李文華,胡卿,童家麟,呂洪坤,蔡潔聰
(1.浙江浙能溫州發(fā)電有限公司,浙江溫州325602;2.浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,杭州310003;3.國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學研究院,杭州310014)
1 900 t/h鍋爐摻燒低水澳優(yōu)煤的可行性研究
李文華1,胡卿2,童家麟3,呂洪坤3,蔡潔聰3
(1.浙江浙能溫州發(fā)電有限公司,浙江溫州325602;2.浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,杭州310003;3.國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學研究院,杭州310014)
為了擴大鍋爐的適燒煤種資源,以某1 900 t/h燃煤鍋爐為研究對象,采用分倉摻燒的方式進行不同比例的低水澳優(yōu)煤摻燒試驗。結(jié)果表明,摻燒低水澳優(yōu)煤是可行的,不會對爐內(nèi)結(jié)焦、減溫水量、制粉系統(tǒng)和鍋爐效率產(chǎn)生明顯影響,但全燒低水澳優(yōu)煤后NOX生成量大幅增加,較基礎(chǔ)工況增加了約50%,故建議以2~3套中下層制粉系統(tǒng)摻燒低水澳優(yōu)煤,而不建議全燒該煤種。
摻燒;結(jié)焦;減溫水量;制粉系統(tǒng);鍋爐效率;NOX排放
受動力煤供應(yīng)的影響和發(fā)電企業(yè)降低發(fā)電成本的需要,許多燃煤鍋爐無法全部燃燒設(shè)計煤種,不得不摻燒其他煤種,有些煤種甚至遠遠偏離設(shè)計煤種,對鍋爐的安全運行提出了很大的挑戰(zhàn)。總結(jié)國內(nèi)300 MW及600 MW鍋爐摻燒其他煤種的實際運行情況,摻燒非設(shè)計煤種,特別是劣質(zhì)煤后,對爐內(nèi)整體溫度水平、受熱面結(jié)焦積灰情況、尾部可燃物燃燼情況和NOX排放均會產(chǎn)生不同程度的影響[1-5]。因此,研究摻燒非設(shè)計煤種對鍋爐燃燒特性的影響非常有必要。
為了擴大某發(fā)電廠的適燒煤種資源和積累多煤種摻燒的經(jīng)驗,以該發(fā)電廠某臺1 900 t/h燃用煙混煤的鍋爐為研究對象,通過“分磨制粉,爐內(nèi)混燒”的方式進行了不同比例低水澳優(yōu)煤種的摻燒試驗,全面評估摻燒低水澳優(yōu)煤種對鍋爐安全可靠性、經(jīng)濟性和污染物排放的影響,以期為同類型鍋爐摻燒非設(shè)計煤種提供參考。
該超超臨界鍋爐為螺旋爐膛、一次再熱、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、露天布置π型鍋爐。采用中速磨煤機正壓冷一次風直吹式制粉系統(tǒng),前后墻對沖燃燒方式,配置DRB-4Z型和AIREJET型超低NOX旋流燃燒器和OFA(燃燼風)噴口,設(shè)計煤種為蒙動煤,平時主要燃用煤種為富動24,摻燒煤種為低水澳優(yōu),3種煤的煤質(zhì)分析見表1。由表1可知,富動24和低水澳優(yōu)的水分較設(shè)計煤種略低、低位發(fā)熱量較高,著火性能優(yōu)于蒙動煤;灰熔點較設(shè)計煤種高,不易結(jié)焦,因此富動24摻燒低水澳優(yōu)從理論上是可行的。
表1 煤質(zhì)分析與對比
為了更好地研究摻燒不同比例的低水澳優(yōu)煤對爐內(nèi)燃燒特性的影響,本次試驗以滿負荷下分磨摻燒的方式進行,試驗期間盡可能控制各工況下的運行氧量在同一水平,燃燒器的二次風小風門開度保持不變。試驗從摻燒2套制粉系統(tǒng)(最底層)開始,逐臺增加,直至全部燃燒低水澳優(yōu)(5套制粉系統(tǒng)),實際試驗工況如表2所示。試驗依據(jù)ASME PTC 4.1《鍋爐性能試驗過程》進行,主要評估不同摻燒比例對鍋爐安全可靠性、經(jīng)濟性和污染物排放的影響[7]。
3.1 爐內(nèi)結(jié)焦情況和爐膛溫度
試驗通過A/B側(cè)前屏下部、后屏下部和SOFA(分離式燃燼風)上層水冷壁的幾處觀火孔觀察爐內(nèi)的結(jié)焦情況。因低水澳優(yōu)的灰熔點較富動24高,爐內(nèi)整體結(jié)焦情況沒有惡化傾向。前屏下部在之前燃用富動24時有部分厚焦覆蓋,摻燒低水澳優(yōu)后,未見結(jié)焦量有明顯增多,后屏下部和SOFA上層水冷壁的管壁上則均為小結(jié)焦薄粒。
表2 摻燒試驗工況
