陳智同,趙廣偉,郝 璇,金之國
(1.江蘇科技大學(xué) 海洋裝備研究院,江蘇 鎮(zhèn)江 212003;2.江蘇科技大學(xué) 船海學(xué)院,江蘇 鎮(zhèn)江 212003; 3.江蘇中智海洋工程裝備有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212000;4.鎮(zhèn)江南徐船舶機械有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212028)
側(cè)向推進器的靜音設(shè)計及試驗驗證
陳智同1,3,趙廣偉2,郝 璇3,金之國4
(1.江蘇科技大學(xué) 海洋裝備研究院,江蘇 鎮(zhèn)江 212003;2.江蘇科技大學(xué) 船海學(xué)院,江蘇 鎮(zhèn)江 212003; 3.江蘇中智海洋工程裝備有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212000;4.鎮(zhèn)江南徐船舶機械有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212028)
針對側(cè)向推進器降噪需求,采用雙層隧道結(jié)構(gòu)、彈性緩沖連接、加裝吸音材料等技術(shù),設(shè)計了一款靜音側(cè)推器;制作了原始樣機及靜音設(shè)計樣機,進行了振動和噪聲對比試驗研究。結(jié)果表明:原始樣機在低轉(zhuǎn)速時電機是主要噪聲源,高轉(zhuǎn)速時螺旋槳和齒輪箱是主要噪聲源;采用靜音設(shè)計的側(cè)向推進器振動和噪聲均明顯改善,平均噪聲降低6.7 dB,靜音設(shè)計側(cè)向推進器高轉(zhuǎn)速下主要噪聲源為驅(qū)動電機。
側(cè)向推進器;靜音;減振;降噪;隔音罩
側(cè)向推進器[1-2]是產(chǎn)生船舶橫向推力(側(cè)推力)的特殊推進裝置,裝在艏部或艉部水線下的橫向隧道中,又稱隧道推進器。大型船舶在離靠碼頭、進出運河與船閘等情況下,需要慢速改變航向,此時舵效較差,僅靠舵效改變航向不能滿足要求。因此,側(cè)推裝置在大型集裝箱船、滾裝船上廣泛應(yīng)用。深海工程船舶若要在惡劣海況中靈活操縱和動態(tài)定位,側(cè)推裝置是必不可少的動力設(shè)備。
大部分船舶的上層建筑布置在船艏,艏側(cè)推進器運行的振動和噪聲對工作和生活區(qū)域產(chǎn)生很大影響[3-5]。工程船舶上通常裝備繁多的高精聲學(xué)設(shè)備,且大部分安裝在船舶底部,對側(cè)推裝置的振動和噪聲要求較高。目前,國外側(cè)向推進器技術(shù)領(lǐng)先,但價格昂貴,后期維護費用大。國產(chǎn)側(cè)推產(chǎn)品振動噪音大,產(chǎn)品壽命短,不能裝備高端船舶。因此,有必要研究靜音型側(cè)推裝置。
船舶在均勻流和浪流航行時會產(chǎn)生各種噪聲,就其分類主要有3大噪聲源:結(jié)構(gòu)噪聲、水動力噪聲和螺旋槳噪聲[6]。因此,側(cè)向推進器的降噪技術(shù)可從結(jié)構(gòu)、水動力、螺旋槳等幾個方面考慮。常采用的低噪聲設(shè)計的方法有隔聲罩、吸聲層等[6]。吳寅生[7]研究了側(cè)推筒體及封蓋的水動力學(xué)性能。在降噪設(shè)計方面,蘭江華等[8]進行了隔聲結(jié)構(gòu)設(shè)計對方艙電站降噪研究。本文綜合采用雙層隧道結(jié)構(gòu)、彈性緩沖連接、加裝吸音材料等技術(shù),開發(fā)設(shè)計靜音型船用側(cè)推裝置
