓輥磨后礦石產生微裂紋,使得磨礦變得更容易,磨礦時間縮短。根據(jù)該選廠礦石的高壓輥試驗及相關選廠的生產實踐,對破碎各設備及球磨機產能進行核算,改造后碎礦系統(tǒng)處理能力達到24 000 t/d,提升幅度約66%,磨礦系統(tǒng)處理能力達到19 000 t/d,提升幅度約32%。

      2.5 碎磨系統(tǒng)主要設備表

      碎磨系統(tǒng)主要設備表見表1。

      表1 碎磨系統(tǒng)主要設備表

      2.6 投資及經濟效益分析

      1.投資。項目改造建設投資為5 138.03萬元,其中:工程費用4 774.97萬元,工程建設其它費用175.18萬元,基本預備費187.89萬元。

      2.經濟效益分析。項目為改擴建項目,依據(jù)相關規(guī)定,項目經濟效益估算采用“有無”對比法。(1)“有項目”、“無項目”生產規(guī)模。“有項目”即改造后原礦處理規(guī)模19 000 t/d、6 270 kt/a?!盁o項目”即改造前原礦處理規(guī)模14 400 t/d、4 752 kt/a。(2)選礦制造成本估算依據(jù)。“有項目”、“無項目”選礦制造成本估算依據(jù)為該選廠提供的工序成本明細。經計算,本次技術改造后每噸原礦成本將降低2.88元,按選廠規(guī)模為19 000 t/d計算,選廠每天可節(jié)約成本5.472萬元。

      3 結 論

      1.在不改變選廠碎磨設備配置現(xiàn)狀的情況下,引入高壓輥磨機工藝后,碎磨系統(tǒng)產能可提升約32%,以較經濟的方式達到“挖潛擴能”目的,可使碎磨系統(tǒng)實現(xiàn)“多碎少磨”,選廠生產成本大幅下降,達到企業(yè)要求的“增效”、“節(jié)能降耗”目的,為企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。

      2.選廠的技術升級改造,特別是經歷數(shù)次技術改造的選廠的升級改造,在場地受到限制的情況下,引入高壓輥磨工藝具有非常明顯的優(yōu)勢,值得有需要的選廠借鑒和應用。

      [1] 羅主平,劉建華.高壓輥磨機在我國金屬礦山的應用與前景展望[J].現(xiàn)代礦業(yè),2009,(2):33-37.

      [2] Wang Y,F(xiàn)orssebrg E.Enhancement of energy efficiency for mechanical production of fine and ultra-fine particles in comminution[J].China Particuology,2007,5(3):193-201.

      High-pressure Grinding Rolls(HPGR)Application in the Upgrates of Concentrating M ill Crushing&Grinding System

      XIE Xingzhong
      (CINF Engineering Co.,Ltd.,Changsha 410011,China)

      Via introducing the process of highpressure grinding rolls(HPGR),one of concentrating mills improves the existing crushing&grinding system,so as to reduce the production costing.And after reformation,all capacity of crushing&grinding system gets promoted by 32%,and the concentration costing gets reduced by 2.88 rmb per ton.Therefore the goal of quality and efficiency is improved,energysaving and cost-reducing achieved.The paper introduces the design of crushing&grinding working process and main technical index.

      highpressure grinding rolls(HPGR);crushing and grinding process;upgrade;energy conservation

      TD921+.2

      A

      1003-5540(2017)03-0023-03

      2017-04-02

      謝興中(1985-),男,工程師,主要從事選礦工程咨詢設計工作。

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