由于低水澳優(yōu)的水分較富動24低,因此摻燒后爐膛溫度有所升高,但整體爐溫在正常區(qū)間內(nèi),沒有超溫點。主蒸汽和再熱蒸汽參數(shù)均能達到設(shè)計值,且減溫水量處于合理范圍之內(nèi),其中工況四的減溫水量與基礎(chǔ)工況基本相同。各工況下,典型區(qū)域爐膛溫度和減溫水量如表3所示。
表3 爐膛溫度情況和減溫水量
3.2 制粉系統(tǒng)
表4為各工況下各臺磨煤機磨制不同煤種時的電流對比情況,試驗時保持磨煤機通風量、煤量和分離器轉(zhuǎn)速基本一致。由表1可知,由于低水澳優(yōu)的低位發(fā)熱量與富動24較為接近,因此機組各工況下給煤量相差不大,但同一臺磨煤機磨制低水澳優(yōu)時的電流較磨制富動24高3~5 A,最高值達65 A,原因是低水澳優(yōu)哈氏可磨性指數(shù)較富動24略低。而該HP1003/Dyn型中速磨煤機的額定電流為82 A,還有一定的裕量,因此制粉系統(tǒng)運行較為安全。
3.3 鍋爐效率特性
由于低水澳優(yōu)的哈氏可磨性指數(shù)較富動24低,磨制煤粉較為困難,摻燒低水澳優(yōu)后,在磨煤機磨輥加載力和分離器轉(zhuǎn)速不變的情況下,煤粉顆粒會變粗。表5為各工況下飛灰和底渣含碳量的比較,可見,隨著低水澳優(yōu)的摻混比例增大,飛灰可燃物含量總體逐步上升,鍋爐未完全燃燒損失不斷增大。圖1為經(jīng)環(huán)境溫度(按空氣預(yù)熱器進口溫度20℃)計算修正后的鍋爐效率隨低水澳優(yōu)摻混比例增大的變化趨勢。由圖1可知,鍋爐效率總體變化不大,原因是盡管隨著摻燒比例的增加,飛灰可燃物含量上升,但低水澳優(yōu)的含水量較富動24低,煙氣中水蒸氣帶走的熱損失減小,同時底渣含碳量也略有減小,綜合結(jié)果是鍋爐效率小幅降低。
表4 各磨煤機磨制不同煤種時的電流比較
表5 各工況下飛灰和底渣含碳量的比較
圖1 環(huán)境溫度修正后的鍋爐效率隨低水澳優(yōu)摻混比例增大的變化趨勢
3.4 污染物排放特性
試驗摻燒的低水澳優(yōu)含氮量為1.24%,較富動24(含氮量0.89%)高。摻燒后,SCR(選擇性催化還原)裝置入口處NOX較基礎(chǔ)工況明顯升高。圖2為折算成標況后各工況下SCR入口處NOX生成量的比較,隨著摻燒比例的增加,NOX生成量總體上呈增大趨勢;對于工況一和工況二,因為摻燒的制粉系統(tǒng)為中下層制粉系統(tǒng),NOX生成量增加僅為10%~15%;工況三增加了1層上層制粉系統(tǒng)進行摻燒,故NOX生成量進一步升高,達到了285 mg/m3(標況值);工況四則是增加了上兩層制粉系統(tǒng)進行摻燒,NOX生成量較基礎(chǔ)工況增加約50%,究其原因是:距燃燼風區(qū)較近的制粉系統(tǒng)摻燒低水澳優(yōu)后,還原區(qū)還原能力減弱[8],且低水澳優(yōu)的含氮量較富動24高約40%,綜合結(jié)果是NOX生成量大為提高。
圖2 爐膛出口NOX含量隨低水澳優(yōu)摻混比例增大的變化趨勢
以某臺1 900 t/h燃用煙混煤的鍋爐為研究對象,進行了不同比例低水澳優(yōu)煤的摻燒試驗,試驗結(jié)果如下:
(1)爐內(nèi)結(jié)焦情況和爐膛溫度測試表明,摻燒低水澳優(yōu)后,爐內(nèi)整體結(jié)焦情況沒有惡化傾向,典型區(qū)域受熱面沒有超溫點,主蒸汽和再熱蒸汽參數(shù)均能達到設(shè)計值,且減溫水量處于合理范圍之內(nèi)。
(2)制粉系統(tǒng)運行情況表明,由于低水澳優(yōu)哈氏可磨性指數(shù)較富動24略低,磨煤機電流上升明顯,但在實際運行中未超過額定電流。
(3)鍋爐效率特性表明,由于低水澳優(yōu)磨制較為困難,摻燒后,飛灰可燃物含量總體逐步上升,鍋爐未完全燃燒損失增大,但其含水量較富動24低,煙氣中水蒸氣帶走的熱損失減小,同時底渣含碳量略有減小,綜合結(jié)果是鍋爐效率小幅降低。
(4)污染物排放特性表明,低水澳優(yōu)含氮量為1.24%,較富動24高,摻燒后,SCR入口處NOX較基礎(chǔ)工況明顯升高,特別是工況四,由于上層制粉系統(tǒng)也進行了摻燒,還原區(qū)還原能力減弱,NOX生成量較基礎(chǔ)工況增加約50%。
(5)試驗結(jié)果表明,摻燒低水澳優(yōu)是可行的,不會對爐內(nèi)結(jié)焦、減溫水、制粉系統(tǒng)和鍋爐效率產(chǎn)生明顯影響,但全燒低水澳優(yōu)后NOX生成量大幅增加,對脫硝系統(tǒng)運行的壓力增大,故建議以2~3套中下層制粉系統(tǒng)摻燒低水澳優(yōu),而不建議全燒該煤種。
