李論
摘 要:9101工作面屬于帶壓開(kāi)采區(qū)域,斷層發(fā)育,落差較大,有導(dǎo)通奧灰水的危險(xiǎn)性,巷道底部有不同厚度的煤層,對(duì)底板注漿加固不利,經(jīng)實(shí)踐,探索出較為科學(xué)合理的方法與措施來(lái)提高注漿效果,保障工作面安全生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:底煤;注漿;加固;裂隙
中圖分類號(hào):TD823 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)25-0147-02
1 9101工作面地質(zhì)情況
9101工作面在掘進(jìn)期間揭露兩條斷層且落差較大,其產(chǎn)狀分別為F297°∠60°H=7.5~10m±、F110°∠60°H=6~10m±,恰好形成地壘構(gòu)造。特別是后者與機(jī)巷交角較小,機(jī)巷沿其走向掘進(jìn)了200m才逐漸分開(kāi),造成機(jī)巷在掘進(jìn)期間留有0.5m~2.0m厚不等的煤底,在斷層帶附近底板則留有厚達(dá)4m的構(gòu)造煤。
在工作面兩順槽共施工了5個(gè)奧灰水文孔,經(jīng)取芯分析得出,底板下20m~30m處有兩層砂巖,富水性較強(qiáng),淺部出水量5~20m3/h,深部出水量20~30m3/h。奧灰層位于底板下平均70m。該工作面屬于帶壓開(kāi)采區(qū)域,斷層落差大,具有帶壓危險(xiǎn)性。回采前,通過(guò)音頻電透視探測(cè)得出工作面內(nèi)部底板存在4處低阻異常區(qū),其中1號(hào)異常區(qū)正好處于斷層F110°∠60°H=6~10m±構(gòu)造帶留有底煤處(即機(jī)巷12-2鉆場(chǎng)附近部分),因此,為貫徹落實(shí)“有采必探、先治后采”的原則,以防可能導(dǎo)通底板砂巖裂隙水和奧灰水,消除水患,確保安全生產(chǎn),采取鉆探并進(jìn)行底板注漿加固。
2 施工方案
機(jī)巷12-2鉆場(chǎng)附近正處于地質(zhì)構(gòu)造帶,底煤較厚,高達(dá)4m,又屬于物探異常區(qū),經(jīng)研究決定設(shè)計(jì)7個(gè)孔,具體參數(shù)如下:
具體施工情況:
(1)前期施工情況
因考慮巷道底板構(gòu)造煤穩(wěn)定性差,容易漏漿、跑漿,先對(duì)鉆場(chǎng)底板進(jìn)行加固,施工了 6個(gè)底板加固孔,孔深4.5~6m,以孔徑為φ19mm進(jìn)行注漿加固,注漿以水泥和水玻璃為材料,出現(xiàn)跑漿現(xiàn)象,說(shuō)明底板加固效果不好。
本工程使用ZY-1250型液壓鉆機(jī)施工大孔,開(kāi)孔孔徑為φ127mm,施工至15m,下入φ90mm套管,注漿固管,試壓合格后變徑φ58mm直至終孔。出現(xiàn)固管與注漿質(zhì)量均不合格,達(dá)不到要求。
后經(jīng)過(guò)分析,認(rèn)為在施鉆過(guò)程中,鉆桿對(duì)煤巖層有擾動(dòng)作用,致使煤巖層分界面易產(chǎn)生裂隙,導(dǎo)通水源,經(jīng)過(guò)強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理,合理安排工序,統(tǒng)籌布置作業(yè);嚴(yán)格按照措施,開(kāi)孔、固管、凝固、試壓,對(duì)鉆場(chǎng)附近底板裂隙發(fā)育處提前加密打小孔,注漿加固,最后施工了42個(gè)長(zhǎng)短不一的加固孔,有效的阻止了從巷道的幫部和底部跑漿的現(xiàn)象。
(2)中期鉆孔施工情況
