摘 要:多噴嘴對(duì)置式水煤氣氣化技術(shù)工業(yè)應(yīng)用十余年來(lái),工藝流程及關(guān)鍵設(shè)備結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)和完善。主要介紹了氣化爐拱頂及耐火磚結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和水洗塔、蒸發(fā)熱水塔內(nèi)件結(jié)構(gòu)的改造和完善,裝置的可操作性和運(yùn)行周期不斷提高。
關(guān)鍵詞:多噴嘴對(duì)置式氣化爐;耐火磚;水洗塔;蒸發(fā)熱水塔
多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化技術(shù)是兗礦集團(tuán)和華東理工大學(xué)共同開發(fā)的,多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化技術(shù)經(jīng)歷了技術(shù)理論、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)、工業(yè)中試、工業(yè)示范、工業(yè)放大等技術(shù)開發(fā)過(guò)程,掌握了該技術(shù)的工程放大規(guī)律,研究與放大方法是科學(xué)、正確、嚴(yán)謹(jǐn),奠定了向更大規(guī)??缭降睦碚撆c工程化基礎(chǔ)
從2005年第一套千噸級(jí)工業(yè)示范裝置投產(chǎn)以來(lái),結(jié)合十余年工業(yè)化經(jīng)驗(yàn)多噴嘴氣化技術(shù)工藝流程及關(guān)鍵設(shè)備結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)和完善,使得工藝流程更趨合理,關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行周期更長(zhǎng),工況更穩(wěn)定。
1 耐火磚結(jié)構(gòu)優(yōu)化
氣化爐燃燒室為一進(jìn)行氣化與燃燒反應(yīng)的氣流床反應(yīng)器,氣化爐金屬殼體設(shè)計(jì)溫度約425℃,為防止高溫火焰使金屬殼體受熱變形,多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化爐燃燒室采用耐火磚結(jié)構(gòu),耐火磚分為三層,從里到外依次為向火面磚(Cr-Al-Zr磚)、背襯磚(Cr-Al磚)、隔熱磚(純Al2O3)。爐體耐火磚從上到下依次為拱頂、筒體、錐底三部分,為了便于局部更換,在燒嘴上部下部分別設(shè)置托磚架。
1.1 存在問(wèn)題
氣化爐燃燒室砌筑耐火磚后,燃燒室內(nèi)徑相較于氣化爐殼體內(nèi)徑縮減約1000mm,這就造成氣化爐燃燒室內(nèi)有效反應(yīng)容積減小,從而制約裝置提產(chǎn)的要求。
1.2 處理措施
對(duì)氣化爐隔熱襯里進(jìn)行減薄優(yōu)化,主要對(duì)背襯磚厚度進(jìn)行了削減,同時(shí)增加隔熱磚厚度。在相同鋼殼體內(nèi)徑下,減薄優(yōu)化后的氣化爐爐膛有效容積顯著增大,有利于在不增加設(shè)備投資的情況下提高氣化爐處理能力。
通過(guò)理論計(jì)算,相對(duì)于減薄優(yōu)化后的耐火襯里結(jié)構(gòu),減薄優(yōu)化前由于背襯磚厚度引起的熱阻增加,耐火磚層、托磚架和爐殼內(nèi)的整體溫度分布相比減薄優(yōu)化后均有不同程度的降低:托磚架和筋板的最高溫度比減薄優(yōu)化后低約60℃,最低最高溫度比減薄優(yōu)化后低約30℃;爐殼和鰭片中的最高溫度比減薄優(yōu)化后低約30℃,最低最高溫度比減薄優(yōu)化后低約20℃。因此,減薄優(yōu)化后的耐火襯里結(jié)構(gòu)雖然會(huì)增加爐殼和托磚架超溫的風(fēng)險(xiǎn),但由于溫度升高并不明顯,這一風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)在可控范圍內(nèi)。
2 蒸發(fā)熱水塔結(jié)構(gòu)升級(jí)
多噴嘴氣化工藝中渣水處理系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備是蒸發(fā)熱水塔,氣化爐及煤氣化初步凈化系統(tǒng)來(lái)的渣水分別減壓后導(dǎo)入蒸發(fā)熱水塔蒸發(fā)室,渣水大量汽化,溶解在水中的酸性氣體解吸。蒸發(fā)室產(chǎn)生的蒸汽進(jìn)入熱水室與循環(huán)灰水直接接觸換熱,使灰水得到最大程度的升溫。