[1]林德平.600 MW亞臨界機組劣質(zhì)煤摻燒試驗研究[J].廣東電力,2015,28(9)∶37-42.
[2]陳寶康,陳敏,王小華,等.350 MW機組燃用煙煤鍋爐摻燒褐煤的試驗研究[J].熱力發(fā)電,2013,42(6)∶35-39.
[3]王春昌,阮士周,宋太妃,等.煙煤鍋爐兩種方式摻燒褐煤的工程應(yīng)用[J].中國電力,2010,43(10)∶35-38.
[4]應(yīng)明良,戴成峰,胡偉鋒,等.四角切圓鍋爐摻燒印尼煤運行特性分析[J].熱力發(fā)電,2008,37(11)∶64-67.
[5]章良利,李敏,趙敏,等.對沖燃燒鍋爐低氮燃燒器改造后煤種適應(yīng)性試驗研究[J].浙江電力,2016,35(11)∶37 -41.
[6]柳宏剛,佘園元.W型火焰鍋爐無煙煤摻燒煙煤試驗研究[J].熱力發(fā)電,2013,42(1)∶36-40.
[7]朱光明.電站鍋爐劣質(zhì)煤摻燒及優(yōu)化燃燒技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2015.
[8]壽春暉,祁志福,陳彪,等.某1 000 MW燃煤機組超低排放改造減排NOX的環(huán)境效益評價[J].浙江電力,2016,35(12)∶21-25.
(本文編輯:陸瑩)
Feasibility Study on Combustion of Blended Low-water Australian Premium Coal for a 1 900 t/h Boiler
LI Wenhua1,HU Qing2,TONG Jialin3,LYU Hongkun3,CAI Jiecong3
(1.Zhejiang Zheneng Wenzhou Power Generation Co.,Ltd.,Wenzhou Zhejiang 325602,China;2.Zhejiang Energy Group R&D Co.,Ltd.,Hangzhou 310003,China;3.State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute,Hangzhou 310014,China)
In order to increase coal types for boilers,1 900 t/h coal-fired boiler is taken as a study object to carry out combustion test of blended low-water Australian premium coal in different proportions in several bunkers.The result shows that combustion of the blended low-water Australian premium coal is feasible,and the impact on slagging in furnace,quantity of attemperating water,pulverized coal preparation system and boiler efficiency is negligible.However,combustion of low-water Australian premium coal only may lead to 50%NOXemission increase more than that of basic condition.Therefore,it is suggested using 2 or 3 medium and lower pulverized coal preparation systems for combustion of blended low-water Australian premium coal rather than combustion of the coal only.
blended combustion;slagging;attemperating water quantity;pulverized coal preparation system; boiler efficiency;NOXemission
10.19585/j.zjdl.201707007
1007-1881(2017)07-0029-04
TK227.1
B
2017-03-03
李文華(1975),男,高級工程師,主要從事發(fā)電廠設(shè)備管理工作。