打小鉆進(jìn)行加固底板已經(jīng)起到了一定作用,但在固管完畢后需重新定位,定位不好容易造成鉆桿和套管碰撞,一方面破壞固管效果,另一方面對(duì)加固的止?jié){墊產(chǎn)生二次擾動(dòng),嚴(yán)重影響注漿效果。
經(jīng)過(guò)商討決定,采取帶管鉆進(jìn),極大的減少對(duì)底板的擾動(dòng),簡(jiǎn)化了工序,節(jié)省了時(shí)間,提高了效率,大大增加了成孔率。
(3)后期鉆孔具體情況
本次工程設(shè)備和技術(shù)參數(shù)基本沒(méi)變,仍使用ZY-1250型液壓鉆機(jī),4個(gè)孔中只有31#孔按設(shè)計(jì)正常施工。26#、27#、29#孔方位、傾角不變,孔深分別調(diào)整為45.75m、52.5m、47.25m,取消施工28#、30#、補(bǔ)機(jī)12-1孔。所有孔均采用水灰比為1:1的水泥漿固管,凝固時(shí)間72小時(shí),然后以4MP壓力試壓30min,合格后,變徑58mm鉆進(jìn),直至終孔。
本次鉆探歷時(shí)39天,共施工4個(gè)鉆孔計(jì)175.5m,均采用2NBB-4.5-9/6-3-15煤礦用變量泥漿泵注入水灰比為1:1水泥漿進(jìn)行固管注漿、封孔注漿。跑漿時(shí),采用雙液漿(水玻璃和水泥漿混合液,比例0.4~1:1,根據(jù)出水量大小調(diào)整配比)或摻3%速凝劑的水泥漿封堵裂隙。共使用水泥83.4t、水玻璃8.25t、速凝劑40袋,放水17000m3。探明12-2鉆場(chǎng)底板下5~10m、14~17m、22~24m和27~30層位富水性強(qiáng),其中5~10m層位鉆孔最大涌水量達(dá)3.5m3/h,孔口水壓小于0.1MPa;14~17m層位鉆孔最大涌水量達(dá)15m3/h,孔口水壓小于0.1MPa;22~24m層位鉆孔最大涌水量達(dá)14m3/h,孔口水壓0.4MPa;27~30m層位鉆孔最大涌水量達(dá)32.3m3/h,孔口水壓0.4MPa。
3 施工效果
(1)在巷道底板共施工42個(gè)加固小孔,形成了止?jié){墊,有效的阻止了漏漿跑漿現(xiàn)象,效果明顯。
(2)帶管鉆進(jìn)提高了成孔率,加快了施工進(jìn)度。
(3)深淺孔結(jié)合加快了注漿效果。
4 結(jié)束語(yǔ)
由于本次鉆探地處斷層帶,底板破碎,裂隙發(fā)育,且富水性強(qiáng),導(dǎo)致鉆探施工時(shí)間長(zhǎng),效率不高,但累積了經(jīng)驗(yàn),為下一步工作提供了借鑒,并在11號(hào)鉆場(chǎng)和10號(hào)鉆場(chǎng)實(shí)踐應(yīng)用,取得了良好的效果,主要有如下方案:
(1)施工小鉆
鉆探施工地點(diǎn)底板留有底煤或位于斷層附近,造成底板破碎,鉆探施工前,必須在鉆探地點(diǎn)施工底板加固孔,對(duì)底板進(jìn)行加固;并保證鉆場(chǎng)底板硬化厚度不低于200mm。
(2)帶管鉆進(jìn)
底板破碎,傳統(tǒng)下套管方式易塌孔,通過(guò)采用巖芯管配合取芯鉆頭鉆進(jìn)的方法,減小鉆頭對(duì)孔壁的破壞,提高鉆孔質(zhì)量,保證一次成孔,縮小固結(jié)套管時(shí)間,提高工作效率,加快施工進(jìn)度。
(3)巖層深淺孔結(jié)合
煤層底板富水性較強(qiáng),但層位不同,施工長(zhǎng)度不同的鉆孔,分層分段進(jìn)行注漿,增大擴(kuò)散半徑。
(4)近斷層走向打孔
在斷層附近區(qū)域,沿著其走向施工,盡量增大鉆孔和斷層面的接觸面積,能提高注漿效果。
參考文獻(xiàn):
[1]曹志安,劉亞明,高明仕,等.軟弱泥巖巷道底板下向鉆孔錨注加固技術(shù)研究[J].煤炭科學(xué)技術(shù)研究,2016(3).endprint