2.1 存在問(wèn)題
在早期設(shè)計(jì)中,蒸發(fā)熱水塔熱水室采用填料結(jié)構(gòu)形式,由于填料塔的特殊結(jié)構(gòu)形式,個(gè)別廠家曾出現(xiàn)過(guò)填料段積灰和帶水現(xiàn)象,致使熱回收效率降低,同時(shí)存在停車檢修時(shí)填料清理困難回裝等問(wèn)題。
2.2 處理措施
在后期設(shè)計(jì)的裝置,對(duì)蒸發(fā)熱水塔結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,通過(guò)對(duì)氣、液、固三相介質(zhì)的混合傳遞過(guò)程行為的深入研究,設(shè)計(jì)出傳質(zhì)強(qiáng)化、抗堵渣能力強(qiáng)的塔盤結(jié)構(gòu)形式,采用新一代的塔盤式閃蒸-換熱一體化技術(shù),該塔盤形式具有自清潔功能,大大提高工業(yè)運(yùn)行穩(wěn)定性和可靠性。該技術(shù)基于蒸發(fā)與冷凝分離原理,將旋流流動(dòng)、閃蒸相變與直接換熱三個(gè)過(guò)程耦合在一個(gè)塔器內(nèi),含渣黑水處理系統(tǒng)流程簡(jiǎn)單,投資省,易放大,操作彈性寬,且能更高效地完成了含渣黑水的熱量回收、灰水的利用和除渣這三個(gè)工藝任務(wù),系統(tǒng)的熱量得以進(jìn)一步的綜合利用。將塔盤式閃蒸-換熱一體化的蒸發(fā)熱水塔應(yīng)用于水煤漿氣化過(guò)程后,借助旋流閃蒸,粗合成氣初步洗滌后的黑水中液態(tài)水閃蒸為蒸汽,黑水中所溶解的酸性氣、不凝性氣體也一并得以閃蒸脫除,進(jìn)一步提高灰水水質(zhì)。
3 水洗塔塔盤形式改造
3.1 存在問(wèn)題
氣流床煤氣化生成的粗合成氣中細(xì)灰含量較高,若不能有效分離將對(duì)合成氣凈化系統(tǒng)帶來(lái)較大影響。在早期設(shè)計(jì)的項(xiàng)目中,合成氣洗滌核心設(shè)備水洗塔采用全泡罩塔盤式結(jié)構(gòu),部分裝置在運(yùn)行到后期曾出現(xiàn)下部與灰水接觸的塔盤結(jié)垢,造成水洗塔帶水,影響了合成氣洗滌效果,造成系統(tǒng)波動(dòng)。
3.2 處理措施
目前對(duì)水洗塔結(jié)構(gòu)進(jìn)行了設(shè)計(jì)優(yōu)化,其中,在水洗塔中部設(shè)置2~4層篩孔塔盤,利用渣水處理系統(tǒng)返回的灰水對(duì)合成氣進(jìn)行洗滌。在洗塔上部設(shè)置2~4層泡罩塔盤,運(yùn)用下游變換單元返回的清潔冷凝液對(duì)合成氣進(jìn)行最終洗滌。通過(guò)對(duì)水洗塔的結(jié)構(gòu)改造并結(jié)合合成氣分級(jí)凈化除灰工藝,實(shí)現(xiàn)了多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化裝置出氣化界區(qū)合成氣中含塵量低于1mg/Nm3的技術(shù)目標(biāo),為氣化裝置穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造了良好條件,保證了合成氣的凈化質(zhì)量,并降低了能量消耗。多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化技術(shù)2005年第一套工業(yè)示范裝置投產(chǎn)至今,理論結(jié)合裝置運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)對(duì)多套裝置進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),對(duì)水洗塔塔盤結(jié)構(gòu)改造既保證了合成氣的洗滌效果,同時(shí)避免水洗塔帶水的問(wèn)題;蒸發(fā)熱水塔換熱室填料塔升級(jí)為塔盤結(jié)構(gòu)更好的保證閃蒸汽與低溫灰水的熱接觸,保證設(shè)備運(yùn)行周期內(nèi)滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)于有提產(chǎn)要求的用戶可采用優(yōu)化氣化爐耐火磚的解決方案。
參考文獻(xiàn):
[1]蔡可慶.蒸發(fā)熱水塔結(jié)垢原因分析及解決措施[J].化肥工業(yè),2015,42(1):53-55.
作者簡(jiǎn)介:
趙礦生(1983- ),男,山東滕州人,本科學(xué)歷,助理工程師,研究方向:化工工藝。