側(cè)推裝置按布置位置可分為:艏側(cè)推、艉側(cè)推、舷內(nèi)式和舷外式;按產(chǎn)生推力分為:螺旋槳式和噴水式;按原動機分為:電動式、電液式和柴油機驅(qū)動式;按傳動形式分為:L型和Z型傳動。圖1a)為某型號艏側(cè)推裝置,采用電動式螺旋槳推進,L型布置。該側(cè)推器裝備船舶后,艙室噪聲達90 dB,不能滿足高端船舶的靜音需求。為此,制造企業(yè)采用了多種方法改進噪音,包括改進軸承、提高齒輪加工精度、改進裝配工藝等,使成本增加,但噪音改善效果不明顯。本文在原有型號基礎(chǔ)上進行改進設(shè)計,NX180靜音側(cè)推器如圖1b)所示。
1.1 雙層隧道結(jié)構(gòu)
圖1a)所示的普通側(cè)推,只有一層隧道與電機直接焊接在一起。圖1b)所示的NX180靜音側(cè)推器采用雙層隧道的結(jié)構(gòu),外隧道焊接在船體結(jié)構(gòu)上,內(nèi)隧道安裝在外隧道內(nèi),連接齒輪箱、螺旋槳和變頻電機。這種雙層隧道結(jié)構(gòu)很好地阻隔船舶內(nèi)外噪聲的傳遞路徑,使得電機噪聲往水域的傳遞被部分阻隔,同時齒輪箱和螺旋槳噪聲往艙室的傳遞也部分阻隔。
1.2 彈性緩沖連接設(shè)計和吸音材料的使用
螺旋槳運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的氣穴會引起振動和噪聲,齒輪箱結(jié)構(gòu)振動會引起結(jié)構(gòu)噪聲。在雙層隧道之間,兩側(cè)水平方向通過彈性緩沖連接起到阻隔結(jié)構(gòu)噪聲的作用。在雙層隧道的頂部設(shè)置蝶形彈簧,可起到密封和減振作用。
螺旋槳和齒輪箱通過蝶形彈簧連接在內(nèi)隧道內(nèi),螺旋槳產(chǎn)生的氣穴噪聲被雙層隧道結(jié)構(gòu)阻隔,齒輪箱的結(jié)構(gòu)噪聲被雙層隧道間的彈性緩沖阻隔。
吸聲材料具有較強的吸收聲能、減低噪聲的性能,經(jīng)常被用于設(shè)備減噪。在雙層隧道之間填充聚氨酯材料,起到吸聲和隔聲的作用。
1.3 隔音罩設(shè)計
電機噪聲是電動側(cè)推器的主要噪聲源之一,如采用低噪聲的電機將大大增加成本。在靜音側(cè)推器的電機外圍設(shè)計一個隔音罩,主體用木材,中間夾有吸聲材料,很大程度地吸收了電機噪聲。
為了研究側(cè)推裝置的靜音設(shè)計的效果,本項目設(shè)計了相應(yīng)試驗方案。
將側(cè)推裝置固定在焊接平臺的專用支架上,其機械、電氣部分全部安裝、調(diào)試完畢。在側(cè)推裝置周圍選擇9個測點測試噪聲聲壓,分別位于螺旋槳(齒輪箱)高度和推進電機高度,以及側(cè)推裝置的正上方。同時,在電機和殼體上布置了多個加速度傳感器,以便對照分析。
本文進行了2種樣機的對比測試。原始樣機采用單層殼體結(jié)構(gòu),電機座直接連接到殼體上。靜音設(shè)計樣機采用雙層殼體結(jié)構(gòu),電機通過蝶形彈簧連接到外殼上,兩層之間采用彈性連接。
2.1 側(cè)推裝置的振動和噪聲對比
側(cè)推裝置的齒輪箱傳動比為2.06,選用電機最高轉(zhuǎn)速為900 r/min。通過電器控制柜調(diào)頻控制電機轉(zhuǎn)速,實測不同的電機轉(zhuǎn)速下的振動和噪聲。為保證環(huán)境噪聲盡量低,試驗安排晚上進行,實測環(huán)境噪聲40 dB。
電機轉(zhuǎn)速300、600、900 r/min時,各測點的振動和噪聲分別見表1和表2。
表1 不同轉(zhuǎn)速下的測點振動對比 g
表2 不同轉(zhuǎn)速下的測點噪聲對比 (dB,A計權(quán))
測點位置300r/min600r/min900r/min原始樣機靜音樣機原始樣機靜音樣機原始樣機靜音樣機電機左側(cè)1m76.8469.0379.5570.7482.2473.53電機后1m77.4870.9581.3573.1684.6676.26電機右側(cè)1m78.2072.0381.2473.5483.9875.66電機前1m72.9468.4876.6571.2380.6674.62螺旋槳前1m73.3369.6377.4274.5080.7379.46螺旋槳左側(cè)1m75.9970.5281.1772.3285.9576.46螺旋槳后1m77.3772.7381.9677.1886.7881.91螺旋槳右側(cè)1m78.1473.3483.2275.1388.1077.70電機上方1m78.9875.0678.9975.3380.1777.23平均值76.5971.3180.1773.6883.7076.98
由表1和表2分析可得以下結(jié)論:
(1)靜音設(shè)計樣機采用雙層殼體結(jié)構(gòu),并增加彈性緩沖連接,殼體振動僅為原始樣機的40%。靜音側(cè)推器的振動大大改善。
(2)各點對比結(jié)果表明:電機的振動最大,高轉(zhuǎn)速下電機的振動明顯加劇。最高轉(zhuǎn)速下,靜音側(cè)推器的電機振動改善了約20%。
(3)隨著轉(zhuǎn)速增加,噪聲增加;低轉(zhuǎn)速時電機噪聲比螺旋槳和齒輪箱大,高轉(zhuǎn)速時螺旋槳和齒輪箱的噪聲比電機大。
(4)最高轉(zhuǎn)速下,靜音側(cè)推器的平均噪聲降低了6.7 dB,起到了很好的降噪效果。
2.2 側(cè)推裝置的噪聲頻譜分析
由表2表明螺旋槳右側(cè)測點的噪聲較大。為進一步分析靜音設(shè)計樣機的降噪性能,下面以螺旋槳右側(cè)測點為例進行頻譜分析。
圖2為原始樣機900 r/min時螺旋槳右側(cè)噪聲頻譜圖, A加權(quán)。由該圖看出,頻率1 kHz的結(jié)構(gòu)噪聲較明顯。此時的電機控制頻率為30 Hz。由圖中還看出,高頻噪聲成分豐富,在(2.00+0.03)、(4.00+0.60)、(6.00+0.90) kHz等倍頻特征明顯,反應(yīng)電機的電磁噪聲與控制頻率的耦合。
圖3為同一測點同一工況采用靜音設(shè)計的前后對比圖,實線為原始樣機,虛線為靜音設(shè)計樣機。由該圖可以看出,采用靜音設(shè)計后,頻率1 kHz的結(jié)構(gòu)噪聲得到顯著控制;原始樣機500 Hz的峰值被完全消除,最大峰值由75 dB降為64 dB,可見采用靜音設(shè)計的效果明顯。
另外,圖3可以看出,采用靜音設(shè)計后,(2.00+0.03) kHz其倍頻的電機噪聲依然存在,但降低了很多。2 kHz和4 kHz的頻率特征尤為明顯,說明原始樣機的結(jié)構(gòu)噪聲得到很好治理后,電機噪聲突顯,成為重要因素,因而下一步噪聲治理可從電機角度出發(fā)。
圖4為900 r/min螺旋槳右側(cè)噪聲的1/3倍頻程頻譜圖。由該圖看出,靜音設(shè)計后各頻譜范圍的噪聲都大大降低,同樣驗證了圖3的結(jié)論。
本文對船用艏側(cè)推進器進行靜音設(shè)計,并進行了試驗驗證,從幅值和頻率2個方面進行分析,結(jié)果表明:
(1)采用雙層隧道結(jié)構(gòu)、彈性緩沖連接、加裝吸音材料等手段,使得側(cè)推器的振動和噪聲大大改善,對類似結(jié)構(gòu)的設(shè)計具有一定的借鑒作用。
(2)原始樣機的螺旋槳和齒輪箱是主要噪聲源,采用靜音設(shè)計后得到很好改善,側(cè)推器的平均噪聲降低了6.7 dB。
(3)采用靜音設(shè)計后,使殼體和電機振動都得到很好改善。殼體振動僅為原始樣機的40%,電機振動改善了約20%。
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2017-01-27
國家自然科學(xué)基金項目(51405202);江蘇高校高技術(shù)船舶協(xié)同創(chuàng)新中心項目(HZ201601687341601-5)
陳智同(1987—),男,工程師,主要從事船舶與海工裝備總體設(shè)計及性能研究工作。
U664.3
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